盧時(shí)林,張成博
(中國石油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124010)
按照稠油分類標(biāo)準(zhǔn),油層溫度下,普通稠油脫氣原油黏度為50~10 000 mPa·s,特稠油黏度為1×104~5×104mPa·s,超過5×104mPa·s則為超稠油[1-5]。遼河油田稠油年產(chǎn)量始終保持在500×104t/a以上。經(jīng)過多年科研攻關(guān)與實(shí)踐,現(xiàn)已形成了一套完整的稠油開采工藝技術(shù)系列。目前稠油井筒舉升與地面集輸過程中,傳統(tǒng)的環(huán)空摻稀油、空心桿電加熱或燃?xì)鉅t加熱等降黏工藝,增加了產(chǎn)能建設(shè)資金投入,導(dǎo)致了不同程度的稀油浪費(fèi)與能量損失。同時(shí),稠油油價(jià)相對較低,導(dǎo)致稠油開發(fā)的綜合經(jīng)濟(jì)效益不理想。因此,亟需探索低成本的稠油降黏新技術(shù)[6-9]。
稠油黏度高的根本原因是其膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、石蠟等長分子鏈組分占比相對較高,而長分子鏈在移動(dòng)過程中也會(huì)比短分子鏈需要更多能量,因此,如何降低長分子鏈占比是稠油降黏需要解決的根本問題。高能量納米波稠油冷裂解技術(shù)主要依靠納米波對稠油分子的共振作用改變稠油分子結(jié)構(gòu),降低長分子鏈占比,最終達(dá)到降黏目的。
在冷裂解過程中,通過裂解器發(fā)出的高能量納米波可以在稠油分子間產(chǎn)生1015Hz高頻率震動(dòng)并激發(fā)電子至高軌道,致使C-C鍵與C-H鍵發(fā)生斷裂,而C-C鍵通常會(huì)從分子鏈的中間位置開始斷裂(圖1)。分子鏈打開后,生成不穩(wěn)定分子鏈和游離分子2類結(jié)構(gòu),隨后重組成為穩(wěn)定的短鏈結(jié)構(gòu)或者環(huán)烷烴結(jié)構(gòu)(圖2)。
圖1 分子鍵斷裂過程
圖2 分子重組過程
1.2.1 裂解器
裂解器是產(chǎn)生高能量納米波的電驅(qū)機(jī)械裝置,是冷裂解技術(shù)的核心設(shè)備。根據(jù)裂解對象不同,又分為C裂解器、H裂解器等多種型號(hào),其主要作用是產(chǎn)生能夠破壞原油分子中C-C鍵與C-H鍵的高能量納米波。根據(jù)斷鍵反應(yīng)過程中對原油的溫壓環(huán)境要求不同,使用者可以根據(jù)生產(chǎn)需求來調(diào)整裝置的轉(zhuǎn)速、流量等參數(shù)(表1),從而創(chuàng)造出所需要的最佳溫壓工況條件。
表1 裂解器主要性能參數(shù)
1.2.2 儲(chǔ)油罐
儲(chǔ)油罐的主要作用是保證試驗(yàn)原油在冷裂解過程中可以得到充分緩沖,從而提高試驗(yàn)過程中原油的穩(wěn)定性。同時(shí),還配套了液位計(jì)、溫度計(jì)等測試儀器,保證試驗(yàn)全過程安全可控。
為了將稠油冷裂解技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)原油改質(zhì)降黏,在遼河油田曙光輸油站開展了多輪現(xiàn)場試驗(yàn),采用曙光采油廠第五聯(lián)合站(以下簡稱曙五聯(lián))的外輸原油作為處理對象?,F(xiàn)場試驗(yàn)流程以1臺(tái)C裂解器、1臺(tái)H裂解器以及2座儲(chǔ)油罐作為主要設(shè)備(圖3),并通過DN100管線將上述設(shè)備進(jìn)行連接,可以滿足不同裂解方式(在線、循環(huán))、不同裂解模式(H、C、H/C組合)以及不同裂解順序(H+C、C+H)的試驗(yàn)需求。
根據(jù)聯(lián)合站原油物性分析結(jié)果,結(jié)合裂解器轉(zhuǎn)速模擬計(jì)算模型,H裂解器的最佳處理轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)為3 300 r·min,C裂解器的最佳處理轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)為3 500 r/min;同時(shí),試驗(yàn)中通過調(diào)節(jié)補(bǔ)償閥或出口閥的開度實(shí)現(xiàn)了對裂解器進(jìn)出口兩端壓力、溫度的實(shí)時(shí)調(diào)整。
試驗(yàn)開始前,向2座儲(chǔ)油罐中各注入曙五聯(lián)原油25 m3,注入過程中在不同時(shí)間段取6個(gè)油樣作為原始油樣(表2),隨后關(guān)閉試驗(yàn)系統(tǒng)的進(jìn)出口閥門直至試驗(yàn)全部結(jié)束。
表2 原始油樣物性分析數(shù)據(jù)
累計(jì)開展冷裂解處理試驗(yàn)25周期,其中儲(chǔ)油罐A中原油H+C裂解試驗(yàn)為13周期、油罐B中原油C+H裂解試驗(yàn)為12周期,試驗(yàn)過程共取油樣48個(gè),并在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)先后開展了黏度、密度等原油物性分析共108次,為冷裂解技術(shù)可行性分析提供了大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
