毛文軍,宋杰
(中車資陽機車有限公司,四川 資陽 641301)
國內(nèi)某公司在2017年年底,簽訂了某國150MW電廠EPC項目,此項目是第三個在該國當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)的電廠項目,工期11個月,項目里的油罐區(qū)由11個獨立儲油罐組合而成,單體容積最大為4000m3,總?cè)萘?.32萬m3。儲油罐的高質(zhì)量焊縫要求和巨大焊接工作量是電廠建設(shè)按期完工的難點。
根據(jù)前期在該國建設(shè)的Katakhali,Rajshahi(簡稱K廠)和Shantahar,Naogaon(簡稱S廠)的建設(shè)經(jīng)驗和運營效果反饋,該國惡劣的氣候條件下、露天制作、低效率的當(dāng)?shù)睾腹ぜ肮て诰o,導(dǎo)致無損檢測一次通過合格率較低;且管路內(nèi)部飛濺、焊豆等不滿足送油管路內(nèi)部清潔度要求;焊縫質(zhì)量無法保證,造成大量的返修、返工,對項目竣工造成了的較大的影響和損失。儲油罐如果在進(jìn)燃油后出現(xiàn)因焊縫質(zhì)量問題而造成泄漏,返修極其困難,特別是容積較大返修焊前置換時間和成本難以承受。另外,如果工期延誤,會對業(yè)主方造成很大的經(jīng)濟損失。因此,為提高焊縫質(zhì)量和焊接效率,取消原單一的焊條電弧焊或鎢極氬弧焊焊接儲油罐的方式,油罐罐體采用焊條電弧焊(SMAW)+藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)組合焊接方法,管路部分采用鎢極氬弧焊(TIG)+藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)的組合焊接方案。
圖1 在建的儲油罐
圖2 進(jìn)油后的油罐區(qū)
方案1:焊條電弧焊(SMAW)+藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)組合焊接方案,SMAW焊接完根部焊道后采用FCAW進(jìn)行填充及蓋面焊道,反面需清根后采用SMAW進(jìn)行封底焊接。主要用于儲油罐罐壁的焊接(罐壁的環(huán)、縱焊縫)。
方案2:焊條電弧焊(SMAW)+藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)組合焊接方案,與方案1的區(qū)別在交叉焊縫處所有焊道采用SMAW焊接,焊接長度以交叉點計算各方向大于250mm,長直焊縫采用FCAW(罐底、灌頂搭接焊縫)。
方案3:鎢極氬弧焊(TIG)+藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)的組合焊接方案,用于無加強板管道的焊接(管口對接焊縫)。
(1)FCAW藥芯焊絲氣體保護(hù)焊采用氣渣聯(lián)合保護(hù),半自動焊接易操作,焊縫成形美觀,電弧穩(wěn)定性好,相對焊條電弧焊飛濺少且顆粒細(xì)小,焊縫藥皮去除容易,有效地減少了焊縫的打磨量,每次焊接的焊縫長度不受焊接材料限制,焊接接頭數(shù)量比焊條電弧焊減少2~3倍,有效地減少焊接接頭熔合不好的問題,可明顯地提高焊縫質(zhì)量。
(2)FCAW藥芯焊絲氣體保護(hù)焊焊絲熔敷速度快熔敷效率(80%~85%),其生產(chǎn)效率比SMAW焊高3~5倍,無須對焊材進(jìn)行烘烤,輔助時間僅焊條電弧焊的50%,可有效減少電廠建設(shè)工期(TIG熔深淺,熔敷速度小,生產(chǎn)效率極低在此不做比較)。
(3)焊材利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過SMAW,同樣重量下,焊絲比焊條性價比更高,可有效地降低焊接成本。展望, 2017, 27(28).
