劉吉興,曲發(fā)科,董 峰
(福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司,福建 南平 353601)
福建源鑫公司所屬的源鑫礦區(qū)采用上向水平分層充填采礦法,在生產(chǎn)過程中存在爆破作業(yè)大塊率高、對(duì)頂板及兩幫、充填體破壞力大,造成貧損兩率高、安全隱患多及電子雷管推廣過程中遇到盲炮多、斷面成型差的等問題,對(duì)此公司對(duì)采取了一系列技術(shù)革新措施提高鑿巖爆破技術(shù)水平以降低大塊產(chǎn)率、損失貧化率,并做好電子雷管的推廣應(yīng)用工作[1]。
公司自投產(chǎn)以來,采場(chǎng)水平落礦的布孔均按水平要求布孔,實(shí)際鑿巖過程中,為便于鑿巖作業(yè),炮孔多數(shù)上傾,如圖1:這樣造成的結(jié)果是礦石向補(bǔ)償空間內(nèi)拋擲,利用爆破后礦石間的積壓作應(yīng)來降低大塊產(chǎn)出,從而使炮堆積壓嚴(yán)重。改進(jìn)后炮孔要求下傾,使礦石向補(bǔ)償空間外拋擲,從而得到松散炮堆,如圖2布孔法。
圖1 改進(jìn)前炮孔布置示意圖
圖2 改進(jìn)后炮孔布置示意圖
改進(jìn)后的布孔方式比原先布孔數(shù)目增加,以求得最低大塊率。
改進(jìn)前的裝藥方式,頂部為光爆孔,其余3 排落礦孔均勻裝藥。
改進(jìn)后布孔較以前數(shù)目增加,理論上應(yīng)降低線裝藥密度,本設(shè)計(jì)平均線裝藥密度與改進(jìn)前相同,但自下而上裝藥密度依次降低,以得到不同的拋擲距離,從而得到松散的炮堆。布孔數(shù)目的增加,單位數(shù)量的礦石裝藥量增加。基本保證大塊零產(chǎn)出,即使有大塊(瞎炮情況下)也保證大塊落在炮堆的上部。
方案確定后,選定426m 分段5 線~7 線采場(chǎng)為實(shí)驗(yàn)采場(chǎng)并跟班指導(dǎo),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定、紀(jì)錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)作業(yè)面斷面積6×3.5m2,孔深3.8m,每炮平均采下礦石6×3.5×3.8×2.75=219.45t。具體見下表。
表1 改進(jìn)后的鑿巖爆破直接作業(yè)成本對(duì)比
表2 改進(jìn)后的爆破安排方法
由于孔數(shù)增加,鑿巖爆破作業(yè)時(shí)間增加,但減少二次破碎時(shí)間,鑿巖爆破總時(shí)間減少,出礦作業(yè)時(shí)間由150min 降至120min,采場(chǎng)出礦能力提高,按時(shí)間比計(jì)算:
采場(chǎng)出礦能力提高(150-120)÷120×100%=25%。
采場(chǎng)頂板完整、穩(wěn)固性提高,在減少錨桿支護(hù)量的同時(shí),錨桿支護(hù)作業(yè)可集中進(jìn)行,從而減少錨桿臺(tái)車作業(yè)班次,相對(duì)增加了鑿巖作業(yè)時(shí)間。
采場(chǎng)布孔及裝藥參數(shù)調(diào)整后,噸礦減少鑿巖爆破成本0.66元/t,且由于大塊率的降低,鏟運(yùn)機(jī)出礦作業(yè)效率明顯提高,平均節(jié)約出礦時(shí)間30min 左右,合計(jì)噸礦出礦成本降低0.56 元/t,改進(jìn)后基本無大塊,減少了二次爆破,合計(jì)降低二次爆破成本1.00 元/t。采場(chǎng)采、出礦綜合成本降低2.22 元/t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
改進(jìn)前,鏟運(yùn)機(jī)對(duì)充填膠結(jié)層破壞嚴(yán)重,水平落礦采場(chǎng)主車道坑深0.5m,平均吃掉0.25m 充填膠結(jié)層。改進(jìn)后,鏟運(yùn)機(jī)對(duì)膠結(jié)層破壞降低,水平落礦采場(chǎng)平均吃掉0.10m 膠結(jié)層,按2.5m 采高計(jì)算:
改進(jìn)前水平落礦貧化:0.25×2.0×1.0/2.5×2.8×1.0=7.1%。
改進(jìn)后水平落礦貧化:0.10×2.0×1.0/2.5×2.8×1.0=2.9%。
降低貧化率:7.1%-2.9%=4.2%。
改進(jìn)前,鏟運(yùn)機(jī)出礦主車道陷落后無法作業(yè),一般用落下的礦石鋪墊,每次鋪墊量1t-2t 左右,改進(jìn)后,損失率降低1.2%左右。
隨著電子雷管的推廣應(yīng)用,礦山爆破供應(yīng)的比例也越來越大;但前期因?yàn)槌醮问褂秒娮永坠?,?duì)其性能不太熟悉,爆破過程中經(jīng)常出現(xiàn)盲炮,斷面成型差,需要兩次補(bǔ)炮,造成安全隱患,加大成本,增加工人的勞動(dòng)量。
公司技術(shù)員以及施工單位爆破員根據(jù)常用掘進(jìn)巷道規(guī)格3.0m*2.6m*2.5m 一次成巷作業(yè)要求,重新進(jìn)行炮眼布置,調(diào)整裝藥量,再調(diào)試電子雷管的延遲時(shí)間并與非電雷管聯(lián)合使用,經(jīng)過幾次調(diào)試操作,斷面成型好。
炮孔布置及起爆網(wǎng)絡(luò)如圖所示;1 段~5 段為非電雷管,由瞬發(fā)電子雷管引爆,6 段~10 段為電子雷管,延遲時(shí)間分別為:6 段2250ms,7 段2750ms,8 段3300ms,9 段4050ms,10 段5050ms,合計(jì)使用非電雷管11 發(fā),電子雷管20 發(fā)。其中1 段裝藥量為14 節(jié)2#巖石乳化炸藥(一節(jié)長(zhǎng)0.2m,重0.2kg),2 段2*2節(jié),3 段2*13 節(jié),4 段2*13,5 段4*11 節(jié),6 段2*10 節(jié),7 段4*9 節(jié),8 段4*7 節(jié),9 段4*10 節(jié),10 段5*3 節(jié),合計(jì)使用炸藥50.6kg。
電子雷管與導(dǎo)爆管雷管聯(lián)合使用后,斷面成型好,減少二次爆破,進(jìn)尺能達(dá)到2.5m ~2.7m,單個(gè)工作面每月可減少0.786 萬元補(bǔ)炮費(fèi)用,且滿足了有關(guān)部門要求電子雷管的使用比例,此方法使用比例可達(dá)到64.5%。
圖3 炮孔布置圖
圖4 起爆網(wǎng)絡(luò)圖
通過對(duì)爆破技術(shù)的改進(jìn)及深入研究,全面提高爆破質(zhì)量,將對(duì)礦山生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及技術(shù)指標(biāo)起到積極的作用,從而實(shí)現(xiàn)跨臺(tái)階提升,尤其是在礦山生產(chǎn)能力全面提升面臨較大的困難的情況下,從提高爆破技術(shù)入手,可起到事半功倍的效果,在金屬非金屬礦山有極高的推廣應(yīng)用價(jià)值。