朱永勝
我公司現(xiàn)有一條5 000t/d熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格φ4.8m×74m,采用某公司雙旋流五風(fēng)道結(jié)構(gòu)燃燒器。該生產(chǎn)線2019年3月點(diǎn)火投料后運(yùn)行一直較為穩(wěn)定,但最近窯系統(tǒng)卻連續(xù)出現(xiàn)黃心料和包心料現(xiàn)象,而且結(jié)粒不均勻、不致密、無(wú)金屬光澤。
圖1 調(diào)整前熟料圖1
圖2 調(diào)整前熟料圖2
圖3 調(diào)整前熟料圖3
圖4 調(diào)整后熟料圖1
圖5 調(diào)整后熟料圖2
圖6 調(diào)整后熟料圖3
分析回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生黃心料及包心料現(xiàn)象的原因如下:近期礦山石灰石品位較差,生料磨石灰石配比高,堿含量也高,熟料中鋁含量高、鐵含量低,燒成帶溫度明顯偏低,燃燒器黑火頭偏長(zhǎng),在500~700mm左右,正常(200~300mm)窯頭加煤偏多,系統(tǒng)拉風(fēng)大,形成惡性循環(huán)。窯內(nèi)煤粉不完全燃燒現(xiàn)象嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)看熟料顏色發(fā)黃,砸開后有明顯黃心料而且不致密,大塊熟料經(jīng)破碎機(jī)破開后有明顯的包心欠燒料。熟料圖見圖1~3。
(1)停原料磨,通知礦山部人員調(diào)整石灰石品位,待石灰石品位合格后再開原料磨。
(2)調(diào)整燃燒器,加大一次風(fēng)風(fēng)量風(fēng)壓,適當(dāng)調(diào)長(zhǎng)攏焰罩,正常情況下一般為10mm,同時(shí)加大旋流風(fēng),使火焰均勻有剛性,提高煤粉的燃盡率。
(3)將窯系統(tǒng)產(chǎn)量從400t/h減到380t/h,同時(shí)適當(dāng)減少系統(tǒng)拉風(fēng),使熱力強(qiáng)度前移,1h后觀察熟料外觀情況,發(fā)現(xiàn)還是存在黃心料,但結(jié)粒情況有好轉(zhuǎn)。再將窯頭煤減少0.5t,1h后察看熟料外觀,發(fā)現(xiàn)黃心料明顯減少,雖還有部分存在,但結(jié)粒較均勻,包心料基本沒有了。再次將窯頭煤減少0.3t,1h后觀察發(fā)現(xiàn),熟料外觀灰黑,結(jié)粒均勻,無(wú)黃心,無(wú)包心,但砸開后不致密,無(wú)金屬光澤,熟料情況見圖4。
將投料量減到360t/h,降低窯速,窯前蓄熱,2h后觀察,熟料結(jié)粒均勻致密,外觀深黑色,有金屬光澤,窯礦趨于正常,熟料情況見圖5。
(4)調(diào)整分解爐溫度,特意偏低控制,保證分解率在90%左右,盡量將窯尾有害氣體及結(jié)皮通過(guò)生料粉帶走,保證窯內(nèi)通風(fēng)良好,維持8h左右。此過(guò)程中,窯前飛砂大,同時(shí)有大球出現(xiàn),熟料中片狀料較多,等待系統(tǒng)正常。
(5)在嚴(yán)格控制拉風(fēng)的情況下,逐步加煤提產(chǎn)提窯速,窯系統(tǒng)最終恢復(fù)正常,熟料情況見圖6。
(1)應(yīng)盡量控制好進(jìn)廠原材料的質(zhì)量及穩(wěn)定性。
(2)窯系統(tǒng)調(diào)整時(shí)需嚴(yán)格控制窯頭加煤量和系統(tǒng)用風(fēng)量。
(3)經(jīng)常對(duì)入窯熱生料進(jìn)行檢測(cè),使熱生料中的SO3控制在當(dāng)時(shí)出窯熟料SO3的1.5倍之內(nèi),保證窯系統(tǒng)燃燒狀況良好,無(wú)還原氣氛。
(4)調(diào)整燃燒器時(shí),需確保火焰長(zhǎng)而均勻,同時(shí)具有剛性?!?/p>