河北港口集團(tuán)港口機(jī)械有限公司
斗輪取料機(jī)的堵料問(wèn)題是制約生產(chǎn)效率的重要原因,除了合理取料、加強(qiáng)監(jiān)護(hù)避免堵料外,設(shè)備應(yīng)該具有完善的堵料報(bào)警功能,以防止出現(xiàn)嚴(yán)重堵料影響生產(chǎn)。在曹妃甸煤炭港務(wù)有限公司所采用的QL6000·55型斗輪取料機(jī)的實(shí)際使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)取塊狀煤種時(shí),堵料報(bào)警裝置經(jīng)常誤報(bào)警造成停機(jī),影響作業(yè)效率;當(dāng)取黏煤堵斗時(shí),堵料報(bào)警裝置常常未能報(bào)警,導(dǎo)致煤一直堵到懸皮機(jī)構(gòu),給設(shè)備帶來(lái)嚴(yán)重的安全隱患,如造成鋼結(jié)構(gòu)變形、料物掩埋尾車(chē)滾筒導(dǎo)致火災(zāi)等安全事故,通斗過(guò)程長(zhǎng),造成人力物力的巨大浪費(fèi),同時(shí)也給設(shè)備帶來(lái)極大的負(fù)擔(dān)。
為此,對(duì)取料機(jī)的堵料報(bào)警裝置進(jìn)行改造,分析原堵料報(bào)警裝置誤報(bào)警及不報(bào)警的原因,根據(jù)分析結(jié)果確定改造方向,通過(guò)Pro/Engineer進(jìn)行三維建模,并根據(jù)取料機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù),一同導(dǎo)入EDEM進(jìn)行仿真分析,找出合適的新位置;然后根據(jù)堵料開(kāi)關(guān)的特性,通過(guò)計(jì)算設(shè)計(jì)出合理的安裝形式,最后利用程序進(jìn)行實(shí)用性檢驗(yàn),保證取料作業(yè)的安全穩(wěn)定,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
原有堵料報(bào)警裝置形式及位置見(jiàn)圖1。原堵料報(bào)警裝置采用水銀傾斜開(kāi)關(guān),當(dāng)溜槽堵滿,煤流將堵料開(kāi)關(guān)頂起,傾斜到一定角度時(shí)進(jìn)行報(bào)警,達(dá)到提醒堵料停機(jī)的功能。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn):①當(dāng)取粒度較大的煤時(shí),由于煤塊彈跳不規(guī)則,經(jīng)常碰觸堵料開(kāi)關(guān),造成誤報(bào)警,即使添加2 s延時(shí)報(bào)警也無(wú)法消除誤報(bào)情況;②當(dāng)取粒度較小且濕度較大的煤時(shí),一旦堵煤,煤流將沿溜槽壁上返,不能進(jìn)入放有堵料開(kāi)關(guān)的槽內(nèi),導(dǎo)致水銀開(kāi)關(guān)傾斜角度不夠,不能報(bào)警;③堵料開(kāi)關(guān)位于溜槽轉(zhuǎn)角的下方,而黏煤堵料時(shí)往往從轉(zhuǎn)角位置開(kāi)始堵煤,堵料開(kāi)關(guān)處并沒(méi)有堵料,也就失去了報(bào)警功能。
圖1 原有堵料報(bào)警裝置形式及位置
水銀傾斜開(kāi)關(guān)在功能上可以實(shí)現(xiàn)堵料報(bào)警功能,考慮節(jié)約成本,可以繼續(xù)使用原開(kāi)關(guān)。但要使堵料報(bào)警功能準(zhǔn)確可靠,需要從以下2個(gè)方面進(jìn)行改造:①選擇合適的位置,以保證煤流不會(huì)誤碰堵料開(kāi)關(guān),造成誤報(bào)警;②合理設(shè)計(jì)堵料開(kāi)關(guān)的安裝形式,以保證其能達(dá)到報(bào)警角度,切實(shí)報(bào)警停機(jī)。
通過(guò)EDEM仿真找出溜槽不受物料沖擊的位置,首先確定參數(shù)并建模。斗輪取料機(jī)取料后,經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)載站分叉溜槽分別向2條對(duì)稱(chēng)設(shè)置的輸送機(jī)給料[1-2],系統(tǒng)主要參數(shù)為:
物料:煤,粒度100 mm
靜堆積角:38°~450°
動(dòng)安息角:20°
堆積密度:0.85~0.95 t/m3
懸臂皮帶與地面皮帶夾角:90°
額定輸送量:6 000 t/h
最大輸送能力:6 700 t/h
輸送帶寬度:2 000 mm
帶速:4.8 m/s
2條地面皮帶機(jī)間距:4 000 mm
圖2 模擬100 mm煤塊的粒狀模型
制作顆粒形狀模擬粒度為100 mm的煤,顆粒形狀和填充效果見(jiàn)圖2。轉(zhuǎn)載系統(tǒng)按照取料機(jī)圖紙采用Pro/Engineer進(jìn)行三維建模(見(jiàn)圖3)。
圖3 取料機(jī)轉(zhuǎn)載系統(tǒng)模型
將參數(shù)及模型導(dǎo)入EDEM進(jìn)行仿真分析,物料轉(zhuǎn)載仿真結(jié)果見(jiàn)圖4。
圖4 物料轉(zhuǎn)載仿真結(jié)果
