田鈺龍
(山西焦煤集團投資公司介休正益煤業(yè)有限責任公司,山西 晉中 032000)
山西介休正益煤業(yè)一采區(qū)軌道巷距回風立井以東393 m,底板標高約為+850~+1000 m,蓋山厚度239~542 m。該巷道屬于礦井準備巷道,沿11#煤層頂板掘進,巷道斷面為矩形,凈寬3 m,凈高2.6 m,設(shè)計長度368 m,服務(wù)年限5年。
11#煤層厚度2.6~3 m,平均2.8 m,煤層傾角7°~16°,平均12°,煤層硬度f=1,煤層節(jié)理、層理均較發(fā)育。11#煤層具有爆炸危險性,煤自燃傾向性等級為Ⅱ級(自燃)。煤層頂板主要為泥巖,煤層直接底為石灰?guī)r,基本底為泥巖,頂?shù)装鍘r性特征見表1。
軌道巷施工時,綜掘機破煤過程中產(chǎn)生的大量粉塵飛揚、擴散于巷道中。采用長壓短抽式通風方式及粉塵控制措施效果不理想,不僅延誤了掘進工作面推進速度,而且影響現(xiàn)場施工人員的健康。由于煤塵具有爆炸危險性,如果不進行及時、有效處理,將帶來巨大安全隱患。通過采用附壁風筒封閉除塵系統(tǒng)取得了良好效果。
表1 煤層頂?shù)装逄卣?/p>
附壁風筒封閉式除塵系統(tǒng)由濕式振弦除塵風機、抽出高強負壓風筒、附壁風筒、風機移動小車、金屬絲消音器等組成。除塵系統(tǒng)設(shè)備布置見圖1。
圖1 附壁風筒封閉式除塵系統(tǒng)設(shè)備布置
附壁風筒依據(jù)風流附壁效應原理,將原先掘進工作面壓入式通風的軸向風流改變?yōu)檠鼐蜻M巷道幫壁的旋轉(zhuǎn)風流,使之能夠以一定速度流向巷道圍壁及整個巷道斷面,形成一堵風墻,并在吸塵器吸入氣流產(chǎn)生的軸向速度影響作用下,形成一股螺旋線狀氣流,從而在掘進機司機工作區(qū)域前方建立起一道能夠阻擋掘進工作面粉塵向外飛揚、擴散的空氣屏障,封閉掘進機破煤時產(chǎn)生的粉塵。這樣一來,含塵氣流經(jīng)吸塵風筒吸入除塵器中,通過凈化排出,途中未有風流外露,從而能有效提高掘進工作面的防塵及除塵效果。
除塵裝置應用濕式正弦除塵、旋轉(zhuǎn)吸風及附壁風筒控風屏障原理,對井下掘進工作面及其它產(chǎn)塵地點的粉塵進行抽出、凈化,一定程度上消除空氣中流通的有毒、有害氣體,保障工作人員的健康及工作面生產(chǎn)安全。
此除塵系統(tǒng)在掘進工作推進時,工作面的通風系統(tǒng)為長壓短抽的混合通風方式。
為了驗證封閉式除塵技術(shù)的應用效果,在軌道巷掘進工作面布置附壁風筒封閉式除塵系統(tǒng),對工作面粉塵濃度及通風情況進行測試。通風參數(shù)測點布置見圖2,測試結(jié)果見表2、表3及圖3、圖4。
圖2 局部通風機通風參數(shù)測點布置圖(1-4為測點)
表2 壓入式局部通風參數(shù)測定結(jié)果
表3 抽出式局部通風參數(shù)測定結(jié)果
由表2可知,在不同斷面監(jiān)測結(jié)果均較穩(wěn)定。其中C-C斷面處風速穩(wěn)定在23~24 m/min,就其風速大小來說,在抽出式除塵分機的作用下,壓入風量絕大部分可從掘進工作面抽出,從而減小掘進面粉塵濃度。此外,由表3可知,抽出式除塵機出風口斷面及重合段風速也相對較穩(wěn)定。
圖3 掘進工作面全塵濃度監(jiān)測對比
圖4 掘進工作面呼塵濃度監(jiān)測對比
由圖3及圖4可知,粉塵濃度在除塵設(shè)施開啟與未開啟時對比效果相當明顯,且掘進巷道各地點粉塵濃度監(jiān)測結(jié)果一目了然。其中,掘進工作面粉塵濃度最高,掘進機司機工作點次之。當掘進巷道不采取任何除塵設(shè)施時,掘進工作面全塵濃度及呼吸性粉塵濃度分別達到1189 mg/m3、380 mg/m3;當除塵設(shè)施全部開啟時,各地點粉塵濃度明顯降低,其中掘進機司機作業(yè)點全塵濃度下降了98.7%,呼吸性粉塵濃度下降了98.2%。
該系統(tǒng)在井下掘進巷道應用時,具有可隨掘進機自由移動、安裝方便、體積質(zhì)量較小、維護量較小、工作時間較長、成本低、能耗小等特點。還可消除除塵系統(tǒng)的噪聲。
正益煤業(yè)一采區(qū)軌道巷采用封閉式除塵技術(shù)后,掘進機司機作業(yè)點全塵濃度下降了98.7%,呼吸性粉塵濃度下降了98.2%,為作業(yè)人員健康、安全帶來了保障。