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    高效打撈技術(shù)研究與應(yīng)用

    2020-04-20 15:38:38陳金莉
    關(guān)鍵詞:研制研究

    陳金莉

    摘要:2020年以來,我們通過在實(shí)際工作中一系列研究和實(shí)踐,先后開展了強(qiáng)磁打撈筒的研制、改進(jìn)薄壁套銑筒、震擊解卡打撈等高效打撈技術(shù)方面的研究,有效提高了打撈效率,降低了修井成本,取得了較好的效果,具有非常廣闊的應(yīng)用前景。

    關(guān)鍵詞:研究、研制、打撈筒、

    一、取得的主要技術(shù)創(chuàng)新成果

    (一)強(qiáng)磁打撈筒的研制

    目前打撈小件鋼質(zhì)落物采用主要方法:一是下一把抓打撈筒打撈,但打撈過程中爪齒不能完全或部分收攏,造成打撈效果差。二是下磨鞋將小件落物磨碎洗出,但是絲堵、凡爾球、鉗牙、螺栓、螺帽這類落物魚頂不穩(wěn)定,降低磨銑效果。三是利用強(qiáng)磁打撈器將鋼質(zhì)落物吸出。為解決此問題,開展一種新型強(qiáng)磁打撈筒的研制:

    1、強(qiáng)磁打撈筒結(jié)構(gòu)

    由筒體、磁體、隔環(huán)、活頁(yè)、支撐環(huán)組成。筒體與支撐環(huán)通過內(nèi)螺紋連接,磁體由隔環(huán)支撐內(nèi)嵌于筒體內(nèi)腔,活頁(yè)由螺栓固定在支撐環(huán)上端面,支撐環(huán)下部為引鞋。

    2、工作原理

    打撈作業(yè)過程中,將強(qiáng)磁打撈筒連接在油管下端下入井內(nèi),液體經(jīng)支撐環(huán)5下部的喇叭口進(jìn)入強(qiáng)磁打撈筒內(nèi)腔返排到地面。邊沖洗、邊緩慢下放強(qiáng)磁打撈筒,此時(shí)泵壓升高,活頁(yè)4打開,落物在洗井液及磁體2吸引力作用下進(jìn)入活頁(yè)4上部的腔體,反沖洗作業(yè)完成后停泵,活頁(yè)4關(guān)閉,落物落在活頁(yè)4關(guān)閉的相對(duì)封閉的腔體內(nèi),起出打撈管柱,從油管上將強(qiáng)磁打撈筒卸下,從支撐環(huán)5與筒體1螺紋連接處卸開取出落物。

    (二)改進(jìn)薄壁套銑筒

    常規(guī)套銑筒壁厚為9mm,無法滿足Φ80mm套銑筒打撈Φ60.3mm加大油管(Φ65.9mm)的需要,為此在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行了如下改進(jìn):

    一是將Φ80mm套銑筒壁厚改進(jìn)為5mm,內(nèi)通徑為Φ70mm,以此確保4吋套管內(nèi)打撈2吋加厚油管的需要。二是部分調(diào)驅(qū)調(diào)剖井返吐,導(dǎo)致井內(nèi)管柱被卡,在沖洗打撈過程中應(yīng)用薄壁套銑筒,減少了工具阻力,有效提高了套銑打撈效率。

    (三)震擊解卡打撈技術(shù)研究

    打撈井內(nèi)被卡管柱,活動(dòng)解卡、懸吊解卡打撈成功率不足10%,大部分井需要通過倒扣打撈、套磨銑打撈相結(jié)合的方式,因此開展以下研究。

    1、液壓震擊器

    (1)工具結(jié)構(gòu):液壓震擊器主要由活塞部分和液缸部分組成,包括制動(dòng)系統(tǒng)、溫度補(bǔ)償系統(tǒng)和壓力平衡系統(tǒng)。

    (2)工作原理:當(dāng)以一定的速度上提鉆柱時(shí),活塞壓縮液壓油實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能,活塞繼續(xù)上行至卸載槽時(shí),壓力瞬間卸載,慣性作用下活塞在自由行程內(nèi)加速上行,直至撞擊震擊墊,產(chǎn)生震擊波。震擊波通過殼體傳導(dǎo)到下步落物,達(dá)到解卡的目的。1次震擊結(jié)束后,下壓震擊管柱促使震擊器快速?gòu)?fù)位,當(dāng)活塞通過油堵后,由于壓差的作用,活塞旁通閥打開,液壓油在壓力的作用下復(fù)位。復(fù)位完成后以相同的方式進(jìn)行下一次震擊作業(yè)。

    2、震擊管柱優(yōu)化

    為保證震擊管柱完好的情況下增強(qiáng)震擊效果引進(jìn)了配套工具并對(duì)管柱優(yōu)化進(jìn)行了研究:

