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      燃煤電廠除塵系統(tǒng)超低排放改造

      2020-03-11 09:45:12
      應(yīng)用能源技術(shù) 2020年2期
      關(guān)鍵詞:電除塵省煤器電除塵器

      (1.江蘇國(guó)信揚(yáng)州發(fā)電有限責(zé)任公司,揚(yáng)州 225131;2.揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)電子工程學(xué)院,揚(yáng)州 225131)

      0 引 言

      某公司#1鍋爐配套浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰局圃斓?FFA4×45M-4×72-145(2F18-4)型雙室四電場(chǎng)靜電除塵器。設(shè)計(jì)除塵器保證效率為99.7%。#1爐電除塵自投產(chǎn)以來,已運(yùn)行十幾年,設(shè)備趨于老化,效率降低。該公司在2012年對(duì)#1爐電除塵進(jìn)行了高頻電源改造,改造后#1電除塵器出口煙塵排放濃度在50 mg/Nm3左右。

      為進(jìn)一步加強(qiáng)大氣污染防治工作,2014年8月,江蘇省經(jīng)信委和環(huán)保廳頒發(fā)《關(guān)于推進(jìn)燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物超低排放示范工程的通知(蘇經(jīng)信電力[2014]541號(hào))》,通知要求“燃煤發(fā)電機(jī)組通過深度治理改造,機(jī)組污染物達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值標(biāo)準(zhǔn),即煙塵排放濃度不大于5 mg/Nm3……”。在此情況下,該公司于2014年對(duì)#1爐進(jìn)行煙氣污染物超低排放技術(shù)改造,將煙囪出口煙塵排放濃度穩(wěn)定控制在5 mg/m3以內(nèi)。

      1 除塵提效主要工藝路線

      為使煙囪出口的粉塵排放濃度達(dá)到小于5 mg/m3的超低排放標(biāo)準(zhǔn),該公司根據(jù)國(guó)內(nèi)電廠除塵提效改造的業(yè)績(jī)及公司實(shí)際情況,對(duì)加裝五電場(chǎng)技術(shù)、移動(dòng)極板電除塵技術(shù)、電袋復(fù)合技術(shù)、低低溫電除塵技術(shù)和濕式電除塵技術(shù)五個(gè)改造方案進(jìn)行了對(duì)比。現(xiàn)對(duì)各技術(shù)做簡(jiǎn)要說明。

      1.1 加裝五電場(chǎng)

      增加電場(chǎng)個(gè)數(shù)的目的即為增加比集塵面積。根據(jù)電除塵器效率計(jì)算多依奇公式,在煙氣量一定的條件下,增加電除塵器集塵極板面積,可以提高比集塵面積,從而提高除塵效率。五電場(chǎng)電除塵器除塵效率可提高到≥99.88%,當(dāng)電除塵器入口煙塵濃度為20 g/Nm3時(shí),電除塵器出口煙塵濃度≤24 mg/Nm3。經(jīng)過濕法脫硫裝置,按40-50%除塵效率,則FGD出口煙塵濃度可以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定≤20 mg/Nm3排放要求,但不能滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      1.2 移動(dòng)極板電除塵

