賀俊良
化工生產(chǎn)過程中,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備通常是故障率較高的,因此論文主要討論運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的安裝質(zhì)量控制措施。常見的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備如離心式壓縮機(jī)、往復(fù)式壓縮機(jī)、離心式風(fēng)機(jī)、離心泵、柱塞泵、輸送皮帶等。結(jié)構(gòu)上一般有動力裝置、動力傳輸裝置和功能裝置,如離心式壓縮機(jī)動力裝置通常為6000V 的電動機(jī),動力傳輸裝置典型的是齒式聯(lián)軸器,功能裝置為壓縮機(jī)本身。
一臺新運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的安裝過程主要涉及:開箱檢查→基礎(chǔ)測量放線→基礎(chǔ)檢查驗收→墊鐵設(shè)置→吊裝就位→安裝精度調(diào)整與檢查→設(shè)備固定與灌漿→零部件裝配→潤滑與設(shè)備加油→試運(yùn)轉(zhuǎn)→工程驗收
從專業(yè)上來劃分也就是土建專業(yè)的基礎(chǔ)安裝和機(jī)械專業(yè)的零部件安裝兩大類。實際生產(chǎn)中,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的故障原因常??梢詺w結(jié)到這兩個方面,故障經(jīng)常是由于基礎(chǔ)設(shè)置不達(dá)標(biāo)或者安裝不合格所致。
筆者統(tǒng)計所在工作單位因基礎(chǔ)問題導(dǎo)致設(shè)備故障的理由如下。
表1 循環(huán)水冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)作表
該循環(huán)冷卻風(fēng)機(jī)為涼水塔內(nèi)風(fēng)機(jī),2018年初由于循環(huán)水水溫偏高,立項新建一套涼水塔。風(fēng)機(jī)減速箱位于涼水塔內(nèi),拖動電機(jī)安裝在塔外,通過1.5m 左右長的聯(lián)軸器與減速箱相連。2019年4月投運(yùn)后,前期設(shè)備表現(xiàn)正常,電機(jī)軸承溫度約46℃,減速箱溫度約34℃;電機(jī)軸承振動平均值5.7m/s2。運(yùn)行至5月10日前后,巡檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備抖動,跟蹤觀察發(fā)現(xiàn)減速箱基礎(chǔ)振動較大。11日測的基礎(chǔ)振動為14.5 m/s2,16日該數(shù)值增大到21.6 m/s2,到18日首次停機(jī)檢修時數(shù)值已經(jīng)接近23.3m/s2。
由于減速箱基礎(chǔ)建在涼水塔內(nèi)混泥土橫梁上,因此首次檢修采用U 型長螺桿將基礎(chǔ)墊板與混泥土橫梁抱緊的方法處理。開車后振動稍微減小,為16.4 m/s2。運(yùn)行不到20 天時振動增大,6月28日停車檢查發(fā)現(xiàn)U 型螺桿螺母松動導(dǎo)致振動增大。至8月21日時,振動又增加到25m/s2,決定停車全面檢查。檢查結(jié)果為首先混泥土強(qiáng)度不足,因施工方擅自降低使用水泥標(biāo)號所致;其次墊鐵與設(shè)備基礎(chǔ)之間接觸不好,放置不平整,墊鐵尺寸不符合標(biāo)準(zhǔn);再次施工單位二次澆灌時沒有等到基礎(chǔ)混泥土強(qiáng)度超過75%以上就預(yù)緊地腳螺栓,導(dǎo)致地腳螺栓孔混泥土松動[1]。
