楊天礬,劉松林,支永健,閔建軍
(中車株洲電力機車研究所有限公司,湖南 株洲 412001)
車載應(yīng)答器傳輸模塊(balise transmission module, BTM)是列車控制車載設(shè)備的核心部件之一,其利用電磁感應(yīng)原理激活地面應(yīng)答器接收報文,為列車控制主機提供所需線路和位置信息。由于列車在實際運行過程中所處的環(huán)境極其復(fù)雜,BTM 受到電磁干擾可能會導(dǎo)致列車自動防護(hù)(automatic train protection, ATP)裝置誤動作而引起車輛牽引封鎖,直接影響行車效率與旅客乘車安全[1]。對此,本文基于BTM 的工作原理,對列車運行過程中BTM 的敏感源、干擾源以及耦合路徑進(jìn)行了分析,并結(jié)合實際案例進(jìn)行驗證,最后給出BTM電磁干擾抑制措施。
應(yīng)答器系統(tǒng)主要由車載設(shè)備和地面設(shè)備兩大部分組成(圖1)[2],其中車載設(shè)備部分包括BTM、BTM 天線及其連接電纜,地面設(shè)備包括有源應(yīng)答器和無源應(yīng)答器。BTM 天線被安裝于列車底部,通過同軸電纜與BTM 相連,BTM 天線通過電磁感應(yīng)實現(xiàn)與地面應(yīng)答器天線之間的數(shù)據(jù)傳輸。
圖1 應(yīng)答器系統(tǒng)組成Fig. 1 Structure of onboard BTM system
地面無源應(yīng)答器一般被安裝于列車運行線路上,不需要外加電源,其工作原理(圖2)如下:車載BTM發(fā)送功率波(頻率為27.095 MHz),當(dāng)列車通過無源應(yīng)答器上方時,此功率波激活無源應(yīng)答器,使之開始工作;無源應(yīng)答器讀取存儲區(qū)內(nèi)的信息(如地理位置、路線信息及列車固定限速信息等),該信息被編碼后經(jīng)移頻鍵控(frequency shift keying,F(xiàn)SK)調(diào)制(中心頻率為4.234 MHz,調(diào)制偏移頻率為±282 kHz)并以564 kb/s 的速率通過應(yīng)答器的4.234 MHz 天線發(fā)送;BTM 天線接收到此信息,先濾波并放大有用信號,再經(jīng)解調(diào)解碼后將信息傳送給ATP 主機。
圖2 車載BTM 工作原理Fig. 2 Operating principle of onboard BTM equipment
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ERTMS/ETCS FFFIS for Eurobalise:Subset-036 要求,BTM 信號傳輸誤碼率應(yīng)小于10-6;基于FSK 工作原理,信噪比要求大于13 dBm。由于不同廠家BTM 信號翻轉(zhuǎn)門檻電平差異較大,要求也各不相同,因此一般在2~6 MHz 頻段內(nèi)的BTM 信號干擾門檻值被要求在-60~-40 dBm 范圍內(nèi)。下面就電磁兼容三要素包括敏感源、干擾源和耦合路徑對車載BTM 干擾途徑進(jìn)行分析。
BTM 系統(tǒng)中的主要敏感設(shè)備為主機箱。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24338-2018《軌道交通 電磁兼容》要求與標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17626.2-2018《電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗》中的實施細(xì)則[3],包括BTM 天線在內(nèi)的主機機箱端口需要接受1 kHz 的正弦調(diào)幅信號,不同電場強度的抗擾度測試信號類型見表1;電源端口和信號端口需要接受抗擾度測試的騷擾信號基本相同,主要是快速電脈沖群、浪涌電壓與傳導(dǎo)騷擾(表2)。
