郭 考
(河鋼宣鋼技術(shù)中心,河北張家口 075100)
河鋼宣鋼煉鐵廠1#、2#360 m2燒結(jié)機分別于2008 年4 月、2010 年3 月建成投產(chǎn)。雙機投產(chǎn)運行一段時間后,燒結(jié)機布料、機尾溜槽、成品運輸溜槽等設(shè)備、設(shè)施逐漸顯露出一些不足和缺陷。溜槽中襯板脫落、緩沖倉粘倉等問題時常發(fā)生,部分設(shè)備正常點檢不便,不易查找發(fā)現(xiàn)隱患,造成突發(fā)性生產(chǎn)事故較多,設(shè)備故障率高,嚴(yán)重影響燒結(jié)生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,引起燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量波動。為此,公司逐步實施了一系列技術(shù)改造,極大地穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)工藝過程,取得良好效果。
1.1.1 緩沖倉增上活動襯板
公司1#、2#燒結(jié)機緩沖倉襯板原設(shè)計全部為固定襯板,在現(xiàn)有入燒原料條件下,生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)襯板粘結(jié)混合料,造成緩沖倉蓬、堵、下料不暢,嚴(yán)重影響燒結(jié)布料效果,且對粘料進行處理時需要停料和停產(chǎn),導(dǎo)致燒結(jié)過程不穩(wěn)、連續(xù)性不強。2012 年7 月,在1#燒結(jié)機緩沖倉內(nèi)下部北側(cè)增上一塊活動襯板,進行處理緩沖倉粘料實驗,取得較好效果。2012 年9 月,完成1#燒結(jié)機緩沖倉內(nèi)下部增上2 塊活動襯板工作;同年11月,完成2#燒結(jié)機增上活動襯板改造工作。由于活動襯板與緩沖倉倉壁未固定死,開啟時襯板與緩沖倉倉壁發(fā)生碰撞,產(chǎn)生劇烈振動,粘結(jié)物料被振動脫落,處理粘倉效果較好,解決了日常生產(chǎn)中因處理襯板粘料時,既要停料、停產(chǎn)又要消耗大量的人力、物力的難題,燒結(jié)生產(chǎn)工藝過程明顯趨于穩(wěn)定。
1.1.2 緩沖倉倉頂東側(cè)開孔
當(dāng)緩沖倉中上部發(fā)生粘料,在不停機情況下進行處理時,因緩沖倉蒸汽量大、視線不清和梭式小車行走的影響,處理效率低下。對燒結(jié)過程參數(shù)及燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量都有很大影響,且存在較大安全隱患。為此于2013 年完成1#、2#燒結(jié)機緩沖倉倉頂東側(cè)開孔工作。改進后高壓水管通過這些小孔插入,可直接打在粘料的底部,處理緩沖倉上部粘料效果較好,時間較以前縮短一半,改善了勞動環(huán)境,消除安全隱患。
1.1.3 布料11 輥改造
公司燒結(jié)機布料11 輥的原設(shè)計有一定弧度,使用一段時間后,第6~9 根輥極易被磨損,導(dǎo)致使用壽命短,檢修更換頻次多,嚴(yán)重影響偏析布料效果。偏析布料是一種強化燒結(jié)工藝的有力措施,燒結(jié)機控制偏析布料的理想目標(biāo)是使混合料粒度沿臺車垂直斷面自上而下地逐步變粗,實現(xiàn)料層透氣性的總體改善[1]。2013 年、2015 年,完成1#、2#燒結(jié)機11 輥改直線9 輥的改造工作。改造后局部磨損嚴(yán)重現(xiàn)象得到有效控制,使用壽命延長,減少了頻繁更換對燒結(jié)的影響,為穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn)創(chuàng)造條件。
1.1.4 增上布料扇形閥
