景宇蓉
摘 要:以榆林煤化公司一期技術(shù)改造項(xiàng)目為研究對(duì)象,分析了循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細(xì)灰渣的設(shè)計(jì)方案,經(jīng)濟(jì)性和存在的問題,提出了一些運(yùn)行維護(hù)優(yōu)化建議。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;氣化渣;摻燒
1 研究背景
榆林煤化公司一期技術(shù)改造項(xiàng)目對(duì)一期氣化裝置進(jìn)行升級(jí)改造,并新增一臺(tái)氣化裝置,實(shí)現(xiàn)兩用一備。項(xiàng)目改造完成后氣化裝置細(xì)灰渣產(chǎn)量達(dá)到16.4t/h,氣化爐年運(yùn)行時(shí)間為7200h,細(xì)灰渣年產(chǎn)量將達(dá)到11.808萬噸。對(duì)氣化爐所產(chǎn)細(xì)灰渣成分進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,細(xì)灰渣全水分含量Mt=43.92%,收到基灰分Vdaf=12.6%,干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf=4.26%,收到基碳含量Car=37.45%,收到基低位熱值Qnet,ar=6.06MJ/kg,有一定的回收價(jià)值。為了減少污染、節(jié)約能源、降低運(yùn)輸量、填埋成本,本次改造工程擬將含碳的氣化爐細(xì)灰渣送入鍋爐中摻燒,以達(dá)到變廢為寶的目的。考慮氣化爐細(xì)灰渣難于燃燒的特點(diǎn),鍋爐選型為循環(huán)流化床鍋爐。根據(jù)各工況條件下的全廠蒸汽平衡圖,并對(duì)鍋爐房?jī)?nèi)自用蒸汽平衡計(jì)算,確定新建1×220t/h循環(huán)流化床高溫高壓蒸汽鍋爐,為華西鍋爐廠產(chǎn)品,型號(hào)為HX220/9.81-Ⅱ7。新建鍋爐房與一期2×240t/h高溫高壓煤粉鍋爐互為備用,共同滿足全廠各裝置的蒸汽供熱需要。
2 設(shè)計(jì)方案
細(xì)灰渣是通過氣化爐頂部經(jīng)粗煤氣氣流攜帶并初步進(jìn)行洗滌、凈化、沉淀的一種含水渣,其粒徑均小于16目,其中約三分之一小于200目[1]。為了便于輸送,將含水的細(xì)灰渣與少料污泥進(jìn)行摻混,具體流程為:氣化爐細(xì)灰水由外管從氣化裝置送至熱動(dòng)力站,經(jīng)過真空帶式過濾機(jī)過濾后的氣化爐細(xì)灰送入混料倉與少量污泥經(jīng)過充分混合后,由半正壓給料機(jī)輸送至膏體泵,再經(jīng)過膏體泵及特種輸送管道將混合后的物料送入鍋爐。氣化爐細(xì)灰渣與污泥摻混物進(jìn)入循環(huán)流化床鍋爐主要有兩種方式:從爐膛頂部加入或者從爐膛兩側(cè)墻上部加入。本項(xiàng)目摻混物從爐頂加入,成柱狀分段進(jìn)入爐膛,在高爐溫作用下,表面迅速失水硬結(jié),形成煤泥柱,在下落過程中不斷爆裂,繼續(xù)下落,形成燃料團(tuán),并最終全部轉(zhuǎn)化為燃料團(tuán),此過程在極短時(shí)間內(nèi)完成,燃料團(tuán)隨后落入爐膛密相區(qū)進(jìn)行燃燒,燃燒后產(chǎn)生的煙氣再經(jīng)爐膛出口旋風(fēng)分離器分離,進(jìn)入爐膛二次燃燒,如此循環(huán)往復(fù),直至燃盡排除[2]。
3 經(jīng)濟(jì)性分析
3.1 原煤消耗量
BMCR工況下,按照燃燒純煤和細(xì)灰渣摻燒分別對(duì)鍋爐進(jìn)行熱力計(jì)算,計(jì)算結(jié)果得出純燒煤時(shí)燃料消耗量為32.1t/h;摻燒時(shí)燃料消耗量為45.1t/h,其中原煤消耗量為28.7t/h。通過對(duì)比可知,摻燒細(xì)灰渣時(shí)原煤消耗量可節(jié)省3.4t/h,全年可節(jié)省燃煤量將達(dá)到2.5萬噸,年節(jié)省燃料費(fèi)用上千萬,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
3.2 鍋爐熱效率
影響鍋爐熱效率的因素包括機(jī)械不完全燃燒熱損失q4,化學(xué)不完全燃燒熱損失q3,排煙熱損失q2,爐膛散熱損失q5,其他熱損失q6。摻燒細(xì)灰渣時(shí)對(duì)鍋爐熱效率的影響主要體現(xiàn)為排煙熱損失,因?yàn)榧?xì)灰渣含水量較高,進(jìn)入爐膛后先吸熱,爆裂至細(xì)小燃料團(tuán)后開始燃燒放熱,細(xì)灰渣中的水分吸熱變成高溫水蒸氣隨煙氣排出,導(dǎo)致鍋爐排煙熱損失增大,鍋爐廠熱力計(jì)算結(jié)果表明,純燒煤時(shí)鍋爐熱效率為91.5%,摻燒細(xì)灰渣時(shí)鍋爐熱效率為89%。
3.3 鍋爐輔機(jī)電耗
