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    煤制天然氣干燥裝置原始開車

    2020-03-30 09:18:32李超帥
    山東化工 2020年4期
    關(guān)鍵詞:氣密甘醇投料

    李超帥

    (伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊犁 835000)

    煤制天然氣進(jìn)入長距離輸送管線前必須進(jìn)行干燥脫水,在常規(guī)天然氣脫水中廣泛使用的三甘醇脫水技術(shù),經(jīng)過部分改造后能夠用于煤制天然氣的干燥脫水,為煤制天然氣的管道輸送提供保障[1]。

    伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司20億NM3/年煤制天然氣項目,設(shè)置兩套天然氣三甘醇脫水裝置,單套天然氣處理能力12.5萬NM3/h。天然氣干燥裝置從預(yù)試車開始,在原始開車過程中嚴(yán)格遵循“單機試車要早,吹掃氣密要嚴(yán),聯(lián)動試車要全,投料試車要穩(wěn),試車方案要優(yōu),試車成本要低”的原則[2],于2017年3月20日天然氣干燥裝置投料試車一次成功。

    1 煤制天然氣干燥裝置預(yù)試車

    天然氣干燥裝置預(yù)試車包括管道吹掃清洗、機泵單機試車、系統(tǒng)氣密性實驗、裝置化學(xué)清洗、聯(lián)動試車等各個階段。在預(yù)試車的過程中同時進(jìn)行工程“三查四定”的工作,把工程設(shè)計及建設(shè)階段存在的問題在預(yù)試車過程中解決掉,以確保投料試車一次成功[3]。

    1.1 三查四定

    在預(yù)試車前制定“天然氣干燥裝置三查四定實施細(xì)則”,根據(jù)實施細(xì)則的要求組織人員對所有管道和設(shè)備逐項進(jìn)行檢查,將發(fā)現(xiàn)的問題登記記錄,并將檢查情況在專用PID圖上進(jìn)行標(biāo)識,對檢查出的問題定任務(wù)、定人員、定措施、定整改時間,及早解決問題。

    根據(jù)檢查問題的整改情況,對檢查出的問題分批進(jìn)行驗收,對完成整改的問題進(jìn)行關(guān)閉。

    1.2 管道吹掃清洗

    對氮氣管道、工藝氣管道、事故火炬管道、儀表空氣管道、中壓氮氣管道、工廠空氣管道進(jìn)行空氣吹掃,并對吹掃結(jié)果進(jìn)行檢查驗收。對生產(chǎn)水管道、脫鹽水管道、中壓蒸汽凝液管線、循環(huán)水管線進(jìn)行水沖洗,并檢查沖洗結(jié)果。對中壓蒸汽管線和低壓蒸汽進(jìn)行蒸汽吹掃。因三甘醇系統(tǒng)需要化學(xué)清洗,三甘醇管線無需進(jìn)行單獨的水沖洗,將結(jié)合三甘醇系統(tǒng)的化學(xué)清洗進(jìn)行。

    1.3 單機試車

    對天然氣干燥裝置的六臺三甘醇循環(huán)泵使用生產(chǎn)水進(jìn)行單機試車,使用三甘醇緩沖罐作為儲罐,泵的出口連接臨時管道返回三甘醇補充罐。六臺泵的振動、軸溫、運轉(zhuǎn)聲音等均滿足要求。試車遺留的問題是六臺泵的進(jìn)出口連接處及蓄能器接口處有漏點,水聯(lián)運時需全部解決。

    1.4 系統(tǒng)氣密

    系統(tǒng)氣密分為高壓氣密和低壓氣密,運行壓力為2.1MPa的工藝氣系統(tǒng)需進(jìn)行高壓氣密,火炬系統(tǒng)、閃蒸系統(tǒng)、氮氣氣提系統(tǒng)和三甘醇再生系統(tǒng)進(jìn)行低壓氣密。對工藝氣系統(tǒng)采用階梯試壓的方式,分別在0.5,1.0,2.1MPa進(jìn)行氣密性試驗,氣密檢查的漏點未消除前不得進(jìn)入下一等級的氣密性試驗?;鹁嫦到y(tǒng)和閃蒸系統(tǒng)充壓至0.4MPa查漏消漏,氣提系統(tǒng)和三甘醇系統(tǒng)持續(xù)充壓檢查并處理漏點。

