王木村 ,郭小甫 ,2,趙穎穎 ,2,袁俊生 ,2
(1.河北工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,天津300130;2.海水資源高效利用化工技術(shù)教育部工程研究中心)
鉀肥是農(nóng)作物生長(zhǎng)的重要肥料之一,但是由于中國(guó)陸地鉀資源匱乏,鉀肥自給量不足50%[1],主要依賴于進(jìn)口。海水中溶存著豐富的鉀資源,其鉀總儲(chǔ)藏量達(dá)到5×106億t。中國(guó)海岸線綿長(zhǎng),海鹽產(chǎn)量位居于世界第一,每年副產(chǎn)苦鹵2 000萬(wàn)m3[2]??帑u中氯化鉀質(zhì)量濃度為12~18 g/L,中國(guó)每年海鹽苦鹵中就含有氯化鉀約30萬(wàn)t,如何有效利用這些資源就成為亟待解決的問(wèn)題。
目前,苦鹵提鉀技術(shù)主要為兌鹵法生產(chǎn)氯化鉀[3],在20世紀(jì)70~80年代為解決中國(guó)工業(yè)提鉀做出重要貢獻(xiàn)。苦鹵除含氯化鉀外,還含有高濃度的硫酸鎂、氯化鎂等雜質(zhì),傳統(tǒng)兌鹵法工藝流程主要包括兌鹵、蒸發(fā)、保溫沉降、冷卻結(jié)晶、分解洗滌幾個(gè)生產(chǎn)工序[4-5],由于在提鉀的同時(shí)需要分離硫酸鎂、氯化鎂等鹽類(lèi),因此每噸氯化鉀產(chǎn)品消耗蒸汽達(dá)25 t以上。近年來(lái),隨著能源價(jià)格的不斷上漲,該工藝產(chǎn)品質(zhì)量低、能耗高、回收率低的缺陷更加明顯,苦鹵提鉀企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益每況愈下。為了改變這一現(xiàn)狀,鹽化工科技工作者先后提出了氯化鉀控速結(jié)晶技術(shù)[6]、苦鹵脫硫工藝[7]、多效蒸發(fā)節(jié)能工藝[8]等改進(jìn)工藝,在不同程度上改善了產(chǎn)品質(zhì)量、苦鹵回收率、能耗等問(wèn)題,但是未能從根本上解決能耗過(guò)大的問(wèn)題,所以未在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)。
袁俊生等[9]洗脫液自主研發(fā)“沸石離子篩法海水提鉀新技術(shù)”,并已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化[10]研發(fā)階段,應(yīng)用沸石法提取苦鹵中的鉀元素,可將洗脫液中的氯化鉀濃度增大至原料苦鹵中的1.21~1.80倍[11]。筆者在此基礎(chǔ)上,提出了沸石法苦鹵提鉀新思路,采用固定床與移動(dòng)床耦合工藝,將洗脫劑分段回收重復(fù)利用,并考察了苦鹵提鉀適宜的洗脫條件,不僅節(jié)約了洗脫劑用量,而且提高了富鉀鹵水產(chǎn)量及濃度,較苦鹵中的氯化鉀提高了2.7倍,為實(shí)現(xiàn)苦鹵高效節(jié)能利用提供了一條新的途徑。
四苯硼鈉[NaB(C6H5)4,AR,天津市化學(xué)試劑研究所]、十六烷基三甲基溴化銨[CH3(CH2)15NBr(CH3)3,AR,天津市化學(xué)試劑研究所]、氯化鈉(NaCl,AR,天津市福晨化學(xué)試劑有限公司)、斜發(fā)沸石(0.45~0.9 mm,河北赤城)。原料主要化學(xué)組成見(jiàn)表1。
表1 原料主要化學(xué)組成
圖1為沸石柱裝置示意圖。沸石柱規(guī)格為φ30 mm×3 000 mm,分內(nèi)外兩層。內(nèi)層包裹電鍍加熱膜,進(jìn)出口均有熱電偶傳感器以控制實(shí)驗(yàn)溫度,內(nèi)部填充2 450 g鈉型斜發(fā)沸石作為離子交換劑;外層玻璃保護(hù)層對(duì)電鍍加熱膜起到保護(hù)作用。
