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    雙輪銑成槽工藝在中山八站地鐵站連續(xù)墻項目中的應(yīng)用

    2020-03-18 04:42:46李興林李涵
    建材與裝飾 2020年6期
    關(guān)鍵詞:除渣槽段成槽

    李興林 李涵

    (中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司 廣東廣州 510170)

    1 工程概況

    中山八站為地下車站,是廣州市軌道交通十一號線工程的第十八座車站,為11號線與既有5號線的換乘車站。本站范圍內(nèi),11號線線路與5號線線路平行設(shè)置,兩線實現(xiàn)平行換乘。車站為地下五層車站,站臺采用15m島式站臺。11號線車站全長345.9m,標(biāo)準(zhǔn)段寬為29.11m,有效站臺中心底板埋深36.222m。項目所處地貌單元為珠江三角洲沖積平原,地勢平坦,場地內(nèi)第四系覆蓋層較為發(fā)育,厚度較大,主要為海陸交互相沉積和沖洪積的淤泥、砂土及粘性土層,下臥巖層為白堊系泥質(zhì)粉砂巖,地層自上而下如表1所示。

    表1 地層分布情況

    2 雙輪銑成槽施工工藝

    (1)施工流程及成槽順序本項目所采用的雙輪銑成槽施工流程如圖1所示。結(jié)合設(shè)計方案,單元槽段標(biāo)準(zhǔn)段長度分別為5.4m和2.8m,施工過程中按順序?qū)⑵浞譃椤耙黄诓鄱巍焙汀岸诓鄱巍?,采用跳躍開挖法施工。項目所用的設(shè)備為SX40型雙輪銑設(shè)備,銑槽機單孔銑槽尺寸2.8m一期槽段成槽時先銑兩端,再銑中間剩余部分,如圖2(1)所示。待相鄰一期槽段混凝土灌注完成后剩余二期槽段寬度為2.6m,銑槽機直接銑削混凝土成槽,如圖 2(2)所示。

    (2)泥漿配置在成槽的過程中,泥漿通過形成泥皮可以防止土體坍落、平衡側(cè)土壓力,從而起到泥漿護(hù)壁的作用。因此對泥漿的配置要求較高。根據(jù)本工程的地質(zhì)情況,技術(shù)人員采用膨潤土和自來水為原材料攪拌而成,護(hù)壁泥漿在使用前要進(jìn)行室內(nèi)性能試驗,施工過程中根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)及時調(diào)整泥漿指標(biāo),如表2所示。

    (3)成槽開挖。

    包括清場備料、移機定位、安裝調(diào)試、成槽銑削、氣舉反渣等步驟。

    ①清場備料:清除地面地下障礙物,保證作業(yè)面不小于7m,漿管、除渣機、空壓機、履帶吊等配套設(shè)施就位,保證成槽順利進(jìn)行。

    ②移機到位:按設(shè)計要求定好墻體施工軸線,并做好標(biāo)記,移機定位施工槽段。

    圖1 雙輪銑成槽施工流程

    圖2 成槽施工順序

    表2 護(hù)壁泥漿性能指標(biāo)

    ③安裝調(diào)試:安裝制漿、除渣和制氣設(shè)備;接通水路、電路和氣路;運轉(zhuǎn)試車。

    ④成槽銑削:根據(jù)成槽要求,做好槽段搭接,控制成槽垂直度和成槽速度,保證成槽順利進(jìn)行。

    ⑤氣舉反渣:雙輪銑槽機是一個反循環(huán)開挖工具。

    3 雙輪銑成槽施工應(yīng)用及調(diào)整

    根據(jù)設(shè)計要求及地勘數(shù)據(jù),地下連續(xù)墻將進(jìn)入微風(fēng)化層,且地連墻的設(shè)計長度超過39m,根據(jù)圖紙的地質(zhì)說明,地面標(biāo)高15m以上為較軟的粘土層及沙層,采用液壓抓斗施工,地面標(biāo)高15m以下,地質(zhì)較為復(fù)雜,為中風(fēng)化與微風(fēng)化交替出現(xiàn),采用銑槽機施工。在施工過程中出現(xiàn)問題及時調(diào)整和總結(jié)。以第一幅、第三幅的一期槽為例,其操作記錄如下:

