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      內(nèi)燃機(jī)車電機(jī)懸掛裝置漏油故障工藝研究

      2020-03-11 22:57:13仇春如張曉峰
      科學(xué)與財(cái)富 2020年34期
      關(guān)鍵詞:漏油

      仇春如 張曉峰

      摘 要:在新產(chǎn)品機(jī)車廠內(nèi)試驗(yàn)期間,發(fā)現(xiàn)機(jī)車后轉(zhuǎn)向架電機(jī)懸掛裝置齒輪箱存在泄露情況,前后轉(zhuǎn)向架電機(jī)懸掛裝置主要區(qū)別在于使用兩個(gè)生產(chǎn)廠家的牽引電機(jī),對(duì)于電機(jī)懸掛裝置泄露的部位、泄露的程度和泄露的原因都需要進(jìn)行確認(rèn),因此對(duì)機(jī)車進(jìn)行滾動(dòng)臺(tái)專項(xiàng)試驗(yàn),對(duì)齒輪箱漏油情況進(jìn)行重現(xiàn),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)機(jī)車電機(jī)懸掛裝置漏油原因和改進(jìn)措施。

      關(guān)鍵詞:滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn);電機(jī)懸掛裝置;漏油

      1 研究方案

      (1)對(duì)前后轉(zhuǎn)向架各選取一個(gè)電機(jī)懸掛裝置的齒輪箱內(nèi)部壓力進(jìn)行檢查測(cè)量;

      (2)選取相應(yīng)位別對(duì)機(jī)車動(dòng)密封位置漏油時(shí)機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,確定電機(jī)懸掛裝置漏油時(shí)機(jī)車運(yùn)行工況,并根據(jù)泄露位置分析其原因;

      (3)在改進(jìn)措施實(shí)施后的滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)中,根據(jù)在各工況下電機(jī)懸掛裝置的運(yùn)行情況,確定機(jī)車最佳運(yùn)行工況。

      2 研究、實(shí)施過程

      2.1選取機(jī)車第3、4位別的齒輪箱觀察口蓋和加油堵位置進(jìn)行鉆孔加工通入氣管如圖1、圖2所示;

      2.2 將改進(jìn)后的觀察口蓋和加油堵配合氣管安裝至電機(jī)懸掛裝置上,用工業(yè)橡皮泥封堵,氣管一端與U型管連接,如圖3所示。

      2.3 齒輪箱狀態(tài)監(jiān)測(cè)攝像頭

      在機(jī)車三、四軸位單側(cè)布置齒輪箱狀態(tài)觀察攝像頭;

      2.4 機(jī)車進(jìn)行滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn),機(jī)車運(yùn)轉(zhuǎn)方向?yàn)棰穸讼蚯盃恳?,機(jī)車工況主要有速度、通風(fēng)量和負(fù)載三個(gè)方面。試驗(yàn)過程中還檢測(cè)了部分工況的電機(jī)齒端軸承溫度,以四位軸為例,從溫度的變化可以看出開始階段軸承溫度上升相對(duì)較快,試驗(yàn)結(jié)束前溫度上升變慢(如圖4、圖5所示)。

      通過以上圖、表為機(jī)車第3、4軸位在不同工位下電機(jī)懸掛裝置齒輪箱內(nèi)部壓力情況和漏油情況。從圖6中可以看出,第4軸位齒輪箱內(nèi)部壓力普遍比第3軸位齒輪箱內(nèi)部壓力高。因第3軸位齒輪箱下測(cè)點(diǎn)的壓力值存在波動(dòng),數(shù)值無法準(zhǔn)確記錄記錄,故未對(duì)第3、4軸位下測(cè)點(diǎn)的內(nèi)部壓力進(jìn)行比較。

      3 改進(jìn)方案及實(shí)施

      通過滾動(dòng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和漏油情況分析確認(rèn),工況條件一樣的情況下,電機(jī)懸掛裝置齒輪箱內(nèi)部壓力存在明顯差別,與牽引電機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行溝通改進(jìn)優(yōu)化方案:把原先的回油孔堵住,并在牽引電機(jī)回油孔處的密封環(huán)槽處,在端蓋徑向方向開5個(gè)φ10的通大氣孔。較另一個(gè)廠家的牽引電機(jī),透氣孔數(shù)量有所增加,牽引電機(jī)改進(jìn)優(yōu)化后的方案示意圖參照?qǐng)D8所示。

