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      全尾砂絮凝沉降試驗(yàn)及其工程應(yīng)用

      2020-04-17 03:39:38杜加法朱兆文劉洪磊劉曉光王京生
      金屬礦山 2020年1期
      關(guān)鍵詞:全尾砂底流沉降速度

      杜加法 侯 晨 朱兆文 劉洪磊 劉曉光 王京生

      (1.東北大學(xué)資源與土木工程學(xué)院,遼寧沈陽110819;2.山東黃金集團(tuán)充填工程實(shí)驗(yàn)室,山東煙臺261438;3.山東黃金礦業(yè)股份有限公司新城金礦,山東煙臺261438)

      新城金礦在轉(zhuǎn)入深部開采過程中迫切需要強(qiáng)度更高、質(zhì)量更穩(wěn)定的充填體,膏體充填由于具有尾砂利用率高、力學(xué)性能好、綜合成本低等諸多優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為新城金礦深部開采的優(yōu)先選擇。選礦后排出的全尾砂漿,其質(zhì)量濃度一般為10%~25%,膏體充填對質(zhì)量濃度一般要求要達(dá)到70%~85%[1-3]。傳統(tǒng)的全尾砂濃縮一般依靠全尾砂在立式砂倉中自然沉降,但全尾砂由于顆粒粒徑較細(xì)且分布廣泛,顆粒間相互干擾十分劇烈,導(dǎo)致其沉降速度較慢,沉降物質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,無法滿足連續(xù)供砂和制備高質(zhì)量分?jǐn)?shù)漿體的要求[4-5]。另外溢流水含固量高,無法滿足工業(yè)水重復(fù)利用要求,并且超標(biāo)排放污水,污染環(huán)境。為此,國內(nèi)外學(xué)者通過添加絮凝劑和改進(jìn)濃縮設(shè)備來解決上述問題[6-8]。如何提高沉降效率是濃密技術(shù)的研究重點(diǎn),其受濃密設(shè)備、絮凝劑選擇及單耗、進(jìn)料濃度等諸多因素影響。韓亮等[9]采用正交試驗(yàn)法研究了沉降速度、極限濃度和上清液含固率對全尾砂絮凝沉降規(guī)律的影響;朱時(shí)廷等[10]采用均勻設(shè)計(jì)法對配級尾砂沉降性能進(jìn)行了研究;馮巨恩等[11]研究了絮凝劑的添加量對于充填效果的改善作用;高志勇等[12]評估了料漿濃度、溶液濃度等因素對單位面積處理量的影響規(guī)律,并應(yīng)用Design Expert軟件進(jìn)行了絮凝沉降模型回歸擬合。為了選擇全尾砂絮凝沉降最佳參數(shù)組合,周靚等[13]以單位面積固體處理能力為響應(yīng)值,基于響應(yīng)曲面分析法,得到了全尾砂絮凝沉降最佳參數(shù);王新民等[14-15]、楊寧等[16]運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對絮凝沉降參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化研究。在升級完善濃縮設(shè)備方面,李學(xué)忠等[17]采用旋流器濃縮方案對充填站系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造;劉培正等[18]研制出了一種適用于細(xì)粒尾砂高效濃縮的T 型砂倉。上述絮凝劑的應(yīng)用和設(shè)備的研發(fā)都極大提高了充填料漿的濃縮效率。

      上述研究主要集中于室內(nèi)試驗(yàn),由于試驗(yàn)室環(huán)境和井下采場在空間尺度、養(yǎng)護(hù)條件、應(yīng)力水平都存在很大差別,由室內(nèi)試驗(yàn)獲取的結(jié)果并不能直接驗(yàn)證工業(yè)應(yīng)用的效果。因此本研究采用室內(nèi)試驗(yàn)和工業(yè)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,首先采用新城金礦全尾砂進(jìn)行室內(nèi)絮凝沉降試驗(yàn),分析絮凝劑選型、單耗及料漿入料質(zhì)量分?jǐn)?shù)等參數(shù)與料漿沉降速度和底流濃度的關(guān)系,并對上述參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,在室內(nèi)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上選擇最佳參數(shù)組合;而后在新城金礦地下采場進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),以驗(yàn)證絮凝劑對于充填質(zhì)量的改善效果。

      1 試驗(yàn)材料

      1.1 全尾砂

      試驗(yàn)所用全尾砂選自山東新城金礦,其基本物理性能如表1 所示。新城金礦全尾砂的物相組成成分和賦存狀態(tài)采用X射線衍射(XRD)測試方法測定,結(jié)果如表2 所示。由表2 可知:新城金礦全尾砂物相組成比較單一,主要是石英、長石和云母,并且新城金礦的全尾砂中基本不含硫化物,對充填體強(qiáng)度沒有不利影響,有利于充填體強(qiáng)度的提升。