    (1)配套氣壓加速器

    工具結(jié)構(gòu):主要由傳動(dòng)軸、泵缸、上壓縮缸、連接接頭、下壓縮缸、下接頭等部件組成。

    工作原理:解卡作業(yè)時(shí),震擊管柱通過安全接頭與卡點(diǎn)處管柱連接,再將管柱以一定載荷拉伸,此時(shí)震擊器和加速器的活塞部分同時(shí)上行壓縮油缸和氣缸,當(dāng)活塞上行至卸載槽時(shí),油缸和氣缸的能量能同時(shí)釋放,活塞瞬間上行至撞擊震擊墊,此時(shí)震擊器上行產(chǎn)生的彈性能和加速器產(chǎn)生的彈性能疊加,使得震擊系統(tǒng)的總能量得到大幅度提高,震擊管柱以更快的速度產(chǎn)生向上的沖擊力,并被傳導(dǎo)到被卡管柱上。有無加速器的震擊效果。

    (2)鉆鋌的配重研究

    鉆鋌配重的多少,直接關(guān)系著震擊系統(tǒng)的效率和管柱安全,鉆鋌配重過重則會(huì)大大降低震擊效果,鉆鋌配重不足,會(huì)導(dǎo)致震擊系統(tǒng)和打撈工具所承受的震擊力超限,震壞工具。

    (四)創(chuàng)新點(diǎn)

    1、通過強(qiáng)磁打撈筒的研制,解決了打撈小件落物重復(fù)落井,打撈效率低的難題,提高了打撈成功率,節(jié)約了修井費(fèi)用。

    2、薄壁套銑筒的改進(jìn),為打撈4吋套井內(nèi)落物等復(fù)雜落物提供了可靠工具,提高了作業(yè)時(shí)效。

    3、通過優(yōu)化震擊解卡管柱及施工工藝,形成了完整的震擊解卡技術(shù),有效提高了解卡效率。

    二、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析

    (一)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

    2020年以來共實(shí)施高效打撈作業(yè)16井次,其中小件落物打撈1井次、套銑打撈一體化技術(shù)應(yīng)用12井次,震擊解卡應(yīng)用3井次,節(jié)約修井周期80天,節(jié)約修井費(fèi)用280余萬(wàn)元,取得了較好的效果。

    (二)典型井列:文56-6井

    1、修前簡(jiǎn)況:

    該井于1998.8新投酸化;2013.10.10日轉(zhuǎn)分注;2018.3.7日作業(yè)檢管(未成),上提管掛負(fù)荷由0KN↗350KN后負(fù)荷解封失敗,活動(dòng)解卡24小時(shí),最大負(fù)荷530KN,解卡無效,反憋壓,泵壓0MPa,共擠入地層水270方,分析套管變形導(dǎo)致管柱卡,裝井口完井。

    2、施工簡(jiǎn)況:

    該井大修搬上后,反擠清水200m3無返出,懸吊解卡無效后,活動(dòng)解卡開,起出Φ73mm加厚油管232根,下Φ57mm倒扣撈矛于2228.1m倒扣打撈出井內(nèi)油管3根。4月24日下Φ57mm倒扣撈矛+安全接頭+液壓上擊器+鉆鋌,實(shí)施震擊+振動(dòng)解卡打撈,共實(shí)施震擊45次,成功打撈出井內(nèi)剩余落物:Φ73mm加厚油管21根+Φ114mm水力錨×0.31m+Y221-114封+喇叭口。

    3、施工分析:

    本次大修成功應(yīng)用震擊解卡工藝打撈出井內(nèi)被卡管柱,相比常規(guī)套磨銑打撈方式縮短施工周期25天以上,節(jié)約大修費(fèi)用45萬(wàn)元以上,取得了較好的效果。

    三、經(jīng)濟(jì)效益分析

    (1)總投入:震擊解卡費(fèi)用10萬(wàn)/井次×3=30萬(wàn)元;

    (2)總產(chǎn)出:節(jié)約修井費(fèi)用280萬(wàn)元

    通過該項(xiàng)目的研究與應(yīng)用,豐富了大修打撈工具,提高了修井時(shí)效,累計(jì)節(jié)約修井費(fèi)用280萬(wàn)元,具有良好的效益。

    結(jié)束語(yǔ)

    通過強(qiáng)磁打撈筒研究,有效解決了小件落物打撈措施效果差的難題,縮短了施工工期。針對(duì)小件落物打撈難度大的問題,研究設(shè)計(jì)了強(qiáng)磁打撈筒,有效的提高了作業(yè)效率及成功率。

    參考文獻(xiàn):

    [1]楊成立,馬貴全,等.腐蝕井況下配套分注工藝技術(shù)的研究及應(yīng)用[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2013,(2):136.

    中原油田石油工程技術(shù)研究院? 河南 濮陽(yáng)? 457001

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