      對(duì)原電機(jī)懸掛裝置進(jìn)行拆解,在對(duì)后轉(zhuǎn)向更換為改進(jìn)優(yōu)化后的牽引電機(jī),機(jī)車再次進(jìn)行滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn),試驗(yàn)前期,為驗(yàn)證整改效果,在四軸位布置了風(fēng)壓測(cè)點(diǎn),同時(shí)在三軸位和四軸位布置齒輪箱狀態(tài)監(jiān)測(cè)攝像頭,對(duì)電機(jī)懸掛裝置漏油發(fā)生時(shí)間和齒輪箱內(nèi)部壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。試驗(yàn)過程中同樣檢測(cè)了部分工況的電機(jī)齒端軸承溫度,仍以四位軸為例,電機(jī)齒端軸承溫度無明顯變化。從圖8中可以看出,第4軸位齒輪箱內(nèi)部壓力較改進(jìn)前明顯降低。從表2可以看出第3、4軸位在不同工況下電機(jī)懸掛裝置齒輪箱漏油情況

      針對(duì)機(jī)車在速度110km/h,機(jī)車邏輯控制風(fēng)量,100%負(fù)載工況下三軸位有漏油情況,但是二軸未發(fā)現(xiàn)漏油,兩者速度和負(fù)載情況完全一致,就其漏油原因與設(shè)計(jì)師溝通分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)車試制完成后,針對(duì)車體上6個(gè)通風(fēng)道出口處風(fēng)壓進(jìn)行了實(shí)際測(cè)量,測(cè)量結(jié)果存在明顯的不均勻性,三軸位比其它軸位風(fēng)壓大20%~40%,由以上的機(jī)車滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)可以看出,該機(jī)車轉(zhuǎn)向架電機(jī)懸掛裝置漏油現(xiàn)象是速度、負(fù)載)、通風(fēng)量共同作用的結(jié)果,所以在后續(xù)的試驗(yàn)過程中,在高速高負(fù)載的情況下,我們嘗試將整車通風(fēng)量降低至滿風(fēng)量的80%,機(jī)車第3、4軸位都未出現(xiàn)電機(jī)懸掛裝置漏油情況。由此可見,在速度、負(fù)載不變的情況下,降低通風(fēng)量對(duì)電機(jī)懸掛裝置漏油現(xiàn)象有明顯改善。

      4 總結(jié)

      綜合兩個(gè)階段的機(jī)車滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)情況,通過分析對(duì)比,可得出以下結(jié)論:

      1、通過前后同工況對(duì)比,機(jī)車后轉(zhuǎn)向架裝用改進(jìn)優(yōu)化后的電機(jī)后,其齒輪箱內(nèi)部壓力明顯下降,電機(jī)懸掛裝置漏油現(xiàn)象明顯改善;

      2、通過分析對(duì)比兩個(gè)階段的所有試驗(yàn)工況,可以初步確定:該機(jī)車轉(zhuǎn)向架電機(jī)懸掛裝置漏油現(xiàn)象是速度、負(fù)載、通風(fēng)量共同作用的結(jié)果。

      針對(duì)上述滾動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)的結(jié)果分析,機(jī)車在后續(xù)專項(xiàng)試驗(yàn)和運(yùn)用階段,建議考慮采用設(shè)置機(jī)車牽引通風(fēng)機(jī)風(fēng)量控制策略,在機(jī)車高速高負(fù)載時(shí),適當(dāng)降低通風(fēng)量用以減少機(jī)車電機(jī)懸掛裝置泄露的現(xiàn)象,后續(xù)將針對(duì)牽引電機(jī)的齒端密封結(jié)構(gòu)和齒輪箱動(dòng)密封結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改進(jìn)優(yōu)化;同時(shí),通過試驗(yàn)可以對(duì)首次采用該種動(dòng)密封結(jié)構(gòu)的提供一定的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)后續(xù)該結(jié)構(gòu)電機(jī)懸掛裝置的廣泛應(yīng)用提供一定的基礎(chǔ)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]申長紅,機(jī)車齒輪箱箱體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].電力機(jī)車與城軌車輛,2003,30(3),37-38.

      [2]劉杰,劉世軍,郭熛,郭津津.基于有限元的高鐵齒輪箱箱體載荷計(jì)算與結(jié)構(gòu)分析[J].機(jī)械傳動(dòng),2016,40(2):77-81.

      [3]王起梁,黨剛,孟永帥,宮峰,方翁武.軌道交通車輛驅(qū)動(dòng)齒輪箱靜強(qiáng)度仿真模板開發(fā) [J].機(jī)車車輛工藝,2016,(5):41-42.

      (中車戚墅堰機(jī)車有限公司? 江蘇 常州? 213000)

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