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      開窗鉆頭復(fù)位保護(hù)技術(shù)在徑向井施工中的應(yīng)用

      2020-03-01 03:19:08胡可能
      遼寧化工 2020年6期
      關(guān)鍵詞:孔眼開窗管柱

      胡可能

      (長城鉆探工程技術(shù)研究院,遼寧 盤錦 421000)

      徑向水平井技術(shù)是一項新興的增產(chǎn)工藝措施,2005年由美國最早研發(fā)成功。該技術(shù)是在油氣井的油層段套管內(nèi)直接鉆出垂直于套管的小直徑水平井的技術(shù),可在不同層位鉆多層徑向水平孔眼,為油氣井提供多條油氣通道,增加油藏中井眼的長度、擴(kuò)大泄油面積、提高采收率、改善油流動態(tài)剖面、提供重力泄油途徑、提高油氣層縱向動用程度。在稠油層該技術(shù)甚至可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的射孔,獲得較深的油氣流通道,同時避免了對地層的傷害和對套管和水泥環(huán)的破壞。由于施工周期短,成本低,在低滲油藏、老油區(qū)剩余油挖潛、煤層氣、頁巖氣開采中增產(chǎn)效果顯著,具有廣闊的市場前景。鑒于國內(nèi)在水平徑向井這一塊研究工作沒有取得突破性進(jìn)展,與此同時國內(nèi)大部分老油區(qū)已進(jìn)入開發(fā)中后期,新投入開發(fā)的低滲油氣藏采收率低,都亟需一項行之有效的增產(chǎn)措施,以提高采收率。

      開窗是徑向井施工的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)是利用高壓水力驅(qū)動開窗工具,在短時間內(nèi)開窗鉆頭磨削套管實現(xiàn)開窗,從而為后續(xù)的地層鉆進(jìn)提供保障[1]。一口井有多個徑向施工孔眼,一個孔眼開窗完畢后,不需要把工具起出地面,在井筒內(nèi)對其換向,接著進(jìn)行地層鉆進(jìn),該孔眼施工完畢后,隨即調(diào)整鉆頭位置進(jìn)行下一個孔眼的開窗。因此開窗鉆頭的完好程度決定該孔眼是否能正常開窗,對徑向井施工周期有著至關(guān)重要的影響。

      1 作業(yè)原理

      徑向井施工現(xiàn)場,地面高壓泵打壓的高壓流體驅(qū)動開窗鉆頭切削套管實現(xiàn)開窗。開窗完畢后,由于液位差的客觀存在,油管柱內(nèi)的靜液柱壓力高于油套環(huán)空內(nèi)的靜液柱壓力,即在開窗鉆頭兩側(cè)形成了壓差,雖然工具上有復(fù)位彈簧,但是由于壓差形成的作用力遠(yuǎn)大于復(fù)位彈簧的作用力,導(dǎo)致開窗鉆頭在徑向方向一直處于伸出狀態(tài),未能復(fù)位。而開窗完畢后,隨之要進(jìn)行換向,開窗鉆頭需要在軸向方向上移動,形成固定長度的換向位移。但由于開窗鉆頭未能復(fù)位,徑向方向處于伸出狀態(tài),換向時,鉆頭被套管壁磕碰,導(dǎo)致鉆頭出現(xiàn)偏斜或折斷[2],下一個孔的開窗難以進(jìn)行,從而不得不起管更換鉆頭,再將工具下放入井。如此一來,增加了作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度,延長了施工時間,增加了作業(yè)成本。

      開窗鉆頭復(fù)位保護(hù)技術(shù)可以通過地面高壓泵改變打壓渠道,在一個孔眼開窗完畢后,改變施工工藝,通過油套環(huán)空反打使得壓差消失,促使鉆頭復(fù)位[3],從而實現(xiàn)對鉆頭的保護(hù),在換向過程中,避免鉆頭受損,減少不必要的起下管次數(shù),防止井下復(fù)雜情況的發(fā)生,為徑向井的順利施工發(fā)揮了積極作用[4]。

