馬文禮,張宗領(lǐng),辛丁業(yè),張啟卿,王 屹,王艷芝
(1.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003;2.中國石油大學(xué)(北京)過程流體過濾與分離技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102249)
氣閥作為加氫改質(zhì)壓縮機(jī)組的重要配件之一,對其安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。與其他組件相比,氣閥較為敏感,其故障頻發(fā)是造成壓縮機(jī)組非計(jì)劃停車的主要原因[1]。某石化公司加氫改質(zhì)裝置聯(lián)合壓縮機(jī)組K3101+3301C/D(一用一備)于2018 年10 月初完成試機(jī)工作并投入使用。在運(yùn)行4 個月內(nèi)該機(jī)組出現(xiàn)氣閥泄漏故障7 次,導(dǎo)致非計(jì)劃停機(jī)檢修16 次,造成經(jīng)濟(jì)損失上千萬元,嚴(yán)重影響加氫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行和安全生產(chǎn)。為此,分析該類壓縮機(jī)氣閥故障頻發(fā)原因,并給出相應(yīng)解決措施,為國內(nèi)石化設(shè)備工作人員提供借鑒和參考。
加氫改質(zhì)裝置壓縮機(jī)為對稱平衡4 列聯(lián)合往復(fù)式活塞壓縮機(jī),其中新氫氣缸3 列3 級壓縮,航煤新氫氣缸1 列一級壓縮,兩者互不影響。氣閥故障問題主要出現(xiàn)在新氫缸的進(jìn)氣閥和排氣閥上。該壓縮機(jī)組相關(guān)技術(shù)參數(shù):機(jī)型,MW-31.3/(19-132)-19.4/(13-22.2)-X;介質(zhì),H2(90%~99%);排氣量,31.3 m3/min;行程,355.6 mm;曲軸轉(zhuǎn)速,300 r/min。
2018 年10 月2 日,加氫改質(zhì)壓縮機(jī)K3101+3301C 首次出現(xiàn)排氣量降低、新氫一級排氣閥溫度超標(biāo)等異?,F(xiàn)象。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)一個新氫一級進(jìn)氣閥的彈簧斷裂,且密封面間進(jìn)入輕微雜質(zhì),如圖1 所示。10 月30 日,壓縮機(jī)D出現(xiàn)一級氣缸排氣溫度過高而致聯(lián)鎖停機(jī),同時啟用C 機(jī),經(jīng)檢修發(fā)現(xiàn)一級排氣閥的閥片出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞,且密封面間雜質(zhì)較多,如圖2 所示。C 機(jī)在運(yùn)行一周之內(nèi)再次出現(xiàn)一級排氣溫度上升,二、三級負(fù)荷下降,軸蓋兩側(cè)溫差較大,同時三級軸側(cè)排氣閥伴有輕微碰撞聲音,拆檢發(fā)現(xiàn)新氫4 個一級排氣閥,一個一級進(jìn)氣閥閥片均有不同程度的損壞,彈簧座也有部分?jǐn)嗔?。之后兩個月內(nèi)C 機(jī)和D機(jī)反復(fù)交替出現(xiàn)新氫各級進(jìn)、排氣閥故障現(xiàn)象。
總體而言,由于氣閥故障造成的壓縮機(jī)運(yùn)行工藝參數(shù)異常的現(xiàn)象包括排氣量不足,排氣溫度過高,負(fù)荷量降低,軸蓋兩側(cè)溫差過大等。氣閥故障的表現(xiàn)形式有彈簧斷裂,密封面進(jìn)入雜質(zhì),閥片斷裂,彈簧座斷裂,閥內(nèi)有異常聲響等,其中閥片斷裂成為該壓縮機(jī)組氣閥故障頻發(fā)的主要因素。
圖1 進(jìn)氣閥彈簧斷裂
圖2 排氣閥閥片損壞
根據(jù)上述氣閥故障的表現(xiàn)形式,剖析其損壞原因,主要包括4 點(diǎn)。