    氣密性試驗前應(yīng)編制氣密性試驗檢查表,檢查表應(yīng)包含氣密性試驗的所有部位,包括法蘭密封面、設(shè)備人孔、導(dǎo)淋和閥門閥桿等,試驗過程中應(yīng)對照檢查表逐項進(jìn)行氣密檢查,防止遺漏。對高壓氣密部分應(yīng)進(jìn)行氣密保壓試驗,24 h泄漏率應(yīng)在2%以內(nèi)。

    1.5 天然氣干燥裝置化學(xué)清洗

    三甘醇循環(huán)再生系統(tǒng)在投料前必須進(jìn)行化學(xué)清洗,化學(xué)清洗前先進(jìn)行水沖洗,在水沖洗過程中對發(fā)現(xiàn)的漏點及時處理。化學(xué)清洗分三個區(qū)域進(jìn)行:一是三甘醇補充罐,二是吸收塔、機械過濾器及活性炭過濾器,三是重沸器及緩沖罐等其他設(shè)備?;瘜W(xué)清洗前對系統(tǒng)進(jìn)行隔離檢查,對各儀表斷口處加臨時盲板?;瘜W(xué)清洗結(jié)束后對結(jié)果進(jìn)行檢查,化學(xué)清洗完成后對各斷口加盲板處進(jìn)行復(fù)位,完成后使用氮氣對所有化學(xué)清洗的設(shè)備及管道進(jìn)行干燥。在天然氣干燥裝置化學(xué)清洗結(jié)束后,對干燥裝置的機械過濾器和活性炭過濾器進(jìn)行濾芯安裝。

    1.6 聯(lián)動試車

    氣密性試驗完成后,先進(jìn)行聯(lián)動試車確認(rèn),然后開始系統(tǒng)聯(lián)動試車。聯(lián)動試車的內(nèi)容包括:第一次脫鹽水洗,脫鹽水建立液位,同時對機械過濾器和活性炭過濾器之外的三甘醇管道和設(shè)備進(jìn)行沖洗,沖洗完成后排凈裝置內(nèi)的脫鹽水。第二次脫鹽水洗,脫鹽水建立液位,系統(tǒng)循環(huán)打通,投用中壓蒸汽升溫至重沸器溫度70℃,熱運8~12 h將系統(tǒng)水排凈。第三次脫鹽水洗,重新注入脫鹽水建立循環(huán)后,投用機械過濾器和活性炭過濾器。

    聯(lián)動試車的過程中需檢查并處理系統(tǒng)漏點,調(diào)試三甘醇循環(huán)泵的運行情況,調(diào)節(jié)所有自調(diào)閥,投用并檢測各溫度壓力測點及液位測點,同時完成對天然氣干燥系統(tǒng)連鎖試驗。

    2 煤制天然氣干燥裝置投料試車

    煤制天然氣干燥裝置的投料試車工作按照系統(tǒng)氮氣置換、三甘醇裝填、試車條件確認(rèn)、三甘醇循環(huán)升溫、投料接氣的順序進(jìn)行。

    2.1 系統(tǒng)氮氣置換

    系統(tǒng)氮氣置換前檢查氮氣管線吹掃干凈,取樣分析氮氣純度≥99.9%。使用低壓氮氣置換天然氣干燥裝置工藝氣系統(tǒng)、火炬系統(tǒng)、合成出口至干燥入口管線、干燥出口至壓縮入口管線,置換過程中定期打開各處導(dǎo)淋短暫排放,保證置換無死角,分析各系統(tǒng)含氧量<0.2%為置換合格,置換合格后將工藝氣系統(tǒng)充壓至0.4MPa。

    使用氮氣吹掃三甘醇再生系統(tǒng),分析三甘醇再生系統(tǒng)含氧<0.2%為置換合格,置換合格后保留20NM3/h的氣提氮氣,以保證三甘醇再生系統(tǒng)在氮氣保護(hù)條件下。

    對三甘醇補充罐采取憋壓置換的方法,多次憋壓置換后取樣分析含氧<0.2%為置換合格,置換合格后將三甘醇補充罐保護(hù)氮氣閥門微開,檢查三甘醇補充罐頂部呼吸閥有少量氮氣持續(xù)排出。

    2.2 三甘醇的裝填

    天然氣干燥裝置使用桶裝三甘醇,規(guī)格為225kg/桶,三甘醇裝填前確認(rèn)裝填使用的插桶泵試用正常,協(xié)調(diào)好膠管及線盤等工具。使用4臺插桶泵,用時約10個小時將110桶共24.75噸三甘醇裝入到天然氣干燥裝置內(nèi)。

    2.3 試車條件確認(rèn)