圖1 沸石柱示意圖
圖2 為富集實(shí)驗(yàn)設(shè)備。沸石柱通過(guò)控制臺(tái)1實(shí)現(xiàn)溫度控制。吸附實(shí)驗(yàn)過(guò)程中原料液苦鹵從苦鹵儲(chǔ)槽7中通過(guò)蠕動(dòng)泵9,自上而下泵入串聯(lián)的沸石柱,吸附后苦鹵從沸石柱頂部流出。洗脫過(guò)程洗脫劑儲(chǔ)槽5中的洗脫劑經(jīng)換熱器10加熱后自下而上泵入沸石柱,洗脫得到的富鉀鹵水進(jìn)入流出液儲(chǔ)槽6儲(chǔ)存。
圖2 富集實(shí)驗(yàn)設(shè)備圖
采用四苯硼酸鈉容量法測(cè)定鉀離子含量,采用銀量法測(cè)定氯離子含量,鈉離子采用差減法計(jì)算。
一般以穿透曲線描述吸附時(shí)的離子交換過(guò)程,穿透曲線反映了固定床吸附苦鹵中鉀離子能力的優(yōu)劣。每隔一定體積取樣,測(cè)定其中鉀離子含量,所得濃度-體積曲線即為吸附穿透曲線。規(guī)定當(dāng)流出液中鉀離子含量為進(jìn)料量的10%(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),下同)時(shí)即為貫穿點(diǎn),當(dāng)流出液中鉀離子含量為進(jìn)料濃度95%時(shí)即為沸石柱被穿透。根據(jù)方程(1)可計(jì)算沸石柱對(duì)苦鹵中鉀離子的平均吸附率。
式中,η為鉀離子的平均吸附率,%;ρin和ρout分別為鉀離子的進(jìn)料濃度與出料濃度,g/L。
洗脫得到的洗脫液根據(jù)濃度大小不同劃分階段:1)富鉀鹵水(ρK+≥14 g/L);2)高段溶液(10 g/L≤ρK+<14 g/L);3)中段溶液(7 g/L≤ρK+<10 g/L);4)低段溶液(ρK+<7 g/L)。
1.4.1 固定床實(shí)驗(yàn)
1)單柱實(shí)驗(yàn)。采用控制單一變量法,考察洗脫過(guò)程中洗脫劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(15%~25%)、洗脫劑進(jìn)料溫度(70~90 ℃)、洗脫劑進(jìn)料流速(70~90 mL/min)對(duì)富集效果的影響。
2)床層高度實(shí)驗(yàn)。通過(guò)改變串聯(lián)柱子的顆數(shù)(1、2、3、4),考察不同床層高度(3、6、9、12 m)對(duì)富集效果影響,將富鉀鹵水平均濃度及富鉀鹵水體積作為富集效果的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
3)不同工藝條件實(shí)驗(yàn)。①工藝1:吸附過(guò)程首先吸附一定量上次洗脫實(shí)驗(yàn)得到的低段溶液,再繼續(xù)吸附原料苦鹵;洗脫過(guò)程依次通入一定量上次洗脫實(shí)驗(yàn)中得到的高段溶液、中段溶液,再通入本次吸附過(guò)程得到的低段吸后溶液,最后通入一定量質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的氯化鈉溶液。②工藝2:吸附過(guò)程依次通入一定量上次洗脫實(shí)驗(yàn)得到的低段溶液、中段溶液、高段溶液,最后吸附苦鹵;洗脫過(guò)程依次通入本次吸附實(shí)驗(yàn)得到的高段吸后溶液、中段吸后溶液、低段吸后溶液,最后通入一定量質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的NaCl溶液。
1.4.2 模擬移動(dòng)床實(shí)驗(yàn)
