(特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 遼寧 沈陽 110144)
隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高,近年來城市的擴(kuò)建以及城區(qū)電網(wǎng)的改造,一些變電站有時(shí)要建在居民區(qū)附近。變壓器連續(xù)運(yùn)行所發(fā)出的噪音對(duì)人們的正常生活和工作造成影響,夜間的影響尤為重要。因此,變壓器的噪音問題日益顯現(xiàn)出來。變壓器噪音不但污染環(huán)境、嚴(yán)重危害人體健康,而且影響設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命。因此變壓器的噪音與變壓器電器性能和機(jī)械性能一樣,都是變壓器極為重要的技術(shù)參數(shù)。加強(qiáng)變壓器噪音控制技術(shù)、產(chǎn)品所用材料的研究和開發(fā)以及加強(qiáng)制造工藝過程的控制,可以使變壓器噪音得到有效控制。
1.硅鋼片的磁致伸縮是引起鐵心振動(dòng)的主要原因,鐵心振動(dòng)強(qiáng)弱是變壓器噪音大小的主要因素,高導(dǎo)磁優(yōu)質(zhì)硅鋼片提高了結(jié)晶方位的完整度,硅鋼片的特殊涂層增加其抗張力,從而降低了硅鋼片的磁致伸縮。因此,在相同磁密下,優(yōu)質(zhì)高精粒取向硅鋼片磁致伸縮比一般硅鋼片要小,產(chǎn)生的振動(dòng)也相應(yīng)減小,噪音可降低2~4dB。
2.鐵心磁通密度大噪音也大,降低鐵心磁通密度也使變壓器噪音有不同程度的降低。
3.磁通畸變影響著鐵心整體機(jī)械強(qiáng)度,目前廣泛采用的全斜交錯(cuò)接縫鐵心,保證了心柱和鐵軛搭接,減小了磁通畸變,從而加強(qiáng)了鐵心整體機(jī)械強(qiáng)度。實(shí)踐證明,當(dāng)磁密為1.7T時(shí),采用全斜交錯(cuò)接縫可降低噪音3~5dB。
4.)變壓器心柱產(chǎn)生的噪音可通過線圈和圍屏得到有效衰減,這樣本體噪音大部分來源于鐵軛的振動(dòng),因此增大鐵軛面積以減小鐵軛中的磁通密度來減小鐵軛的振動(dòng),從而達(dá)到降低噪音的目的。
5.鐵心片間加膠片、墊腳與油箱底之間加減震膠墊,鐵心片間的膠片可以減小心柱和鐵軛的振動(dòng),墊腳與油箱底之間的膠墊使得器身與箱底之間的剛性接觸變?yōu)閺椥越佑|,從而阻斷部分振動(dòng)的傳遞,減小噪音的產(chǎn)生。
6.鐵心采用多級(jí)接縫,實(shí)踐證明,多級(jí)接縫鐵心比二級(jí)接縫鐵心空載噪音小很多,可使噪音降低3~5kB。目前,我公司交流產(chǎn)品采用五級(jí)接縫鐵心,在很大程度上改善了產(chǎn)品的噪音水平。
7.在鐵心端面涂環(huán)氧膠或聚酯膠,可增加鐵心表面張力約束,起到減少磁致伸縮量,從而達(dá)到降低噪音的目的。
鐵心磁致伸縮所引起的鐵心振動(dòng)通過兩條途徑傳遞給油箱,一條是固體傳遞路徑,鐵心的振動(dòng)通過墊腳傳至油箱;第二條是液體傳遞路徑,鐵心的振動(dòng)通過絕緣油傳至油箱,從而使箱壁振動(dòng)而產(chǎn)生本體噪音。減小箱壁振動(dòng)所采取的措施有:
1.增加油箱壁強(qiáng)度,減小箱壁振幅。同時(shí)要采用合理的焊接工藝,減小箱壁焊接變形,減少制作過程的殘余應(yīng)力,提高油箱壁強(qiáng)度,從而降低由箱壁振動(dòng)所產(chǎn)生的噪音。
