田偉平
(西山煤電機(jī)電修造園區(qū)新恒源分公司,山西 太原 030053)
空氣壓縮機(jī)為綜采工作面提供動力源僅次于電能的關(guān)鍵設(shè)備,由于設(shè)備本身結(jié)構(gòu)的原因?qū)е缕浯嬖诿黠@的技術(shù)缺陷。實踐表明:當(dāng)空壓機(jī)的輸出的壓力超過一定限值時,設(shè)備的卸荷閥會自動打開,導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)空轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,進(jìn)而造成電能的浪費。此外,空壓機(jī)異步電機(jī)的頻繁啟停還會造成對設(shè)備電網(wǎng)的沖擊,對設(shè)備壽命和可靠性造成威脅。為此,實現(xiàn)空壓機(jī)的變頻調(diào)速改造勢在必行,刻不容緩[1]。本文著重對空壓機(jī)電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造,并對改造后的效果進(jìn)行驗證。
本文以螺桿式空氣壓縮機(jī)為例。空氣壓縮機(jī)在電動機(jī)驅(qū)動的作用下,將經(jīng)空氣過濾器過濾后的空氣進(jìn)行壓縮并由噴油對壓縮過的空氣進(jìn)行冷卻和潤滑;而后在油氣分離器的作用下對冷卻潤滑后的壓縮空氣進(jìn)行油、壓縮空氣的分離操作,并將分離后空氣儲存于儲氣罐中,以備后期使用。
本文著重實現(xiàn)空壓機(jī)的變頻調(diào)速功能,以解決設(shè)備耗能大的問題。鑒于空氣壓縮機(jī)的最終目的是獲取一定壓力的壓縮空氣,因此可通過控制最終壓縮空氣的出口壓力實現(xiàn)對空氣壓縮機(jī)的節(jié)能改造。而對于特殊行業(yè)而言,對空壓機(jī)出口氣體壓力的要求是不變的[2]。因此,只能通過控制空壓機(jī)的進(jìn)出口壓差實現(xiàn)對設(shè)備的變頻節(jié)能改造,其變頻節(jié)能改造的總體原理框圖如圖1 所示。
如圖1 所示,PLC 通過對管路中的壓力和變頻電機(jī)輸出頻率進(jìn)行比對,進(jìn)而對變頻電機(jī)進(jìn)行控制,以達(dá)到節(jié)能運(yùn)行的目的。
圖1 空壓機(jī)變頻節(jié)能改造總體原理框圖
目前,在實際應(yīng)用中空壓機(jī)常采用兩臺電機(jī)并聯(lián)運(yùn)行進(jìn)行控制,使其根據(jù)負(fù)載的變化實時控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)而達(dá)到節(jié)能生產(chǎn)的目的。因此,對于雙電機(jī)并聯(lián)驅(qū)動的空壓機(jī)而言,提出如下控制要求:一是要求電機(jī)采用一用一備的工作模式。二是一臺電機(jī)為主控電機(jī)(1 號)且在正常工況下其處于工頻運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)1 號電機(jī)運(yùn)行頻率達(dá)到極限且進(jìn)出口壓差還很大時,2 號電機(jī)啟動進(jìn)行變頻操作,此時1 號電機(jī)切換為工頻運(yùn)行;當(dāng)2 號電機(jī)的變頻運(yùn)行效率很低且進(jìn)出口壓差很小時,1 號電機(jī)停機(jī),2 號電機(jī)仍以變頻運(yùn)行[3]。三是為提升空壓機(jī)變頻調(diào)速功能的可靠性,采用PLC 控制器為核心的控制系統(tǒng),實現(xiàn)對空壓機(jī)變頻電機(jī)在工頻、變頻運(yùn)行模式的切換。變頻器的切換工作如圖2 所示。
圖2 空壓機(jī)變頻切換示意圖
如圖2 所示,實現(xiàn)空壓機(jī)變頻改造的核心是為其電氣控制系統(tǒng)選擇最佳的變頻器和PLC 控制器。就變頻器而言,其選型主要依據(jù)變頻器的容量,并對變頻器的類型及變頻器能否滿足電網(wǎng)與變頻器的切換、瞬時停電再啟動的功能等提出要求。
為滿足空壓機(jī)系統(tǒng)機(jī)械部件的調(diào)速控制需求,本方案選用功能更為強(qiáng)大的通用變頻器。當(dāng)前空壓機(jī)系統(tǒng)中對應(yīng)電機(jī)在滿載時電流值最大的電機(jī)為系統(tǒng)配置的主電機(jī),其電流值為69.8 A,根據(jù)式(1)計算可得:
