吳東陽
(唐山中厚板公司,河北 唐山 063000)
隨著鋼材市場(chǎng)形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,對(duì)鋼材質(zhì)量提出了更高的要求,同時(shí)各冶金企業(yè)為了大幅降低冶煉成本,在轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝過程中采取三托脫生產(chǎn)工藝模式,即在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中完成脫硅,脫硫和脫磷。細(xì)化了單體設(shè)備功能,也為后期潔凈鋼鐵生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
該煉鋼系統(tǒng)主要配備4 套KR 脫硫設(shè)備,2 套300t 脫磷轉(zhuǎn)爐,3 套300t 脫碳轉(zhuǎn)爐,2 套300t CAS 精煉爐,1 套帶兩站的LF 精煉爐和2 套兩站的轉(zhuǎn)爐。 RH 精煉爐,2 個(gè)2 個(gè)雙線高速連鑄機(jī),每個(gè)150 mm,2 個(gè)雙線高速連鑄機(jī),用于板坯1,650 mm。這樣的生產(chǎn)工藝模式產(chǎn)品包括了熱軋冷軋生產(chǎn)的汽車板和家電板,同時(shí)也為高強(qiáng)度管線鋼提供鋼水原料。在生產(chǎn)工藝過程中,利用鋼水包多功能化的特點(diǎn),取消了中間魚雷罐倒罐站,可有效避免鐵水溫度降低,同時(shí)也避免了粉塵飄灑起到了良好的環(huán)保作用,在這一過程中,脫硫過程已在高溫?zé)崃W(xué)條件下進(jìn)行。在轉(zhuǎn)爐冶煉初期,要充分利用大反應(yīng)空間和劇烈攪拌進(jìn)行鐵水的脫硅和脫磷反應(yīng)。因?yàn)殇撍某煞趾蜏囟融呌诰鶆?,?duì)鐵水進(jìn)行三脫吹煉過程,做好演練過程中的終點(diǎn)控制。
在生產(chǎn)實(shí)踐中,托林轉(zhuǎn)爐半出鋼后,可直接將鋼水包移至加料跨,用天車將半鋼包吊起后直接兌入脫碳轉(zhuǎn)爐,避免了轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的降溫,同時(shí)也加快了生產(chǎn)的節(jié)奏。脫磷轉(zhuǎn)爐充分利用低溫,低堿度的特點(diǎn),采用高強(qiáng)度氧氣流進(jìn)行攪拌,轉(zhuǎn)爐熔池溫度控制在1300℃~1350℃,爐渣堿度為2.0,其中FeO 含量為12%,前期的生產(chǎn)過程中,鐵水脫離率可高達(dá)70%。同時(shí)有效避免了鐵水魚雷罐進(jìn)行脫硅或脫磷過程中出現(xiàn)的噴濺問題。采用全三脫轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝模式,石灰石消耗量可噸鋼降低15kg 左右,同時(shí),顯著降低了最終溫度下鋼水渣的量,減少了鋼渣與鋼水的混合,避免了鋼水和鋼水之間的不均勻,大大提高了鋼水的質(zhì)量。 在脫碳轉(zhuǎn)爐中,爐渣的堿度達(dá)到4.0 或更高,可通過循環(huán)回收后投入脫磷爐作為預(yù)處理劑,大幅的降低了冶煉過程中的石灰消耗,實(shí)現(xiàn)了物料的循環(huán)利用。
脫磷轉(zhuǎn)化器不提供鐵水的脫硅功能,它旨在通過脫磷進(jìn)行預(yù)處理,并且還執(zhí)行諸如熔化廢料的任務(wù)。由于鋼水的最終溫度要求,脫磷轉(zhuǎn)爐必須在冶煉過程中保持半鋼中的高碳含量,而磷含量越低越好。在脫磷轉(zhuǎn)爐中對(duì)鐵水進(jìn)行脫硅和脫磷后,鋼水的成分和溫度變得更加穩(wěn)定。傳統(tǒng)冶煉工藝認(rèn)為,轉(zhuǎn)爐脫磷冶煉要求在低溫,大渣量,高堿度環(huán)境下進(jìn)行,但經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐摸索,爐渣中的FeO 質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)整個(gè)脫磷工藝影響效果不大,因此在保證爐渣中氧化鐵含量的前提下,開發(fā)測(cè)了新型脫磷,保碳技術(shù)。
轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中頭加的廢鋼要求厚度小于6mm,重量小于700kg,同時(shí)石灰和礦石在前期投入時(shí)控制鋼水溫度在1350℃左右,以便提升初期化渣能力,采用先高后低的氧槍槍位進(jìn)行吹煉,促進(jìn)鋼渣的反應(yīng),利于廢鋼融化和脫磷。脫磷轉(zhuǎn)爐采用大流量硬吹工藝,更好地促進(jìn)熔池內(nèi)攪動(dòng)。
在脫磷轉(zhuǎn)爐中設(shè)置16 支底吹氧槍槍位,在冶煉過程中增大氧氣吹煉壓力,增加熔池內(nèi)的鋼液流動(dòng)性。通過氣流將轉(zhuǎn)爐內(nèi)部分割成若干個(gè)小區(qū)域,在生產(chǎn)實(shí)踐中也可以發(fā)現(xiàn)過多的底吹孔更容易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。通過脫磷轉(zhuǎn)爐1 ∶12 的水模型測(cè)定,在同一情況下,當(dāng)僅使用8 支底部吹氣槍時(shí),底部吹氣的強(qiáng)度為0.14m3/h,與外圈8 支底部吹氣槍的情況相比,內(nèi)圈8 的混合時(shí)間減少了22 秒。 脫磷轉(zhuǎn)爐具有很好的效果,因?yàn)榈撞看禋獍l(fā)生在運(yùn)動(dòng)的早期。 在中間階段,底部吹氣逐漸被爐渣覆蓋,這會(huì)降低效果并導(dǎo)致分離效率低下。