      移動(dòng)極板電除塵器的除塵原理與常規(guī)電除塵器完全相同,只是兩者的清灰方式不同。移動(dòng)極板電場(chǎng)由可移動(dòng)的收塵極板、固定放電極、旋轉(zhuǎn)清灰刷共同組成。常規(guī)電除塵器采用振打、聲波等方式來達(dá)到清灰的目的,而移動(dòng)極板電除塵器是將陽(yáng)極-收塵極部分采用回轉(zhuǎn)的陽(yáng)極板,再利用安裝在灰斗中(非電場(chǎng)區(qū)域)的旋轉(zhuǎn)刷子刷掉被捕集的粉塵。其工作原理見圖1。根據(jù)將一個(gè)常規(guī)電場(chǎng)改為移動(dòng)極板后的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),一個(gè)移動(dòng)極板電場(chǎng)除塵效率相當(dāng)于2個(gè)常規(guī)電場(chǎng),因此第四電場(chǎng)改為移動(dòng)極板后,總集塵面積相當(dāng)于增加一個(gè)第五常規(guī)電場(chǎng)。由于附著于回轉(zhuǎn)陽(yáng)極板上的粉塵在尚未達(dá)到形成反電暈的厚度時(shí),就被布置在非電場(chǎng)區(qū)的旋轉(zhuǎn)清灰刷徹底清除,因此不會(huì)產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,最大限度地減少了二次揚(yáng)塵,且增加粉塵驅(qū)進(jìn)速度,大幅提高了電除塵器的除塵效率,降低粉塵排放濃度。同時(shí)這一清灰方式降低了對(duì)煤種變化的敏感性,且有利于微細(xì)顆粒和重金屬顆粒的脫除,因此應(yīng)用范圍比常規(guī)電除塵器更廣。

      圖1 旋轉(zhuǎn)電極電除塵器工作原理圖

      1.3 電袋復(fù)合除塵

      電袋復(fù)合除塵器是電除塵和袋式除塵有機(jī)結(jié)合的一種新型高效除塵器。它通過前級(jí)電場(chǎng)捕集80%左右的粗粉塵,后級(jí)濾袋過濾區(qū)捕集少量的殘余粉塵。同時(shí)通過前級(jí)電場(chǎng)區(qū)產(chǎn)生的荷電粉塵可有效改善沉積在濾袋表面粉塵層的過濾特性,更易于在濾袋處形成均勻的餅層,使濾袋的透氣性能、清灰性能得到大幅改善,從而達(dá)到低阻高效收塵的效果。此技術(shù)結(jié)合了電除塵和濾袋除塵的兩種除塵特點(diǎn),它的除塵效率不受煤種、飛灰特性的影響,有助于捕集PM2.5,滿足排放濃度≤20 mg/Nm3或更高的要求。與純布袋除塵器相比,該技術(shù)運(yùn)行阻力較低,只有500~800 Pa。濾袋設(shè)置在電除塵后,運(yùn)行負(fù)荷低,清灰周期長(zhǎng),有助于延長(zhǎng)濾袋壽命。但采用袋式除塵會(huì)增大風(fēng)煙系統(tǒng)阻力,引風(fēng)機(jī)出力及電耗均明顯上升。

      1.4 低低溫電除塵

      低低溫電除塵器是通過在電除塵前煙道設(shè)立熱交換器,使煙氣溫度降至85~90℃(需低于煙氣酸露點(diǎn)溫度),使煙氣中的大部分SO3在經(jīng)過熱交換器后結(jié)露,且被粉塵中的堿性物質(zhì)立即吸收、中和,煙氣粉塵的比電阻大大降低,飛灰特性得到很大改善,從而實(shí)現(xiàn)余熱利用和提高除塵效率的雙重目的。因電除塵器前煙氣含塵濃度很高,粉塵總表面積很大,這為硫酸霧的凝結(jié)附著提供了良好的條件。當(dāng)粉塵濃度與H2SO4霧濃度之比(灰硫比D/S)大于100時(shí),煙氣中的SO3去除率可達(dá)到95%以上,可大幅減少SO3排放。實(shí)際應(yīng)用表明,對(duì)熱交換器下游的設(shè)備基本沒有腐蝕作用;但該技術(shù)對(duì)燃煤的含硫量比較敏感,煤種變化對(duì)其影響大,且由于飛灰附著力降低,二次揚(yáng)塵可能增加。