由表1 和表2 可知,針對車載BTM,天線輻射抗擾度測試的干擾信號頻率在80 MHz 以上;而車載BTM 天線的發(fā)射和接收信號的頻率分別為4.234 MHz和27.095 MHz,處于免測頻段,BTM 天線對該頻段內(nèi)信號的抗干擾能力較差。另外,BTM 天線電纜與電源線雖然需通過信號傳輸頻段內(nèi)的傳導(dǎo)抗擾度測試,但由于BTM 天線電纜一般較長,其車底布線路徑上存在各種強電電纜與大功率變頻設(shè)備,同樣存在一定被干擾的風(fēng)險。國內(nèi)外文獻(xiàn)針對BTM 天線的抗干擾防護(hù)能力進(jìn)行了很多研究。文獻(xiàn)[4]設(shè)計了一種金屬屏蔽罩來提升BTM 天線的抗干擾能力,但金屬環(huán)境會影響B(tài)TM 天線的傳輸性能。文獻(xiàn)[5]通過在BTM 天線端口接收電路上設(shè)置Chebyshev 二階帶通濾波器來提升4.234 MHz 頻段帶外的抗干擾能力,但并未提及帶內(nèi)干擾信號的防護(hù)措施。文獻(xiàn)[6]提出了一種用兩副天線串聯(lián)的方式來實現(xiàn)干擾對消,但并沒有給出實際應(yīng)用效果。目前BTM天線的抗干擾能力依然薄弱,現(xiàn)場大多數(shù)BTM 故障都是由于BTM 天線受擾而導(dǎo)致。根據(jù)實際現(xiàn)場故障解決經(jīng)驗,一般認(rèn)為BTM 干擾中主敏感源為BTM 天線,次敏感源為BTM 天線電纜與BTM 電源線。
表 1 主機機箱端口抗擾度測試信號類型表Tab. 1 Immunity test signals of enclosure port
表 2 電源端口與信號線端口抗擾度測試信號類型表Tab. 2 Immunity test signals of power input port and signal/communication port
軌道車輛作為一個強電系統(tǒng),其電磁環(huán)境非常復(fù)雜,同時具有高電壓與大電流的特點,在接觸網(wǎng)與鋼軌之間存在著高電壓;而作為非線性負(fù)載,軌道車輛將接觸網(wǎng)與鋼軌連接起來構(gòu)成電力牽引回路。為了使電力系統(tǒng)中三相負(fù)載平衡,電氣化鐵路采取分段方式為列車進(jìn)行長距離供電,2 個供電區(qū)間用分相區(qū)隔開。在列車行駛過程中,能對BTM 產(chǎn)生電磁干擾的潛在外部干擾源一般有以下幾類:
(1) 分相區(qū)脈沖群
在分段供電的鐵路上,列車從一個供電區(qū)進(jìn)入另一個供電區(qū)要經(jīng)過分相區(qū)。分相區(qū)是接觸網(wǎng)的無電區(qū)域,當(dāng)列車過分相與出分相的時候,在主斷路器開合的瞬間會產(chǎn)生大量的脈沖群。這些干擾通過空間輻射,易對車底通信造成影響。
(2) 弓網(wǎng)離線的高頻振蕩脈沖
列車行駛過程中存在接觸硬點、吊弦間接觸線懸掛不平順、接觸線因內(nèi)部材質(zhì)顆粒不均而導(dǎo)致剛度分布不均等問題,會使得受電弓與接觸網(wǎng)脫離;而瞬間的離線現(xiàn)象產(chǎn)生的大量電弧火花會引發(fā)時間短、頻譜較寬的高頻振蕩脈沖,其通過空間輻射易對車底通信造成影響。
(3) 牽引的瞬態(tài)電流諧波
當(dāng)列車處于靜止或者是出入庫運行工況時存在的升弓、降弓、合主斷及斷主斷等操作,會引發(fā)瞬態(tài)牽引電流的產(chǎn)生,該電流含有大量諧波,易對車底通信造成影響。
此外,對BTM 產(chǎn)生電磁干擾的因素還包括內(nèi)部干擾源,即列車大功率變頻設(shè)備開關(guān)瞬間產(chǎn)生的高du/dt和di/dt。一般情況下,車載BTM 天線、BTM 天線電纜、電源線都被安裝在列車頭車與尾車的車底,而列車頭車與尾車車底設(shè)備的布局及布線相比其他車廂的復(fù)雜(輔助電源裝置、換氣逆變裝置、司機室空調(diào)電源及充電機等變頻設(shè)備大多都集中都在頭車與尾車車底,在有些特殊情況下,牽引變流器與牽引電機也會被布置在頭車與尾車)。由于車底空間有限,各種變頻設(shè)備與BTM 天線距離很近,近場耦合不可避免;并且由于強電電纜與BTM 線纜之間間距不夠或者直接捆綁平行走線,這也會對BTM 設(shè)備造成干擾。
