鄭雪梅,馬愛元*,袁 杰,李 松,朱 山
(六盤水師范學(xué)院化學(xué)與材料工程學(xué)院,貴州 六盤水 553004)
在線鋼鐵大學(xué)(steeluniversity.org)是由國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)起成立、英國(guó)利物浦大學(xué)協(xié)辦,集理論與實(shí)踐為一體的網(wǎng)站。目前,網(wǎng)站包含13個(gè)模擬系統(tǒng),集合了鋼材從原料到生產(chǎn),再到成品檢測(cè)的全過程,涵蓋了鋼鐵廠生產(chǎn)過程的安全隱患識(shí)別以及如何正確應(yīng)對(duì)等內(nèi)容,為在校學(xué)生提供了很好的動(dòng)手實(shí)踐機(jī)會(huì),加深學(xué)生對(duì)鋼鐵冶煉的理解。另外,對(duì)于鋼鐵廠的新員工培訓(xùn)來(lái)說(shuō)也是非常好的平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)每年還會(huì)舉辦“模擬煉鋼挑戰(zhàn)賽”,參賽者在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),冶煉出滿足生產(chǎn)要求的合格產(chǎn)品,成本最低的隊(duì)伍獲勝。在模擬煉鋼挑戰(zhàn)賽的影響下,該平臺(tái)受到很多企業(yè)和高校的青睞[1,2]。
冶煉生產(chǎn)過程中,除了固定的原料成本外,其他成本都是可以在冶煉的過程中調(diào)節(jié)的。本文即通過“鋼鐵大學(xué)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),研究在冶煉合格管線鋼的過程中,鐵水溫度、鐵水加入量以及廢鋼加入量等因素對(duì)噸鋼成本的影響規(guī)律,為實(shí)際生產(chǎn)管線鋼和模擬煉鋼挑戰(zhàn)賽提供一定的理論參考。
在線鋼鐵大學(xué)“Basic Oxygen Steelmaking”模塊提供的原輔料成本如表1所示。本次研究考慮輕型廢鋼和重型廢鋼成分一致而后者較前者成本稍低,在添加廢鋼時(shí)只選擇重型廢鋼。
鋼鐵大學(xué)網(wǎng)站對(duì)于管線鋼冶煉要求的出鋼主要成分及終點(diǎn)控制參數(shù)分別如表2和表3所示。
表2 管線鋼出鋼成分要求
表3 管線鋼終點(diǎn)控制要求
固定重型廢鋼加入量(16000 kg)、石灰加入量(2000 kg)、白云石加入量(2000 kg)、鐵水初始溫度(1400℃)不變,取60爐次成功冶煉的數(shù)據(jù)得出鐵水加入量與噸鋼成本關(guān)系見圖1,鐵水加入量與出鋼量關(guān)系見圖2,進(jìn)行線性擬合回歸分析,可以看出噸鋼成本與鐵水加入量呈正相關(guān),且隨鐵水加入量的增加,出鋼量也越大。每增加2t鐵水,出鋼量就會(huì)增加1-2t左右。但在操作中發(fā)現(xiàn),如果為了出鋼量而不斷增加鐵水加入量,會(huì)使得終點(diǎn)溫度不好控制,這在一定程度上加大了操作的難度。從模擬操作情況來(lái)看,鐵水加入量為260 t時(shí),出鋼溫度相對(duì)來(lái)說(shuō)較好控制,成功率較高。
圖1 鐵水加入量與噸鋼成本關(guān)系
圖2鐵水加入量與出鋼量關(guān)系
固定鐵水(260 t)、重型廢鋼(16000 kg)、石灰(2000 kg)、白云石(2000 kg)的加入量不變,從百余次模擬操作的結(jié)果來(lái)看,鐵水初始溫度需設(shè)定為1310℃~1400℃之間,取成功冶煉50爐次的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,如圖3所示。經(jīng)線性擬合后可見,隨鐵水初始溫度的增加,噸鋼成本呈下降趨勢(shì)。這是由于為了達(dá)到出鋼溫度要求,鐵水初始溫度越低,耗氧量也就隨之增加,導(dǎo)致成本增加。
需要說(shuō)明的是,該組實(shí)驗(yàn)的氧流量需要根據(jù)鐵水初始溫度來(lái)調(diào)節(jié)大小,不符合單一變量原則,但結(jié)合操作和成本,設(shè)定鐵水初始溫度為1350℃時(shí),比較容易得到低成本的管線鋼。
圖3 鐵水初始溫度與噸鋼成本關(guān)系
本組實(shí)驗(yàn)是改變重型廢鋼加入量(13000kg~18000 kg之間),鐵水加入量、石灰、白云石的添加量同上,氧槍位置固定,氧流量變化相同,取成功冶煉60爐次得數(shù)據(jù),分析重型廢鋼對(duì)噸鋼成本的影響,并進(jìn)行線性擬合,如圖4所示。
圖4 重型廢鋼加入量與噸鋼成本關(guān)系
從擬合趨勢(shì)看,重型廢鋼加入越多,噸鋼成本也就越低,但當(dāng)廢鋼加入量超過18000kg時(shí),最終鋼液成份就會(huì)出現(xiàn)Mo元素超標(biāo)的情況,從而導(dǎo)致鋼液成份不合格,冶煉失敗,因而其加入量必須小于等于18000 kg。
重型廢鋼加入量與出鋼量關(guān)系如圖5所示,隨著廢鋼加入量的增加,出鋼量有小幅增加。但在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn),當(dāng)廢鋼加入量超16000 kg后,會(huì)出現(xiàn)渣的堿度和FeO不好操控的問題,因而不宜選擇過高的廢鋼加入量。
圖5 重型廢鋼加入量與出鋼量關(guān)系
本次研究基于“鋼鐵大學(xué)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的堿性氧氣煉鋼模擬系統(tǒng),以管線鋼為研究對(duì)象,通過固定配料條件下分別改變鐵水加入量、鐵水初始溫度和廢鋼加入量,成功冶煉了共170爐次,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到各因素對(duì)于噸鋼成本的影響規(guī)律,得到了以下結(jié)論:
(1)噸鋼成本與鐵水加入量呈正相關(guān),鐵水加入量的增加,出鋼量也越大。
(2)鐵水初始溫度較低時(shí),需要較高得耗氧量,增加噸鋼成本;但溫度較高,會(huì)延長(zhǎng)冶煉時(shí)間,不利于降低成本。鐵水初始溫度設(shè)定為1350℃最佳。
(3)增加廢鋼加入量,有利于降低噸鋼成本超過18000 kg就會(huì)出現(xiàn)Mo元素超標(biāo)的情況。