李彪LI Biao
(淮南礦業(yè)集團,淮南232082)
外銷煤鐵路裝車系統(tǒng),是選煤廠產(chǎn)品運輸?shù)年P(guān)鍵系統(tǒng),整個系統(tǒng)牽涉到多個部門,因此屬于選煤廠的關(guān)鍵設(shè)備系統(tǒng)。除給煤機、皮帶機、簸箕等設(shè)備外,調(diào)車絞車是此系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,在使用過程中存在部分問題,并逐步進(jìn)行了改進(jìn),取得了較好的應(yīng)用效果。
本文主要介紹針對調(diào)車絞車在使用過程中存在的問題及針對其進(jìn)行的相關(guān)改造,改造后現(xiàn)場取得了較好的效果,進(jìn)一步保證了相關(guān)設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)。
該系統(tǒng)由十一大部分組成:調(diào)車絞車、調(diào)車鐵牛、重錘、重錘支架、滑車部件、支架部件、壓輥、托輥、導(dǎo)向輪、鋼絲繩、電控部分。
2.1.1 調(diào)車絞車
俗稱減速機,此減速機系山東萊蕪煤礦機械有限公司自行設(shè)計開發(fā)的非標(biāo)減速機,有自身鮮明的特點:雙輸出軸、四摩擦輪,轉(zhuǎn)動時四輪同速同向轉(zhuǎn)動。減速機殼體采用鋼板焊接,一級傳動采用圓弧錐齒輪,其余均采用直齒輪傳動。齒輪材料采用20CrMoTi、ZG40Cr、17CrNiMo6,經(jīng)過調(diào)質(zhì)、滲碳、滲氮工藝,正常使用壽命可達(dá)5-10年(易損件除外)。
2.1.2 調(diào)車鐵牛
鐵牛分兩種:軌距900 和1435,分別對應(yīng)通過式鐵路和盡頭式鐵路。結(jié)構(gòu)為鑄造式,鉤頭配置按C60,充分考慮了與C70 車皮對接。
2.1.3 電控部分(電控柜和遠(yuǎn)控箱)
可以實現(xiàn)絞車重車低速正反轉(zhuǎn)和空車高速正反轉(zhuǎn),以滿足雙向雙速調(diào)車需要??刂祁愋陀须p速控制和變頻控制(PLC+變頻器+觸摸屏)兩種方式供選擇。選煤廠使用的為雙速控制。
2.2.1 調(diào)車絞車傳動鋼絲繩檢修更換存在問題
①調(diào)車絞車鋼絲繩繩長約990m,檢修更換鋼絲繩難度大,一直以來是耗時、耗力的,每次需要裝運車間配合十幾人,機修工十幾人,且存在較大的安全威脅。
老工藝施工方法為:用舊鋼絲繩帶動新鋼絲繩至調(diào)車絞車處(調(diào)車鐵牛運行至牛窩時,需去除新鋼絲繩,鐵牛返回后重新帶新鋼絲繩,費時),用人力將新鋼絲繩穿過調(diào)車絞車四摩擦輪,然后將新鋼絲繩用人力拉抬穿過導(dǎo)向輪,最后拉抬至調(diào)車鐵牛處。
此過程需大量人力配合施工,需要人力將鋼絲繩穿過調(diào)車絞車四摩擦輪,費時、費力,且需要開車進(jìn)行安全威脅較大。同時需要人員開車過程中站在調(diào)車絞車上腳踩鋼絲繩,使鋼絲繩與四摩擦輪的摩擦力增加,保證其帶動鋼絲繩旋轉(zhuǎn)。
②調(diào)車鐵牛下繩鼻穿繩難。鋼絲繩鋪設(shè)完畢后鋼絲繩兩端需使用繩卡分別固定在鐵牛上繩鼻與下繩鼻處,由于下繩鼻位于鐵牛底部,離地約300mm,安裝空間有限,Φ37mm 鋼絲繩過硬,使鋼絲繩穿入下繩鼻非常困難。
③新鋼絲繩帶至牛窩時,為使鋼絲繩能順利通過牛窩改向?qū)蜉啠鑼?0mm 鋼絲繩夾后移十幾米,新鋼絲繩端頭用鐵絲扎緊,使其通過牛窩后,將40mm 鋼絲繩夾去除,重新固定在新鋼絲繩端頭處,耗費部分檢修時間,同時增加勞動強度,并且鐵絲扎緊處易脫落,如脫落將進(jìn)一步增加檢修難度。