2018 年6 月、2019 年3 月,完成1#、2#燒結(jié)機緩沖倉增裝扇形閥升級改造工作,有效控制緩沖倉均勻出料,使泥輥下料更加趨于均勻、穩(wěn)定,為保燒結(jié)料面布滿、布平及實施較低混合料水分燒結(jié)創(chuàng)造了條件。
1.1.5 鋪底料倉擺式漏斗加篦子、下部增設(shè)小門
公司鋪底料倉原設(shè)計基本屬于封閉設(shè)備,對倉內(nèi)襯板進行檢查或更換時,只能從較小的倉口進入,極不方便,維護時間長。2015 年7 月、8 月,分別在1#、2#燒結(jié)機鋪底料倉下部南側(cè)加裝小門,便于檢查和維護時進入,節(jié)約檢查和維護時間。
2017 年,在鋪底料倉擺式漏斗上部加裝Φ10 mm 圓鋼制作、間隙100 mm 的篦子。將雜物、鐵器擋在篦子上部,便于及時取出,防止進入到擺式漏斗下部,發(fā)生卡堵現(xiàn)象,造成鋪底料局部斷料或虧料、不均,影響鋪底料布料的穩(wěn)定。一旦擺式漏斗下部發(fā)生鐵器卡堵現(xiàn)象,處理相當(dāng)困難,往往需要停機、停產(chǎn)。
1.1.6 柔傳北側(cè)開人孔門
據(jù)資料介紹,燒結(jié)機彎軌使用后變形或移位,將使星輪和彎道的相對位置發(fā)生改變,從而使臺車在彎道運行時出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,導(dǎo)致運行阻力激增而遠遠超出其計算阻力,輕者加劇“頓車”現(xiàn)象,重者可導(dǎo)致燒結(jié)機過載停車[2]。南(京)鋼180 m2燒結(jié)機,由于頭、尾部曲軌的間距已超過所允許誤差范圍,因此常引起臺車在上下翻轉(zhuǎn)時振動、磕碰,以及臺車進入回車道時發(fā)生起拱等現(xiàn)象[3]。因該公司燒結(jié)機頭部彎道部位北側(cè)為封閉狀態(tài),不易進行直接點檢和維護。為此2014 年5 月,完成1#、2#燒結(jié)機頭部北側(cè)開人孔門,使職工點檢和維護更加方便,能及時發(fā)現(xiàn)消除隱患,為保證設(shè)備穩(wěn)定運行提供保障。
1.1.7 燒結(jié)機風(fēng)箱間隔風(fēng)板改進
2013 年利用檢修時間,對1#燒結(jié)機1#、2#、3#風(fēng)箱之間的風(fēng)箱隔風(fēng)板進行改進,在內(nèi)部澆灌澆注料,使用壽命得以延長。生產(chǎn)過程中根據(jù)料層實際透氣性,調(diào)整最佳點火負壓,為控制燒結(jié)終點提供有效手段。2016 年,完成2#燒結(jié)機風(fēng)箱隔風(fēng)板改進工作。
1.1.8 單輥溜槽耐磨塊改進
燒結(jié)機機尾設(shè)施要不間斷受到高溫?zé)Y(jié)礦沖刷和磨損,其耐磨程度直接影響燒結(jié)生產(chǎn)的連續(xù)性。公司1#、2#燒結(jié)機機尾單輥溜槽耐磨塊尺寸原設(shè)計為850 mm×250 mm×200 mm,尺寸較大,更換操作時間長、難度大。為此將大塊耐磨塊改型為120 mm×250 mm×150 mm 的小耐磨塊,并于2012 年7 月和11月,完成1#、2#燒結(jié)機單輥耐磨塊尺寸改造工作。使耐磨塊更換更加簡便、快捷,節(jié)省檢修維護更換時間,耐磨塊尺寸改小后,減少了脫落后堵溜子事故。
1.1.9 單輥副溜子襯板改進
單輥副溜子原是倉壁加襯板結(jié)構(gòu),投產(chǎn)一段時間后,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)多起因襯板脫落造成的較大生產(chǎn)事故。為此于2013 年3 月,改造完成1#燒結(jié)機單輥副溜子襯板。將溜子內(nèi)襯板取掉,焊上厚10 mm 的格子板,并在其中澆灌耐磨料。改造后,燒結(jié)單輥副溜子使用壽命明顯延長,徹底杜絕襯板脫落引起的生產(chǎn)事故,極大穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)過程。2016 年,改造完成2#燒結(jié)機。
