孫豐濤,王公華,陳 濤,丁淑英
(1.兗煤藍(lán)天清潔能源有限公司,山東 鄒城 273500;2.兗州煤業(yè)股份有限公司,山東 鄒城273500)
由于潔凈煤示范項(xiàng)目屬于新工藝生產(chǎn),在型煤壓制成型方面存在著制約項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、達(dá)效的一些瓶頸問(wèn)題。因此探索制約瓶頸問(wèn)題的有著重要的意義,也是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、達(dá)效目標(biāo),成功打造國(guó)內(nèi)一流潔凈煤生產(chǎn)基地的必然要求。
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝20 t/h成型機(jī)5臺(tái),10 t/h成型機(jī)10臺(tái),通過(guò)多次調(diào)試運(yùn)行,系統(tǒng)成型機(jī)總體產(chǎn)能目前約為40%,且同型號(hào)不同成型機(jī)間產(chǎn)能差異較大(達(dá)產(chǎn)率20% ~60%);產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,同一時(shí)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量差異較大(冷壓強(qiáng)度100 N~1 000 N),造成產(chǎn)品在后序的轉(zhuǎn)運(yùn)、篩分[1]、入倉(cāng)、包裝后出現(xiàn)破碎率偏高的現(xiàn)象。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,煤粉通過(guò)氣力輸送進(jìn)入成型機(jī)緩沖倉(cāng)時(shí)對(duì)成型機(jī)的正常運(yùn)行造成影響,出現(xiàn)主機(jī)電流下降,出球量降低甚至不出球,產(chǎn)品質(zhì)量下降等現(xiàn)象,對(duì)生產(chǎn)造成了影響。
潔凈煤生產(chǎn)系統(tǒng)中15臺(tái)成型機(jī)是全廠的核心設(shè)備,直接決定著項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)、達(dá)效。根據(jù)設(shè)計(jì)和廠家技術(shù)承諾,成型機(jī)輥套使用壽命不低于3 000 h,但在試生產(chǎn)過(guò)程中,已先后有9臺(tái)成型機(jī)出現(xiàn)輥套開(kāi)裂損壞,部分輥套使用時(shí)間不足承諾壽命的十分之一,個(gè)別成型機(jī)輥套出現(xiàn)多次開(kāi)裂。加之輥套加工更換周期一般較長(zhǎng)(大于1個(gè)月),同時(shí)圍繞成型機(jī)的給料螺旋、預(yù)壓螺旋、返料螺旋、斗提機(jī)、振動(dòng)篩等輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中故障偏高,部分設(shè)備的軟聯(lián)接、軸端等處仍有漏粉現(xiàn)象,對(duì)生產(chǎn)組織造成較大影響。
項(xiàng)目前期開(kāi)展的試驗(yàn)和中試系統(tǒng)中,3 t、5 t成型機(jī)產(chǎn)量雖然較低,但型煤完整率較高,球形較好,冷壓和跌落強(qiáng)度[2]等質(zhì)量指標(biāo)也較高,且質(zhì)量均勻。成型機(jī)大型化后存在質(zhì)量不穩(wěn)定,特別是同一機(jī)器同一時(shí)間生產(chǎn)出的型煤個(gè)體間質(zhì)量強(qiáng)度差別大的問(wèn)題表明:輥?zhàn)訖M向尺寸變大后,煤粉在壓輥的全斷面出現(xiàn)吃料不均勻的現(xiàn)象,致使部分成型后的型煤密度和強(qiáng)度出現(xiàn)較大偏差。
本項(xiàng)目就粉料的堆密度變化規(guī)律、球窩形狀及尺寸、預(yù)壓給料裝置與壓輥的匹配適應(yīng)性等方面進(jìn)行研究、設(shè)計(jì)優(yōu)化和試驗(yàn)。主要對(duì)20 t、10 t成型機(jī)分別進(jìn)行以下幾個(gè)方面的研究試驗(yàn):
(1)優(yōu)化設(shè)計(jì)預(yù)壓螺旋倉(cāng)體結(jié)構(gòu)、螺旋壓縮比及排氣結(jié)構(gòu),找出影響粉料密度穩(wěn)定性的因素并加以解決;
(2)研究和試驗(yàn)預(yù)壓螺旋出料口與輥套的成型區(qū)最佳匹配性,達(dá)到預(yù)壓料區(qū)的封閉性能,以提高壓制料區(qū)內(nèi)的料壓;
(3)研究和試驗(yàn)輥套成型區(qū)尺寸匹配性,重點(diǎn)向兩個(gè)不同的方向分別作對(duì)比試驗(yàn):一是與預(yù)壓螺旋配合向全輥面統(tǒng)一布料設(shè)計(jì);二是減小單個(gè)成型區(qū)尺寸,將一個(gè)輥套分為兩個(gè)完全隔離的給料成型空間。
(4)成型機(jī)運(yùn)行工藝研究與試驗(yàn),采用恒力矩驅(qū)動(dòng)控制,合理選取現(xiàn)場(chǎng)料位、電流等反饋信號(hào),并將反饋信號(hào)參與到現(xiàn)場(chǎng)控制中,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。