式中:Imax為空壓機(jī)系統(tǒng)中主機(jī)或風(fēng)機(jī)的最大電流值,IN為對應(yīng)選型變頻器的額定電流值。
經(jīng)計算可得,對于空壓機(jī)的主電機(jī)而言,其對應(yīng)變頻器的額定電流值需滿足≥76.78 A 的要求,綜合比對產(chǎn)品最終針對空壓機(jī)主電機(jī)所選型變頻器的型號為三菱廠家的FR-F740-45K-CH,該產(chǎn)品對應(yīng)額定電流值為85 A;對于空壓機(jī)系統(tǒng)中的風(fēng)機(jī)而言,其在滿載狀態(tài)下的最大電流值為29.4 A,則對應(yīng)變頻器的額定電流值需滿足≥32.34 A 的要求,綜合比對產(chǎn)品最終針對空壓機(jī)主電機(jī)所選型變頻器的型號為三菱廠家的FR-F740-18.5K-CHT,該產(chǎn)品對應(yīng)額定電流值為35 A[4]。
在變頻器選型的基礎(chǔ)上,為確保空壓機(jī)電氣控制系統(tǒng)變頻改造后的閉環(huán)控制效果,結(jié)合PLC 控制CPU 模塊、輸入/輸出模塊、通信模塊以及存儲器模塊功能需求,本方案選用三菱FX2N 系列的PLC 控制器。根據(jù)空壓機(jī)電氣控制系統(tǒng)變頻改造后的控制思路及控制要求,針對PLC 控制器設(shè)計如圖3 所示的接線圖。
經(jīng)改造后的空壓機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)主要由變頻器、PLC 控制器、接觸器和壓機(jī)監(jiān)測裝置等組成。在實際運(yùn)行中,PLC 控制器可對空壓機(jī)主電機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)等實現(xiàn)工頻、變頻運(yùn)行的切換,并在切換到的同時根據(jù)負(fù)載及電機(jī)變頻器的運(yùn)行狀態(tài)對空壓機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,從而達(dá)到節(jié)能運(yùn)行的效果。
空壓機(jī)變頻改造的軟件設(shè)計主要是完成PLC控制器程序控制流程圖及程序的編寫(鑒于篇幅有限,此處不列出PLC 主控制程序的流程圖)。
此外,為提升經(jīng)變頻改造后空壓機(jī)的抗干擾性能,提升其運(yùn)行的可靠性,針對綜采工作面相對惡劣的工作環(huán)境,將采取如下抗干擾措施:將控制系統(tǒng)的輸入/輸出信號電纜與供電電纜分開鋪設(shè),如需必要或條件允許,分別在信號電纜和供電電纜外層包裹屏蔽材料;務(wù)必將電纜中備用電芯接地,在增加電纜屏蔽作用的同時,避免外部信號對電纜信號的干擾;盡可能地采用雙芯屏蔽線作為信號傳輸線,并將低電平信號的傳輸與其他信號線分開[5]。
圖3 空壓機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)PLC 控制器接線圖
將上述改造方案應(yīng)用于實際生產(chǎn)中,并對改造前后設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對比可得:改造后空壓機(jī)所獲得壓縮空氣的壓力更加穩(wěn)定,其壓力值為0.6 MPa,電網(wǎng)的電流值也相對平穩(wěn);空壓機(jī)在運(yùn)行一段時間內(nèi)的平均電流值由原先的68 A 降低至49 A,對應(yīng)的功率值由原先的36 kW 降低至26 kW。
現(xiàn)場試驗的節(jié)能效果分析如下:按照空壓機(jī)每天工作8 h,每年工作350 d 計算。對于主電機(jī),改造前耗能為36 kW×8 h×350=100 800 kWh,改造后耗能為26 kW×8 h×350=72 800 kWh。則,改造后每年可節(jié)約電能為28 000 kWh。
1)采用三菱系列的變頻器與PLC 控制器相結(jié)合的改造思路,將空壓機(jī)電氣控制系統(tǒng)改造為可根據(jù)管網(wǎng)壓力差及電機(jī)運(yùn)行頻率對設(shè)備主電機(jī)和風(fēng)機(jī)的變頻電機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速控制。
2)經(jīng)對空壓機(jī)電氣系統(tǒng)變頻改造后所獲得壓縮空氣的壓力更加穩(wěn)定,為0.6 MPa;空壓機(jī)運(yùn)行的平均電流和功率明顯降低,且每年可節(jié)約電能為28 000 kWh。