1.2.1 配料鐵混料皮帶秤下料口增上篦子
2012 年,開始逐步在配料圓盤鐵混料皮帶秤出口安裝間隙120 mm 的篦子,2018 年將篦子間隙縮小為80~100 mm。使100 mm 以上物料不再進入燒結(jié)工藝系統(tǒng),大塊物料卡布料扇形閥引起的拉鉤、虧料等現(xiàn)象大幅度減少,布料均勻、平整度提高,為生產(chǎn)過程中燒結(jié)終點的穩(wěn)定控制提供了保障。
1.2.2 混合機筒體襯板導(dǎo)料壓條改造
公司燒結(jié)混合機筒體原襯板導(dǎo)料壓條為75 角鋼,生產(chǎn)中粘料嚴(yán)重,導(dǎo)致滾筒電機負荷不斷增大,設(shè)備隱患多。從2012 年開始,逐步改造混合機筒體襯板導(dǎo)料壓條,將混合機筒體原導(dǎo)料壓條由75 角鋼改為45 角鋼,由12 條減少到10 條。改造后混合機滾筒粘料厚度減少20 mm,混合機運轉(zhuǎn)負荷減輕,電機電流平均下降約6 A,混合機設(shè)備系統(tǒng)運行穩(wěn)定性提高,故障率明顯降低。
1.3.1 皮帶溜槽改造
逐步改造成品系統(tǒng)輸出皮帶溜槽,在易磨損的部位內(nèi)側(cè)補焊方鋼替代襯板,防止襯板脫落堵溜槽以及劃傷皮帶事故,并在溜槽內(nèi)部形成臺階,減小轉(zhuǎn)運落差,實現(xiàn)料磨料,降低燒結(jié)礦運輸過程中摔打、磨損程度,保證燒結(jié)礦粒級。
1.3.2 增上落地系統(tǒng)
2013 年,完成在入篩前增上落地溜子項目,生產(chǎn)過程中凡出現(xiàn)生燒或質(zhì)量波動情況,必須進行落地處理,減少質(zhì)量差的返礦大量進入配料返礦倉,確保循環(huán)返礦配比不得進行大比例調(diào)整,極大地促進了燒結(jié)工藝的穩(wěn)定。
1.3.3 關(guān)鍵部位增加監(jiān)控
逐步在33#、35#、45#、67#、69#成品皮帶溜槽附近安裝視頻監(jiān)控,便于及時發(fā)現(xiàn)溜槽出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象并進行處理,防止事故進一步擴大化。安裝視頻監(jiān)控后,多次發(fā)現(xiàn)溜子堵塞現(xiàn)象,并在較短時間內(nèi)得到處理,防止了皮帶磨斷、設(shè)備受損等較大事故的發(fā)生,取得較好效果。
2014 年,改造完成燃料破碎系統(tǒng),將原料庫東邊兩個鐵料倉進行修整用來存放燃料,并將8#供料皮帶延長,使燃料破碎系統(tǒng)的燃料倉由2 個增加到4 個,焦粉和無煙煤破碎時得以分開,減少混破現(xiàn)象,為燒結(jié)生產(chǎn)工藝穩(wěn)定控制奠定基礎(chǔ)。
(1)燒結(jié)布料效果明顯改善,燒結(jié)機臺面出現(xiàn)拉溝次數(shù),平均由實施前的每班6 次降低到目前不到1 次;緩沖倉懸、蓬現(xiàn)象減少,且處理緩沖倉粘料時間平均由以前的60 min 減少到15 min;2017 年以后,未發(fā)生過因燒結(jié)機機尾溜槽和成品皮帶溜槽襯板脫落引起的事故;鋪底料倉擺式漏斗上部加裝篦子后,杜絕了鋪底料局部虧料、斷料現(xiàn)象。燒結(jié)生產(chǎn)過程連續(xù)性、穩(wěn)定性明顯增強。
(2)在燒結(jié)機頭部柔傳北側(cè)以及鋪底料倉下部南側(cè)開人孔門,使崗位職工對隱蔽部位的設(shè)備點檢與維護更加方便、快捷,有利于及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備、設(shè)施隱患,延長設(shè)備使用周期,節(jié)約成本等。