孫朝輝
(錦西石化分公司重油催化車間,遼寧 葫蘆島 125000)
煙機是煉油廠催化裂化裝置的主要能量回收設(shè)備。煙機運行狀況的好壞,不僅關(guān)系到裝置的能耗水平,而且還關(guān)系到整套機組的安全運行以及效率問題,是整個催化裂化裝置穩(wěn)定生產(chǎn)的重要保證。因此,在現(xiàn)有的技術(shù)條件下,車間一方面通過對反應(yīng)操作進行調(diào)整和優(yōu)化,減少生產(chǎn)波動對煙機的影響,另一方面,同時對機組自身的操作進行優(yōu)化,改善機組的運行工況。通過兩方面措施的實施,機組的運行工況得到了明顯改善,煙機結(jié)垢趨勢也得到了抑制,煙機實現(xiàn)了21 個月長周期運行的好成績。
重油催化車間煙機2013 年11 月底開機,至2014 年5月18 日第一次停機。在此運行過程中,振動值便一直呈上升趨勢,最終自保停機。2014 年6 月初開機后至2014 年,底這段時間,運行情況更加惡化,又連續(xù)三次因結(jié)垢造成振動高停機。具體情況如下:
2014 年5 月19 日 煙機后振高停機檢修,機體內(nèi)有催化劑結(jié)垢,轉(zhuǎn)子更換。
2014 年9 月15 日 煙機振高自保停機檢修,機體內(nèi)有催化劑結(jié)垢,較嚴重,轉(zhuǎn)子修復(fù), 做動平衡。
2014 年10 月20 日 煙機振高自保停機檢修,機體內(nèi)有催化劑結(jié)垢,較嚴重,轉(zhuǎn)子更換,做動平衡,蜂窩密封更換,對中找正。
2014 年11 月28 日 煙機振高自保停機檢修,機體內(nèi)有催化劑結(jié)垢,較嚴重,轉(zhuǎn)子修復(fù),做動平衡。
這幾次停機的主要原因均是結(jié)垢,同時,還造成了葉片磨損。從運行情況中可以看出,煙機的停機間隔時間越來越短,運行效率明顯變差。
煙機結(jié)垢的現(xiàn)象在全國催化裝置中較普遍,原因也很復(fù)雜,通過調(diào)研、查閱資料并結(jié)合裝置的實際,認為主要有以下幾個原因。
(1)煙機結(jié)垢與催化劑有很大關(guān)系,研究結(jié)果表明,煙機垢樣中富集了大量的Ca、Fe 等金屬和硫酸根離子,這些金屬和陰離子形成低熔點鹽類是引起結(jié)垢的主要原因。煙機動靜葉片和圍帶上結(jié)催化劑后非常容易脫落,脫落的催化劑進入后部流道引起煙機瞬時振動超高,如果不斷發(fā)生動、靜轉(zhuǎn)子的刮擦碰磨或轉(zhuǎn)子動平衡被打破,則引起煙機振動持續(xù)超高。
(2)煙機入口的粉塵濃度為煙機結(jié)垢提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。煙機運行狀況與再生器和三旋運行狀況是密不可分的,反應(yīng)操作參數(shù)的頻繁波動會對旋風的分離效果造成影響,三旋出入口壓差變化及流速改變也容易造成三旋堵塞,使煙氣條件逐漸惡劣,煙機入口粉塵濃度越來越高,煙機結(jié)垢速度也不斷加快,直至由于振動超高而停機。
(3)機組自身的操作也是重要因素。主風靜葉的頻繁調(diào)節(jié)會增加軸系的不穩(wěn)定性;煙機入口蝶閥的頻繁開關(guān)會擾動煙機入口煙氣流場,易造成垢層不均勻,突然脫落造成振動自保停機風險增加;油溫過高也會對潤滑產(chǎn)生不利影響,油溫控制在35 ~40℃,有利于油膜的建立,保持油膜剛度的穩(wěn)定,保證軸瓦的潤滑;輪盤冷卻蒸汽量和蒸汽溫度對煙機結(jié)垢有一定影響,比較高的蒸汽溫度和低蒸汽流量對緩解煙機結(jié)垢有好處。
超溫是裝置煙機長周期運行的大敵,超溫一方面影響煙機的壽命,嚴重時使煙機部件變形,各零部件之間的間隙變化,甚至發(fā)生靜、動部件碰磨的事故;另一方面,高溫也會造成催化劑細粉的黏度增大,粉塵容易附著在葉片及圍帶周圍,從而造成煙機葉片的磨損,使煙機振動增大、做功下降。在實際操作中,要求反應(yīng)崗位將煙機入口溫度控制在 650—660℃較好,確保煙機入口溫度的穩(wěn)定。同時,要求兩器壓差保持穩(wěn)定,煙機入口蝶閥開度減少調(diào)節(jié),主風量調(diào)節(jié)也降低頻次。這些措施從各方面穩(wěn)定了機組的生產(chǎn)運行工況,機組軸系也處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),同時,操作的穩(wěn)定也使煙氣中催化劑的含量維持在相對較理想的水平,煙機的結(jié)垢情況也明顯改善。
