孔令健 黨建軍 丁書文 龔朝兵
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
催化油漿是催化裂化裝置的副產(chǎn)品,具有密度大,黏度高,稠環(huán)芳烴及膠質(zhì)、青質(zhì)含量高,含有較多的催化劑顆粒等特點,一般用作燃料的調(diào)和組分,少量用作生產(chǎn)針狀焦、炭黑和碳纖維等[1]。
惠州某煉油廠有4.8 Mt/a和1.2 Mt/a兩套催化裂化裝置,催化油漿產(chǎn)量約0.28 Mt/a,2019年9月之前催化油漿作為燃料油直接銷售,受市場容量限制,產(chǎn)品價格比較低。該煉油廠還有一套4.2 Mt/a的延遲焦化裝置,因受原料影響,運行負荷保持在75%~80%。為了進一步提高催化油漿利用價值,該煉油廠利用國內(nèi)首創(chuàng)的“油漿單獨加熱、爐后混煉”的工藝技術(shù)來加工催化油漿,將催化油漿經(jīng)加熱爐加熱后進入現(xiàn)有的延遲焦化分餾塔。
催化油漿中芳烴質(zhì)量分數(shù)達到59.7%,是減壓渣油的1.5倍,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)質(zhì)量分數(shù)達到17.8%,催化劑質(zhì)量濃度達到2.5 g/L。油漿及減壓渣油性質(zhì)見表1。
表1 催化油漿及減壓渣油性質(zhì)對比
續(xù)表1
自罐區(qū)來的催化油漿經(jīng)過進料泵增壓至1.7 MPa左右進入油漿加熱爐,加熱至500 ℃后與原延遲焦化的高溫渣油一起進入焦炭塔,生成氣體、汽柴油、蠟油和石油焦等產(chǎn)品。由于催化油漿具有密度大、硫含量和固體含量高、高溫狀態(tài)下易結(jié)焦等特點,為了保證系統(tǒng)的長周期運行,主要采用4項針對性措施:首先是油漿進料泵選用小流量、高揚程離心泵,過流部件選用高等級耐磨、耐腐蝕材質(zhì);其次是加熱爐輻射爐管采用大半徑彎頭,爐管呈跑道型螺旋布置,設置兩點注汽提高管內(nèi)介質(zhì)流速,同時配置水汽變溫清焦流程;第三是爐出口采用球閥和閘閥雙閥隔離,閥門配置汽封線防止結(jié)焦;第四是閘閥選用耐高溫、耐沖刷、帶剪切功能的特殊閘閥,可確保在任何情況下均能關閉閥門。具體工藝流程示意見圖1。
圖1 油漿加熱爐工藝流程
催化油漿加熱爐于2019年10月22日投料開工,運行平穩(wěn),各參數(shù)均在設計范圍內(nèi)。為了檢驗油漿加熱爐運行達標及經(jīng)濟效益情況,11月初計劃進行催化油漿加熱爐標定工作。由于催化油漿與減壓渣油經(jīng)不同加熱爐同時進入同一焦炭塔,即“單獨加熱、爐后混煉”工藝,為了核算催化油漿的物料平衡,本次標定分為兩個部分:一是空白期,指減壓渣油加熱爐運行、油漿爐停工時期;二是標定期,指油漿爐與減壓渣油加熱爐同時運行時期,在空白期與標定期減壓渣油性質(zhì)保持相對穩(wěn)定。
在標定準備的空白期,延遲焦化裝置的減壓渣油進料量穩(wěn)定在345 t/h,標定期間裝置渣油進料量與空白期保持一致,油漿進裝置量穩(wěn)定在30 t/h??瞻着c標定期間的減壓渣油主要性質(zhì)保持基本穩(wěn)定,詳見表2。
表2 空白期與標定期間的減壓渣油性質(zhì)對比
續(xù)表2
為了保證空白期和標定期間工藝操作參數(shù)的穩(wěn)定性,焦化裝置的主要操作條件按照表3控制。
表3 延遲焦化裝置主要控制參數(shù)
油漿系統(tǒng)的主要工藝操作條件按照表4控制。期間盡量控制參數(shù)平穩(wěn),避免波動和調(diào)整,其余未提及的工藝操作參數(shù)均按裝置原參數(shù)控制,不做任何調(diào)整。
表4 油漿系統(tǒng)操作參數(shù)
