張國盛
(大冶有色金屬有限責(zé)任公司礦業(yè)分公司,湖北黃石 435101)
中深孔鑿巖臺車在礦山井下生產(chǎn)中具有重要意義,決定礦山生產(chǎn)任務(wù)完成效率和礦山經(jīng)濟效益,屬于礦山井下生產(chǎn)重要設(shè)備。介紹如何選擇適合礦山實際生產(chǎn)工況的中深孔鑿巖臺車,以及如何針對現(xiàn)有工況對既有的中深孔鑿巖臺車進行定制化改造。
銅綠山礦井下開采的生產(chǎn)工藝分掘進和采礦兩個環(huán)節(jié)。主要有以下流程:鑿巖、爆破、通風(fēng)防塵、排險(支護)、出礦(出渣)、運輸、提升、充填。采用的采礦方法為上向水平充填法、VCR 法及中深孔采礦法。ZY41D 中深孔鑿巖臺車施工采場位于-485 m 中段,頂板平坦有斜度,高度為3.5~3.8 m,采場溫度38 ℃以上,風(fēng)筒降溫??拙W(wǎng)參數(shù)為1 m×1 m,孔深為4.5 m。
為提升礦山井下采礦裝備水平,提高采掘機械化程度,降低員工勞動強度,進一步提高勞動生產(chǎn)率,依靠科技進步,實現(xiàn)“機械化換人,自動化減人”的工作目標。公司就ZY41D 型礦山井下中深孔鑿巖臺車在礦山的使用進行前期調(diào)研。同時采購一臺ZY41D 鑿巖臺車到井下進行試運行。
采購ZY41D鑿巖臺車主要參數(shù)如下:最大鉆孔深度13 400 mm,鉆孔直徑45~76 mm,轉(zhuǎn)彎半徑內(nèi)2270 mm、外4400 mm。
由于銅綠山礦井下特殊地質(zhì)條件以及采礦工藝特點,基礎(chǔ)型ZY41D 鑿巖臺車不能完全適應(yīng)礦山實際運行狀況。礦業(yè)分公司銅綠山礦組織技術(shù)人員跟車跟班,及時記錄運行工況及設(shè)備狀況,對設(shè)備運行狀況進行詳細記錄,并對部分內(nèi)容進行整改如下:
(1)工作系統(tǒng)油溫過高(65 ℃):在水循環(huán)管路增加1 個三通,加快散熱,油溫降至45 ℃,符合工作標準。
(2)空壓機夜班因電網(wǎng)電壓340 V 故障停車:處理巷道供電柜接觸不良后正常。
(3)后機架支撐油缸不工作:進出油路換向后正常。
(4)柴油機啟動機(馬達)不工作:處理電路接觸不良。
(5)處理因鑿巖巖渣堆積,鉆臂鋼絲繩斷裂。
(6)處理前后支撐油缸底腳因螺栓斷裂,底板松落。
(7)因繼電器損壞,更換電子起動馬達,控制線路整改。
(8)釬尾斷裂,更換1 根。
(9)針對臺車推進梁右邊不能打垂直孔的問題,完成對推進梁的整改。
在對上述運行中出現(xiàn)的一般性問題進行及時整改后,繼續(xù)觀察設(shè)備狀況。通過長達半年的使用,總結(jié)出以下問題,并針對現(xiàn)場工況提出改進措施,具體內(nèi)容如下:
(1)推進梁的伸縮補償量約為600 mm,臺車每次定位只能進行單排孔鑿巖,相比其他臺車作業(yè)增加移動、效率偏低。
(2)電機為水平安裝布局,空間緊湊,影響發(fā)動機等部位維護維修的工作效率。
(3)由于自動接桿裝置的安裝位置局限和井下照明條件影響,自動接桿較人工上鉆桿的效率低。
(1)對于鑿巖機在臺車推進梁右邊不能打垂直孔的問題,對小臂結(jié)構(gòu)重新論證設(shè)計,制作結(jié)構(gòu)件,對小臂進行拆除、更換。經(jīng)過現(xiàn)場試車、打孔,鑿巖機完全實現(xiàn)在臺車推進梁左右兩邊都能打垂直孔的要求。
(2)對于臺車空間緊湊,發(fā)動機等部位維修不便問題,按臺車維護標準與使用要求,加強日常維護和保養(yǎng),規(guī)范使用,降低臺車的故障率;廠家承諾提供更加快捷的技術(shù)保障服務(wù),及時解決臺車的疑難故障。
(3)自動接桿較人工上鉆桿效率低,主要是從安全生產(chǎn)考慮,避免人工接桿時作業(yè)人員暴露在作業(yè)面下可能存在的冒落、片幫風(fēng)險;如果操作人員通過實踐學(xué)習(xí),熟練掌握操作技能,自動接桿的效率會提高。