從圖4可以看出,A、B兩處均為物料不會(huì)沖擊到的位置,且都位于溜槽轉(zhuǎn)角之上,可滿足不誤報(bào)且能準(zhǔn)確報(bào)警的條件??紤]到堵料報(bào)警的及時(shí)性和可靠性,同時(shí)選擇A、B兩處安裝堵料開(kāi)關(guān),以A處作為一級(jí)堵料信號(hào),保證報(bào)警的及時(shí)性,B處作為二級(jí)堵料信號(hào),使一級(jí)堵料信號(hào)失效的情況下仍能報(bào)警,保證其可靠性。
現(xiàn)場(chǎng)所用堵料開(kāi)關(guān)的型號(hào)為拉姆齊//20-39-25,其報(bào)警角度為15°,因此在設(shè)計(jì)其安裝形式時(shí),應(yīng)保證在堵料時(shí)堵料開(kāi)關(guān)的最小傾斜角度大于15°,以此為依據(jù)設(shè)計(jì)A處安裝形式(見(jiàn)圖5)。
圖5 A處堵料開(kāi)關(guān)安裝形式及位置
考慮堵料時(shí)煤流不能進(jìn)入堵料開(kāi)關(guān)槽體內(nèi)的極限情況,堵料開(kāi)關(guān)會(huì)處于圖中虛線位置,此時(shí)堵料開(kāi)關(guān)傾斜角度最小,也就是最不易報(bào)警的情況。設(shè)此時(shí)傾斜角度為?=15°,堵料開(kāi)關(guān)長(zhǎng)度l=210 mm,l1=lsin15°=54.4 mm。設(shè)計(jì)a>l1,即a>54.4 mm,堵料開(kāi)關(guān)垂入溜槽壁深度b>l1/tan35°=77.7 mm。為使煤流盡量能夠進(jìn)入槽內(nèi),確保堵料開(kāi)關(guān)動(dòng)作準(zhǔn)確,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)使開(kāi)口盡可能大,結(jié)合a處溜槽壁尺寸,取a=200 mm,b=114 mm。A處堵料開(kāi)關(guān)安裝尺寸見(jiàn)圖6。此方案下,堵料開(kāi)關(guān)的最小傾斜角度為22°,符合設(shè)計(jì)要求。
圖6 A處堵料開(kāi)關(guān)安裝尺寸
B處位于驅(qū)動(dòng)滾筒正下方,位置開(kāi)闊,當(dāng)出現(xiàn)堵料時(shí),可以輕易觸碰堵料開(kāi)關(guān),因此將堵料開(kāi)關(guān)放入即可,但應(yīng)注意其懸垂線應(yīng)盡量短些,否則堵料開(kāi)關(guān)容易大幅度擺動(dòng)。同時(shí)為了避免有少量煤可能彈起,產(chǎn)生誤碰造成誤報(bào)警,在堵料開(kāi)關(guān)上方設(shè)計(jì)安裝了傘狀擋板(見(jiàn)圖7)。
圖7 傘狀擋板
根據(jù)設(shè)計(jì)方案完成1臺(tái)取料機(jī)堵料報(bào)警裝置改造后,對(duì)其實(shí)用性進(jìn)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn)分兩步進(jìn)行:
(1)檢驗(yàn)其是否會(huì)出現(xiàn)誤報(bào)警。首先從控制程序中將堵料報(bào)警信號(hào)設(shè)置為非停機(jī)故障,防止因設(shè)計(jì)失敗導(dǎo)致經(jīng)常誤報(bào)警影響生產(chǎn),期間加強(qiáng)作業(yè)監(jiān)護(hù),然后設(shè)計(jì)程序分別記錄堵料報(bào)警信號(hào)持續(xù)1 s、2 s、2.5 s、4 s的次數(shù),以檢驗(yàn)其是否會(huì)誤報(bào)警。經(jīng)過(guò)為期2周的觀察實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)A處堵料開(kāi)關(guān)只出現(xiàn)過(guò)1次持續(xù)1 s的誤報(bào)警信號(hào),B處未出現(xiàn)過(guò)誤報(bào)警,因此設(shè)計(jì)A處堵料開(kāi)關(guān)報(bào)警延時(shí)為2 s,B處報(bào)警延時(shí)設(shè)為1 s即可。由此可以得出結(jié)論,改造后的堵料報(bào)警裝置不會(huì)誤報(bào)警。
(2)檢驗(yàn)其是否能夠在堵料時(shí)可靠報(bào)警停機(jī)。在不啟動(dòng)地面皮帶的情況下進(jìn)行取料,即模擬堵料情況。通過(guò)實(shí)驗(yàn),A處堵料開(kāi)關(guān)順利發(fā)出堵料報(bào)警信號(hào),設(shè)備停機(jī);接著將A處堵料信號(hào)封點(diǎn),繼續(xù)取料后,B處堵料開(kāi)關(guān)也正常報(bào)警停機(jī),此時(shí)煤未超出漏斗安全容積。由此可以驗(yàn)證,A、B兩級(jí)堵料報(bào)警裝置能夠在堵料的情況下可靠地報(bào)警停機(jī)。
通過(guò)對(duì)取料機(jī)堵料報(bào)警裝置的改造,使取料機(jī)具備了及時(shí)、可靠的堵料報(bào)警功能,避免了因誤報(bào)警影響作業(yè)流程,杜絕了嚴(yán)重堵料的現(xiàn)象,為提高生產(chǎn)作業(yè)效率提供了有力的保證,節(jié)省了大量的人力物力資源,減少了設(shè)備損耗。