田東海 劉福云 牟燕
(1.中國石油華北油田公司二連分公司;2.中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司第五采油廠)
雅斯油田于2005年投入開發(fā),包含太27和太53兩個斷塊。該油田產(chǎn)液量為242 m3/d(其中:油量為156 m3/d,水量為86 m3/d),洗井和返排液為120 m3/d,壓裂液為40 m3/d。該油田采出水經(jīng)污水處理一體機處理后回注地下,但是該一體機處理能力僅為50 m3/d。剩余部分未處理的采出水、洗井和返排液、壓裂液等儲存于臨時建設的100 m3廢液池內,無防滲措施。每天約有160 m3的廢液拉運到阿爾善油田晾曬場蒸發(fā),廢渣做無害化處理。
雅斯油田有效滲透率為2.29×10-3μm2,屬于低孔、特低滲透油田,儲層物性差[1]。根據(jù)SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質指標及分析方法》規(guī)定,該油田注水水質應當為一級水質。若要達到一級水質指標要求,實踐證明僅選擇常規(guī)的“二級沉降”和“二級過濾”處理是不能滿足水質要求的。該油田目前采出水處理水質按回灌運行,處理后污水含油量≤30 mg/L、懸浮物≤10 mg/L,僅為四級水質,未達到地質要求的注水一級水質指標要求,造成油田注水壓力逐年升高,影響生產(chǎn)。主要問題如下:
當前雅斯油田采出水實際處理量達到90 m3/d,但是設計能力只有 50 m3/d,污水處理能力嚴重不足。隨著油田開發(fā)的不斷深入,產(chǎn)出的污水量逐年上升,現(xiàn)有污水處理能力根本不能滿足今后的需求。
加藥工作量大,部分設備未能正常運行,管控難度大,處理后的污水難以達到注水水質指標。
干化池容積小,有效沉降時間短,從干化池回收的污水進入污水處理系統(tǒng)時,水量和水質對水處理系統(tǒng)形成沖擊,影響處理效果。
針對上述問題,雅斯油田開展了微生物污水處理室內試驗和現(xiàn)場測試,進一步論證微生物污水處理在雅斯油田的適應性,對微生物技術應用于全油田污水處理的可行性進行了有效探索。
微生物污水處理技術原理如圖1所示[2]。
圖1 微生物污水處理技術原理示意
試驗主要技術參數(shù)如表1所示。
表1 主要技術參數(shù)
2.3.1 試驗目的
通過投加“倍加清”專性聯(lián)合菌群進行污水微生物處理試驗,考察所篩選的菌群對雅斯油田含油污水中的油、機械雜質、總鐵的降解效果,為工程設計提供參考。
2.3.2 試驗工藝流程
雅斯油田采出水室內試驗工藝流程如圖2所示。
圖2 微生物污水處理室內試驗工藝流程示意
2.3.3 試驗方法
采出水經(jīng)提升泵打入微生物反應池,在微生物反應池中投加“倍加清”高效聯(lián)合菌群。微生物以污水中的有機污染物為營養(yǎng)源,并通過自身的氧化、還原和合成,將復雜的有機物轉化為簡單的無機物,通過其生命過程達到凈化采出水的目的,完成對污水中有機物和油類的降解。
2.3.4 試驗步驟
(1)菌群培養(yǎng)
在微生物反應池中加入一定量的采出水,控制溶解氧含量、pH值和溫度(約25 ℃)。然后,投加“倍加清”專性聯(lián)合菌群,進行細菌的馴化與培養(yǎng)。待載體上長出黃色黏稠狀的物質時,確認菌膜培養(yǎng)完成,可以進行正常運行。
(2)測試運行
設定污水停留時間為8 h,采出水經(jīng)提升泵打入微生物反應池,經(jīng)該反應池處理后,進入沉淀池,自沉淀池溢流到出水池,每天定時采樣,進行水質檢測。
