李冬華
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南開(kāi)遠(yuǎn) 661600)
熱工聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組是云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅磷化工)5#硫酸裝置蒸汽梯級(jí)利用節(jié)能改造項(xiàng)目核心設(shè)備。熱工聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)后,由于主汽閥掛閘裝置存在自動(dòng)脫扣的故障,一直不能正常使用,導(dǎo)致機(jī)組基本處于停車(chē)狀態(tài),嚴(yán)重影響發(fā)電量。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員檢修處理,目前機(jī)組能正常運(yùn)行,給紅磷化工帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益。
熱工聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組由B0.7-1.0/0.5型700 kW背壓式小型汽輪機(jī)拖動(dòng)1臺(tái)700 kW異步電機(jī)進(jìn)行異步發(fā)電,本體結(jié)構(gòu)包括汽缸、噴嘴組及轉(zhuǎn)向?qū)~、軸承、汽封、調(diào)節(jié)系統(tǒng)和超速保護(hù)控制裝置(ETS)。
汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的基本作用是開(kāi)停機(jī)、轉(zhuǎn)速控制和負(fù)荷控制。該調(diào)節(jié)系統(tǒng)基本采用電子調(diào)節(jié),由HJ03汽輪機(jī)調(diào)速器設(shè)定轉(zhuǎn)速,3個(gè)轉(zhuǎn)速傳感器(MPU)將轉(zhuǎn)速信號(hào)輸入調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器將汽輪機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速和目標(biāo)值比較求得差值,然后調(diào)整它的輸出信號(hào)(4~20 mA)至NUCOM-10NS電動(dòng)調(diào)節(jié)器,UCOM-10NS電動(dòng)調(diào)節(jié)器控制調(diào)節(jié)閥調(diào)整其開(kāi)度和進(jìn)汽量,從而使轉(zhuǎn)速或負(fù)荷趨向目標(biāo)值。
汽輪機(jī)主汽閥是汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中不可缺少的一部分,主汽閥與調(diào)節(jié)汽閥組成聯(lián)合汽閥。主汽閥由閥桿、閥板、掛閘裝置和操縱座等部件組成,其中掛閘裝置含有彈簧、套筒、連接塊、楔形鍵、手輪、連接桿和定位桿。掛閘裝置掛閘成功后(需松開(kāi)此裝置中的定位桿),逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)主汽閥操縱座手輪,使操縱座內(nèi)的彈簧向內(nèi)壓縮,即可開(kāi)啟主汽閥;順時(shí)針旋轉(zhuǎn)主汽閥操縱座手輪,操縱座內(nèi)的彈簧向外伸開(kāi),即可關(guān)閉主汽閥。當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)機(jī)組設(shè)定的3 360 r/min時(shí),汽輪機(jī)超速保護(hù)裝置的飛錘撞擊主汽閥掛閘裝置的定位桿,使定位桿與套筒脫扣,主汽閥關(guān)閉。
汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥由HJ03汽輪機(jī)調(diào)速器通過(guò)連接桿進(jìn)行調(diào)節(jié)。汽輪機(jī)超速保護(hù)采用“三選二”冗余式電子超速保護(hù)裝置(ETS),該裝置由PLC和3塊轉(zhuǎn)速表組成,并配有3個(gè)磁電式轉(zhuǎn)速傳感器。3路轉(zhuǎn)速信號(hào)在保護(hù)裝置內(nèi)進(jìn)行比較,當(dāng)2路及2路以上轉(zhuǎn)速信號(hào)超過(guò)汽輪機(jī)設(shè)定動(dòng)作轉(zhuǎn)速時(shí),該裝置自動(dòng)給出停機(jī)指令,使主汽閥掛閘裝置動(dòng)作,主汽閥迅速關(guān)閉,阻斷蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)。