模擬移動(dòng)床實(shí)驗(yàn)分為吸附區(qū)和洗脫區(qū)[12]。吸附區(qū)采用1.4.1節(jié)(2)中確定的床層高度串聯(lián)吸附,每隔一定體積檢測(cè)首柱及末柱柱底出液口鉀離子濃度,當(dāng)首柱鉀離子濃度達(dá)到進(jìn)料液濃度的95%時(shí)(即首柱被穿透),切換為下一周期,此時(shí)將首柱撤出準(zhǔn)備洗脫,第一周期的第二根柱子變?yōu)榇酥芷诘氖字?,繼續(xù)每隔一定體積檢測(cè)首末柱鉀離子濃度。當(dāng)?shù)?~3顆沸石柱吸附完成后,即轉(zhuǎn)變?yōu)橄疵搮^(qū),采用下進(jìn)上出的串聯(lián)操作,通入NaCl溶液,檢測(cè)首柱、末柱柱頂出液口鉀離子濃度。當(dāng)首柱出液口鉀離子質(zhì)量濃度為2 g/L以下時(shí)即為洗脫完成,切換下一周期進(jìn)行洗脫,此時(shí)第一周期的首柱撤出準(zhǔn)備吸附,第一周期的第二根柱子變?yōu)榇酥芷诘氖字来蜗疵摗?/p>
2.1.1 單柱實(shí)驗(yàn)
固定洗脫溫度為90℃、洗脫進(jìn)料流速為80 mL/min,考察了洗脫劑NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(15%、20%、25%、28%)對(duì)富集效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 洗脫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)富集效果的影響
由圖3可見(jiàn),在不同濃度洗脫劑洗脫過(guò)程中,隨著流出液體積增加,K+濃度均呈現(xiàn)先增加再減少的趨勢(shì)。在洗脫初期,沸石柱處于飽和狀態(tài),沸石柱上吸附的K+與洗脫劑中的Na+快速交換,交換動(dòng)力最大,使得洗脫曲線中K+濃度迅速達(dá)到最大值。隨著洗脫劑的通入,沸石柱上吸附的K+逐漸減少,交換動(dòng)力減小,故而洗脫曲線中K+濃度緩慢降低,趨向于平緩,即鈉鉀交換趨向于平衡。隨著洗脫劑濃度增加,富鉀鹵水中氯化鉀質(zhì)量濃度峰值依次增加,分別為 15.65、23.65、27.39、28.25 g/L;在洗脫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%和28%時(shí),均產(chǎn)生0.5 L富鉀鹵水;而在15%和20%時(shí),均未產(chǎn)生富鉀鹵水。根據(jù)袁俊生等[13-14]提出的Na+-K+離子交換動(dòng)力學(xué)控制機(jī)理,該過(guò)程為液膜擴(kuò)散控制,根據(jù)傳質(zhì)方程,沸石表面平均傳質(zhì)速率表示為NA=KDM(ρA0-ρAS)/MA,其中KDM為傳質(zhì)系數(shù)。傳質(zhì)速率NA與傳質(zhì)推動(dòng)力(ρA0-ρAS)成正比,而洗脫劑濃度越大,傳質(zhì)推動(dòng)力(ρA0-ρAS)越大,傳質(zhì)速率越快,即洗脫效果越好。但在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)NaCl溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到28%時(shí),在加熱洗脫過(guò)程中結(jié)晶現(xiàn)象明顯,堵塞沸石柱,故采用25%的NaCl溶液作為適宜的洗脫劑濃度。
固定洗脫劑進(jìn)料流速80 mL/min,洗脫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,考察了洗脫溫度(70、80、90℃)對(duì)洗脫效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖4。