數(shù)字出版是數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的著力點之一。重慶市積極謀劃數(shù)字出版發(fā)展戰(zhàn)略,未來3年要建成5個數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)基地。重慶的數(shù)字出版已突破“技術(shù)+出版”的模式,初步形成了“出版+服務(wù)”和“內(nèi)容+服務(wù)”的商業(yè)模式,拓展了數(shù)字出版業(yè)的內(nèi)涵和外延,形成網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)商業(yè)模式,而服務(wù)又反向作用于出版和內(nèi)容的創(chuàng)新,形成基于市場需求的創(chuàng)新動力,與政策的推動力,形成推進(jìn)重慶數(shù)字出版業(yè)發(fā)展新動能。
④新鋼絲繩在更換過程中容易打轉(zhuǎn),致使舊鋼絲繩在割除過程中增加了辨認(rèn)難度,容易出現(xiàn)割傷新鋼絲繩的可能。
2.2.2 調(diào)車絞車在使用過程中存在的問題
①鋼絲繩運行過程中需要大量的輥輪進(jìn)行支撐或下壓,防止其與地面、軌道摩擦,損壞鋼絲繩,以及保證其運轉(zhuǎn)角度滿足現(xiàn)場使用要求。由于鋼絲繩與輥輪均為圓形結(jié)構(gòu),其結(jié)合面為點接觸,結(jié)合面處受力較大,加重鋼絲繩與輥輪的磨損。磨損一段時間后,輥輪容易形成鋸齒溝槽,進(jìn)一步加大對鋼絲繩的磨損,嚴(yán)重影響鋼絲繩的使用壽命。
②鋼絲繩改向輪盤位于鐵路線的兩側(cè),原輪盤加油需要崗位司機進(jìn)入輪盤組內(nèi),申請停電后,使用油杯進(jìn)行加油工作,給靜止的輪盤加油,使用油杯費時費力,且無法使?jié)櫥统浞值倪M(jìn)入軸套之中,其潤滑效果較差,導(dǎo)致軸套磨損嚴(yán)重。
③鋼絲繩為露天鋪設(shè),在風(fēng)吹日曬下,外層鋼絲繩表面出現(xiàn)明顯的銹蝕損傷,最終導(dǎo)致斷絲,嚴(yán)重縮短鋼絲繩的使用壽命。
2.2.3 調(diào)車絞車裝車入料簸箕在使用過程中存在的問題
洗選中煤、精煤從產(chǎn)品倉通過726-729 皮帶輸送到裝車點的緩沖倉,再由崗位司機通過裝車點控制室控制7301、7311、7302、7312 四臺簸箕動作,將精煤、中煤裝入火車皮中。四臺簸箕通過電機運轉(zhuǎn)帶動鋼絲繩轉(zhuǎn)動,抵觸限位點,觸發(fā)斷火限位器進(jìn)行上下限位控制,由于構(gòu)造問題,在使用過程中,發(fā)現(xiàn)簸箕限位故障率高,且斷火開關(guān)容易損壞。
①使用過程中,由于限位點經(jīng)常被抵觸,導(dǎo)致兩個限位點移動,從而對裝車點崗位司機的操作帶來不便,電工必須經(jīng)常現(xiàn)場對限位點進(jìn)行調(diào)整、緊固,增加了電工勞動強度。
②斷火開關(guān)常閉點串入電機正反轉(zhuǎn)控制接線中,當(dāng)?shù)竭_(dá)上下限位時,斷火開關(guān)輸出電信號,切斷電機控制系統(tǒng),則電機自動停止轉(zhuǎn)動。由于電機使用頻繁,斷火開關(guān)限位器工作頻率高,從而故障率高,導(dǎo)致情況有以下兩點:
2)斷火限位器一直有信號輸出,造成電機控制線路一直處于斷電狀態(tài),電機開不起來,影響裝車。
①機電車間領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)班組長、技術(shù)員深入現(xiàn)場實地勘察,最終決定使用舊鋼絲繩帶新鋼絲繩的方法,以完成鋼絲繩的更換工作。
新工藝施工方法為:去除鐵牛,用舊鋼絲繩帶動新鋼絲繩至鐵牛處。通過鋼絲繩更換工藝優(yōu)化,新鋼絲繩直接順利通過牛窩,減少了相關(guān)工作量及安全威脅。
②解決調(diào)車鐵牛下繩鼻穿繩難問題。將牛頭用拉子拉起約800mm,便于人員在其下方施工,確認(rèn)其可靠后,人員方可將新鋼絲繩穿過下繩鼻。為使其穿過更容易,在新鋼絲繩前端扎一段鐵絲,鐵絲提前穿過下繩鼻,帶動鋼絲繩穿過下繩鼻,現(xiàn)場使用效果較好,方便快捷。
③解決新鋼絲繩在更換過程中容易打轉(zhuǎn)問題。為解決此問題,我們切割1.5m 長1 寸鋼管將2 號連接點處40mm繩夾夾座向上調(diào)撥,使得新鋼絲繩一直在舊鋼絲繩一側(cè)運行,避免了鋼絲繩打轉(zhuǎn)。在使用過程中,扶鋼管人員基本感覺無旋轉(zhuǎn)力,解決了打轉(zhuǎn)問題。