為了更好地促進(jìn)低溫條件下脫磷爐向爐渣的轉(zhuǎn)化,通常將轉(zhuǎn)爐頂部的氧氣噴槍位置調(diào)整為1.8 ~2.0m,這種布置可以有效地促進(jìn)有毒爐渣中大量氧化鐵的生成并迅速減少生成礦渣。在終點(diǎn)位置時(shí),氧槍槍位控制在1.5~1.7 米,這主要是為了增進(jìn)鋼水的攪拌強(qiáng)度,強(qiáng)化爐渣和鋼水的脫磷反應(yīng)。
在生產(chǎn)實(shí)踐過程中,鐵水波動(dòng)較大,如表1 所示。脫磷轉(zhuǎn)爐半鋼磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.035。合格率控制在80%,脫離率可達(dá)70%。鐵水經(jīng)過脫磷轉(zhuǎn)爐錘煉之后,完成脫硅,脫磷。從而半鋼成分中的溫度和各元素質(zhì)量更為穩(wěn)定。如圖1 所示。剛剛平均溫度比鐵水溫度降低46℃。磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低降低0.075%,標(biāo)準(zhǔn)差降低0.003%。
表1 脫磷轉(zhuǎn)爐鐵水條件
圖1 鐵水溫度與磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)在脫磷轉(zhuǎn)爐冶煉前后對(duì)比
鐵水經(jīng)過脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉后,兌入到脫碳轉(zhuǎn)爐中,按照鋼水的終點(diǎn)溫度和成分要求,開始下一步冶煉達(dá)到轉(zhuǎn)入終點(diǎn)命中。針對(duì)脫碳轉(zhuǎn)爐熱量不足和渣量少等問題,主要采取以下改進(jìn)工藝措施。脫碳轉(zhuǎn)爐冶煉采用低硅鐵屬冶煉技術(shù),一般為了實(shí)現(xiàn)快速榮章,采用留渣操作方式。整個(gè)冶煉過程中,采用高腔位控制模式,避免爐渣反干及脫磷效果差。在出鋼過程中利用滑板擋渣技術(shù),減少轉(zhuǎn)爐下渣量,以便提升最終的鋼水質(zhì)量。利用白云石和石灰石代替原有煅燒石灰,防止出現(xiàn)在冶煉過程中的噴濺。SiO2-CaO-FeO 三元相圖如圖2 和圖3 所示,其中圖7 中小圓圈表示的是實(shí)際半鋼冶煉終點(diǎn)終渣成分在三元相圖中的分布。
圖2 SiO2-CaO-FeO 渣系液相區(qū)的分布
圖3 轉(zhuǎn)爐渣成渣路線
爐煉鋼生產(chǎn)實(shí)踐過程中采用三脫冶煉技術(shù)后,生產(chǎn)節(jié)奏明顯加快,鋼水質(zhì)量也明顯優(yōu)于常規(guī)冶煉技術(shù)。一冷軋生產(chǎn)用RH工藝為例,平均磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.0076%,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.0046%,但質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.0023%,三者質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和為0.0145%。同樣,在某一鋼種進(jìn)行超低磷與超低硫RH 工藝生產(chǎn),最終板坯(P +S+N)元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和全部小于0.009 5%,具體見表2。
表2 超低磷和超低硫鋼種成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))控制
在煉鋼生產(chǎn)實(shí)踐中,采用鐵水熔煉工藝的使用證實(shí)了新一代鋼鐵生產(chǎn)工藝的進(jìn)展和可行性,并充分確保了高效,清潔的鋼鐵生產(chǎn),其中各項(xiàng)鋼水質(zhì)量含硫磷氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在合格范圍之內(nèi),叫以前鋼水質(zhì)量有大幅提升。同時(shí)通過改變廢鋼尺寸和底吹氧槍數(shù)量,半鋼溫度和磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)已顯著提高,這為后續(xù)的轉(zhuǎn)爐脫碳工藝提供了良好的條件。脫碳轉(zhuǎn)爐在對(duì)鐵水進(jìn)行冶煉過程中主要以脫碳升溫為主。在鐵水無硅情況下,噸鋼投入石灰15kg即可控制鋼水中爐渣堿度達(dá)4.0,實(shí)現(xiàn)了爐渣的循環(huán)再利用,同時(shí),它還降低了轉(zhuǎn)換器的終點(diǎn)氧氣和吹掃速率,并延長(zhǎng)了其使用壽命。 通過對(duì)鋼包澆鑄和煉鋼中的各種爐渣進(jìn)行精確分類和處理,可以實(shí)現(xiàn)煉鋼中含鐵材料的自恢復(fù)。