孔維剛
河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司 河北 定州073000
某發(fā)電公司的鍋爐是亞臨界壓力、中間一次再熱、控制循環(huán)爐,型號為SG—2008/17.47—M903。噴燃器采用四角切圓方式,單爐膛Π 型露天布置,運轉(zhuǎn)層以下采用緊身封閉,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣。
2013年5月完成了低氮燃燒器的改造,燃燒器采用水冷套結(jié)構(gòu),水冷套管子規(guī)格為Φ51×6.5 mm,管子材質(zhì)為SA-210 A1的內(nèi)螺紋管,制造廠家由某鍋爐廠有限公司委托某鍋爐制造有限公司。
2013年10月檢修時發(fā)現(xiàn)水冷套管子存在多處鼓包現(xiàn)象,影響了鍋爐的安全運行。
水冷套管子鼓包點共計58點,對管子鼓包的脹粗值進行測量,測量的結(jié)果在0.7 mm-1.6mm 之間,脹粗率在1.37%-3.14%范圍內(nèi)。鼓包點脹粗值為0.9 mm 的數(shù)量11個,占19%,有50個點分布在0.8-1.3 mm 的區(qū)間,占總數(shù)量的86%。
對管子鼓包部位表面進行脫漆清理,發(fā)現(xiàn)管子表面呈藍黑顏色并有輕微脫碳現(xiàn)象。
經(jīng)檢查,金相組織均為正常的鐵素體+珠光體,未見異常。
該材質(zhì)要求抗拉強度≥415 MPa,屈服強度≥255 MPa。試驗結(jié)果管子取樣力學(xué)性能指標滿足標準要求。
根據(jù)對鍋爐流場的研究,煤粉火炬一般在離開噴口800 mm~1000 mm后著火,且最高溫度一般發(fā)生在火炬的下游,即煤粉噴嘴向火側(cè)2~3 m 處。發(fā)生脹粗的位置在燃燒器噴嘴兩側(cè),此處不正面面對火炬,熱負荷較低。在鍋爐運行期間,未發(fā)現(xiàn)有超溫現(xiàn)象,而熱負荷較高的水冷壁區(qū)域并沒有發(fā)生脹粗現(xiàn)象。并結(jié)合金相組織、力學(xué)性能試驗結(jié)果確定鼓包原因不是在運行期間造成的。
制造廠家水冷套的加工工藝是通過管子間加裝扁鋼焊接完成密封,密封焊接采用半自動二氧化碳氣體保護焊。經(jīng)對廠家現(xiàn)場進行考察發(fā)現(xiàn),由于焊接的工作量較大,為了提高效率,密封焊接速度較快,焊接順序和過程無技術(shù)管控要求,也無采取防止焊接變形的措施,管屏焊完后變形很大。在變形部位采取火焰熱校正過程中,同時采取強力對正,且火焰溫度無監(jiān)控措施,火焰加熱后管子表面呈蘭黑色并有脫碳現(xiàn)象,見圖1。焊接和校正完后并未采取任何消應(yīng)力處理措施,大量的焊接、結(jié)構(gòu)應(yīng)力等無法得到有效釋放而殘留其中。
由此斷定,水冷套管子鼓包的原因為制造時密封焊接、熱校正工藝不當,過程管控不嚴格,在火焰熱校正過程中造成管子局部超溫,并且在采取強力校正過程中致使管屏中殘留大量的結(jié)構(gòu)、焊接等殘余應(yīng)力。在運行中應(yīng)力得到釋放造成了管子局部鼓包現(xiàn)象。
圖1 火焰加熱及強力校正圖
1.加強對制造廠家制造工藝的監(jiān)控,對火焰加熱溫度進行監(jiān)測,防止熱校正過程出現(xiàn)超溫,并嚴禁杜絕強力校正現(xiàn)象。
2.對水冷壁管子外徑脹粗超過3.5%的部位進行更換;對金相組織、力學(xué)性能超標的部位進行更換。未進行更換的水冷套管子可考慮開應(yīng)力釋放槽。
3.加強運行監(jiān)督,在運行中防止超溫超壓運行;注意定排、連排的正確使用,避免水動力異常,防止溫度和壓力的大幅度波動。
4.利用停爐機會對鼓包部位進行監(jiān)督檢查,持續(xù)跟蹤鼓包變化情況。5.建議廠家采取焊后熱處理,增加焊后消除應(yīng)力措施,防止管屏變形過大和減少殘余應(yīng)力。