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      新城金礦全尾砂粒徑分布采用Mastersizer 2000型激光粒度分析儀分析,其粒徑組成如圖1 所示,全尾砂平均粒徑為176 μm,粒度-20 μm 累計(jì)含量達(dá)25%,與膠結(jié)材料結(jié)合后易形成“結(jié)構(gòu)流”體,有利于料漿流動。新城金礦全尾砂不均勻系數(shù)為24.08,曲率系數(shù)為0.85,綜合不均勻系數(shù)和曲率系數(shù),新城金礦全尾砂屬于級配不良材料[19]。

      1.2 絮凝劑

      試驗(yàn)選取的絮凝劑主要成分為有機(jī)高分子陰離子聚丙烯酰胺,分子量均為1 600~1 800 W,分別記為ZYD、ZYZ、ZYJ,該絮凝劑呈白色粉末狀,無毒、無味,能溶于水,為礦山常用的絮凝劑型號。

      2 試驗(yàn)方案

      該試驗(yàn)主要目的是選擇適合新城金礦全尾砂特性的絮凝劑類型以及相應(yīng)的稀釋礦漿濃度以及絮凝劑添加量。選型試驗(yàn)中,先固定全尾砂料漿濃度為15%,絮凝劑添加量分別為10、15、20 g/t,從料漿沉降速度、底流濃度、上清液澄清度三方面比較考察不同絮凝劑類型的沉降效果;在選型基礎(chǔ)上,固定絮凝劑添加量為20 g/t,分別配制濃度為8%、10%、13%和18%料漿,從沉降速度、固體通量兩方面比較選擇最佳料漿質(zhì)量分?jǐn)?shù);在確定絮凝劑型號、最佳料漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)前提下,分別添加絮凝劑濃度為15、17.5、20、22.5、25、30 g/t,從沉降速度、底流濃度兩方面確定考察最佳絮凝劑單耗量。

      全尾砂靜態(tài)絮凝沉降試驗(yàn)在1 000 mL 量筒內(nèi)進(jìn)行,按要求稱取適量的絮凝劑溶液,加入與絮凝劑溶液混合的砂漿中,按接觸次數(shù)要求翻轉(zhuǎn)搖晃量筒,靜置,記錄不同時(shí)間點(diǎn)固液分離界面的高度(事先測量1 000 mL 量筒兩個(gè)刻度之間的平均距離,計(jì)算出1 mL體積變化對應(yīng)的高度變化值)。沉降10 min后,倒掉上層清水,測定下部礦漿達(dá)到的濃度。固體通量是指單位面積、單位時(shí)間內(nèi)通過的固體質(zhì)量,可通過尾砂漿密度、固體顆粒沉降速度以及尾砂漿的質(zhì)量濃度計(jì)算[7]。

      3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      3.1 絮凝劑選型

      根據(jù)試驗(yàn)方案,在料漿濃度為15%,體積為1 000 mL的全尾沙料漿中分別倒入ZYD、ZYZ、ZYJ 3種絮凝劑,絮凝劑添加量分別為10、15、20 g/t,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

      由圖2 可知:當(dāng)使用ZYD、ZYZ 兩種絮凝劑時(shí),全尾砂料漿的沉降速率以及底流濃度差別不大,而使用ZYJ絮凝劑時(shí),料漿的沉降高度與底流濃度都明顯優(yōu)于使用其他2 種絮凝劑。例如絮凝劑添加量為10 g/t 時(shí),使用ZYJ 絮凝劑的最終沉降高度和底流濃度分比為28.7cm 和59.99%,高于使用ZYZ、ZYD 時(shí)的27.1 cm 和54.1%,且使用ZYJ絮凝劑時(shí)上清液的澄清度最好,因此認(rèn)為選用ZYJ 絮凝劑時(shí)絮凝效果最好。為了進(jìn)一步驗(yàn)證絮凝劑選型結(jié)果,繼續(xù)選用10%、20%2種料漿稀釋濃度,3種絮凝劑按20 g/t添加量進(jìn)行沉降速率、底流濃度試驗(yàn),所得試驗(yàn)結(jié)果如圖3 所示。由圖3 可知:在不同料漿濃度下,ZYJ 絮凝劑的底流濃度和沉降速度都要優(yōu)于使用其他兩種絮凝劑時(shí)的相關(guān)指標(biāo)。根據(jù)以上2組試驗(yàn)數(shù)據(jù),可以確定新城金礦最優(yōu)的絮凝劑選型為ZYJ絮凝劑,后續(xù)試驗(yàn)也以此為基礎(chǔ)繼續(xù)開展工作。

      3.2 最佳料漿稀釋濃度

      根據(jù)絮凝劑選型試驗(yàn),選取料漿濃度為8%、10%、13%和18%進(jìn)行最佳料漿稀釋濃度試驗(yàn),添加絮凝劑類型為ZYJ 絮凝劑,添加量為20 g/t。試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

