劉宣偉,李善發(fā),汪麗丹
(1.中鋁山西新材料有限公司,山西 運(yùn)城 043304;2.中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司,青海 西寧 810108)
電解產(chǎn)出的鋁液積存于電解槽爐膛底部,須定期抽取出來,送往鑄造車間生產(chǎn)成產(chǎn)品。國內(nèi)中、小型電解槽一般2~3 天出一次鋁,大型電解槽每天出一次鋁中,我公司為300KA 預(yù)焙大型電解槽每天出一次鋁。
出鋁任務(wù)的數(shù)量是根據(jù)電解槽系列電流以及電解槽生產(chǎn)要達(dá)到的電流效率而定。每臺(tái)電解槽吸出的鋁量原則上應(yīng)等于在周期內(nèi)(兩次出鋁間的時(shí)間)所產(chǎn)出鋁量,具體由工區(qū)長下達(dá)(按每天一點(diǎn)測量決定),或由計(jì)算機(jī)給出指示量(五點(diǎn)測量平均值加修正計(jì)算后而給出)。吸出工根據(jù)指示量,使用噴射式真空抬包(如圖1)進(jìn)行出鋁操作。
圖1 噴射式真空抬包
大部分電解鋁企業(yè)出鋁作業(yè)流程如下:設(shè)備工器具材料的準(zhǔn)備、抬包準(zhǔn)備、出鋁口處理、發(fā)出鋁信號(hào)、出鋁作業(yè)、完成整包出鋁作業(yè)、運(yùn)輸作業(yè)、清理作業(yè)。
電解槽運(yùn)行期間,單個(gè)電解槽的出鋁量是直接反映生產(chǎn)效率的主要技術(shù)指標(biāo)。管理人員也通過調(diào)整單槽的出鋁量來保持鋁電解槽在生產(chǎn)過程中的能量平衡、物料平衡及物理場平衡。
出鋁采用人工計(jì)數(shù)、結(jié)合鑄造車間稱量抬包總重,統(tǒng)計(jì)單個(gè)電解槽和單個(gè)鋁包的出鋁量;單個(gè)電解槽的吸出數(shù)量始終是鋁電解生產(chǎn)管理中的一個(gè)“盲區(qū)”。導(dǎo)致管理人員無法根據(jù)出鋁量得到電解槽運(yùn)行狀態(tài),對(duì)鋁電解槽的均衡穩(wěn)定生產(chǎn)帶來不利影響。
精確出鋁控制系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)集中監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)出鋁現(xiàn)場測控裝置與監(jiān)控微機(jī)的數(shù)據(jù)互傳,利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)實(shí)現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和管理,通過應(yīng)用軟件實(shí)時(shí)顯示、記錄單槽的出鋁作業(yè)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表等;通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息化管理。
2015 年某科技有限公司根據(jù)《精確出鋁系統(tǒng)項(xiàng)目》對(duì)本公司電解廠六個(gè)工區(qū)現(xiàn)場安裝精確出鋁裝置,如圖2 和圖3。
圖2 天車精確出鋁系統(tǒng)框圖和天車主控機(jī)箱接線圖
圖3 精確出鋁控制箱、精確出鋁控制箱接線圖
電解廠精確出鋁系統(tǒng)自2015 年試驗(yàn)推廣成功后,在實(shí)際運(yùn)行應(yīng)用過程中還有較多問題,造成現(xiàn)場員工不愿意使用,全廠精確出鋁使用率62%,使用率最高的工區(qū)為75%,冬季風(fēng)壓偏低的時(shí)期部分工區(qū)使用率低于50%,一直使用率偏低,無法滿足精準(zhǔn)管理的需求,與廠部要求100%的目標(biāo)差距較大。經(jīng)電解廠領(lǐng)導(dǎo)組織各工區(qū)技術(shù)骨干討論后,總結(jié)了精確出鋁裝置運(yùn)行過程中存在的具體問題如下。
(1)無線傳輸信號(hào)不穩(wěn)定,現(xiàn)場存在信號(hào)斷及數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象。
(2)所有主板不兼容的狀況,每臺(tái)槽和每個(gè)工區(qū)的控制主板都不兼容,現(xiàn)場無法備用主板,發(fā)生主板故障時(shí)必須從廠家采購,由廠家技術(shù)人員寫入程序才可使用。