(1)工藝氣體含雜質(zhì)嚴(yán)重。雜質(zhì)的存在使氣閥的閥片和閥座不能正常貼合,從而造成運(yùn)行過程中氣體對閥片沖擊比較大,進(jìn)而造成閥片斷裂。一般在試機(jī)初期,壓縮機(jī)過開機(jī)吹掃的氣體含雜質(zhì)量較多。此外,由于閥片外緣速度最大,所承受沖擊力最大,故很容易導(dǎo)致閥片的外緣優(yōu)先斷裂。另外,對于多級壓縮,進(jìn)氣管線里的雜質(zhì)容易聚集在一級氣缸及其出口緩沖罐內(nèi),也是造成一級排氣閥故障率較高的原因之一。
(2)彈簧失效。通過分析斷裂的彈簧帽設(shè)計(jì)圖紙,發(fā)現(xiàn)彈簧帽的底端和桿之間變徑處缺少圓角過渡,一旦彈簧與連桿在氣閥運(yùn)行過程中產(chǎn)生干涉,如有損破問題就容易出現(xiàn)應(yīng)力集中,很容易導(dǎo)致彈簧帽斷裂。彈簧的失效會使閥片受力分布不均勻,運(yùn)動規(guī)律發(fā)生變化,從而導(dǎo)致閥片在上下運(yùn)動中的側(cè)傾撞擊加劇,最終造成閥片斷裂[2]。
(3)閥片材料缺陷。氣閥的質(zhì)量對于壓縮機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要[3]。該壓縮機(jī)的氣閥閥片材料為PTFE,這種閥片的耐沖擊性較差。一旦實(shí)際運(yùn)行工藝參數(shù)稍有變化,極易導(dǎo)致閥片瞬間沖擊速度超過規(guī)定值而引起閥片失效。
(4)閥蓋設(shè)計(jì)(限制器)不合理。閥蓋設(shè)計(jì)和壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行工況有差異,致使其外圈受沖擊較大,從而造成閥片受側(cè)向撞擊較大,造成閥片斷裂。
此外,壓縮機(jī)的頻繁啟停、工況改變等因素也會造成氣閥的失效[2]。
從2018 年11 月起,對該壓縮機(jī)組的氣閥先后進(jìn)行兩次改造,改造后的氣閥從2019 年2 月運(yùn)行至今,沒有出現(xiàn)任何氣閥故障問題,有效解決了壓縮機(jī)組氣閥故障頻發(fā)的問題。具體的氣閥改造措施如下。
(1)優(yōu)化氣閥升程和閥片厚度。將一級氣閥升程由原來的1.6 mm 調(diào)整到1.2 mm,大幅降低閥片的撞擊速度,以便改善閥片的受力狀態(tài),同時將閥片厚度由6 mm 增加到8 mm,以增加閥片的抗沖擊強(qiáng)度,適應(yīng)工藝氣體含雜質(zhì)較多的情況。同時,二、三級氣閥也做相似改造。此外,在彈簧與閥片之間增加了彈簧帽(圖3),消除了彈簧端部可能會對閥片表面產(chǎn)生的破壞,提高閥的壽命。
圖3 彈簧帽
(2)對閥片的材料進(jìn)行升級。由原來的PTFE(聚四氟乙烯)改為更耐沖擊的威格斯原裝進(jìn)口450CA20 代號PEEK(聚醚醚酮)材料,增加閥片材料的強(qiáng)度。
(3)改進(jìn)彈簧帽的結(jié)構(gòu)。在(1)的基礎(chǔ)上對一級排氣閥的彈簧帽結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),在不影響其功能的前提下,加大變徑處圓角,減小應(yīng)力集中,同時將小端尺寸改小,將長度由原來的7 mm 縮短到3 mm,以免與彈簧內(nèi)孔產(chǎn)生干涉,確保在使用過程中不會發(fā)生斷裂。
(4)對氣閥升程限制器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。將一級、二級、三級的所有氣閥升程限制器重新優(yōu)化設(shè)計(jì),將升程限制器下凹面的最外圈車下去0.5 mm,以改善閥片最外圈的受力狀態(tài),降低閥片與限制器撞擊時的傾側(cè)撞擊力,并優(yōu)化升程限制器的彈簧布置,在閥片最外圈增加彈簧布置。閥蓋如圖4 所示。
圖4 閥蓋
長期以來,壓縮機(jī)氣閥故障頻發(fā)一直是困擾著石油、化工等企業(yè)設(shè)備人員的難題,主要原因是壓縮機(jī)型眾多,實(shí)際工況復(fù)雜多變等。本文對煉油加氫改質(zhì)裝置聯(lián)合壓縮機(jī)組新氫缸氣閥故障頻發(fā)的原因進(jìn)行分析,并對故障氣閥實(shí)施相應(yīng)改進(jìn),最終解決了新氫壓縮機(jī)氣閥頻壞的問題,節(jié)約了維修成本,延長了壓縮機(jī)的有效運(yùn)行時間。