3.2.1 降黏效果分析
以原始油樣50 ℃平均黏度2 464 mPa·s作為對比數(shù)據(jù),根據(jù)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)果(表3)可知:C+H裂解循環(huán)處理最大降黏率為81.7%、單次處理最大降黏率為43.7%;H+C裂解循環(huán)處理最大降黏率為59.0%、單次處理最大降黏率為33.2%。實(shí)驗(yàn)分析數(shù)據(jù)表明,冷裂解技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)稠油降黏,并且C+H裂解較H+C裂解的降黏效果更為明顯。
表3 原油黏度變化情況數(shù)據(jù)
通過對比冷裂解前后油樣黏溫曲線變化情況可知,裂解后油樣在不同溫度下的黏度均明顯下降(圖4、5),再次印證了冷裂解技術(shù)對于稠油的降黏作用真實(shí)有效。
圖4 H+C裂解處理前后油樣黏溫曲線
圖5 C+H裂解處理前后油樣黏溫曲線
3.2.2 降黏穩(wěn)定性分析
現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)束一個(gè)月后,對處理前后的油樣進(jìn)行復(fù)測(表4、5)。由表4、5可知,原始油樣與H+C裂解處理后油樣的黏度基本保持穩(wěn)定;而C+H裂解處理后油樣的黏度明顯升高,降黏率平均反彈40.5%,表明H+C裂解后降黏有效期較C+H裂解更長。
表4 原始油樣黏度復(fù)測情況
表5 裂解處理后油樣黏度復(fù)測情況
3.2.3 密度與API°分析
室內(nèi)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析(表6)表明,經(jīng)過裂解處理后油樣的密度均有所下降,最大降幅為0.58%;同時(shí),油樣API°均有所增加,最大增幅可達(dá)到5.22%。
表6 裂解處理后原油密度與API°變化情況
3.2.4 餾程分析
針對原始油樣與降黏效果最明顯的25號(hào)油樣(H+C)與33號(hào)油樣(C+H)開展了負(fù)壓、常壓2級蒸餾實(shí)驗(yàn)。2個(gè)油樣的餾程與黏度變化情況相互對應(yīng),其中33號(hào)油樣的初餾點(diǎn)從原始油樣的105 ℃降至81 ℃,330 ℃內(nèi)總餾分含量提高了5.7%,并且70%以上溫度點(diǎn)的餾分含量均有所增加(圖6,圓點(diǎn)為3種油樣的初餾點(diǎn)),應(yīng)用冷裂解技術(shù)可以有效提高原油中的輕質(zhì)組分占比。
圖6 裂解前后原油餾分變化情況
3.2.5 組分分析
通過氣相色譜儀測試樣品,測得原始油樣、25號(hào)油樣(H+C處理)、33號(hào)油樣(C+H處理)中不同組分含量結(jié)果(表7)。由表7可知,處理后油樣中的輕質(zhì)組分明顯增多、重質(zhì)組分明顯減少,表明稠油分子實(shí)現(xiàn)了由長鏈向短鏈的轉(zhuǎn)換,裂解改質(zhì)效果較為顯著。
表7 裂解處理后原油組分變化情況
3.2.6 工藝參數(shù)分析
冷裂解技術(shù)的工藝參數(shù)(表8),主要包括裂解器轉(zhuǎn)速、進(jìn)出口壓差與溫差。其中根據(jù)原始油樣物性完成轉(zhuǎn)速的優(yōu)化設(shè)計(jì),在試驗(yàn)中通過調(diào)節(jié)補(bǔ)償閥與出口閥的開度來控制裂解器進(jìn)出口兩端的壓力與溫度。分析現(xiàn)場試驗(yàn)的工藝參數(shù)可知:當(dāng)C裂解器進(jìn)出口壓差小于0.20 MPa時(shí),裂解降黏效果均不理想;而當(dāng)C裂解器進(jìn)出口壓差大于0.20 MPa時(shí),原油降黏效果逐步提高。在H+C裂解試驗(yàn)過程中,當(dāng)C裂解器壓差為0.39 MPa時(shí)降黏效果最佳;在C+H裂解試驗(yàn)中,當(dāng)C裂解器壓差為0.40 MPa時(shí)降黏效果最佳。同時(shí),相較于C裂解器進(jìn)出口壓差,H裂解器進(jìn)出口壓差、裂解器轉(zhuǎn)速與裂解器進(jìn)出口溫差則與降黏效果無直接關(guān)系,因此判斷C裂解器的進(jìn)出口壓差是影響裂解處理效果的主要工藝參數(shù)。
表8 裂解有效試驗(yàn)輪次對應(yīng)工藝參數(shù)情況
(1) 冷裂解處理后原油黏度大幅下降,初餾點(diǎn)明顯降低且組分變化明顯,具有良好的改質(zhì)降黏作用。不同裂解流程的處理效果差異較大,其中,C+H裂解改質(zhì)降黏效果更好,而H+C裂解改質(zhì)降黏穩(wěn)定性更好。
(2) 裂解器的進(jìn)出口壓差是影響冷裂解改質(zhì)降黏效果的主要工藝參數(shù),當(dāng)該壓差超過0.20 MPa時(shí)可取得顯著的降黏效果。
(3) 冷裂解技術(shù)具有廣闊應(yīng)用前景,對設(shè)備結(jié)構(gòu)、工藝參數(shù)以及處理流程需要進(jìn)一步完善優(yōu)化,在聯(lián)合站、采油井等稠油生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)位置開展現(xiàn)場試驗(yàn)以降低其經(jīng)濟(jì)界限。