    按照表1的要求,對投料試車條件逐項進(jìn)行確認(rèn),全部確認(rèn)合格后方可進(jìn)行投料試車。

    表1 天然氣干燥投料試車條件確認(rèn)表

    2.4 三甘醇循環(huán)及系統(tǒng)升溫

    投料試車確認(rèn)完成后,三甘醇系統(tǒng)開始建立循環(huán),初次循環(huán)未經(jīng)過機械過濾器及活性炭過濾器,將重沸器溫度升至180℃,三甘醇再生控制精餾柱頂溫度90℃左右,對系統(tǒng)內(nèi)新裝填的三甘醇進(jìn)行提純,分析三甘醇純度達(dá)到99.6%,三甘醇純度滿足系統(tǒng)開車接氣要求。按照機械過濾器B、活性炭過濾器、機械過濾器A的順序?qū)⒏鱾€過濾器投入使用。

    2.5 天然氣干燥裝置接氣

    3月20日甲烷化合成裝置產(chǎn)出合格天然氣,11∶58干燥裝置開始接氣,13∶00完成接氣,合成天然氣全部并入干燥系統(tǒng),在干燥出口放火炬管道排放。13:15開始分析水露點,每間隔半小時分析一次,第一次分析結(jié)果為-12.1℃,20∶05水露點達(dá)到-45.1℃進(jìn)入合格范圍,至此天然氣干燥B系列投料試車完成,水露點符合設(shè)計要求。

    天然氣干燥裝置接氣后,水露點是逐步降低的,從接氣到水露點合格用時約8 h。表2為接氣后天然氣水露點的變化情況。

    表2 天然氣干燥裝置接氣后露點變化情況

    3 原始開車存在問題及解決方式

    3.1 精餾柱頂部溫度控制問題

    精餾柱頂?shù)臏囟瓤刂撇环€(wěn)定,波動范圍大,通過現(xiàn)場手動閥門調(diào)節(jié)困難。精餾柱頂換熱器三甘醇進(jìn)出口閥及旁路閥公稱直徑均為DN65,旁路閥開關(guān)時流經(jīng)精餾柱的三甘醇流量變化大。為解決此問題,可采用以下三種方式:一是在旁路增加節(jié)流孔板,減少旁路流通量,二是將旁路閥改為自調(diào)閥,三是在旁路上在增加一道小旁路來精確控制流量。

    3.2 三甘醇循環(huán)泵的振動大

    在投料試車時發(fā)現(xiàn),有時三甘醇循環(huán)泵的振動大,判斷為泵內(nèi)進(jìn)氣,對貧液冷卻器殼程進(jìn)行徹底排氣,排氣后循環(huán)泵的振動情況明顯改善。

    排氣時發(fā)現(xiàn)在三甘醇循環(huán)泵運轉(zhuǎn)時,當(dāng)緩沖罐液位低于650mm時,貧液冷卻器排氣點有可能變負(fù)壓吸氣,為解決此問題,要求將三甘醇緩沖罐的液位控制在700~800mm。貧液冷卻器易進(jìn)氣的原因為三甘醇循環(huán)泵入口貧液冷卻器設(shè)計高度過高,造成氣體吸入到泵的入口,頻繁造成三甘醇循環(huán)泵的振動大。為解決此問題,計劃在大修時將貧液冷卻器的高度降低400mm,則緩沖罐液位高于250mm時均能保證正常進(jìn)液。

    3.3 機械過濾器A壓差升高

    投料試車運行幾天后發(fā)現(xiàn)機械過濾器A的壓差升高到50kKPa,對機械過濾器A進(jìn)行了反沖洗,沖洗后過濾器A的壓差降低到20KPa左右,運行兩天后壓差又重新上升到50KPa。準(zhǔn)備在停車檢修時更換干燥裝置機械過濾器A的全部濾芯。

    4 天然氣干燥裝置原始開車注意事項

    天然氣干燥裝置在預(yù)試車及投料試車過程中應(yīng)嚴(yán)格把控試車質(zhì)量關(guān),對較為復(fù)雜的試車過程應(yīng)編制專門的試車方案,明確試車條件、試車組織機構(gòu)、試車內(nèi)容、責(zé)任分工等,并對試車異常情況做好預(yù)想。

    天然氣干燥裝置試車前應(yīng)編制試車管理制度,明確試車各階段的管理要求,明確試車各階段的合格標(biāo)準(zhǔn),明確試車各階段過程資料的收集要求,明確試車過程的安全保護(hù)措施等,全面提高試車管理水平。在預(yù)試車及聯(lián)動試車過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)盡早解決,以保證投料試車的一次成功。

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