圖4 洗脫溫度對(duì)富集效果的影響
由圖4可見(jiàn),當(dāng)洗脫溫度分別為70、80、90℃時(shí),在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi),流出液1 L時(shí)取到洗脫液峰值,氯化鉀質(zhì)量濃度依次為19.87、23.82、26.82 g/L。隨著溫度升高,氯化鉀濃度逐漸增大,富鉀鹵水體積也逐漸增加。分析原因,根據(jù)離子交換熱力學(xué)平衡特性可知,離子交換選擇性與離子的水合半徑有關(guān)[15-16],因斜發(fā)沸石離子交換有效孔徑為0.4~0.5 nm,而在25℃時(shí)鉀離子的水合半徑為0.3 nm,鈉離子的水合半徑為0.4 nm,因此,在常溫下沸石對(duì)鉀離子的選擇性更高。但是隨著溫度升高,離子水合半徑減小,鈉離子形成了與鉀離子競(jìng)爭(zhēng)局面,沸石對(duì)鈉離子的選擇性提升,所以溫度越高,洗脫效果越好。當(dāng)洗脫劑濃度和洗脫速率一定時(shí),在考察范圍內(nèi),90℃為適宜的洗脫溫度。
固定洗脫溫度為90℃,洗脫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,考察了洗脫劑進(jìn)料速率(70、80、90 mL/min)對(duì)富集效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖5。
圖5 洗脫速率對(duì)富集效果的影響
由圖 5可見(jiàn),當(dāng)洗脫劑進(jìn)料速率為 70、80、90 mL/min時(shí),流出洗脫液0.5 L或1 L時(shí)取峰值,氯化鉀質(zhì)量濃度分別為24.99、27.34、25.86 g/L,呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢(shì),這表明過(guò)高或過(guò)低的流速都會(huì)對(duì)富集效果產(chǎn)生不利影響。在一定范圍內(nèi),由傳質(zhì)速率方程知傳質(zhì)速率NA與傳質(zhì)系數(shù)KDM成正比,傳質(zhì)速率方程:
式中,D為K+在溶液中的擴(kuò)散系數(shù),L為沸石顆粒的特征尺寸,ε為沸石柱床層孔隙率,μ為溶液黏度,ρ為溶液密度。在只改變進(jìn)料流速時(shí),均可看作常量,即進(jìn)料流速與傳質(zhì)系數(shù)KDM成正比,即傳質(zhì)速率NA與溶液流速u(mài)成正比[17],流速越大,傳質(zhì)速率越快,Na+-K+交換速率越快。但是如果洗脫劑進(jìn)料流速過(guò)快,導(dǎo)致洗脫劑停留時(shí)間過(guò)短,使洗脫劑不能與沸石柱進(jìn)行充分的離子交換,同樣可能導(dǎo)致洗脫液中K+含量偏低。因此,當(dāng)洗脫劑濃度和洗脫溫度一定時(shí),在考察范圍內(nèi),實(shí)驗(yàn)確定80 mL/min為適宜的洗脫流速。
根據(jù)1.4.1節(jié)所述實(shí)驗(yàn)方法,以200 mL/min流速進(jìn)料進(jìn)行上進(jìn)下出吸附,以80 mL/min進(jìn)料流速,采用25%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的NaCl溶液在90℃下進(jìn)行洗脫。圖6分別為吸附、洗脫過(guò)程。由圖6a可知,隨著床層高度的增加,沸石柱被貫穿所需的體積依次為6、8、13、19 L,逐漸增加;沸石柱對(duì)苦鹵的平均吸附率也隨著床層高度的增加逐漸增加。