劉春慶
摘 要:介紹了輕烴裝置脫戊烷塔現(xiàn)有產(chǎn)品配置,分析其應(yīng)用現(xiàn)狀,提出優(yōu)化方案,通過適當(dāng)改變脫戊烷塔產(chǎn)品配置,間歇停出側(cè)線抽出產(chǎn)品,降低蒸汽及電量消耗。
關(guān)鍵詞:輕烴加工;優(yōu)化工藝;降低能源消耗;
1.概述
石油化工總廠輕烴裝置是以中原油田輕烴為原料,經(jīng)過T601(脫丙丁烷),T602(脫碳五)精餾分離,分別得到LPG(C3、C4)、混合碳五(C5)、60—120℃抽提原料,以及去常壓塔處理的尾油,年處理能力為5萬噸,年開工時(shí)8000小時(shí)。工藝流程簡圖如下:
現(xiàn)有產(chǎn)品配置方案為:T601塔頂產(chǎn)品LPG進(jìn)入油品一站液化氣罐區(qū)暫時(shí)存放,塔底產(chǎn)品進(jìn)入T602;T602塔頂產(chǎn)品純度為90%以上的混合碳五,供給中原石化作為乙烯原料;側(cè)線產(chǎn)出60-120℃的抽提原料,通過抽提原料外輸泵P603進(jìn)入油品一站G201/ G210,為芳烴抽提裝置提供原料;T602底產(chǎn)出的尾油直接去常壓裝置做為裝置加工原料油,或者進(jìn)入油品一站G106,作為催化反應(yīng)系統(tǒng)終止劑。也就是說,輕烴裝置產(chǎn)品中,LPG和混合碳五作為成品出廠,尾油和抽提原料分別作為常壓裝置和芳烴抽提裝置原料油,進(jìn)行二次加工。
2.優(yōu)化方案分析
2.1現(xiàn)狀及其節(jié)能潛力
輕烴裝置能耗比例表:
通過分析裝置能耗比例, 1.0MPa蒸汽消耗最多,其次是電的能耗,其中1.0MPa蒸汽(實(shí)際為催化裝置產(chǎn)生的 1.0MPa蒸汽)主要消耗在各塔底再沸器上;電主要消耗在機(jī)泵上。
原來的生產(chǎn)流程為,輕烴裝置的T602產(chǎn)品抽提原料和常壓裝置提供的直餾汽油進(jìn)入油品一站石腦油罐G201/ G210,當(dāng)芳烴抽提裝置生產(chǎn)出現(xiàn)波動(dòng),加工量下降,石腦油儲(chǔ)罐庫容不足時(shí),抽提原料將停止進(jìn)入油品一站,改進(jìn)輕烴裝置脫苯單元儲(chǔ)罐:G4/1、2,G3/1、2、3.(容積合計(jì)為200*5m3=1000m3),待油品一站石腦油庫存下降時(shí),再通過輕烴裝置的泵3/1,外輸至G201/ G210(每外輸200 m3用時(shí)4h以上);尾油進(jìn)入G106,油品一站G106(容積1000 m3),作為催化裝置反應(yīng)系統(tǒng)終止劑的付料罐,當(dāng)其庫存較低時(shí),由石腦油罐G201/ G210轉(zhuǎn)油至G106進(jìn)行補(bǔ)償,確保對(duì)催化正常付料。為避免罐區(qū)石腦油倒灌造成無為電量消耗,對(duì)輕烴裝置,罐區(qū)平衡進(jìn)行優(yōu)化操作。
2.2.優(yōu)化方案
通過以上分析,提出優(yōu)化思路:輕烴裝置抽提原料停止抽出;尾油停止進(jìn)入常壓裝置;抽提原料停止抽出并入尾油,進(jìn)入油品一站G106,作為催化裝置終止劑,停運(yùn)抽提原料外輸泵P603(電機(jī)功率15千瓦),達(dá)到節(jié)電效果。當(dāng)抽提原料停出,熱量抽出同時(shí)減少,即降低T602重沸器蒸汽消耗,降低裝置蒸汽及電的消耗。
在精餾過程中,當(dāng)生產(chǎn)方案進(jìn)行改變,塔內(nèi)平衡同時(shí)要重新建立,工藝參數(shù)同時(shí)有所改變。停出抽提原料后,對(duì)T602塔頂餾出混合碳五的質(zhì)量及收率影響;抽提原料停出后,將造成T601進(jìn)料溫度下降,(T601的進(jìn)料是通過抽提原料冷卻器E603進(jìn)行換熱,提高進(jìn)料溫度由原來的熱進(jìn)料變?yōu)槔溥M(jìn)料,)對(duì)T601塔頂餾出的LPG質(zhì)量及收率影響程度需要進(jìn)行工業(yè)化驗(yàn)證。再者,抽提原料并入尾油后,尾油產(chǎn)量由42—50 t/d上升至90—108 t/d。目前G106容積為1000 m3 ,安全容量為730t,付出量100 t/天,生產(chǎn)正常時(shí)達(dá)到G106油量基本不變,但是催化裝置調(diào)整終止劑的消耗量,對(duì)本方案的影響程度也需要在生產(chǎn)中進(jìn)行驗(yàn)證。
3. 優(yōu)化方案的實(shí)施及效果
3.1 2010年7月7在總廠統(tǒng)一安排下,輕烴裝置首先逐步減低側(cè)線抽出量,直至停止。通知油品一站、常壓裝置、催化裝置觀測(cè)相關(guān)參數(shù)變化,及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。9月19日,因G106庫存較高,恢復(fù)輕烴裝置原始流程,方案的第一次試運(yùn)行結(jié)束。共用時(shí):1944小時(shí)。試運(yùn)期間輕烴裝置產(chǎn)品質(zhì)量如表:
通過上表看出:在停出側(cè)線后通過調(diào)整兩塔工藝參數(shù),LPG、混合碳五成品合格率100%,產(chǎn)率未發(fā)生明顯變化,節(jié)能方面,蒸汽單耗下降0.0653t/T。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),本優(yōu)化方案實(shí)施期間,按照蒸汽價(jià)格45元/t計(jì)算,輕烴裝置蒸汽節(jié)能(7546*0.0653*45=)22173元; 輕烴裝置節(jié)電29160度電,節(jié)約成本29160*0.64元/度=18954元,共降低成本22173+18954=40767元。
4.結(jié)論
通過對(duì)優(yōu)化產(chǎn)品配置方案的工業(yè)化驗(yàn)證,停出側(cè)線抽出產(chǎn)品,能夠做到降低裝置能耗。
5. ?改進(jìn)措施及注意事項(xiàng)
5.1將尾油冷卻器E607(BJS400-1.6-85-6/35-2)代替抽提原料冷卻器E603(BJS600-1.6-85-6/325-4),雖然,E607的換熱效果不及E603,但尾油的溫度較抽提原料溫度高出45℃,可以達(dá)到提高T601進(jìn)料溫度至55℃以上,解決了T601進(jìn)料溫度下降造成T601塔底蒸汽消耗量增加的問題。
5.2停出側(cè)線后,冬季相關(guān)管線較長,增加防凍難度,側(cè)線抽出調(diào)節(jié)閥兩次出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,經(jīng)過討論在冬季停運(yùn)側(cè)線期間,要求操作人員定期采用油品冷循環(huán)的方法,避免盲端存水,凍壞設(shè)備。
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