宋昊婷
(大同煤礦集團公司機電管理處,山西 大同037003)
同煤集團綜掘現(xiàn)狀為采掘失調(diào)、掘錨脫節(jié)、缺乏支護。煤巷、半煤巷綜掘平均進度較慢,這與各煤礦地質(zhì)條件不同和各煤礦技術(shù)管理水平差異有關(guān),但掘進設(shè)備本身沒有與現(xiàn)在的巷道支護技術(shù)相適應(yīng)也是一個重要原因。石炭系煤層回采巷道大部分在煤巷中掘進,巷道設(shè)計寬度為4.5~5.4 m,高3.5~4.0 m,斷面面積為18~22 m2。采用錨桿、錨索、鋼帶、網(wǎng)片聯(lián)合支護方式。大部分礦井使用普通EBZ系列縱軸掘進機月均進尺為200~280 m,平均3個掘進隊組為1個綜采隊圈面服務(wù),效率較低。據(jù)統(tǒng)計,巷道掘進作業(yè)中的支護時間要占總作業(yè)時間的70%,掘進巷道作業(yè)中的掘進與支護的分離仍是進一步提高掘進巷道速度的最大障礙。因此,在調(diào)研與試用國內(nèi)外先進的掘進設(shè)備的基礎(chǔ)上,加大研發(fā)力度,改造設(shè)計出適合同煤集團各礦掘進需求的快速掘進設(shè)備。
以JOY EJM2×170型掘錨機為平臺,設(shè)計整機機群排布方案、支架、托網(wǎng)機構(gòu)、排放安置錨桿機群及送網(wǎng)機構(gòu),最終改造設(shè)計為13臂掘錨一體機,如圖1所示。
圖1 13臂掘錨一體機示意圖
改造內(nèi)容主要包括以下八個方面[1]:
1)增強操作的安全性,增加臨時支護,支護巷道頂板,為操作者提供安全的操作空間。
2)降低操作者的勞動強度及操作的安全性,增加送網(wǎng)機構(gòu)與托網(wǎng)機構(gòu),提高鋪網(wǎng)與鋼帶的機械化水平。
3)提高錨固效率,增加錨桿機群,把頂板與側(cè)幫錨固工藝進行分解,重新布置與增加錨桿鉆機,目的是實現(xiàn)一機一孔,平行作業(yè)。首排4根(左右各2根),錨固頂板錨桿,第二排2根(左右各1根)錨固側(cè)幫上錨桿,第三排3根(左中右各1根)錨固頂板剩余的錨桿與錨索,同時左右錨桿鉆機具有錨索輸送裝置,第四排2根(左右各1根),第五排2根(左右各1根),錨固下側(cè)剩余的側(cè)幫錨桿;錨桿的間距為800 mm,錨桿排距為900 mm,能夠完成7根頂板錨桿及8根側(cè)幫錨桿的錨固。
4)改造掘錨機組的電氣與液壓系統(tǒng),所有的液壓閥組設(shè)計成電磁閥,增加主機與錨桿鉆機的遙控功能,提高掘進與錨固的機械化水平。
5)改造設(shè)備的其他輔助設(shè)備,完善設(shè)備的整體性與協(xié)調(diào)性。
6)增加位移接近開關(guān),保證掘進進尺與錨固排距一致,從而保證工序的銜接性。
7)增加臨時護架升降傳感器,避免截割系統(tǒng)與臨時護架產(chǎn)生干涉。
8)增加第三排的錨桿鉆機的縱向調(diào)整裝置,保證對孔的準確性。
13臂掘錨機主要用于煤巷掘進或房柱式采煤;
適應(yīng)巷道斷面寬度5.5 m,巷道斷面寬度3.8 m;
工作巷道角度縱向<7°,橫向<5°;
截割硬度f=2~5,需要巷道底板條件較好,避免設(shè)備沉陷,造成行走困難;
供電電壓1 140 V;
總裝機功率690 kW。
按區(qū)域劃分,可以將機組分為截割區(qū)、支護區(qū)、及時錨固區(qū)、穩(wěn)定區(qū)補打區(qū)、控制區(qū)及補給取,如圖2所示。