摻燒細(xì)灰渣后,鍋爐燃燒所需的空氣量和煙氣量均有所增加,其中一次風(fēng)量和二次風(fēng)量較之前增加不大,煙氣量增加較多,這主要是因?yàn)闊煔怏w積增加和爐內(nèi)灰濃度直接相關(guān)。煙氣量增大會(huì)導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)電耗增大,運(yùn)行成本增加。
4 幾點(diǎn)思考與建議
4.1 燃盡率
循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)燃燒區(qū)域分為密相區(qū)、稀相區(qū)和氣固分離區(qū)。細(xì)灰渣從爐頂進(jìn)入循環(huán)流化床鍋爐爐膛到爆裂進(jìn)入密相區(qū)燃燒整個(gè)過程時(shí)間極短,且細(xì)灰渣粒度小,經(jīng)旋風(fēng)分離器時(shí)難以分離返料進(jìn)入燃燒循環(huán),能否燃盡的問題值得思考。到底有多少參與了燃燒反應(yīng),還是來不及燃盡就被煙氣帶出了爐膛。考慮到這個(gè)問題,鍋爐選型時(shí)應(yīng)對(duì)爐膛設(shè)計(jì)提出要求,宜采用瘦長型爐身,調(diào)整受熱面布置,以延長細(xì)灰渣在爐內(nèi)的燃燒停留時(shí)間,盡可能燃盡。
4.2 飛灰和爐渣量
當(dāng)氣化爐細(xì)灰渣進(jìn)入循環(huán)流化床鍋爐燃燒時(shí),由于爐膛內(nèi)煙氣路徑時(shí)間較短,來不及燃燒的細(xì)小灰渣隨煙氣流動(dòng)帶出爐膛,導(dǎo)致鍋爐飛灰量增大明顯,而鍋爐排渣量變化不大。進(jìn)入爐膛尾部煙道的飛灰量增加,除塵設(shè)備和輸灰系統(tǒng)的負(fù)荷增大,設(shè)計(jì)選型時(shí)應(yīng)考慮到這一點(diǎn)。此外還應(yīng)考慮尾部煙道的磨損加大,應(yīng)優(yōu)化煙氣流場(chǎng)并對(duì)尾部各受熱面進(jìn)行防磨保護(hù),如加裝防磨梁,對(duì)分離器靶區(qū)進(jìn)行防磨改造;定期對(duì)鍋爐進(jìn)行防磨檢修維護(hù)等。在運(yùn)行過程中,加強(qiáng)吹灰次數(shù),以減少尾部煙道積灰[3-4]。
4.3 細(xì)灰渣含水量
細(xì)灰渣含水量較高,進(jìn)入爐膛燃燒時(shí)先要吸熱爆裂,這一過程中可能會(huì)導(dǎo)致燃燒不穩(wěn),嚴(yán)重的甚至?xí)?dǎo)致鍋爐熄火。為避免這樣的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的操作培訓(xùn),在運(yùn)行過程中對(duì)床料、床溫等數(shù)據(jù)進(jìn)行密切監(jiān)視,一旦出現(xiàn)警報(bào),應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)摻燒量和鍋爐配風(fēng)比,必要時(shí)直接切斷摻燒物料進(jìn)料閥。
5 結(jié)論
通過設(shè)計(jì)和運(yùn)行優(yōu)化循環(huán)流化床鍋爐可實(shí)現(xiàn)大比例摻燒氣化爐細(xì)灰渣,從而提高全廠的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。添加氣化爐細(xì)灰渣后鍋爐整體運(yùn)行穩(wěn)定,汽水側(cè)參數(shù)變化不大,參數(shù)可控;煙氣側(cè)變化較大,表現(xiàn)為鍋爐煙氣量和飛灰量增大,引風(fēng)機(jī)電流顯著增加;鍋爐熱效率稍有降低。針對(duì)以上問題,在鍋爐設(shè)計(jì)選型時(shí)宜采用瘦長爐身,及時(shí)調(diào)整受熱面布置比例,適當(dāng)增加受熱面,同時(shí)采取相應(yīng)的防磨措施;在鍋爐運(yùn)行時(shí)進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整,將配風(fēng)調(diào)整到合理范圍,并適當(dāng)增加吹灰頻次,提高運(yùn)行人員的操作水平;此外,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鍋爐的防磨檢修和維護(hù)保養(yǎng)。
參考文獻(xiàn):
[1]鄭清清.300MW循環(huán)硫化床鍋爐氣化渣摻燒與干燥技術(shù)研究[D].北京:華北電力大學(xué).
[2]李明,田代波,肖大勇.循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐煤泥分析與研究[J].大氨肥,2011.34(2):62-64.
[3]李永剛.循環(huán)流化床鍋爐摻燒氣化爐細(xì)渣分析[J].工業(yè)技術(shù),2015.8(上):45.
[4]黃中,江建忠,徐正泉,孫獻(xiàn)斌,肖平.循環(huán)流化床鍋爐煤泥摻燒試驗(yàn)研究與影響因素分析[J].中國循環(huán)流化床發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)營管理,2013.