由圖6b及表2可知,隨著床層高度增加,在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)富鉀鹵水的峰值基本都在流出液為0.5 L時(shí)得到,且其值逐漸增加,在床層高度為12 m時(shí)達(dá)到最大,氯化鉀質(zhì)量濃度為35.72 g/L。富鉀鹵水的平均濃度以及體積也隨著床層高度逐漸增加,但是在床層高度為9 m和12 m時(shí)均取到4 L富鉀鹵水,與9 m時(shí)相比,12 m時(shí)富鉀鹵水的平均濃度增幅不大。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)床層高度為12 m時(shí),由于床層阻力增大,洗脫劑在沸石柱內(nèi)容易氣化,壓力增大,易導(dǎo)致沸石柱泄漏。綜合以上因素,取床層高度9 m為適宜的床層高度。
圖6 不同床層高度對(duì)富集效果的影響
表2 床層高度對(duì)富鉀鹵水的影響
分析床層高度為9 m時(shí)富鉀鹵水中其他離子含量,化學(xué)組成如表3所示。由表3可知,所得富鉀鹵水中鈣、鎂、硫酸根等雜質(zhì)離子很低,考慮原因認(rèn)為沸石對(duì)鈣鎂離子有一定吸附性,但是在25℃下,當(dāng)K+、Ca2+、Mg2+共同存在時(shí),沸石對(duì)鉀離子的分離因數(shù)[18]為>1 250,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)鈣離子及鎂離子的分離因數(shù)≤ 0.411,≤0.013 9,故沸石對(duì)鉀離子的選擇性最高,鈣離子次之,對(duì)鎂離子的選擇性最低。因此,本工藝在實(shí)現(xiàn)苦鹵中鉀有效富集的同時(shí),雜質(zhì)離子也得到了有效去除。
表3 富鉀鹵水化學(xué)組成
2.1.2 工藝方式對(duì)富集效果的影響
根據(jù)前面實(shí)驗(yàn)結(jié)論,采用3根沸石柱串聯(lián)的方式,以200 mL/min流速進(jìn)料進(jìn)行上進(jìn)下出吸附;以80 mL/min流速進(jìn)料,采用25%的NaCl溶液在90℃下洗脫。為提高NaCl溶液的利用率及富鉀鹵水的濃度,采用2種改進(jìn)工藝。
1)工藝1:吸附過(guò)程采用“低段溶液-苦鹵”的流程;洗脫過(guò)程采用“高段溶液-中段溶液-低段吸后溶液-25%NaCl溶液”進(jìn)料方式,完成2個(gè)周期的循環(huán)實(shí)驗(yàn)。圖7a、7b為工藝1的吸附、洗脫過(guò)程。
圖7 工藝1對(duì)富集效果的影響
吸附過(guò)程中,每次首先疊加上次洗脫得到的10 L低段溶液,之后再通入11 L苦鹵沸石柱即被貫穿,沸石對(duì)苦鹵的平均吸附率稍有降低。由圖7及表4分析可知,在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi),富鉀鹵水中氯化鉀質(zhì)量濃度峰值出現(xiàn)在流出液為1 L時(shí),可達(dá)到40 g/L以上,獲得富鉀鹵水的體積為5 L,富鉀鹵水中氯化鉀平均質(zhì)量濃度均達(dá)到34 g/L以上,相比未改進(jìn)工藝無(wú)論是平均濃度還是體積均有明顯提升。
2)工藝2:吸附過(guò)程中采用“低段溶液-中段溶液-高段溶液-苦鹵”的流程;洗脫過(guò)程中采用“高段吸后溶液-中段吸后溶液-低段吸后溶液-25%NaCl溶液”進(jìn)料方式,完成2個(gè)周期的循環(huán)實(shí)驗(yàn)。圖8a、8b分別為工藝2的吸附、洗脫過(guò)程。
表4 工藝1富集效果
圖8 工藝2對(duì)富集效果的影響
