張海發(fā),高文樂,王映祥,劉工庭
(肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責任公司,甘肅 酒泉 736101)
2019 年10 月份,肅北博倫礦業(yè)公司啟動爆破參數(shù)優(yōu)化研究工作,在股份公司總工程師高鵬舉和博倫公司總經理趙永平指導下,由博倫公司與金誠信公司肅北博倫項目部宋肖杰等專業(yè)技術人員共同開展爆破參數(shù)優(yōu)化研究工作,本次優(yōu)化研究工作在不增加成本的條件下,解決了礦石塊度大和大塊率高的問題,礦山出礦效率和破碎成本等都有明顯下降,基本實現(xiàn)了爆破參數(shù)優(yōu)化的預期效果,現(xiàn)總結如下[1]。
七角井鐵礦采用分段空場采礦法,中深孔爆破落礦方式,火工品使用散裝巖石膨化硝銨炸藥作為主爆藥,使用2 號巖石乳化炸藥+導爆管雷管作為起爆藥包,使用BQF 型裝藥器人工裝填炸藥,爆破時采用復式微差起爆方式,各炮孔采用非電導爆管孔內起爆,排內齊發(fā),排間微差(排間毫秒導爆管微差)。
表1 炸藥性能參數(shù)
起爆網絡設計。
(1)同排孔口的導爆管聯(lián)接采用“T”型結或“水手”結,保證整排炮孔齊發(fā);應使用快刀切取導爆管;連接導爆管中間不應出現(xiàn)打結或者打圈。
(2)所有炮孔露在孔外的導爆管小于20 根時,可將所有導爆管捆成一束,被起爆導爆管多于20 根時,可將被起爆導爆管平均分成幾束,每束導爆管不多于20 根,各束導爆管用導爆管雷管起爆。
(3)起爆雷管與導爆管捆扎端端頭的距離不應小于15cm,被起爆導爆管均勻包裹在起爆雷管的周圍,用絕緣膠布緊緊纏裹,纏裹長度不小于15cm,纏裹層數(shù)不小于5 層。
(4)將起爆各束導爆管的雷管的導爆管并在一起,再接入一發(fā)導爆管雷管。
(5)將起爆針插入塑料導爆管中綁扎牢靠,同時與母線連接[2,3]。
(1)孔底距為2~2.5m,排距1.6m,最小抵抗線1.6m,炮孔采用單排面直線型布置,孔徑為76mm。
(2)每孔裝填起爆藥包1 枚,采用反向起爆,爆破方式為非擠壓爆破,補償空間大于1.3,爆破采用毫秒導爆管1 段位延時。
受回采條件限制,爆破排位2-3 排,每次裝藥量約為1500kg-3000kg,崩礦量為3000t~6000t。
(1)孔底距2~2.5m,排距1.8m,最小抵抗線1.8m,炮孔采用雙排交錯布置形式,孔徑為76mm,炮孔布置圖如下所示。
圖1 排位示意圖
圖2 炮孔底端示意圖
爆破參數(shù)優(yōu)化后,根據(jù)不同的炮孔深度,安裝數(shù)量不等的起爆藥包,不超過20m 孔,吧安裝1 個,安裝位置為孔底,超過20m 孔,安裝2~3 個,安裝位置為孔底1 個,間隔15m 一個,每個起爆藥包采用相同段位起爆,炮孔裝藥系數(shù)約為0.75。
通過爆破參數(shù)優(yōu)化研究工作,礦石塊度明顯下降,礦石裝礦效率顯著提高,為礦山平穩(wěn)生產創(chuàng)造條件,同時我公司及礦山承包單位成本均有明顯下降,具體各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下。
通過增加起爆藥包數(shù)量,實現(xiàn)了爆轟波疊加,同時避免因藥物裝填不實或雷管質量問題導致的炸藥殉爆問題。據(jù)統(tǒng)計,爆破參數(shù)優(yōu)化前炸藥單耗為0.532kg/t,15m 導爆管消耗為0.0403 發(fā)/t,爆破參數(shù)優(yōu)化后,炸藥單耗為0.536kg/t,15m 導爆管雷管消耗為0.0404 發(fā)/t。
爆破參數(shù)優(yōu)化前,由于大塊率和礦石塊度高,采場出礦效率低,單采場平均出礦量為645 噸,需12 個采場滿足礦山生產礦石量需求,爆破參數(shù)優(yōu)化后,采場出礦量為946 噸/日,目前8.5 個采場可滿足礦山生產礦量要求,尤其是在2020 年疫情期間,未因采場數(shù)量少而大范圍影響礦山生產。采出礦數(shù)據(jù)來源為日采出礦報表[4]。