潔凈煤生產(chǎn)過(guò)程中,煤粉由煤粉制備車(chē)間通過(guò)長(zhǎng)度約200 m的氣力輸管道送至該倉(cāng),單臺(tái)輸送能力為40 t/h,輸送氣體壓力為0.5 MPa。經(jīng)過(guò)試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)該藏容積較小,受氣力影響,煤粉沉降不充分,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致成型機(jī)不出球,且倉(cāng)內(nèi)形成正壓,冒粉嚴(yán)重。后經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)增加了一級(jí)緩沖倉(cāng),增大其容積和負(fù)壓收塵,有效解決了輸送時(shí)倉(cāng)體冒粉和成型機(jī)不出球的問(wèn)題。但目前給料系統(tǒng)運(yùn)行中,在一級(jí)緩沖倉(cāng)新料及返料同時(shí)通過(guò)斗提進(jìn)入二級(jí)緩沖倉(cāng)時(shí),仍存在對(duì)成型機(jī)運(yùn)行造成一定產(chǎn)量和質(zhì)量影響的問(wèn)題。且給料不均勻、不穩(wěn)定堵設(shè)備等問(wèn)題時(shí)常發(fā)生,對(duì)生產(chǎn)造成一定影響。
針對(duì)上料斗提、水平給料螺旋、預(yù)壓螺旋整體自動(dòng)化穩(wěn)定運(yùn)行配合研究,同時(shí)對(duì)各關(guān)聯(lián)設(shè)備間的物料運(yùn)行狀況、暢通性進(jìn)行分析,增加料位檢測(cè),對(duì)二級(jí)緩沖倉(cāng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)和試驗(yàn),增加二級(jí)緩沖倉(cāng)穩(wěn)定料層高度,保持預(yù)壓螺旋進(jìn)出物料平衡,同時(shí)保證進(jìn)入預(yù)壓螺旋倉(cāng)物料的相對(duì)穩(wěn)定性和均勻性。
成型機(jī)對(duì)輥設(shè)計(jì)為一個(gè)固定,另一個(gè)采用液壓油缸頂緊活動(dòng)的模式,通常兩輥縫最小間隙設(shè)計(jì)為2 mm,設(shè)計(jì)有機(jī)械限位裝置。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中由于液壓系統(tǒng)緩沖不足,易造成對(duì)輥間隙波動(dòng)大,導(dǎo)致部分區(qū)域型煤間隙部分厚度增大至4~10 mm不等,形成大塊連片,型煤成型差,易破碎。
本文對(duì)液壓系統(tǒng)壓力、管路設(shè)計(jì)及配備、緩沖蓄能等環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)系統(tǒng)分析計(jì)算,結(jié)合設(shè)備部件設(shè)計(jì)強(qiáng)度和試生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整和試驗(yàn),同時(shí)對(duì)輥縫檢測(cè)精度和可靠性進(jìn)行評(píng)估、試驗(yàn),確保輥縫檢測(cè)數(shù)據(jù)精確可靠,為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制運(yùn)行提供真實(shí)信息,進(jìn)而保證機(jī)器運(yùn)行的穩(wěn)定性,提高產(chǎn)品成型效果和質(zhì)量。按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,待完成1臺(tái)20 t和1臺(tái)10 t成型機(jī)的給料系統(tǒng)、壓輥成型系統(tǒng)穩(wěn)定性控制研究和試驗(yàn)后,形成完整的研究和試驗(yàn)報(bào)告,綜合分析是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),同時(shí)系統(tǒng)總結(jié)好研究和試驗(yàn)期間的各種措施及有關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),作為下一步實(shí)施剩余成型機(jī)系統(tǒng)的研究與試驗(yàn)的依據(jù)。
(1)大幅度提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)年產(chǎn)20萬(wàn)噸潔凈煤測(cè)算,可實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本500萬(wàn)元/年。
(2)在一定程度上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人的目標(biāo),減少人工崗位5個(gè),減少人工成本50萬(wàn)元/年。
(1)成型系統(tǒng)和包裝系統(tǒng)優(yōu)化后,大幅提升了安全、環(huán)境、職業(yè)健康水平。
(2)產(chǎn)能及質(zhì)量大幅提升,能夠?yàn)楸狈降貐^(qū)冬季供暖供應(yīng)更多的清潔能源,減少散煤燃燒造成的大氣環(huán)境污染,在潔凈型煤生產(chǎn)行業(yè)中具有廣闊的示范推廣前景。
(3)設(shè)備安全性、穩(wěn)定性大大提高,檢修維護(hù)工作量大大降低。
綜上所述,通過(guò)潔凈煤生產(chǎn)系統(tǒng)制約瓶頸優(yōu)化研究與應(yīng)用項(xiàng)目研究,潔凈煤生產(chǎn)系統(tǒng)原煤輸送、壓制成型、包裝等各個(gè)環(huán)節(jié)功能得到完善,大大降低了生產(chǎn)系統(tǒng)粉塵泄露,提高了生產(chǎn)效率。同時(shí),減少生產(chǎn)場(chǎng)所職工人數(shù),降低了職工患職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn)。潔凈煤項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效后,可生產(chǎn)出更多的高質(zhì)量的產(chǎn)品,為北方地區(qū)冬季供暖供應(yīng)更多的清潔能源,減少散煤燃燒造成的大氣環(huán)境污染,在潔凈型煤生產(chǎn)行業(yè)中具有廣闊的示范推廣前景,并具有良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。