圖2 13臂掘錨一體機區(qū)域劃分示意圖
按系統(tǒng)劃分,13臂掘錨一體機主要由截割系統(tǒng)、裝載運輸系統(tǒng)、本體及行走部、后支撐部、錨桿機組、護架組件、送網(wǎng)托網(wǎng)裝置、錨桿鉆車、液壓系統(tǒng)、水系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等部分組成,如圖3[2]。
圖3 整機結(jié)構(gòu)
13掘錨一體機進行掘進作業(yè)時需要4人操作,其中1人操作主機遙控器,1人配合觀察周圍工作情況是否安全以及操作轉(zhuǎn)換模塊(主機動作與錨桿機動作切換),2人監(jiān)護轉(zhuǎn)載皮帶。
13掘錨一體機進行錨固作業(yè)時需要6~8人,其中2人負責操縱錨桿機遙控器,1人負責1號、3號、a號錨桿機,1人負責2號、c號錨桿機,1人負責5號、7號、b號錨桿機,1人負責6號,d號錨桿機,1人負責4號錨桿機,1人負責e號、f號錨桿機。其次需要6人進行輔助工作,包括運送鉆桿、錨桿、錨網(wǎng)以及將錨網(wǎng)放到送網(wǎng)機構(gòu)上并將其展開;
生產(chǎn)班組預(yù)計作業(yè)人數(shù)為16~20人,按照每天三班工作制,預(yù)計需要50~60人。
1)增強設(shè)備的操作安全性;
2)提高設(shè)備的機械化水平與智能化水平;
3)能夠?qū)崿F(xiàn)單控、排控、群控功能,同時具備遙控與手動控制功能;
4)第三排頂板錨桿鉆機的對孔利用絲杠的調(diào)節(jié)進行調(diào)整,前后調(diào)節(jié)精準、快捷;
5)增加錨桿機群,提高了掘進與錨固效率,效率提高至少1倍,月進尺在理論情況下能夠達到800~1 000 m的水平;
6)錨固的錨桿基本與工作面垂直。
1)一個工作循環(huán)為錨固一排頂板錨桿與錨固一排帶有錨索的頂板錨桿。
2)每完成一個工作循環(huán)為1.8 m。
3)每完成一個工作循環(huán)進尺兩次,每次時間為7~8 min;兩次頂板錨桿錨固,每次時間為4~5 min;兩次送網(wǎng)與托網(wǎng)的時間,每次約4~5 min;一次錨固錨索的時間,每次約7~8 min;一個工作循環(huán)大約為37~44 min,加上輔助時間每次完成一個循環(huán)為40~60 min,每天按照16 h計算,每天完成16~24個循環(huán),進尺約為28.8~43.2 m;每月進尺約864~1 296 m。
1)效率提高,縱軸式掘進機月進尺平均240 m,掘錨機組月進尺平均400 m,此設(shè)備在同等的條件下月進尺600 m以上;
2)頂板破碎需要支護改造前沒有臨時支護,現(xiàn)在設(shè)備具備;
3)改造前沒有送網(wǎng)與托網(wǎng)機構(gòu),錨網(wǎng)與鋼帶需要人工鋪設(shè),勞動強度大,對孔困難,改造后機械送網(wǎng)、對孔率高;
4)改造前沒有中間錨桿鉆機,人工補打,改造后增加中間錨桿鉆機,效率高、機械化水平高;
5)改造前沒有錨索輸送裝置,人工送索,改造后增加錨索輸送裝置,工作效率高、機械化水平高;
6)改造前不能錨固下側(cè)的側(cè)幫錨桿,改造后可以全部采用機械化作業(yè);
7)改造前一機多孔,單獨作業(yè),改造后,一機一孔,可同時作業(yè);