綜上所述,可以得出這種結(jié)論:設(shè)備安裝過程中,基礎(chǔ)的澆筑是質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié),特別是由于基礎(chǔ)返工困難較大,隱蔽工作多,因此要重點關(guān)注基礎(chǔ)澆筑施工質(zhì)量控制。從基礎(chǔ)設(shè)計校核、施工材料的選擇、施工過程的控制以及隱蔽工程的驗收等方方面面嚴(yán)格把控施工質(zhì)量,確保設(shè)備能正常運(yùn)行。
筆者所管理的制氫裝置中2MCL527 離心式壓縮機(jī),該機(jī)組有離心式壓縮機(jī)、電機(jī)、變速箱、聯(lián)軸器、氣體冷卻器、氣液分離器、潤滑油站、高位油箱、蓄能器等組成,其主要參數(shù)如表2所示。
表2 2MCL527 離心式壓縮機(jī)參數(shù)
根據(jù)公司《2MCL527 離心式煤氣壓縮機(jī)檢修方案》,于2018年4月停車對機(jī)組進(jìn)行檢修?;匮b時按照檢修方案中的要求以增速機(jī)作為基準(zhǔn),分別對壓縮機(jī)和拖動機(jī)軸心找正。檢修方案中按照原廠家的技術(shù)說明要求冷態(tài)對中時“壓縮機(jī)比增速機(jī)低0.56mm”“壓縮機(jī)與增速機(jī)軸端間隙0.35mm”,檢修人員按照方案中的要求進(jìn)行找正。試開車運(yùn)行后前2h 運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但是之后軸承溫度升高,大于操作規(guī)程中的“不高于65℃”要求,同時比檢修前高出近10℃。與此同時,增速機(jī)與壓縮機(jī)軸端發(fā)出金屬摩擦聲音[2]。
設(shè)備人員與檢修負(fù)責(zé)人討論,認(rèn)為導(dǎo)致該問題的原因為壓縮機(jī)與增速機(jī)對中數(shù)據(jù)不正確,決定停機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)測。停機(jī)后1 小時不到,檢修人員用百分表進(jìn)行對中復(fù)測,此時壓縮機(jī)比增速機(jī)高出0.15mm,軸端間隙0.25mm。據(jù)此檢修負(fù)責(zé)人認(rèn)為對中數(shù)據(jù)在要求范圍內(nèi),不存在檢修質(zhì)量問題。設(shè)備管理人員也認(rèn)為檢修對中數(shù)據(jù)在范圍內(nèi),無檢修質(zhì)量問題,但是提出等壓縮機(jī)冷卻到常溫后再復(fù)測對中數(shù)據(jù)。經(jīng)過冷卻后,壓縮機(jī)降至常溫,復(fù)測對中數(shù)據(jù),壓縮機(jī)比增速機(jī)低0.52mm、壓縮機(jī)與增速機(jī)軸端間隙0.32mm,據(jù)此雙方認(rèn)定檢修合格。
再次試車后,問題依舊。筆者分析認(rèn)為,導(dǎo)致軸承溫度升高的原因主要是對中不好所致,停機(jī)后復(fù)測的壓縮機(jī)比增速機(jī)高出0.15mm,軸端間隙0.25mm 看似符合要求,實際忽略了開車運(yùn)行后溫度比剛停車時高數(shù)十度,數(shù)十度的溫差引起的偏差不容忽視。經(jīng)過推算,建議調(diào)整壓縮機(jī)比增速機(jī)低0.85mm,調(diào)整壓縮機(jī)與增速機(jī)軸端間隙0.5mm,經(jīng)調(diào)整后運(yùn)行正常[3]。
設(shè)備對中,特別是大型設(shè)備對中質(zhì)量尤為重要,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備很多故障問題是由對中不好引起的,如軸承溫度高,振動大,密封損壞等。對于大型熱態(tài)運(yùn)行的設(shè)備,通常廠家給出冷態(tài)對中的技術(shù)要求,但是實際中設(shè)備由于安裝等等因素導(dǎo)致按照廠家所給技術(shù)參數(shù)調(diào)整往往不能滿足運(yùn)行要求。因此,我們要根據(jù)自己的設(shè)備摸索自己的數(shù)據(jù),以求真的態(tài)度實際調(diào)整技術(shù)指標(biāo)。這也是設(shè)備安裝質(zhì)量控制中極其重要的措施之一。