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      PLC在臥式吊具改造中的應(yīng)用

      2020-03-16 02:31:40李川
      電子技術(shù)與軟件工程 2020年24期
      關(guān)鍵詞:鋁錠夾鉗額定電流

      李川

      (廣西南南鋁加工有限公司 廣西壯族自治區(qū)南寧市 530000)

      1 引言

      某企業(yè)主要做鋁深加工,對產(chǎn)品質(zhì)量與效率要求很高。該公司對生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)都十分重視。熱軋中厚板車間,主要生產(chǎn)工序是加熱鋁錠,軋制鋁錠。加熱加熱爐的吊具是主要的輔助設(shè)備,臥式吊具是夾鋁錠的主要工具。把需要生產(chǎn)的鋁錠利用臥式吊具夾住,吊入加熱爐加熱。臥式吊具是傳統(tǒng)的繼電器控制電路,操作遙控用電纜往下引出,生產(chǎn)工人操作天車稍微不小心就會把遙控器線扯斷,直接影響生產(chǎn)和經(jīng)濟效益,因而迫切需要在原有的基礎(chǔ)上進行改造,讓操作工人減少誤操作、減少維修時間,保證正常生產(chǎn),取得更高的經(jīng)濟效益。以下闡述改造思路。

      2 臥式吊具簡介

      2.1 設(shè)備簡介

      臥式吊具是生產(chǎn)的重要工具,生產(chǎn)工人使用它來夾鋁錠,裝入加熱爐子加熱,它左右兩邊有夾鉗,每一側(cè)的夾鉗由電動機帶動,控制電動機的正反轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)夾鉗的打開與夾緊。臥式吊具實物如圖1 所示。

      技術(shù)說明:本吊具額載31T,適用于鋁錠寬度1240-2650,設(shè)計開口度1150-2850,傳動系統(tǒng)為電機通過鏈輪鏈條帶動絲桿螺母運動,實現(xiàn)夾鉗的開合。夾緊電機的扭矩給鉗腿一個初始緊力,當夾緊時鉗腳與鋁錠產(chǎn)生摩擦力使鉗腳下滑,鋁錠夾緊。

      2.2 流程控制要求

      設(shè)備功能如下,按下遙控器按鈕SB1,電動機1 反轉(zhuǎn),左側(cè)夾鉗松開,直到極限位,碰到限位開關(guān)SQ1 電動機1 停止。按下SB3,電動機2 反轉(zhuǎn)右側(cè)夾鉗松開,直極限位碰到及限位開關(guān)SQ3電動機2 停止。按下SB2 電動機1 正轉(zhuǎn),左側(cè)夾鉗夾緊,夾鉗與鋁錠接觸的地方裝有限位開關(guān),當SQ2 斷開時,證明鋁錠已經(jīng)夾緊,電動機停止正轉(zhuǎn)。按下SB4 電動機2 反轉(zhuǎn),右側(cè)夾鉗夾緊,當SQ4斷開時,鋁錠已經(jīng)夾緊,電動機2 停止正轉(zhuǎn)。按下SB5,電動機1、電動機2、同時反轉(zhuǎn),兩側(cè)同時打開,按下SB6 電動機1、電動2、同時正轉(zhuǎn),兩側(cè)同時夾緊。在操作的過程中,如果發(fā)現(xiàn)緊急情況,按下SB7 急停按鈕,所有電動停止。電氣原理圖如圖2 所示。

      3 改造方案

      3.1 改造目標與總體方案

      通過對臥式吊具的改造,在盡可能利用現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,添加必要的智能化設(shè)備,并且能安全可靠的運行,使維護更加方便,以降低改造成本,提高運行效益為目標。原臥吊是使用轉(zhuǎn)統(tǒng)電力拖動作為控制,現(xiàn)將其更換使用可編程邏輯控制器(PLC)控制,原臥吊操作遙控是使用有線遙控進行操作,為了減少事故發(fā)生將更換為無線遙控器,并在原有的基礎(chǔ)上增加電動機的過載、短路保護。在其原有的基礎(chǔ)上增加自動夾緊,自動松開功能。