汽輪機(jī)組自建成投產(chǎn)以來(lái),主汽閥掛閘裝置一直不能正常工作,主要存在以下問(wèn)題:
1)機(jī)組開(kāi)車(chē)時(shí),將主汽閥掛閘裝置開(kāi)啟后,松開(kāi)此裝置中的定位桿,定位桿與套筒(材質(zhì)為銅合金)會(huì)自動(dòng)脫扣,導(dǎo)致主汽閥關(guān)閉。
2)在汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí),定位桿與套筒會(huì)自動(dòng)脫扣,導(dǎo)致主汽閥關(guān)閉,引起機(jī)組跳停,給機(jī)組的正常運(yùn)行帶來(lái)很大隱患[1]。
3)楔形鍵與套筒之間的徑向間隙尺寸不匹配。前2次檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)主汽閥掛閘裝置中楔形鍵有明顯的磨損痕跡,由于是新機(jī)組,沒(méi)有考慮楔形鍵與套筒之間的徑向間隙尺寸。第3次檢修時(shí),經(jīng)用游標(biāo)卡尺和深度尺測(cè)量,楔形鍵與套筒之間的徑向間隙尺寸有0.5 mm,不足以將套筒卡住,導(dǎo)致在蒸汽的沖擊和操縱座內(nèi)彈簧向外伸張的作用下,定位桿與套筒脫扣,造成主汽閥關(guān)閉。
2015年1月,技術(shù)人員對(duì)熱工聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī)主汽閥掛閘裝置故障進(jìn)行維修。將主汽閥掛閘裝置和操縱座拆下,在楔形鍵與套筒的鍵槽之間增加1塊0.5 mm的銅皮。將掛閘裝置和操縱座回裝后,在掛閘的過(guò)程中,主汽閥不能正常打開(kāi),分析其原因?yàn)殂~皮的厚度過(guò)大。楔形鍵與套筒鍵槽之間增加的銅皮示意見(jiàn)圖1。
圖1 楔形鍵與套筒鍵槽之間增加的銅皮示意
再次將主汽閥掛閘裝置和操縱座拆下,將厚度0.5 mm的銅皮改成0.2 mm的銅皮,楔形鍵與鍵槽徑向之間的間隙尺寸為0.3 mm。將掛閘裝置和操縱座重新安裝后,掛閘過(guò)程中無(wú)卡澀現(xiàn)象,主汽閥開(kāi)啟后,松開(kāi)主汽閥掛閘裝置中的定位桿時(shí),定位桿與套筒沒(méi)有脫扣,主汽閥不會(huì)關(guān)閉。隨后,汽輪機(jī)暖管、沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)發(fā)電過(guò)程中,主汽閥仍沒(méi)有自動(dòng)關(guān)閉,機(jī)組運(yùn)行正常。由于銅皮材質(zhì)較軟,不宜長(zhǎng)期使用,技術(shù)人員繪制楔形鍵的圖紙,請(qǐng)廠家加工備件,隨時(shí)可更換楔形鍵,消除了隱患[2]。
汽輪機(jī)主汽閥掛閘裝置存在的自動(dòng)脫扣故障解決后,汽輪機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),保證了熱工聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。B0.7-1.0/0.5型汽輪機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。
在2015年1月前,此套發(fā)電機(jī)組的年開(kāi)車(chē)率只有20%左右,基本是停產(chǎn)狀態(tài)。主汽閥掛閘裝置自動(dòng)脫扣的故障解決后,年開(kāi)車(chē)率達(dá)到90%以上。按此套發(fā)電機(jī)組2015年1—9月發(fā)電量計(jì),月平均為306 764 kWh,每年可發(fā)電3 681 168 kWh。電價(jià)按0.391元/kWh計(jì),可節(jié)約電費(fèi)143.9萬(wàn)元/a。由此可見(jiàn),此套發(fā)電機(jī)組開(kāi)車(chē)時(shí)間越長(zhǎng),給紅磷化工帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益越大。
表1 汽輪機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)
通過(guò)對(duì)熱工聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī)主汽閥掛閘裝置存在的自動(dòng)脫扣故障進(jìn)行分析,在楔形鍵與套筒的鍵槽之間增加0.2 mm銅皮,解決了上述問(wèn)題,使發(fā)電機(jī)組的年開(kāi)車(chē)率從20%提高到90%以上,每年可節(jié)約電費(fèi)143.9萬(wàn)元,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。