      開窗鉆頭復(fù)位保護(hù)技術(shù)是技術(shù)人員和現(xiàn)場作業(yè)人員智慧的結(jié)晶,通過現(xiàn)場的摸索,僅僅通過施工工藝的改變,即可解決以往的難題,實現(xiàn)對開窗鉆頭的保護(hù),減少了起下管柱的次數(shù),降低了施工人員的作業(yè)強(qiáng)度,縮短了作業(yè)時間,提高了施工效率,降低了作業(yè)成本。該技術(shù)的應(yīng)用對徑向井的發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用。

      2 應(yīng)用實例

      2019年3月,機(jī)械所徑向井項目組來到位于大洼區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)的駕602 井施工,該井是屬于遼河油田公司勘探事業(yè)部的一口探井。該井前期施工順利,在鉆井完畢后,正常的進(jìn)行射孔和壓裂,出油效果并不理想;后甲方采納了設(shè)計人員的建議,對該井進(jìn)行徑向井作業(yè),受甲方委托,我們項目組擬對3號層(施工井段:2 785.5-2 812.7 m,共1 層/17.2 m)實施徑向鉆孔,本次計劃施工9 孔。

      3月6日,在入井前地面檢查、試驗順利后,工具和油管連接后順次入井,對施工設(shè)計1 號孔進(jìn)行施工,該孔開窗后換向進(jìn)行地層鉆進(jìn)順利。該孔施工后,進(jìn)行2 號孔開窗時,開窗泵壓顯示異常。在起出工具后,發(fā)現(xiàn)開窗鉆頭已經(jīng)嚴(yán)重偏斜,項目組分析后認(rèn)為在1 號孔換向過程中,鉆頭未復(fù)位,從而與套管發(fā)生磕碰,致使鉆頭受損。于是起管更換鉆頭,在地面試驗正常后重新下入工具。對2 號孔開窗完畢后,項目經(jīng)理決定,從油套環(huán)空打入高壓流體,持續(xù)2 min,確保開窗鉆頭復(fù)位后,再進(jìn)行換向及后續(xù)地層鉆進(jìn),隨之在第3 孔開窗時,泵壓顯示開窗順利。這表明在第2 孔開窗完畢后,換向之前進(jìn)行反向打壓,促使了開窗鉆頭正常復(fù)位,有效地保護(hù)了鉆頭。該井后續(xù)的7 個孔都用此方法對套管開窗鉆頭進(jìn)行復(fù)位保護(hù),施工效果良好。該井的實際施工周期比預(yù)計的施工周期提前了14 天。

      3 應(yīng)用效果分析

      通過實施徑向井開窗鉆頭復(fù)位保護(hù)技術(shù),解決了以往開窗鉆頭在壓差作用下一直處于伸出狀態(tài),換向過程中鉆頭與套管磕碰導(dǎo)致折斷或偏斜的難題,縮短了施工周期。該操作法實施后,實現(xiàn)了對開窗鉆頭的保護(hù),開窗成功率大為提高,一次下入開窗工具,可連續(xù)在井下實現(xiàn)多個孔的開窗,省去了多次起下管柱的時間,施工效率在原來的基礎(chǔ)上提高了60%。以井深3 000 m 的井為例,單井設(shè)計9 個孔眼,以往施工需要起下管柱5 次,每次起下管柱耽誤施工時間為3 天,一口井下來,僅起下管柱更換鉆頭就需要耽誤15 天。自該操作法實施后,下入一次管柱即可完成所有孔的開窗,極大的縮短了施工周期。

      4 結(jié)束語

      (1)該操作法相比以往的徑向井施工工藝具有操作簡單的優(yōu)點,能夠縮短施工周期,降低作業(yè)成本。

      (2)徑向井技術(shù)可能夠增大儲層泄油面積,且施工周期短、成本低,是一種有效的解堵增產(chǎn)手段[5]。

      (3)在施工中,改變打壓渠道,從油套環(huán)空打入高壓射流,是消除壓差的關(guān)鍵[6]。

      (4)施工前,對入井工具的地面檢查和試驗很有必要。如果在地面入井前試驗,有任何偏離常規(guī)之處,該工具不能入井。

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