      由表3可知:底流濃度最開始隨著添加料漿濃度的增加而增加,初始料漿濃度達(dá)到13%時(shí)達(dá)到最大底流濃度54.58%,隨后隨著添加料漿濃度的增加而降低;料漿的沉降速度隨著初始料漿濃度的增加而不斷降低;固體通量也與底流濃度變化規(guī)律一致,呈現(xiàn)先增大后減小的規(guī)律。綜合料漿濃度、沉降速度、固體通量三者之間的變化規(guī)律,選擇8%~10%作為最佳稀釋料漿濃度。

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      3.3 最佳絮凝劑添加量

      為確定ZYJ 型絮凝劑的最佳添加比例,本節(jié)試驗(yàn)采用質(zhì)量濃度為9.75%的全尾砂料漿,分別按15、17.5、20、22.5、25、30 g/t的添加量加入ZYJ型絮凝劑,研究全尾砂料漿在不同絮凝劑添加量情況下的沉降速度、底流濃度變化規(guī)律,以此確定最佳絮凝劑添加量。所得試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。

      由圖4 可知:絮凝劑單耗不超過22.5 g/t 時(shí),沉降高度變化差異不大,而單耗超過22.5 g/t時(shí),料漿沉降速度大大降低且最終沉降高度也會明顯降低;比較不同絮凝劑單耗對于料漿最終濃度的影響可以看出,絮凝劑單耗為20 g/t 時(shí),充填料漿的最終濃度最高,當(dāng)絮凝劑單耗為15 g/t 和17.5 g/t 時(shí),最終充填體料漿濃度差異并不明顯,當(dāng)絮凝劑濃度超過22.5 g/t時(shí),料漿濃度會明顯降低,這與高濃度下料漿沉降高度表現(xiàn)規(guī)律是一致的。綜合以上分析,結(jié)合不同絮凝劑單耗的實(shí)際使用效果以及經(jīng)濟(jì)成本控制因素,絮凝劑單耗為15 g/t 時(shí)可以獲得理想的絮凝沉降效果并且最大限度地降低使用成本。

      綜上所述,根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果分析,當(dāng)采用絮凝劑類型為ZYJ,料漿濃度為8%~10%,絮凝劑單耗為15 g/t時(shí),充填料漿的絮凝沉降效果最佳。

      4 工程驗(yàn)證

      為評價(jià)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果對于現(xiàn)場充填效果的影響,在新城金礦兩進(jìn)路式采場進(jìn)行了絮凝劑充填效果現(xiàn)場驗(yàn)證試驗(yàn),設(shè)計(jì)充填濃度為67%,充填流量為80 m3/h,采用的充填體灰砂比為1∶6,采用的絮凝劑類型為ZYJ 絮凝劑,單耗為15 g/t。為評價(jià)絮凝劑使用效果,在兩進(jìn)路采場內(nèi)分別測試溢流水含固濃度以及不同位置的充填體28 d 強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果如圖5 和表4 所示。由圖5(a)和表4 可知:添加絮凝劑后,在采場不同位置的充填體取樣強(qiáng)度都有了明顯提高,充填體不添加絮凝劑的強(qiáng)度為0.88~1.29 MPa,添加絮凝劑后的強(qiáng)度為1.21~1.43 MPa,最終平均強(qiáng)度從1.09 MPa(無絮凝劑)上升到1.3 MPa(有絮凝劑),上升幅度約19.3%。另外從圖5(a)可以看出充填體添加絮凝劑后,其強(qiáng)度離散型明顯降低。圖5(b)則顯示充填體添加絮凝劑后,其溢流水含固量在各個(gè)時(shí)間段的監(jiān)測結(jié)果都明顯低于不添加絮凝劑的充填體料漿,尤其是在充入采場后的前2 h,溢流水含固量兩者相差在4 倍以上,這也最終影響了充填體的最終力學(xué)特性。以上對比都說明充填料漿加入絮凝劑后,采場充填效果得到了明顯改善。

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      5 結(jié) 論

      (1)室內(nèi)靜態(tài)自然沉降試驗(yàn)中,隨著料漿濃度的增加,底流濃度呈現(xiàn)先增加后減少的規(guī)律,沉降速度隨著初始料漿濃度的增加而不斷降低;絮凝劑單耗在不超過22.5 g/t時(shí),沉降高度變化差異不大,但超過22.5 g/t 單耗時(shí),絮凝沉降速度和底流濃度都下降明顯。

      (2)室內(nèi)靜態(tài)絮凝沉降試驗(yàn)中,絮凝劑選型為ZYJ絮凝劑時(shí),單耗為15 g/t,料漿濃度為8%~10%,可以獲得最佳絮凝沉降效果和性價(jià)比。

      (3)采用室內(nèi)試驗(yàn)推薦的絮凝劑組合參數(shù)時(shí),現(xiàn)場工業(yè)實(shí)踐表明充填體強(qiáng)度增加明顯,且離散度大大降低,溢流水含固量也顯著降低,絮凝沉降效果顯著。

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