13臂掘錨一體機的主體采用掘進機成熟的功能和結(jié)構(gòu),將截割部和液壓系統(tǒng)進行優(yōu)化,以適應(yīng)鉆錨機構(gòu)的聯(lián)接和驅(qū)動。鉆錨機構(gòu)為液壓驅(qū)動,由各自獨立的左右頂錨桿機構(gòu)、左右?guī)湾^桿機構(gòu)共13個鉆臂和支架組成,13個鉆臂聯(lián)接在機架上,機架再與掘進機截割部聯(lián)接。掘進機割煤時,鉆錨機構(gòu)由油缸拉回布置在截割部的兩側(cè)和上部。進行鉆錨作業(yè)時,截割頭落地,鉆錨機構(gòu)由油缸推出騎坐在截割部的左右。左右頂錨桿機構(gòu)通過各種油缸來調(diào)整姿態(tài),找準錨桿孔的位置。錨桿機由液壓馬達驅(qū)動,旋轉(zhuǎn)鉆孔;推進油缸和倍速機構(gòu)推動錨桿機沿滑道行進,實現(xiàn)鉆錨作業(yè)。左右?guī)湾^桿機構(gòu)通過上下油缸來調(diào)整姿態(tài),找準錨桿孔的位置,作業(yè)方式與頂錨桿機構(gòu)相同,該設(shè)備具有以下優(yōu)勢[3]:
1)采用人工近控及遙控遠程控制兩種控制方式,根據(jù)實際使用情況進行操作,有效降低了工人勞動強度以及安全風險。
2)采用變頻調(diào)速控制,降低了設(shè)備啟動電流,減小了大功率機組啟動時對井下供電網(wǎng)絡(luò)的影響,并且調(diào)速節(jié)能,用電效率高,達到了更高的調(diào)速精度。
3)帶有伸縮功能的截割滾筒,巷道一次成型,成型率高、截割效率高;
4)帶有伸縮功能的收集裝置,與截割滾筒同寬,避免漏料;
5)帶有臨時支護護架,支撐頂板,減小空頂距,調(diào)高安全保護;
6)帶有運網(wǎng)機構(gòu),便于機械化運網(wǎng)與鋼帶,降低勞動強度,調(diào)高對孔率;
7)具有多排錨桿機群,可以實現(xiàn)單控、排控、群控功能,提高機械化水平與智能化水平;
8)帶有各種傳感器及遙控器,所有操作實現(xiàn)遙控,提高智能化水平;
9)采用變頻調(diào)速驅(qū)動,使截割與進尺實現(xiàn)閉環(huán)控制,使截割與進尺實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)速度;
10)全部錨桿的錨固采用高性能錨桿機,提高機械化水平。
應(yīng)用情況:自主研發(fā)的13臂掘錨一體機,在同煤集團馬道頭礦3~5號層北四盤區(qū)2406(4 600 m×5.5 m×3.8 m)巷應(yīng)用,煤層厚度14.5~18.5 m,平均16 m,含2~5層夾矸。截止目前月掘進速度由240 m提高至600 m。
經(jīng)濟社會效益:掘錨一體機技術(shù)的研發(fā),優(yōu)化了掘進工序,減少了正常掘進工藝過程中支護時間,大大提高了掘進效率??s短工作面圈面時間,解決了煤礦采掘失調(diào),生產(chǎn)銜接緊張的問題,保證礦井正常銜接需求、提高采區(qū)接續(xù)率和綜采工作面推進速度。實現(xiàn)安全、高效開采,同時節(jié)省了時間以及工人勞動強度,減少了事故率。為實現(xiàn)“綠色開采”奠定基礎(chǔ)。社會經(jīng)濟效益非??捎^。
結(jié)合掘進現(xiàn)狀與掘錨機組的優(yōu)缺點,同煤集團公司機電管理處對JOY EJM2×170掘錨機進行技術(shù)攻關(guān)和研發(fā)改造,取得了較好的效果。該設(shè)備的應(yīng)用提高了煤巷掘進速度,打破了采掘失調(diào)的現(xiàn)狀,滿足礦井生產(chǎn)正常接續(xù)。