圖3 FCAW藥芯焊絲氣體保護(hù)焊,橫焊縫蓋面,焊縫未打磨
圖4 SMAW焊條電弧焊,橫焊縫蓋面,焊縫修磨后
儲油罐為全焊接結(jié)構(gòu),罐體采用板厚6~20mm的Q23 5B-GB/T700鋼板,是焊接性最好的鋼種應(yīng)用最廣泛的材料,在此不做分析。
儲油罐因其結(jié)構(gòu)和作用必須保證罐體的密封和焊縫的抗腐蝕能力,焊縫質(zhì)量及焊接應(yīng)力必須得到有效的控制,通過分析采用合理搭配焊接方法、組裝焊接順序和合理的焊接順序才能保證儲油罐的整體質(zhì)量。
圖5 4000m3儲油罐結(jié)構(gòu)
2.2.1 結(jié)構(gòu)分析
儲油罐結(jié)構(gòu)由罐壁、罐底、灌頂、及油罐附件組成,體積較大,以4000m3儲油罐為例,該油罐罐體高度19426mm,直徑18150mm,焊縫總長度超過1500m。由于焊縫集中焊接變形較大,儲油罐筒體結(jié)構(gòu)采用單層鋼板內(nèi)部無任何支撐,整體偏軟易形成局部凸起和凹陷,焊后罐壁垂直度偏差<49.6mm,罐底圈水平半徑偏差±13mm等尺寸要求難以保證。
2.2.2 控制措施
(1)底板制作
底板結(jié)構(gòu)主要由中幅板和弓形外圈板組成。焊縫大多為搭接接頭,由于焊縫密集,組裝時罐底的排版直徑按設(shè)計直徑放大1‰~2‰,補償焊接收縮;采用了方案2進(jìn)行焊接,對比原有方案有效的減少了焊接應(yīng)力和提高了2~3倍的焊接效率;為了確保焊縫質(zhì)量,對罐底T字焊縫100%進(jìn)行磁粉探傷,在罐體充水實驗完成后,再次100%磁粉探傷確認(rèn),所有罐底焊縫100%進(jìn)行真空檢驗,對弓形外圈板300mm焊縫采用超聲波探傷。
中幅板(下圖中編號1~23)的焊接,先采用焊條電弧焊焊接T字焊縫3個方向長250mm焊縫,焊接引熄弧處避開T字接頭處50mm以上,采用2層3道焊縫,每道相鄰焊縫錯開50mm以上,以便與后期長焊縫分層熔合。長直焊縫全部采用藥芯焊絲氣體保護(hù)焊,焊接順序采用4人對稱從中間向4周外圓退焊,先橫后縱的原則。整個焊接過程不對底板進(jìn)行約束,任其自由伸縮來減少焊接應(yīng)力。
圖7 中幅板T型焊接接頭結(jié)構(gòu)
圖6 底板排版圖
周圈弓形板(底板排版圖編號(1-1)*12)鋪設(shè)完成后直接點焊在中幅板上,弓形板之間的對接焊縫僅焊接外側(cè)300mm,該部位為罐壁板安裝位置,完成后進(jìn)行超聲波探傷合格后底板主體完工,該焊縫其余部分和與中幅板間焊縫,在罐體全部焊接完成后最后進(jìn)行焊接,以此獲得最小的焊接應(yīng)力。所有焊縫交叉部位均采用焊條電弧焊,長直焊縫采用藥芯焊絲氣體保護(hù)焊提高焊接效率和更小的焊接應(yīng)力。
圖8 底板完工的情況
(2)壁板制作
罐壁由8~16mm Q235B鋼板制作,共12層,有11層1500mm寬鋼板和1層500mm鋼板,每層由6張鋼板組成,形成13道共734.5米環(huán)焊縫和72道共69米縱焊縫,由于焊縫密封要求高,焊接量大,因此焊接采用了方案1。油罐組裝采用倒裝法先安裝11層-12層-10層-9層直到1層。
為了控制焊接變形,罐壁焊接采用6人對稱分段退焊(約600mm分段)的方式,先縱焊縫后環(huán)焊縫,這樣焊縫變形均勻,防止罐壁局部凸出和錯邊量超差。
為了確保焊縫質(zhì)量對焊縫進(jìn)行射線探傷(RT),縱向焊縫壁板,底圈壁板≤t10取300mm,>t10取2處300mm,其中一處靠近底板;每一焊工每種板厚,最初3m焊縫內(nèi)取300mm;環(huán)向焊縫壁板,每一焊工每種板厚,最初3m焊縫內(nèi)取300mm,后期每60m取300mm;焊縫內(nèi)部無損檢測不合格時,應(yīng)延長300mm補充檢測。