    (1)第一副一期槽第一銑采用小空壓機銑到33m左右時沒有泥漿返出,多次開閉后只能返出部分泥漿且再無法繼續(xù)返漿,更換空壓機后正常施工;泥漿處理器因粘土太多堵住了粗篩出渣口而無法掉落,后把出渣口處鋼板隔開并往下壓,情況得到解決;第一銑19.5~36m銑削效率在0.4~0.2m/h遞減,根據(jù)現(xiàn)場刀盤磨損情況共計補焊板齒4把,銑削效率在0.7~0.8m/h,情況改善,統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表3所示。

    表3 銑槽機施工統(tǒng)計數(shù)據(jù)(第一幅一期槽)

    (2)第三幅一期槽第一銑左側(cè)銑輪正下方有引孔,沖擊錘引孔至37m,銑削過程困難,左側(cè)銑輪無壓力,右側(cè)銑輪正常進(jìn)尺壓力,導(dǎo)致銑槽垂直度非常難控制,進(jìn)尺效率低;第二銑過程中左側(cè)銑輪緩沖圈斷裂脫出,無法繼續(xù)使用,更換后恢復(fù)施工;現(xiàn)場板齒緊缺,磨損嚴(yán)重的才會更換,影響進(jìn)尺效率,統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表4所示。

    表4 銑槽機施工統(tǒng)計數(shù)據(jù)(第三幅一期拐角槽)

    4 工程總結(jié)及及優(yōu)化措施

    (1)工程總結(jié)本次SX40雙輪銑在銑削20~30MPa巖層時實際進(jìn)尺效率在1.2~1.3m/h,銑輪理想進(jìn)尺壓力為25~28MPa,主機經(jīng)過5副墻的施工幾乎沒有故障發(fā)生,系統(tǒng)很穩(wěn)定;后臺除渣系統(tǒng)整體運行較理想,粗篩在應(yīng)對黏土?xí)r效果不佳,黏土?xí)⒋趾Y網(wǎng)眼堵住,造成漿液沖出,需在粗篩網(wǎng)上持續(xù)沖水才能正常使用;二期槽起始段銑削時因不抽漿,在銑至可接管深度時槽內(nèi)泥漿非常稠,除渣機6BS泵只吸少量漿,回漿量很少,需將水管伸入至料箱底部即泵吸口才可正常泵吸,循環(huán)至可自吸濃度需半小時以上。

    (2)優(yōu)化措施為了進(jìn)一步提升SX40雙輪銑在后期的應(yīng)用效果,結(jié)合實際進(jìn)行優(yōu)化:

    ①板齒有效切削合金太少,在20~30MPa左右地層中銑削8m左右深度就已磨至板齒本體,對銑削效率造成了影響并且很大程度增加了使用客戶的易損件成本,以及更換板齒的時間、人力和物力。經(jīng)與板齒廠家溝通,對板齒進(jìn)行改制,改制后提高了合金硬度并加大合金及本體的后角,如圖3所示,右圖3(2)為現(xiàn)有板齒,左圖3(1)為改制后板齒。

    圖3 板齒改制對比實物

    ②矮齒高度可增加,減小刮泥板的刮入深度,可避免大塊的巖樣同時降低銑輪銑削時巖樣對每把刀座的側(cè)向阻力,從而降低銑削壓力,提高鉆進(jìn)效率。

    ③軌鏈鋼絲繩與斗架體連接處斷股,建議鋼絲繩增加套環(huán),現(xiàn)場已改制。

    ④泵站電纜出口恰好在扶梯,扶梯無法安裝,建議改至泵站下方,泵站托架建議配上電纜的纏繞架,以100m電纜纏繞為標(biāo)準(zhǔn)。

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