外部干擾(弓網(wǎng)離線的高頻振蕩脈沖、過分相脈沖等)進(jìn)入BTM 內(nèi)部的途徑主要有3 種:BTM 天線的直接耦合、通過車門窗耦合形成次級干擾源后的二次輻射、受電弓-變壓器-電源線的傳導(dǎo)耦合。內(nèi)部干擾即大功率變頻設(shè)備干擾進(jìn)入BTM 內(nèi)部的途徑也主要有3 種:對BTM 天線的直接耦合、線間串?dāng)_形成次級干擾源后的二次輻射、電源線的傳導(dǎo)耦合。BTM 電磁干擾拓?fù)淙鐖D3 所示,干擾途徑包括干擾源、耦合路徑(其中虛線表示場耦合路徑,實線表示路耦合路徑)和敏感源3部分,干擾耦合方式具體說明如表3 所示。
圖3 電磁干擾拓?fù)銯ig. 3 Electromagnetic interference topological graph
表 3 干擾耦合方式Tab. 3 Electromagnetic interference coupling mode
以BTM 受內(nèi)部干擾為例,將內(nèi)部干擾源(輔助逆變電源、換氣裝置逆變電源、充電機、空調(diào)電源等)定義為拓?fù)鋱D的起點,將BTM 內(nèi)部電路定義為拓?fù)鋱D的終點。通過分析,可以得到圖4 所示的BTM 內(nèi)部干擾耦合路徑。
圖4 BTM 內(nèi)部干擾耦合路徑Fig. 4 Internal interference coupling path of BTM
本文以某地鐵為例對車載BTM 干擾進(jìn)行分析驗證。該線列車1#車廂在線上運行途中ATP 系統(tǒng)多次報BTM 數(shù)據(jù)異常,其引發(fā)ATP 故障,導(dǎo)致列車緊急停車。初步懷疑這是BTM 受電磁干擾導(dǎo)致。在庫內(nèi)靜態(tài)環(huán)境下對1002 車BTM 進(jìn)行故障排查,并給出相應(yīng)干擾抑制措施。
本文主要從干擾源和干擾耦合路徑兩方面對BTM所受電磁干擾進(jìn)行分析。
2.1.1 干擾源
1#車在庫內(nèi)靜態(tài)條件下升弓上電,將頻譜儀連接至BTM 主機接收板信號測試點以測量BTM 主機接收端干擾信號頻譜(圖5)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),1#車BTM 主機接收端的干擾信號相較其他無故障車輛的高14 dB 左右(圖6)。由于測試是在庫內(nèi)靜態(tài)條件下進(jìn)行的,因此在排除BTM自身故障影響因素的同時,主要考慮BTM 遭受內(nèi)部干擾。通過逐一投切車底大功率變頻設(shè)備(如牽引逆變器、輔助逆變器、充電機、空調(diào)電源等)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)只有斷開輔助逆變器時,干擾信號才會降低至無故障車輛正常水平,因此將BTM 干擾源定位為輔助逆變器。
圖5 BTM 干擾測試設(shè)備連接圖Fig. 5 Connection diagram of BTM interference test equipments
圖6 故障端與非故障端測試波形Fig. 6 Test data from fault port and normal port
2.1.2 干擾耦合路徑
通過查看車底輔助逆變器的布線情況來定位輔助逆變器到BTM 的干擾耦合路徑。其中輔助逆變器采用冗余雙負(fù)線直接接輪對的回流方式,負(fù)線1 接1#車1#轉(zhuǎn)向架輪對,負(fù)線2 接2#車1#轉(zhuǎn)向架輪對,負(fù)線1 從BTM 天線上方線槽內(nèi)穿過并在線槽外與BTM 天線信號線平行捆綁走線(圖7)。
斷開輔助逆變器負(fù)線1,BTM 主機接收端干擾信號相較圖6(a) 中測試結(jié)果降低了13 dB 左右,因此判斷干擾耦合路徑可能有兩種:一是輔助逆變器負(fù)線1 與BTM 天線電纜之間存在線間串?dāng)_,之后通過傳導(dǎo)進(jìn)入BTM 主機,造成BTM 主機接收端干擾信號偏大,引發(fā)BTM 數(shù)據(jù)異常;二是輔助逆變器負(fù)線1 與BTM 天線之間存在近場耦合,在BTM 天線端口產(chǎn)生感應(yīng)干擾電壓,之后由天線電纜傳導(dǎo)進(jìn)入BTM 主機。