圖10 焊縫接頭形式圖
2.2.3 灌頂制作
罐頂由8mm Q235B鋼板制作,共24個扇形板及1件中頂板形成拱頂,搭接焊縫與底板中幅板焊接類似,因此,采用方案2進(jìn)行焊接,由6名焊工對稱從中間頂部向下的方式,灌頂結(jié)構(gòu)主要是防止雨水的進(jìn)入和足夠的強度。
圖11 管頂板排版圖
圖12 灌頂扇形板焊接圖
2.2.4 管路制作
管路采用流體用無縫鋼管,其規(guī)格較多從DN15~DN250,DN80以下采用TIG焊接;DN80以上的管道對接焊縫采用方案3進(jìn)行,其效率和質(zhì)量都有較大的提升。
表1 罐壁的焊接參數(shù)表
新增焊接工藝規(guī)程:新增方案1的組合焊接方法的焊接工藝評定及工作試件,編制組合焊法的焊接工藝規(guī)程(WPS),確保焊接工藝評定覆蓋率100%。
技術(shù)交底:焊接前根據(jù)焊接工藝規(guī)程(WPS)對所有參加焊接的焊工進(jìn)行技術(shù)交底,合理調(diào)配組合焊接方法的焊工工作范圍。
焊接方案:強制要求罐體密封相關(guān)焊縫全部采用多層或多層多道焊接;儲油罐的焊接采用上述方案1~3。
修補要求:臨時焊接工裝去除后,非焊縫上的缺陷極易漏檢,母材的傷疤必須進(jìn)行仔細(xì)檢查并及時修補;焊縫超差缺陷嚴(yán)格按焊接工藝要求補焊,同一部位返修不宜超過2次,若超過2次須提報技術(shù)總負(fù)責(zé)。
人員要求:焊工必須具備相應(yīng)的焊接工作經(jīng)歷和資質(zhì)證明,現(xiàn)場進(jìn)行相應(yīng)焊接的實作考試,通過后給予電廠建設(shè)相應(yīng)焊接資質(zhì)許可證書,方可從事本項目的焊接。
焊接材料要求:母材為Q235B,根據(jù)等強原則及焊縫的抗裂性要求,焊條選用GB/T5117 E4315老牌號J427焊條,焊條使用前應(yīng)按要求進(jìn)行烘干,焊工配備保溫桶,現(xiàn)場使用時間不超過4小時。專人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放、回收,焊藥脫落、焊芯生銹及受潮較重的焊條不得使用;藥芯焊絲選用AWS E701T-1C JQ.YJ501-1;保護(hù)氣體采用100%CO2。焊材保管室室內(nèi)相對濕度不大于60% 。
環(huán)境要求:雨天或風(fēng)速超過8m/s時;大氣相對濕度超過90%沒有有效防護(hù)的情況下嚴(yán)禁焊接施工;焊接前檢查組裝質(zhì)量,坡口及兩側(cè)20mm范圍內(nèi)的鐵銹、油污應(yīng)全部清除干凈,并露出金屬光澤。
采用以上3個焊接方案,焊縫射線探傷合格率有較大的提高,一次檢測合格率達(dá)到95%以上,合理靈活的選用組合焊接方案,充分利用每種不同焊接方法的長處,有效地提高了焊縫質(zhì)量。組合方案的運用,極大地減少了焊條電弧焊焊縫接頭數(shù)量過多、打磨清理困難、工作效率極低等問題,對儲油罐的制作影響深遠(yuǎn);降低了焊工數(shù)量和勞動強度,改善了工作環(huán)境,整體工作效率提高了2~3倍,保證了電廠建設(shè)工期。
焊條電弧焊用量的大福降低,有效地減小了結(jié)構(gòu)的焊接變形及應(yīng)力,配合合理的焊接順序和組裝-焊接順序,較大地降低了儲油罐結(jié)構(gòu)的應(yīng)力集中。
組合焊接方式的成功運用,有效地保證了儲油罐焊接質(zhì)量的高可靠性。