      3.2 設(shè)備選型

      根據(jù)本次改造要求,對兩臺夾緊5.5KW 夾緊電機做控制,在原有的電路基礎(chǔ)上增加可編程邏輯控制器、熱繼電器、熔斷器與無線發(fā)射器、接收器。

      圖1:臥式吊具實物

      3.2.1 熱繼電器

      電器的首要功能是短路保護,過載保護,確保設(shè)備的正常啟停,可以在電機出現(xiàn)長時間超過負載的情況下自動斷開電路,這中元件可以保護三相異步電動機在電路中過載的情況。一般情況下,兩相結(jié)構(gòu)的熱繼電器就能滿足要求,但在三相電壓的均衡性較差,工作環(huán)境惡劣或電動機無人看管的情況下,三相結(jié)構(gòu)的熱繼電器就更符合要求。所選用的熱繼電器的額定電流應(yīng)大于電動機額定電流,應(yīng)根據(jù)滿足這一條件的額定電流來選擇對應(yīng)熱繼電器的型號。熱元件的額定電流應(yīng)略大于電動機額定電流。如果電動機的啟動電流為其額定電流的6 倍或啟動時間不超過5S,就應(yīng)該把熱元件的整定電流調(diào)節(jié)到等于電動機的額定電流;而當電動機的啟動時間較長、拖動沖擊性負載或不允許停車時,熱元件整定電流則要調(diào)節(jié)到電動機額定電流的1.1-1.15 倍。根據(jù)設(shè)計的要求,這里選擇1.15 倍。

      表1:JR20 系列熱繼電器參數(shù)

      表2

      圖2:電氣原理圖

      電動機1:IFR1 =11×1.15A=12.65A

      電動機2:IFR1 =11×1.15A=12.65A

      圖3:無線接收器與遙控器

      圖4:改造后的吊具電路

      確定整定電流之后根據(jù)表1 選擇JR20-25 型號熱繼電器。

      3.2.2 熔斷器

      由于各種電器設(shè)備都具有一定的過載能力,允許在一定條件下較長時間運行;而當負載超過允許值時,就要求保護熔體在一定時間內(nèi)熔斷,還有一些設(shè)備啟動電流很大,但啟動時間很短,所以要求這些設(shè)備保護性要適應(yīng)設(shè)備運行的需要,要求熔斷器在電動機啟動時不熔斷,在短路電流的作用下,超過允許符合電流時,能可靠熔斷。單臺電動機直接啟動應(yīng)該選擇電動的額定電流1.5-2.5 倍。根據(jù)設(shè)計的要求。這里選擇2.5 倍。

      圖5:改造后的開關(guān)程序

      圖6:加緊提示原理圖

      電機1:FU= 11×2.5A=27.5A

      電機2:FU= 11×2.5A=27.5A

      確定熔斷器電流,選擇正泰RT28N-32 三相快速式熔斷器。

      3.2.3 可編程邏輯控制器

      PLC 是以不斷循環(huán)掃描的方式進行工作的,只要PLC 進入RUN 模式,PLC 就會不斷循環(huán)的掃描和執(zhí)行,PLC 在每一次循環(huán)中都是采集所有的數(shù)字和模擬量輸入信號。它的運行過程共分為三個基本階段:PLC 輸入掃描階段,采集信號送到CPU 的過程;PLC 用戶程序執(zhí)行階段,CPU 根據(jù)用戶定好的規(guī)律,對采集到的信號進行判斷和運算,知道該怎么樣反應(yīng);PLC 的輸出刷新階段,在程序執(zhí)行階段已經(jīng)根據(jù)控制規(guī)律得到該怎么樣輸出的結(jié)論,通過輸出映像寄存器輸出到外圍的輸出執(zhí)行機構(gòu),實現(xiàn)用戶要求的動作

      據(jù)本人了解,西門子公司和三菱公司生產(chǎn)的PLC 是最具有競爭力的,所以在此次改造中選用三菱公司的FX2N-32MR 型PLC,控制規(guī)模為32 個點,繼電器方式的16 個輸入和16 個輸出。