2.在油箱底部與基礎(chǔ)間設(shè)置減震器,使箱底與基礎(chǔ)間的剛性接觸變?yōu)閺椥越佑|,以達(dá)到降低噪音的目的。
3.在油箱加強(qiáng)鐵中灌沙子,減小油箱壁的振動(dòng),以達(dá)到降低變壓器本體噪音的目的。
近期,我們公司有一臺(tái)三線圈有載自冷24MVA/220KV變壓器出現(xiàn)噪音不合格現(xiàn)象,技術(shù)協(xié)議要求較高,要求產(chǎn)品噪音為65dB,而產(chǎn)品實(shí)際噪音為71dB。鑒于此,我們對(duì)其做出了具體分析,在此臺(tái)產(chǎn)品中,根據(jù)以上提到的幾種降噪音措施,我們除了以下幾點(diǎn)掉以輕心外,其余措施都已采用(其中箱底與基礎(chǔ)間設(shè)置減震器在現(xiàn)場(chǎng)需要時(shí)添加)。首先,對(duì)于硅鋼片材質(zhì)的選取,我們按照協(xié)議要求采用了韓國(guó)的27PHD090硅鋼片,但韓國(guó)硅鋼片對(duì)降低變壓器噪音效果不是很理想;其次,我們計(jì)算的磁通密度為1.751T;再次,鐵心軛截面所占心柱截面百分比相對(duì)較?。蛔詈?,我們的制造工藝過程可能存在一定的疏漏。
根據(jù)以上分析,我們對(duì)本臺(tái)產(chǎn)品及時(shí)做出了改進(jìn)方案,首先,采用日本磁致伸縮小的高導(dǎo)磁硅鋼片27ZH100來代替韓國(guó)的27PHD090硅鋼片;其次,在原有鐵心直徑基礎(chǔ)上加大其填充率,既增大鐵心有效截面積,盡可能的降低鐵心磁通密度,使鐵心磁密由原來的1.751T降低到1.732T;再次,增加鐵心軛截面有效截面積,進(jìn)一步降低鐵軛中的磁通密度,減小鐵軛振動(dòng);最后,嚴(yán)格管控生產(chǎn)及工藝過程的每一個(gè)環(huán)節(jié),保證鐵心整體夾緊力均勻、適度,工裝工具使用正確,防止和減少硅鋼片在加工、生產(chǎn)過程中受到的機(jī)械撞擊,否則會(huì)使硅鋼片的磁致伸縮加大,從而增加鐵心噪音;在鐵心整體起立過程嚴(yán)格操作,防止產(chǎn)生松動(dòng);粘帶綁扎緊實(shí)、均勻,控制粘帶綁扎后鐵心外限尺寸不超差;剪片毛刺嚴(yán)格控制在0.0015mm以內(nèi);所有片不管浪距多大浪波一律控制在2mm以內(nèi),以此來保證鐵心厚度均勻,從而更容易滿足綁扎緊實(shí)、均勻。除此之外,我們還采取了一種前面沒有提到的降噪音措施,就是在鐵心裝配完成后,上部端面兩端尖角處加包減震絕緣膠墊。放置時(shí)用收縮帶通過膠墊綁扎孔將其固定好。此方法類似前面提到的在鐵心端面上涂環(huán)氧膠或聚酯膠的方法。
通過以上幾方面的進(jìn)一步改進(jìn),加之生產(chǎn)制造過程的嚴(yán)格管控,仔細(xì)落實(shí)具體生產(chǎn)的工藝過程,此臺(tái)產(chǎn)品已通過全部試驗(yàn)項(xiàng)目,其噪音為64dB,優(yōu)于用戶要求,從而得到了用戶的認(rèn)可。
對(duì)于變壓器本體噪音,一方面可通過減小鐵心振動(dòng)和降低噪音發(fā)散能力來控制,另一方面,可通過減振及隔聲等措施,使噪音在傳播途徑中得以衰減。以保證變壓器長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行,更好地為用戶服務(wù),滿足用戶需求。