(4)在采場設(shè)計時,充分考慮ZY41D 鑿巖臺車行駛性能和通過能力,路面坡度設(shè)計在14°以內(nèi),可避免臺車傾翻的風(fēng)險。
通過多次技術(shù)交流,公司決定就以上運行中表現(xiàn)出的問題,提出改造方案,與設(shè)備制造商合作開發(fā)1 臺適合小型巷道工況的國產(chǎn)化鑿巖臺車來滿足礦實際生產(chǎn)需求。廠家根據(jù)礦定制要求(鑿巖斷面3300 mm×3300 mm、孔深13 m、孔徑51~64 mm、爬坡能力>17°)和采礦作業(yè)實際工況,正式立項研發(fā)。經(jīng)過數(shù)月攻關(guān),定制的ZY41D 鑿巖臺車到達礦業(yè)分公司銅綠山礦。
在廠家6 名技術(shù)管理服務(wù)專家的指導(dǎo)下,礦先后組織安排對ZY41D 鑿巖臺車進行地面實踐操作和維護保養(yǎng)培訓(xùn)、性能測試、整機解體、運輸、井下安裝和調(diào)試,并在安裝巷道進行鑿巖試車。隨后ZY41D 鑿巖臺車進入-485 m 中段北沿一分層9434 采場做鑿巖前準備。并開始在9434 采場開始試用鑿巖作業(yè)(垂直孔、鑿巖深度4.5 m、孔徑57 mm),并于10 日后結(jié)束撤出采場,累計鑿巖孔數(shù)113 個。期間,從ZY41D 鑿巖臺車入場到采場鑿巖作業(yè)結(jié)束,礦及廠家技術(shù)人員都跟隨現(xiàn)場,設(shè)備在采場鑿巖時16 h 跟班服務(wù),參與操作、指導(dǎo)、調(diào)試,發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題或故障,響應(yīng)及時,整改迅速。隨后,ZY41D 鑿巖臺車先后在9310、9437、5501 等3 個采場完成中深孔施工,廠家也多次到現(xiàn)場進行回訪、指導(dǎo),及時處理起動機、空壓機等故障,保證臺車的作業(yè)正常。
通過近6 個月的實際試用,礦與廠家對ZY41D 鑿巖臺車調(diào)試整改、適用性能等情況進行總結(jié)。
(1)安裝總功率53 kW,供電電壓380 V、50 Hz,符合井下供電等級要求。
(2)長寬高9.28×1.68×2.685(最低1.980)m,轉(zhuǎn)變半徑:外R4465、內(nèi)R2354,臺車在井下斜坡道、巷道和采場的通過性符合礦山實際使用要求。
(3)鑿巖工作斷面設(shè)計R 最小1500、R 最大1950,符合一般采場作業(yè)條件,推進梁可滿足扇形孔鉆孔需求。
(4)鉆桿為R32 螺紋,同K41 臺車鉆具通用。
(5)鉆機防卡釬設(shè)計,避免誤操作、設(shè)備故障擴大。
(6)ZY41D 主要部件均采用原裝進口及國際一線品牌,鑿巖機為法國蒙特貝、車橋及變速箱為美國德納、主油泵為力士樂等,實際使用性能尚好。
(1)K41 由于設(shè)備較窄且細長,致使其行走不穩(wěn)定,DL331由于設(shè)備尺寸較大,通過性較差,ZY41D 相對于K41 進行加寬,增加穩(wěn)定性,同時整體尺寸相對DL331 要小,有效保證其在礦井下巷道的通過性。
(2)ZY41D 加入集中潤滑泵,對整車除傳動部位之外的潤滑點進行一鍵整體潤滑,可有效提高維保效率,降低維保難度。
(3)K41 無自動接桿機構(gòu)、DL331 雖然帶自動接桿機構(gòu),但是由兩個油缸控制,出現(xiàn)不同步,導(dǎo)致接桿機構(gòu)不適用,目前兩設(shè)備均采用人工加接桿,ZY41D 具有自動接桿機構(gòu),雖然接桿時工作效率有所降低,但是減少工人勞動強度,在采場中施工更安全。
(4)備品備件價格較進口K41、DL331 低,成本更節(jié)約。
(5)ZY41D 臺車的鑿巖效率為孔深6 m,每天打孔18 個左右;孔深9 m,每天打孔11 個左右,比90 圓盤鉆機每天打8 個孔高,達到K41、DL331 水平。
ZY41D 鑿巖臺車作為一款專為滿足礦井實際生產(chǎn)條件而定制的鑿巖機,通過近一年的不斷改進與試用,基本上可以滿足銅綠山礦井下現(xiàn)有大部分采場的工況要求和中深孔施工條件。