①輥輪與鋼絲繩之間需要減小接觸力、增加接觸面積,以減少鋼絲繩磨損。抓住這一重點,經(jīng)過研究,決定將壓輥的表面根據(jù)鋼絲繩的粗細(xì)以及鋼絲繩運行位置,事先加工出繩槽,使鋼絲繩在繩槽中運行,單點接觸變成了線形多點接觸,接觸力變小、接觸面積增加,從而磨損大大減少,延長了鋼絲繩的使用壽命。
②鋼絲繩的改向輪盤加油問題,需要改進(jìn)的主要是加油時的人身安全問題以及加油效率提高的問題。因此為了使加油時,人員遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)動的輪盤,我們通過使用配套注油孔的油管將其引出,將輪盤上的加油孔引出輪盤組,至周邊的安全位置,并將多根油管集中在同一位置,這樣就可使用注黃油機,然后分別對所需加油的輪盤通過油管進(jìn)行定期加油。改造后輪盤加油無需停車,節(jié)約施工時間,在輪盤運轉(zhuǎn)時進(jìn)行加油工作,人員遠(yuǎn)離了轉(zhuǎn)動部位,確保人員施工安全,而且可以更好地達(dá)到加油的效果,減少軸套的磨損,延長了輪盤的使用時間。
③新鋼絲繩使用時,我們可以發(fā)現(xiàn),有很多的油附其表面,運行一段時間后,鋼絲繩心中仍有油溢出,但是時間一長,油會大量的減少,若繼續(xù)在露天使用,經(jīng)過風(fēng)吹日曬,鋼絲繩容易銹蝕,最終導(dǎo)致斷絲??紤]到如何保證鋼絲繩上始終有油的保護(hù),防止銹蝕,經(jīng)研究決定,在靠近輪盤組的一處改向輥輪,將輥輪基座兩頭封堵,形成一個油盒,油盒能注入合適油脂(廢油),輥輪浸沒在油脂中,為保證油脂清潔,定期更換,遂在封堵的一頭開一放油口,由閥門控制,為了油脂中不摻水,所以再其上安裝簡易拆卸的擋雨罩,而鋼絲繩清掃器是為了保證現(xiàn)場環(huán)境,這樣在鋼絲繩運行時,輥輪帶著油脂可均勻的涂抹在鋼絲繩上,確保鋼絲繩始終有油脂的保護(hù),有效地防止了銹蝕的情況。
增加接近開關(guān)解決由于斷火開關(guān)故障導(dǎo)致的限位失靈。接近開關(guān)通過圓管懸空安裝于簸箕側(cè)面,擋板焊接在簸箕上,常閉信號點串入電機控制線路中,當(dāng)簸箕抬高到限位處,常閉點打開,電機控制線路斷開,電機自動停止運行,解決了由于斷火開關(guān)故障導(dǎo)致的鋼絲繩拉斷。與斷火開關(guān)一起,起到了上限位的雙重保護(hù),減少了故障率。
①通過對調(diào)車絞車更換鋼絲繩的改造取得了以下效益:節(jié)約了裝運車間10 幾人的配合更換,同時機電車間檢修人員的勞動強度也得到了大大的降低,檢修安全得到了更好的保障。優(yōu)化后,避免了部分可能發(fā)生的事故的發(fā)生,為檢修提高安全保障。避免了開車過程中人員直接與鋼絲繩接觸,安全更有保障。大大地縮短了檢修時間,提高了職工作業(yè)時的安全系數(shù)。
②通過對鋼絲繩使用過程中存在問題進(jìn)行改造取得了以下效益:改造后對鐵路裝車系統(tǒng)有了很大的改善,鋼絲繩壽命大大延長,改向輪盤的加油工作也是安全有序的進(jìn)行,減輕了日常維護(hù)的工作量,提升了工作效率,節(jié)省了材料費用。除了經(jīng)濟價值,改造后,鋼絲繩的改向輪盤加油,無需停電施工,節(jié)約時間,且加油點設(shè)立在安全位置,避免接觸轉(zhuǎn)動部位,大大減少了人生安全隱患。
③調(diào)車絞車裝車入料簸箕檢修改造取得了以下效益:杜絕了鋼絲繩拉斷造成的事故影響,有效的保證了裝車的順利進(jìn)行。減小了事故的應(yīng)急處理,減少了由于限位器松動造成的電工頻繁調(diào)節(jié)限位,減少了工作量。通過對調(diào)車絞車的使用檢修及改造,取得了較好的效果,每個使用周期節(jié)約資金約十萬元,進(jìn)一步保證了人員的安全檢修,減輕了職工的勞動強度,保證了設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)。