機組潤滑系統(tǒng)是煙機平穩(wěn)運行的保障,由于煙機工況比較惡劣,潤滑油品質(zhì)的好壞以及潤滑效果的優(yōu)劣會對煙機的運轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響,加之煙機組是老機組,這種影響就更加明顯。油溫高于40℃后,油溫油膜剛度下降,振動狀況會明顯變壞。在保證潤滑油系統(tǒng)運行平穩(wěn)的前提下,利用油冷器自身運行的循環(huán)水對水程管束進行了反沖洗清潔,減少了設(shè)備檢修帶來的不確定性,不影響機組穩(wěn)定運行,增加了油冷器的換熱效果。
在單臺油冷器無法滿足要求時,利用無擾動切換閥的特點,同時投用兩臺油冷器,把油溫控制在40℃以下。其次,在控制油溫的同時,加強對潤滑油品質(zhì)的檢查,保證油箱排煙通暢。通過這些措施,煙機的振動值相較之前下降了3 ~4μm,取得了良好的效果。
輪盤冷卻蒸汽的品質(zhì)對煙機的結(jié)垢和振動影響較大。當輪盤冷卻蒸汽溫度低或帶水時,由于直接與煙機轉(zhuǎn)子接觸,易造成煙機輪盤溫度變化過大,煙機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)“翹頭”現(xiàn)象,致使振動急劇增大。同時,“濕”蒸汽易造成催化劑的沉積,加快了煙機結(jié)垢的速率。比較高的蒸汽溫度和合理蒸汽流量對緩解煙機結(jié)垢有好處。另外,蒸汽品質(zhì)還會對機體軸封系統(tǒng)造成影響,蒸汽帶水或者溫度低容易在蜂窩密封處與催化劑“和泥”,造成密封失效、損壞、出現(xiàn)刮磨、煙氣泄露,對機組振動也產(chǎn)生影響。
針對這些情況,就需要對蒸汽溫度加強監(jiān)控,要求崗位嚴格控制煙機輪盤冷卻蒸汽和密封蒸汽品質(zhì),保證蒸汽溫度不低于 220℃并盡可能在250℃左右。由于煙機輪盤冷卻蒸汽和密封蒸汽用量相對較少,只有1000kg/h 左右,在冬季環(huán)境溫度極低的情況下,因為設(shè)備管線的過程熱量損失,輪盤蒸汽入口溫度會出現(xiàn)下降,所以要求崗位冬季加強蒸汽脫水。這樣一方面降低了蒸汽帶水的可能性,另一方面,也可以適當提高蒸汽的溫度。由于重催車間煙機輪盤溫度測點溫度較高超出正常值,車間分析是測點位置不準,在征得煙機廠家同意的情況下,以控制蒸汽流量為主,既能保證冷卻效果,又防止了蒸汽流量過大造成加劇結(jié)垢的情況或者因流量低造成輪盤入口蒸汽溫度下降帶水情況。
(1)對煙機入口煙氣粉塵含量和顆粒度進行有效分析,加強了各種離線分析手段的應(yīng)用,如煙氣粉塵分析和三旋廢劑的篩分分析,有助于掌握煙氣中催化劑粒度分布的變化情況。通過分析數(shù)據(jù)的變化,對反應(yīng)操作進行適當調(diào)整,提高煙氣的分離效果,降低煙機入口煙氣催化劑粉塵濃度。
(2)加強機組振動在線和離線監(jiān)測,及時了解機組振動的變化趨勢,以便及時采取措施應(yīng)對。通過在線監(jiān)測數(shù)據(jù)曲線的變化,對機組的運行狀態(tài)及趨勢作出預(yù)測。配合離線現(xiàn)場檢測,提高數(shù)據(jù)的準確性,以便判斷更加準確。這樣機組的操作調(diào)整也會更加及時,不確定性也會減少。
機組調(diào)整后振動升高趨勢明顯變緩,2016 年裝置停工檢修,煙機拆解后發(fā)現(xiàn)結(jié)垢情況也并不嚴重。調(diào)整前后振動數(shù)值見表1。
表1 2014 年10 月及2015 年、2016 年煙機振動變化
從表1 數(shù)據(jù)可以看出,2014 年11 月之前,煙機的振動變化比較劇烈,機組停機風險始終在較高水平,不利于裝置的平穩(wěn)運行。2014 年12 月開機后,煙機振動變化保持緩慢上升趨勢,變化比較平穩(wěn),時間延長,機組的平穩(wěn)安全運行和裝置的長周期生產(chǎn)得到保障。
煙機振動的頻繁升高導(dǎo)致的停機會嚴重影響催化裝置實現(xiàn)長周期平穩(wěn)運行,影響企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)濟效益的提升。為了減少煙機振動的波動頻次,降低煙機結(jié)垢速率,除了提高檢修質(zhì)量外,也要從維護操作上多下功夫,尋找問題、查找解決辦法,這樣多管齊下,才能在最大程度上降低煙機的停機隱患,保證長周期運行。