在吸附過(guò)程,每個(gè)周期基本有10 L低段溶液,2 L中段溶液,2 L高段溶液被重復(fù)利用。由圖8a可知,當(dāng)高段吸后溶液流出時(shí),沸石柱即被貫穿。由表5可知,沸石對(duì)苦鹵的平均吸附率相比未改進(jìn)工藝稍有降低。由圖8b可知,在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi),富鉀鹵水中氯化鉀質(zhì)量濃度峰值出現(xiàn)在流出液為1 L時(shí),可達(dá)到35 g/L左右,獲得富鉀鹵水4 L,富鉀鹵水中氯化鉀平均質(zhì)量濃度在31 g/L以上。
表5 工藝2富集效果
2.1.3 工藝對(duì)比
將工藝1與工藝2最佳富集結(jié)果與未改進(jìn)工藝進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)圖9。
圖9 不同工藝富集效果對(duì)比
由圖9與表6可明顯觀察到,對(duì)比未改進(jìn)工藝,工藝1富鉀鹵水的峰值明顯升高,達(dá)到41.20 g/L;富鉀鹵水體積相比未改進(jìn)工藝提升25%;富鉀鹵水的平均濃度也明顯增大,相比未改進(jìn)工藝提升15.38%。工藝2與未改進(jìn)工藝相比,各方面均只有微小提高。需要注意的是工藝1所用總洗脫劑比未改進(jìn)工藝多6 L,但是該工藝重復(fù)利用1.5 L高段溶液、3.5 L中段溶液以及10 L低段吸后溶液,每個(gè)周期只外加13 L NaCl溶液,相比未改進(jìn)工藝(22 L NaCl溶液),洗脫劑節(jié)約了40.91%。由此可見(jiàn),工藝1節(jié)約洗脫劑的同時(shí),提高了富鉀鹵水的平均濃度及體積。
表6 不同工藝富集效果對(duì)比
2.2.1 模擬移動(dòng)床吸附
根據(jù)2.1.1節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,本部分實(shí)驗(yàn)采用3根沸石柱串聯(lián)做實(shí)驗(yàn),吸附進(jìn)料流速為200 mL/min,常溫吸附。
圖10a、10b分別為吸附區(qū)首、末柱鉀離子瞬時(shí)濃度。由圖10可以看出,該系統(tǒng)逐漸趨向穩(wěn)定運(yùn)行,呈周期性規(guī)律變化,每個(gè)周期需吸附苦鹵10~11 L首柱可吸附飽和。每周期切換時(shí)間為75 min,在切換周期內(nèi),由圖10b可知,末柱流出液瞬時(shí)質(zhì)量濃度始終低于0.5 g/L,即低于貫穿點(diǎn)質(zhì)量濃度0.68 g/L。圖11為吸附區(qū)末柱鉀離子平均濃度。由圖11可知,平均質(zhì)量濃度最終可穩(wěn)定在0.2 g/L左右,沸石柱的平均吸附率始終保持在95%以上。
圖11 吸附區(qū)末柱鉀離子平均濃度
2.2.2 模擬移動(dòng)床洗脫
洗脫過(guò)程中,仍然由3根沸石柱串聯(lián)完成,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的NaCl溶液以80 mL/min流速,在90℃下自下而上通入沸石柱。當(dāng)首柱流出液中鉀離子質(zhì)量濃度降至2g/L時(shí)切換下一組洗脫,結(jié)果見(jiàn)圖12~13。
由圖12a可知,首柱流出液的峰值在第一周期為14.83 g/L,之后每周期維持在9.5 g/L左右;由圖12b可知,末柱流出液的峰值在第一周期達(dá)到18.16 g/L,之后每周期維持在14.5 g/L左右。