2.3.5 試驗結論
通過觀察現(xiàn)場試驗現(xiàn)象(見圖3)和分析具體試驗數(shù)據(jù)(見表2),可以得知,此次試驗微生物生長狀況良好,雅斯聯(lián)合站采出水經(jīng)“倍加清”專性聯(lián)合菌群處理后,出水清澈透亮?!氨都忧濉睂P月?lián)合菌群適合這類污水的處理,且處理效果較好。室內試驗結果表明,微生物污水處理技術是可以用于改善雅斯油田的污水水質的。
圖3 微生物污水處理前后水質對比
表2 來水、出水水質指標
本次采出水處理工程采用微生物和膜過濾處理工藝[5-6],達到油田注水水質指標要求。
污水處理工藝流程如圖4所示。
圖4 污水處理工藝流程示意
新建1套一體化采出水處理裝置,處理能力為500 m3/d,主要包括:1臺污水處理機、配套機泵、管道、閥門、加藥系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等。
新建1套微生物處理設施,處理量為500 m3/d,主要包括:1座微生物反應池、配套風機、投菌裝置、配套管道、閥門和儀表控制系統(tǒng)等。
改建閑置的壓縮機房,新建1套膜過濾設施,處理能力為500 m3/d,主要包括:膜過濾裝置、機泵、配套管道、閥門和控制系統(tǒng)等。
改建1座100 m3污泥干化池。
一體化采出水處理裝置發(fā)揮除油降雜的功能,保證了微生物工藝的進水平穩(wěn)。該裝置出水經(jīng)過微生物反應+膜過濾處理,過濾后的水達到一級水質標準,使雅斯油田的污水全部實現(xiàn)了有效回注。
充分利用現(xiàn)有管道和已建設施,減少了材料費、施工費用和征地費用。工藝流程通順,滿足生產(chǎn)和管理需要。
利用閑置場區(qū),優(yōu)化平面布置,節(jié)約占地面積。
設計采用微生物反應+膜過濾處理技術:污水中的污油和有機懸浮物在適宜的環(huán)境中發(fā)生氧化分解,專性菌以有機物作為營養(yǎng)進行新陳代謝,復雜的有機物降解成簡單的無機物,達到凈化污水的目的,有效降低了處理后污水中的含油量、懸浮物和細菌含量。在膜工藝后端增建抽吸泵,提高膜通量,保證水質達標。
設計選用一體化采出水處理裝置,操作簡單易行,有效降低了污水含油量,保證了污水水量的平穩(wěn)運行和微生物工藝的進水穩(wěn)定。
設計引入了聚乙烯(PE)土工膜防滲技術。該項技術選用的 PE土工膜的物理力學性質滿足:密度≥900 kg/m3,抗凍性(脆性溫度)達到-60 ℃,抗?jié)B強度在1.05 MPa水壓力下48 h不滲水,滲透系數(shù)<10-11cm/s,適合雅斯油田特殊的環(huán)境因素。對污泥池底、池壁整體鋪設 PE土工膜防滲,有效防止了池內污水滲漏造成的環(huán)境污染。
由于在設計中采用了先進的工藝技術,從平面布置到工藝流程,雅斯污水處理系統(tǒng)做到了操作方便,利于管理,充分利用水資源,節(jié)能降耗,保護環(huán)境。與常規(guī)工藝相比,微生物污水處理工藝具有如下特點:(1)配合膜處理工藝使用,處理精度高;(2)對污水中的油和有機物降解徹底,剩余污泥量少;(3)處理過程不需投加藥劑,方便管理;(4)可與后續(xù)擴建工程有序銜接。
雅斯油田污水處理系統(tǒng)改造后,解決了產(chǎn)出水的復雜水質影響污水處理運行的問題,保證了出水水質,為該油田的注水開發(fā)、產(chǎn)量穩(wěn)定和可持續(xù)生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。