      1.5 濕式電除塵

      濕式電除塵器的工作原理是:金屬放電線在直流高電壓的作用下,將其周圍氣體電離,粉塵在電場(chǎng)中荷電并在電場(chǎng)力的作用下向集塵極運(yùn)動(dòng),當(dāng)運(yùn)動(dòng)到集塵極表面時(shí),隨液體膜流下而被除去。因此,濕式電除塵器運(yùn)行的三個(gè)階段與干式電除塵器相同:荷電、收集和清灰。然而,與振打清灰不同的是,濕式電除塵器采用的是液體沖洗集塵極表面來進(jìn)行清灰,同時(shí)粉塵形成泥漿而排出去。該技術(shù)收塵與粉塵特性無關(guān),不受比電阻影響,對(duì)黏性大或高比電阻粉塵也能有效收集,可有效收集微細(xì)顆粒物、重金屬、有機(jī)污染物等,煙塵排放可達(dá)10 mg/m3甚至5 mg/m3以下。適用于處理高溫、高濕的煙氣,可有效去除SO3酸霧,有利于緩解煙道、煙囪腐蝕,但在高粉塵或高SOX濃度的煙氣條件下,不宜采用。

      2 工藝方案比較

      各除塵方案的技術(shù)性能對(duì)比詳見表1。

      表1 除塵方案技術(shù)性能對(duì)比表

      3 改造方案

      根據(jù)以上分析,增加五電場(chǎng)、低低溫電除塵等單項(xiàng)改造均可使煙塵排放濃度降低,但無法達(dá)到小于5 mg/Nm3的超低排放要求,且不能解決PM2.5及石膏雨問題。移動(dòng)極板電除塵器、電袋復(fù)合除塵器運(yùn)行安全可靠性較差。濕式電除塵技術(shù)雖然可以使煙囪出口煙塵排放濃度長(zhǎng)期穩(wěn)定超低排放,但由于該公司#1爐改造前靜電除塵器出口煙塵濃度為50 mg/Nm3,脫硫出口霧滴濃度約40 mg/Nm3,鑒于單電場(chǎng)濕式靜電除塵器除塵效率約為70~80%,要使?jié)袷匠龎m器出口煙塵濃度達(dá)到5 mg/Nm3(含石膏),需設(shè)置雙電場(chǎng)濕式靜電除塵器。由于造價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)位置的限制,本項(xiàng)目不能設(shè)置雙電場(chǎng)濕式靜電除塵器,因此需首先對(duì)干式除塵器及脫硫系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高干式除塵器除塵效率,保證濕式電除塵器進(jìn)口煙塵濃度<20 mg/Nm3(含石膏)。

      該公司在保證安全運(yùn)行、檢修方便的前提下,本著高效、綠色、環(huán)保的理念,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,采用加裝低低溫省煤器、電除塵加裝五電場(chǎng)、加裝濕式電除塵器三個(gè)技術(shù)同步實(shí)施的方案,對(duì)#1爐進(jìn)行粉塵超低排放改造,將煙囪出口煙塵排放濃度穩(wěn)定控制在5 mg/Nm3以內(nèi)。具體改造方案如下。

      充分利用原電除塵器入口喇叭前水平煙道布置的空間,在每個(gè)入口喇叭前水平煙道支架上加裝低低溫省煤器,單臺(tái)爐安裝4臺(tái)低低溫省煤器,同時(shí)對(duì)原電除塵器前煙道支架進(jìn)行加固。增設(shè)低低溫省煤器后,考慮到后續(xù)設(shè)備的防腐問題,在改造期間需按大修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目對(duì)電除塵陰陽(yáng)極系統(tǒng)、振打系統(tǒng)等進(jìn)行檢查檢修,并更換一、二電場(chǎng)陽(yáng)極板,二電場(chǎng)陰極線。

      #1、#2爐進(jìn)行聯(lián)合風(fēng)機(jī)改造后,電除塵尾部空間長(zhǎng)度超過10米,因此可以在第四電場(chǎng)尾部和引風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)之間增加長(zhǎng)度為4.5米的第五電場(chǎng)。新增電場(chǎng),高度和寬度尺寸、內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置與前四個(gè)電場(chǎng)的完全一致,振打方式仍采用側(cè)部重錘回轉(zhuǎn)振打。五電場(chǎng)的灰斗下單獨(dú)增加一套氣力輸灰系統(tǒng)。

