徐德勝,王紅軍,吳文昌,潘永厚,吳金楊,周 義
(內(nèi)蒙古能源發(fā)電新豐熱電有限公司,內(nèi)蒙古烏蘭察布 012199)
大修作為火電機組生產(chǎn)運行中的一個重要環(huán)節(jié),具有改造項目多、工作量大、檢修時間緊、安全要求高、質(zhì)量驗收嚴(yán)、信息協(xié)調(diào)復(fù)雜以及投入資源大等特點。對于國產(chǎn)汽輪發(fā)電機組,每5~7 年必須進(jìn)行一次A 級檢修。機組容量在300 MW 及以上至500 MW 的檢修工期,應(yīng)該在50~58 d[1]。廠網(wǎng)分開后發(fā)電企業(yè)之間的競爭和電煤價格不斷上漲,發(fā)電企業(yè)的市場環(huán)境越來越惡劣,面臨的壓力日益加大。各發(fā)電企業(yè)不斷挖掘在成本管理的潛能,多措并舉進(jìn)行開流節(jié)源,固本增效。在機組大修中在保證安全的基礎(chǔ)上,如何提高檢修效率和減少成本成為電力企業(yè)管理實踐中需要迫切解決的課題。
在大修中,需要調(diào)動各種資源在有限的時間內(nèi)完成復(fù)雜的設(shè)備解體、修復(fù)、改造、重新組裝、調(diào)試任務(wù)。電廠內(nèi)部長期維護(hù)人員的配備,即采用自主檢修模式,一般只能滿足日常維護(hù)。至少6 年一次的機組大修,大部分檢修任務(wù)要采用外包模式。
自主檢修與外委檢修各有利弊。
機組的等級檢修,就是集中力量進(jìn)行規(guī)定時間的定量生產(chǎn)活動,涵蓋了安全管理、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收、資金費用管理、后勤保障等環(huán)節(jié)。新豐熱電有限公司設(shè)備部包括管理人員共有員工138 人,自主維護(hù)人員偏少,要想獨立完成本次1#機組A 級檢修十分困難。按照以往的慣例,把A 修項目全部外委出去,人工費需要500~700 萬元,不僅成本增加,而且機組檢修的安全、質(zhì)量、工期過分依賴于承包隊伍。
為了解決這一難題,新豐熱電有限公司創(chuàng)新自主聯(lián)合檢修模式,即以本公司人員為主要負(fù)責(zé)人,外協(xié)隊伍人員配合的檢修模式,這樣既能夠?qū)踩?、質(zhì)量、工期的把關(guān)責(zé)任掌握在自己手中,又能大量節(jié)約檢修人工費。外包隊伍的使用,實質(zhì)上相當(dāng)于短期的“用工派遣”,即只使用他們的一線工人,各項工程的管理人員(專業(yè)組長、工作負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)員)都為本廠職工。本廠管理人員,責(zé)任心強、要求嚴(yán)格、把關(guān)細(xì)致,使整體檢修工作從安全、質(zhì)量、工期都得到了極大保障。把承包閥門研磨的機床、電機檢修的機械拉到現(xiàn)場,讓工人在電廠作業(yè),節(jié)省了運輸成本和時間,質(zhì)量監(jiān)督也便利。本次檢修總的外聘人工費在240 萬元左右,與以往全部外包檢修人工費相比可節(jié)省約400 萬元。
在實施自主聯(lián)合檢修過程中,由于外委施工隊伍都是技術(shù)人員和力工,技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量驗收人、工作負(fù)責(zé)人、安全員都是電廠的,所有管理工作都是電廠方直接管理,雖然直接管理工作效率高,但也會導(dǎo)致“以管代包”,走向另一個極端。本廠負(fù)責(zé)安全、質(zhì)量的管理人員,本身就是組織檢修的管理人員,既是運動員又是裁判員,所以這種自己監(jiān)管自己的檢修模式存在過程控制、后期追溯的管理難題。
為保證檢修各項工作安全高效的開展,派駐紀(jì)檢組組織相關(guān)人員聯(lián)合成立1#機組A 修效能監(jiān)察組,全面督促各專項小組及相關(guān)部門,合理制定工作計劃。企業(yè)效能監(jiān)察是對企業(yè)管理的再管理,監(jiān)督的再監(jiān)督。針對安全保障、檢修作業(yè)、資金使用、物資供應(yīng)、燃料供應(yīng)、后勤管理、質(zhì)量把關(guān)驗收、工程結(jié)算等方面工作的安排、布置及完成質(zhì)量、效果等情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察,定期召開效能監(jiān)察專題會,查找問題,提出整改意見,防止工作不認(rèn)真、不作為、不廉潔的現(xiàn)象發(fā)生,起到了顯著作用。效能監(jiān)察小組成員每天深入檢修現(xiàn)場開展實地檢查,通過對各專業(yè)檢修過程的再監(jiān)督,對違反檢修規(guī)程的行為及時糾正,對管理缺陷及時提出,并下發(fā)監(jiān)察建議書,令其按期整改。通過在1#機組A 修期間開展專項效能監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)管理缺陷、糾正行為偏差,對檢修過程的各個環(huán)節(jié)均起到顯著實效。安全保障落實到位、質(zhì)量監(jiān)督效果明顯、后勤保障措施得當(dāng)、員工認(rèn)可,物資領(lǐng)用合規(guī)合法、合同簽訂程序規(guī)范[3]。
新豐熱電公司1#機組從6 月28 日開始進(jìn)行A 級檢修,經(jīng)過全體參戰(zhàn)人員45 d 的連續(xù)奮戰(zhàn),8 月11 日正式并網(wǎng)運行,比計劃工期50 d 提前5 d 完成,啟動后機組安全穩(wěn)定,各項參數(shù)優(yōu)良,節(jié)能效果顯著。截止2020 年4 月11 日,1#機組安全穩(wěn)定運行240 d。實現(xiàn)了“修的好、起的來、帶的滿、穩(wěn)的住”的總體目標(biāo)。整個A 修中,沒有發(fā)人身傷害事件,設(shè)備損壞事件,設(shè)備偷盜事件,環(huán)境污染事件,檢修費用控制在預(yù)算范圍,外委合同簽訂及驗收結(jié)算都合法合規(guī)。
新豐熱電公司在機組大修中,借鑒勞動派遣模式,將外委施工的外包單位的技術(shù)人員或工人直接納入電廠的檢修班組中,包括檢修用的機床、加工機械等都運輸?shù)綑z修現(xiàn)場。這種自主聯(lián)合檢修模式,減少了管理環(huán)節(jié),提高了檢修效率,節(jié)約了勞動力成本。
由于直接管理外包單位的工人,安全質(zhì)量的保證體系全部掌握在甲方,保證體系增強了,監(jiān)督體系減弱了。為此引入了效能監(jiān)察體系。在等級檢修中,效能監(jiān)察的介入可以有效監(jiān)督各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行,保證整個檢修全過程,促進(jìn)管理提質(zhì)。通過本次檢修實踐,建立的自主聯(lián)合檢修模式和效能監(jiān)察體系,科學(xué)、合理、可行,可在其他電廠的機組檢修中推廣應(yīng)用。