(3)精確出鋁電磁閥采用小口徑的電磁閥,使壓縮空氣阻塞,造成出鋁速度過慢,甚至堵包管的情況。
(4)原有廠家的電子屏幕和現(xiàn)有系統(tǒng)存在不兼容的問題,經(jīng)常存在槽號(hào)不顯示狀況。
(5)吸出工、維檢人員知識(shí)技能不足,吸出工存在不良作業(yè)習(xí)慣。
(6)出鋁流程過程中,存在廠、車間、工區(qū)等多頭考核等責(zé)任不明確現(xiàn)象。
2018 年10 月根據(jù)公司統(tǒng)一安排,電解廠對(duì)精確出鋁裝置硬件與軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面升級(jí)改造,具體項(xiàng)目如下(如圖4):①電磁閥由6 分管改為8 分管,流速增大,預(yù)防堵出鋁管問題;②無線傳輸改為有線傳輸,解決信號(hào)丟失問題;③新增顯示屏,流速、計(jì)劃量、出鋁量信息準(zhǔn)確掌握;④優(yōu)化程序,新增聯(lián)機(jī)查詢、箱體設(shè)置等功能。
圖4 精確出鋁裝置硬件與軟件系統(tǒng)升級(jí)改造示意圖
改正原來的出鋁偏差由出鋁工負(fù)責(zé)的方式,責(zé)任分別由生產(chǎn)裝備科、電工班、電解工程師、吸出管理員、吸出工分別承擔(dān);廠、車間建立出鋁微信群,每天督促使用情況;完善分區(qū)、分班、分組統(tǒng)計(jì),定期分析,將使用情況獎(jiǎng)勵(lì)考核落實(shí)到責(zé)任人(如表1)。
針對(duì)員工作業(yè)精度不夠造成的出鋁偏差、異常處理不準(zhǔn)確等問題,編制培訓(xùn)教程,完善培訓(xùn)資料庫;關(guān)注出鋁口整形外擴(kuò),避免包管受力,影響精度;出鋁前必須打撈碳渣,處理沉淀;對(duì)出鋁誤差超過標(biāo)準(zhǔn)必須當(dāng)班分析,屬于人工操作問題進(jìn)行通報(bào),吊鉤秤異常立即聯(lián)系處理;范工區(qū)調(diào)整鋁量處置方法,當(dāng)天需調(diào)整產(chǎn)量,從系統(tǒng)計(jì)劃量進(jìn)行修改,禁止出鋁工根據(jù)新計(jì)劃量手動(dòng)調(diào)整。
表1 8 月份二區(qū)精確出鋁獎(jiǎng)勵(lì)表
本公司生產(chǎn)運(yùn)行中心人員自主開發(fā)信息收集程序、出鋁信息融入精準(zhǔn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)出鋁精確、數(shù)據(jù)錄入精準(zhǔn),信息多平臺(tái)共享,促進(jìn)公司無人值守過磅系統(tǒng)應(yīng)用。本公司生產(chǎn)裝備科相關(guān)專業(yè)人員使用數(shù)據(jù)透視表和精確出鋁使用統(tǒng)計(jì)表(圖5),完善數(shù)據(jù)分析模板,實(shí)現(xiàn)單槽督促與工區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)相結(jié)合,發(fā)現(xiàn)出鋁過程異常及潛在的風(fēng)險(xiǎn),提升員工的精準(zhǔn)質(zhì)量意識(shí)。
圖5 電解廠精確出鋁系統(tǒng)使用率統(tǒng)計(jì)示意圖
(1)精確出鋁使用率達(dá)100%可以杜絕人為操作導(dǎo)致的出鋁量的偏差,實(shí)現(xiàn)單槽精確出鋁偏差正負(fù)20kg 以內(nèi),有效降低員工工作量,實(shí)現(xiàn)了出鋁量精準(zhǔn)控制及數(shù)據(jù)自動(dòng)化管理。
(2)理順了精確出鋁管理流程,扭轉(zhuǎn)了大家的作業(yè)習(xí)慣,實(shí)現(xiàn)出鋁作業(yè)數(shù)據(jù)化、精準(zhǔn)化。
(3)精確出鋁裝置的應(yīng)用有效提升出鋁精度,尤其是提升了大家的精準(zhǔn)意識(shí),為下一步電解廠推進(jìn)“智能打殼”、“換極自動(dòng)測高”等智能設(shè)備的推廣和使用,打造智能工廠積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),在電解生產(chǎn)勞動(dòng)密集型向智能型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變中發(fā)揮了良好的作用。