      3.2.4 無線器件

      為了滿足設(shè)計需要,選擇臺灣禹鼎無線發(fā)射、接收器作為PLC控制電路的輸入。F21-E1 接收器工作電源為交流36V,220V,380V 可選擇或直流12V,24V,擁有8 個5A 密封式繼電器輸出,F(xiàn)21-E1B 遙控器有8 個按鈕,分別對應(yīng)接收器8 個輸出。它通過無線發(fā)射器F21-EB 發(fā)射無線信號給接收器F21-E1,實現(xiàn)8 個繼電器通斷。硬件如圖3 所示。

      4 工程實施

      4.1 硬件操作

      根據(jù)工藝的需求繪制出主電路、和控制電路。改造后的吊具電路如圖4 所示。

      4.2 軟件操作

      根據(jù)原理圖確定輸入、輸出口元件地址的分配表。FX2n-32RM I/O 元件地址分配表如表2 所示。

      4.3 自動打開、關(guān)閉功能

      在實際的操作過程當中,操作人員須要用兩個手來操作,同時夾緊注定,有些時候比較麻煩,為了滿足現(xiàn)場需要,本次改造增加了自動打開,兩臺電機同時工作,實現(xiàn)左右夾鉗同步打開,自動夾緊功能。程序如圖5 所示。

      4.4 加緊提示功能

      為了讓操作人員更加方便的操作設(shè)備,本次改造還增加了夾緊提示功能,當夾鉗夾緊鋁錠時,PLC 會發(fā)出一個信號,讓指示燈得電工作。程序如圖6 所示。

      當X12、X13 閉合時,Y5 得電輸出,指示燈點亮,實現(xiàn)夾緊鋁錠提示功能。

      4.5 功能調(diào)試

      對照控制電路圖紙,先從控制電路開始檢查,檢查每個元件的接線是否與圖紙相同。PLC 的輸出是否連接好每個接觸器的線圈,輸出是否連接好每個開關(guān)、按鈕。由于PLC 輸入輸出比較多,所以在運行之前,需要在次檢查接線端與導(dǎo)線是否有良好接觸在一起。檢查2 臺電動機是否完好,測量主電路、控制電路有無短路以及接地故障,如有故障排除在通電,先接接通QF1 供電斷路器,然后在接通控制電路電源,合上QF4,無線接收器通電,PLC 得電工作,模擬運行各種工況,檢查PLC 的各輸入輸出是否正常,檢查各接觸器、繼電器動作是否正常,4 個行程開關(guān)是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。在確定控制電路滿足要求以后,合上主電路電源QF2、QF3.檢查電動機的轉(zhuǎn)向是否正確,如有問題逐一解決。都正常后將吊具夾鋁錠測試,經(jīng)過幾次測試確認無誤之后,指導(dǎo)操作人員掌握具體的操作過程和應(yīng)急處理的辦法,并在監(jiān)測一段時間,確保設(shè)備達到控制要求正常運行以后,即能投入使用。

      5 總結(jié)

      本次臥式吊具改造經(jīng)過一段時間的試用,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,動作可靠,能實現(xiàn)無線遙控的控制,在原來的基礎(chǔ)上增加了自動控制、電動機的保護。硬件設(shè)計方面,根據(jù)電動機的控制要求,對熱繼電器、熔斷器仔細慎重的選型,主在完成保護電氣選型的基礎(chǔ)之上,根據(jù)臥式吊具的工作原理、自動控制程序控制要求,選擇了三菱PLC控制系統(tǒng)為系統(tǒng)的硬件設(shè)備。在軟件設(shè)計方面,本系統(tǒng)的軟件設(shè)計是以三菱的GX-Develop 為程序開發(fā)系統(tǒng),集成了主程序、自動控制程序、構(gòu)成了整個軟件控制系統(tǒng),此次改造大大的減少了設(shè)備故障率,這足以體現(xiàn)了現(xiàn)代化只能控制設(shè)備在生產(chǎn)生活中的優(yōu)越性能。這次技術(shù)改造不僅降低了操作人員操作難度,還節(jié)省了操作時間,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

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