圖7 某地鐵BTM 與輔助逆變器車底走線示意Fig. 7 Vehicle bottom wiring diagram (BTM and auxillary convertor)
為確定干擾耦合的具體路徑,增大線槽外輔助逆變器負(fù)線1 與BTM 天線電纜之間的距離,將原先的平行捆綁走線更改為0.5 m 間距走線。測試結(jié)果顯示,BTM主機接收端干擾信號強度基本不變(圖8)。
圖8 調(diào)整線纜間距前后測試數(shù)據(jù)Fig. 8 Test data by adjusting the cable space
將輔助逆變器負(fù)線1 由之前從BTM 天線上方線槽內(nèi)走線改為從車體外部走線,遠(yuǎn)離BTM 天線(圖9)。測試結(jié)果顯示,BTM 主機接收端干擾信號(圖10)相較圖8 的下降約10 dB??梢耘袛郆TM 主機接收端干擾信號來自輔助逆變器負(fù)線1 與BTM 天線的直接近場耦合。
圖 9 負(fù)線1 通過車體外部走線Fig. 9 Negative wire 1 passing through the outside of the vehicle
圖 10 負(fù)線1 通過車體外部走線測試數(shù)據(jù)Fig. 10 Test data by negative wire 1 passing through the outside of the vehicle
由之前排查情況可知,BTM 主機接收端干擾信號由輔助逆變器負(fù)線1 與BTM 天線直接近場耦合產(chǎn)生,可以采取以下兩種干擾抑制方案:
(1)改變干擾耦合路徑。將輔助逆變器負(fù)線1 由原先的1#車1#轉(zhuǎn)向架(靠近BTM 天線端)輪對接地改為1#車2#轉(zhuǎn)向架輪對就近接地(如圖11 中紅線所示)或者跨車接地,遠(yuǎn)離BTM天線,從而降低近場耦合強度。由于1 車輪對已無多余接地點(被車體保護(hù)接地和速度傳感器占用),而跨車接地需安裝跨車連接器,存在費用高且耗時長的問題,因此該方案被用戶否決。
圖 11 改變輔助逆變器負(fù)線1 接地點Fig. 11 Changing the negative wire 1 connection position of the auxillary convertor
(2)抑制干擾源。BTM 主機端干擾信號實際上是由輔助逆變器負(fù)線1 上的共模干擾在BTM 天線端口轉(zhuǎn)換為差模干擾被BTM 主機端接收而形成的,基于文獻(xiàn)[7]理論,可以采用在輔助逆變器負(fù)線端增加Y 電容器的方式來改變負(fù)線上共模電流回流路徑,進(jìn)而減小負(fù)線對外共模干擾(圖12)。測試結(jié)果表明,輔助逆變器負(fù)線端加裝0.47 μF 規(guī)格Y 電容器后,BTM 主機接收端干擾信號強度約降低10 dB(圖13),與其他無故障車輛的測試結(jié)果基本一致。車輛上線運行后,不再顯示BTM 數(shù)據(jù)異常故障。
圖12 Y 電容改變共模電流回流路徑Fig. 12 CM current loop with Y capacitor
圖13 加裝Y 電容后測試數(shù)據(jù)Fig. 13 Test data of CM current loop with Y capacitor
本文分析了車載BTM 電磁干擾的敏感源、干擾源以及耦合路徑,結(jié)合實際BTM 干擾案例進(jìn)行了驗證及BTM 干擾故障排查,并且從抑制干擾源角度與切斷耦合路徑角度給出了BTM 干擾抑制方案。測試結(jié)果顯示,所提方案能很好地抑制干擾,消除BTM 數(shù)據(jù)異常故障。后續(xù)將根據(jù)本文研究結(jié)果開展軌道交通車輛整車布局布線的量化研究,進(jìn)一步完善整車電磁兼容設(shè)計體系。