通過對油漿加工期間及沒有加工油漿(即“油漿空白期”)的焦化干氣、液化氣、石腦油、柴油、石油焦的性質(zhì)進行監(jiān)控分析。在標定期間油漿摻煉比例下,對產(chǎn)品性質(zhì)影響可控。油漿加工前后的焦化干氣產(chǎn)品性質(zhì)基本一致,具體性質(zhì)對比見表5。
表5 焦化干氣產(chǎn)品性質(zhì)對比
油漿加工前后的焦化液化氣中丙烷、丙烯分別提升6.96和2.79個百分點,正丁烷降低5.69個百分點,目前焦化液化氣作為液化氣銷售,組分變化對產(chǎn)品性質(zhì)影響不大,其余性質(zhì)基本一致(見表6)。
表6 焦化液化氣產(chǎn)品性質(zhì)對比
續(xù)表6
油漿加工前后的焦化石腦油及柴油性質(zhì)基本一致(見表7)。
表7 焦化石腦油及柴油性質(zhì)對比
油漿加工前后的焦化蠟油性質(zhì)基本一致,具體性質(zhì)對比見表8。
表8 焦化蠟油性質(zhì)對比
油漿加工前后的石油焦性質(zhì)基本一致,摻煉油漿對石油焦灰分的研究還需要進一步研究。石油焦性質(zhì)對比見表9。
表9 石油焦性質(zhì)對比
從油漿空白期與加工期的物料平衡對比情況可以看出,油漿加工期的突出表現(xiàn)是石油焦收率增加2.05%,焦化汽柴油收率降低了3.13%(見表10)。
表10 焦化裝置投入及產(chǎn)出對比
按照標定物料平衡反推油漿經(jīng)加熱爐的物料投入產(chǎn)出平衡,具體數(shù)據(jù)見表11。
表11 油漿投入產(chǎn)出對比
在延遲焦化裝置進行標定時,油漿加熱爐進料保持29.85 t/h,根據(jù)加熱爐的燃動消耗數(shù)據(jù),并利用燃動價格測算單位油漿的燃動成本為129.63元/t(見表12)。
按照當前產(chǎn)品市場價格并扣減相應加工成本后,對單位油漿經(jīng)加熱爐后得到的產(chǎn)品進行價值測算得知,油漿經(jīng)過加熱爐生產(chǎn)焦化汽柴油等相關產(chǎn)品的價值達到1 960.76元/t,較油漿作為燃料油銷售增效515.13元/t(見表13)。
表12 油漿爐進加熱爐的燃動成本
表13 油漿爐進加熱爐增效
硫質(zhì)量分數(shù)為0.5%的低硫船用燃料油RMG380標準即將進入實施期,其調(diào)和組分以加氫重油為主,并調(diào)入低硫的其他調(diào)和組分,如減四線、催化油漿等。催化油漿中含有催化劑粉末,需要經(jīng)過濾后才能作為低硫船用燃料油RMG380的調(diào)和組分。經(jīng)過實驗室調(diào)和試驗,油漿調(diào)入量不大于20%時,可以滿足低硫船用燃料油RMG380的質(zhì)量標準。利用PIMS模型并根據(jù)當前產(chǎn)品市場價格測算得到渣油加氫裝置產(chǎn)品之一的加氫重油成本為3 476元/t,按照20%油漿做燃料油的裸稅價格與80%加氫重油成本計算得到油漿調(diào)入船燃RMG380的成本3 044元/t,同時考慮增上油漿過濾器折舊及運行成本113.7元/t,按照2019年11月新加坡低硫船用燃料油價格計算得到油漿調(diào)入低硫船燃RMG380增效261.3元/t,較油漿進焦化效益低253.83元/t。
油漿通過“單獨加熱、爐后混煉”工藝進延遲焦化裝置加工可以有效提高油漿的價值。
(1)油漿“單獨加熱、爐后混煉”的加工工藝較油漿作為燃料油銷售增效515.13元/t,按照每年油漿產(chǎn)量219 kt計算,年度增效達到11 285萬元,較調(diào)入低硫船燃RMG380增效5 559萬元。
(2)由于油漿加熱爐剛投入使用,加熱爐的運行時間還需要時間考驗,同時油漿對石油焦品質(zhì)的影響目前不明顯,還需要進一步關注。