據(jù)承包單位數(shù)據(jù)統(tǒng)計,11 月份前礦石二次破碎火工品消耗為0.0878kg/t 礦石,5m 導爆管消耗為0.11 發(fā)/t 礦石,爆破參數(shù)優(yōu)化完之后,二次改炮量明顯降低,火工品消耗為0.0326kg/t 礦石,5m 導爆管消耗為0.0945 發(fā)/t 礦石,降本成果顯著,且減少改炮數(shù)量,消除二次爆破安全隱患。
二次改炮量減小,減少爆破過程中躲炮和炮煙、粉塵對生產造成的影響,礦山井下作業(yè)環(huán)境得到明顯改善。
由于礦石塊度降低,爆破礦石基本可直接卸入溜井,減少破碎錘工作時間,降低油耗、減少破碎錘其他材料生產成本,破碎錘成本由爆破前1.5 元/噸,降為目前1.3 元/噸,最為關鍵是解決了爆破參數(shù)優(yōu)化前因破碎錘故障,導致溜井無法放礦,影響礦山生產的問題。
爆破參數(shù)優(yōu)化前,礦石塊度大,放礦過程中遇大塊礦石需調整礦車位置,狀況效率低,且受大塊影響,礦車裝礦量低,爆破參數(shù)優(yōu)化前,礦車裝量平均為17.2 噸,爆破參數(shù)優(yōu)化后,礦車裝礦量為17.8 噸,需要說明,自10 月份開始,礦山對井下電機車裝礦高度有所限制,礦車裝礦量整體下降,但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,自19年11 月份至20 年3 月,礦車裝礦量有明顯提升,顯示隨爆破參數(shù)優(yōu)化,爆破效果逐步提高,礦石塊度逐步降低,提高裝礦量約0.6 噸/車。
公司井下設破碎站,破碎后礦石塊度為<250mm,破碎后經皮帶系統(tǒng)運輸至地表。
優(yōu)化前皮帶臺效為771.9 噸/小時,優(yōu)化后皮帶臺效為811.67 噸/小時。
優(yōu)化前礦山井下C125 破碎機臺效為579.53 噸/小時,優(yōu)化后破碎機臺效為688.22 噸/小時。
據(jù)統(tǒng)計,爆破參數(shù)優(yōu)化前,礦山井下破碎及皮帶運行電費單耗為2.3 度/噸,爆破參數(shù)優(yōu)化后,礦石塊度降低,電單耗為2.06度/噸,電單耗降低0.24 度,電費約降低0.12 元/噸。
地表虎口破碎未單獨裝表計量且對篩網尺寸有調整,影響破碎效率,不做評價。
礦石塊度降低,皮帶斜井拋費率降低,優(yōu)化前拋費率為7.91%,優(yōu)化后拋費率為6.81%,其中,拋費率降低部分因素為磁性鐵圈礦,礦石品質提高,一季度減少出礦量1.02 萬噸,同時減少礦產資源浪費,減少地表固廢排放。
通過爆破參數(shù)優(yōu)化,2020 年一季度礦山生產三方成本降低和效率提升成果顯著,其中。
(1)礦山生產效率顯著提升,為博倫公司一季度超額完成生產指標創(chuàng)造有利條件。
(2)皮帶斜井一次拋廢量減少6215 噸,減少廢石倒運費用2.71 萬元,減少地表固廢排放。
(3)拋廢和礦石質量提升,減少井下出礦0.89 萬噸,減少銀鑫公司礦石破碎、提升及選礦費用36.34 萬元。
(4)破碎臺效提升,降低破碎及皮帶提升電量0.24 度/噸,一季度減少電費約8.02 萬元。
(5)金誠信公司降低破碎錘二次破碎、改炮等生產成本約47.94 萬元,未計算生產效率提高,減少生產采場數(shù)量而降低的鏟裝機、運輸及溜井破碎費用[5]。
本次爆破參數(shù)優(yōu)化主要方向為優(yōu)化爆破炮孔布置方式,改直線型布置為雙排交錯布置,優(yōu)化起爆藥包數(shù)量,實現(xiàn)了爆轟波的疊加,起到了更好的破巖效果,同時,通過增加起爆藥包數(shù)量,解決了原單發(fā)起爆藥包起爆時由于散裝藥裝填效果不佳導致的炸藥殉爆問題,從而實現(xiàn)較好的爆破效果。
本次總結材料不足之處為統(tǒng)計礦石質量帶來降本、提產成果與磁性鐵圈定礦體、采礦方法優(yōu)化等因素疊加,不能單獨計算和反映[6]。
將繼續(xù)統(tǒng)計和總結目前爆破參數(shù)優(yōu)化成果,并開展炮孔排距、孔底距等參數(shù)優(yōu)化嘗試,在保證爆破質量的前提下,努力降低火工品單耗,進一步降低爆破成本,減少生產采場數(shù)量,提高備采礦準備速率。
針對釩礦礦體厚度小,火工品單耗高的問題,本年度釩礦開采過程中,計劃參照鐵礦爆破參數(shù)優(yōu)化經驗,對炮孔排距和孔底距、布孔方式、裝藥結構等參數(shù)進行優(yōu)化,以實現(xiàn)最佳爆破效果。