由圖13可知,在第二周期后達(dá)到穩(wěn)定,維持在11 g/L左右。從第二個(gè)周期開(kāi)始,首、末柱流出液鉀離子峰值均有所下降,同時(shí)末柱鉀離子平均濃度也有所下降。分析其原因,在第一個(gè)周期內(nèi),3根柱子均為飽和狀態(tài),洗脫時(shí)所達(dá)到的效果最好,當(dāng)?shù)谝桓惺疵撏耆珪r(shí),切換至第二周期,此時(shí)第一周期的第二、三根柱子切換為第二周期的第一、二根柱子,已部分洗脫,所以在第二周期以后的峰值以及平均濃度都會(huì)有所下降。相比固定床洗脫實(shí)驗(yàn)結(jié)果,模擬移動(dòng)床得到的洗脫液中鉀離子質(zhì)量濃度能夠穩(wěn)定維持在11g/L(即氯化鉀質(zhì)量濃度維持在21.02g/L),但是相比固定床工藝1富鉀鹵水中鉀離子平均濃度有所降低。
圖12 洗脫區(qū)首、未柱鉀離子瞬時(shí)濃度
圖13 洗脫區(qū)末柱鉀離子平均濃度
根據(jù)2.2節(jié)結(jié)論,發(fā)現(xiàn)模擬移動(dòng)床吸附可保證沸石對(duì)苦鹵中鉀離子的吸附率在95%以上,而模擬移動(dòng)床洗脫工藝,不能保證富鉀鹵水的高質(zhì)量產(chǎn)出。故本部分實(shí)驗(yàn)采用3柱串聯(lián)操作,模擬移動(dòng)床吸附,固定床洗脫耦合工藝。在吸附過(guò)程中3柱為一組串聯(lián),每組首先疊加吸附10 L上次洗脫得到低段溶液,當(dāng)完成所有柱子全部吸附低段溶液工作后,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行模擬移動(dòng)床苦鹵吸附。洗脫過(guò)程仍采用2.1.2節(jié)工藝1的固定床洗脫方式。吸附、洗脫情況見(jiàn)圖14。
圖14 移動(dòng)床吸附-固定床洗脫工藝數(shù)據(jù)
分析圖14a數(shù)據(jù)可知,相比未疊加吸附低段溶液的模擬移動(dòng)床實(shí)驗(yàn)(2.2.1節(jié)),疊加后每個(gè)周期需苦鹵9 L左右,減少1 L左右,切換周期保持在68 min,縮短7 min,節(jié)約了操作時(shí)間;苦鹵平均吸附率保持在95%以上,其他未見(jiàn)明顯差異。洗脫仍然采用工藝1進(jìn)行,3次循環(huán)均得到5 L富鉀鹵水,富鉀鹵水中氯化鉀峰值分別為41.28、38.55、40.33 g/L,富鉀鹵水中氯化鉀平均質(zhì)量濃度為36.05、34.67、35.45 g/L,取3次循環(huán)平均值得到氯化鉀質(zhì)量濃度為35.39 g/L。
1)單柱實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在考察范圍內(nèi),適宜的洗脫操作條件:洗脫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%NaCl溶液、溫度為90℃、進(jìn)料流速為80 mL/min。通過(guò)床層高度實(shí)驗(yàn)確定適宜的吸附、洗脫床層高度為9 m。2)為提高富鉀鹵水質(zhì)量,進(jìn)行2個(gè)改進(jìn)工藝流程探索,最終確定吸附采用“低段溶液-苦鹵”,洗脫采用“高段溶液-中段溶液-低段吸后溶液-NaCl溶液”的操作流程,每周期可得到氯化鉀平均質(zhì)量濃度為34.58 g/L的富鉀鹵水5 L。3)模擬移動(dòng)床實(shí)驗(yàn)顯示,模擬移動(dòng)床吸附操作有利于提高苦鹵的利用率,但是洗脫過(guò)程不能得到高品質(zhì)富鉀鹵水。故最終采用模擬移動(dòng)床疊加吸附,可保證苦鹵吸附率在95%以上,節(jié)約原料縮短操作時(shí)間;固定床洗脫,每個(gè)周期可得到氯化鉀平均質(zhì)量濃度為35.39 g/L的富鉀鹵水5 L。