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地條件,濕式除塵器高位臥式布置,布置在脫硫塔與煙囪之間(原GGH處)。極板采用316L不銹鋼、極線采用2205雙相鋼、煙氣流向側(cè)進(jìn)側(cè)出;單臺(tái)爐濕式電除塵器配備4個(gè)供電分區(qū);霧化和沖洗噴嘴選擇不易腐蝕磨損的材料,采用日立防堵技術(shù)。

      4 改造效果

      4.1 加裝低低溫省煤器

      改造后,#1鍋爐低低溫省煤器系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,所有系統(tǒng)、設(shè)備的聯(lián)鎖保護(hù)全部投入,熱控測(cè)點(diǎn)、儀表及聯(lián)鎖自動(dòng)均按要求投入,換熱器模塊未發(fā)生腐蝕泄漏現(xiàn)象。低低溫省煤器系統(tǒng)投運(yùn)后#1鍋爐的煤耗降低,減少了污染物的產(chǎn)生。結(jié)合#1鍋爐電除塵改造后性能試驗(yàn),低低溫省煤器系統(tǒng)投用后,電除塵出口煙塵濃度有明顯下降。在機(jī)組額定負(fù)荷工況下,各參數(shù)測(cè)定見表2。

      表2 低低溫省煤器投運(yùn)后節(jié)能情況

      4.2 加裝第五電場(chǎng)

      #1機(jī)組電除塵器和低低溫省煤器性能測(cè)試結(jié)果表明,經(jīng)過加裝第五電場(chǎng)改造后,滿負(fù)荷下電除塵的除塵效率都滿足保證效率≥99.88%的設(shè)計(jì)要求;煙塵排放濃度在15.8~20.6 mg/Nm3之間,滿足出口煙塵濃度≯30 mg/N m3的設(shè)計(jì)要求,電除塵器出口煙塵排放從50 mg/Nm3左右降低至30 mg/Nm3以下;除塵器漏本體風(fēng)率均滿足設(shè)計(jì)值≤2%的要求;新增電場(chǎng)電耗滿足不超過原電除器總電耗1/4的設(shè)計(jì)要求。

      4.3 加裝濕式電除塵器

      改造后#1機(jī)組濕式電除塵器性能試驗(yàn)表明,濕電除塵效率滿足≥75%的設(shè)計(jì)要求;在#1鍋爐濕式電除塵器入口粉塵濃度小于20 mg/Nm3時(shí),出口煙塵濃度滿足≯5mg/Nm3的設(shè)計(jì)要求。

      在滿負(fù)荷,低低溫省煤器、五電場(chǎng)電除塵、濕式電除塵、五臺(tái)脫硫漿液循環(huán)泵全部投運(yùn)的工況下,濕式電除塵器的入口煙塵濃度為14.71 mg/Nm3,出口煙塵濃度為3.83 mg/Nm3,除塵效率73.96%,SO3去除效率71.02%,霧滴去除率50.03%,PM2.5去除率76.56%,汞去除率54.69%,基本滿足設(shè)計(jì)要求。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,增設(shè)低低溫省煤器、增加第五電場(chǎng)、在脫硫吸收塔出口增加濕式電除塵器,這一組合方案以較少的改造工程量,確保#1機(jī)組煙塵排放低于5 mg/Nm3,達(dá)到煙塵超低排放的目標(biāo);還可同時(shí)解決PM2.5、SO3酸霧、逃逸的石膏霧粒、超微米顆粒物、氣溶膠以及重金屬等環(huán)境污染問題,具有一定前瞻性。實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保的雙重目的,具有較高的社會(huì)效益和環(huán)保效益。

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