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      大采高工作面過頂部平行空巷技術研究

      2020-01-17 06:47:24
      煤礦現(xiàn)代化 2020年1期
      關鍵詞:空巷冒頂A型

      姚 晨

      (霍州煤電集團霍寶干河煤礦 ,山西 霍州 031400)

      山西晉城地區(qū)主采3#煤層,平均厚度6m,為優(yōu)質無煙煤。隨著開采技術成熟,工作面有加長加寬趨勢,以晉煤集團成莊礦為例,2015年之前,工作面傾向長度平均在260m以下,2018年已經逐步增加到300m~350m,工作面走向長度由1500m逐步增加到2000m~2500m。由于下一工作面回采巷道、切眼往往提前掘進,工作面設計加長加寬后,必然導致原來掘進的切眼廢棄,在回采中形成空巷,產生不利影響[1~2]。本文以成莊礦5313大采高工作面過原切眼為例,進行過頂部平行空巷技術研究。

      1 工程背景

      山西省晉煤集團成莊礦5313工作面原設計順槽長度1500m,工作面寬度260m,采用一次采全高全部垮落法后退式采煤方法,在上一工作面5312回采時,回采巷道53131巷、53132巷、切眼已經提前掘進完畢。其中切眼掘進采用沿頂掘進方式,初始寬度5m,初始高度3m,然后進行擴幫、起底,最終寬度8m,最終高度6m,目前已經進行擴幫,尚未起底。根據礦方生產計劃,決定將5313工作面走向長度增加到2300m,為保留已經掘進的53131巷和53132巷,傾向長度不變。如圖1所示。

      當工作面揭露原切眼時,頂部前方8m范圍將形成空頂,且貫穿整個工作面傾向長度,如圖2所示。在超前支承壓力作用下,極容易發(fā)生冒頂事故,對回采造成嚴重威脅,必須進行處理。

      圖1 工作面加長示意圖

      圖2 支架過原切眼空巷示意圖

      2 原切眼空巷工程特性分析

      2.1 處理思路

      由于采高大、空頂距離大,且貫穿整個工作面,影響極為嚴重,單純采用錨索加強支護、單體柱加強支護、充填支柱,均無法提供確切的安全保障,因此計劃對整個空巷進行充填,使其與頂?shù)装逍纬梢粋€整體,提供更好的承載受力環(huán)境,保證頂板安全。

      2.2 工程特性

      空巷充填屬于中型充填工程,其工程特性如下:

      1)不必要建立地面充填站,可以直接在井下布置充填泵站;

      2)空巷充填屬于低壓灌注,對注漿泵流量要求高,對壓力要求較小,需采用大流量注漿泵;

      3)預計整巷充填體積6240m3,必須控制單立方充填成本;

      4)53131巷一側高于53132一側,平均坡度6°,有利于材料在空巷內自流充填.

      3 原切眼空巷治理技術方案

      3.1 空巷充填材料

      采用高水充填材料,分A型和B型,分別加水攪拌,水灰比4∶1,兩種單液漿流動性好、性能穩(wěn)定,可以滿足遠距離輸送,混合后約15min完全失去流動性 ,45min~60min 初 凝 ,1d 強 度 1.1MPa,7d 強 度2.2MPa。

      高水充填材料成本1100元/t,水灰比4∶1,充填體密度約1.1m3/t,單位體積材料消耗量0.22t/m3,單位體積充填材料成本約242元/m3,總計材料消耗約150萬元。與搬家倒面相比,具有極大的技術經濟優(yōu)勢。

      3.2 泵站布置

      在53131巷,原切眼往外300m一處硐室內布置充填泵站,包括ZBYSB100/20-18.5kW雙液注漿泵1臺,輸漿速度100L/min,JB150電動攪拌桶4個,分為2組,分別用于制作A型和B型漿液,每組2個攪拌桶出口采用三通截止閥連接,通過開關閥門實現(xiàn)間隔制漿,連續(xù)輸漿。

      3.3 管路布置

      A型和B型兩種漿液單獨輸送,布置兩趟管路,采用DN32高壓膠管,混合管采用1根10m長高壓膠管。

      3.4 分段充填方式

      為保證充填效果,通過設置隔離擋墻進行分段倒退充填,每60m為一段,分為5段,最后一段20m。為保證每段內漿液自流更加充分,在每段頂部設置導流管,倒流管末端鄰近上一段擋墻,如圖3所示。

      圖3 空巷內分段充填示意圖

      4 效果考察

      4.1 材料消耗量

      提前5個月進行空巷充填作業(yè),每日3班進行,日充填體積約120m3,累計工期58d。實際消耗高水充填材料1410t,材料成本155萬元。

      4.2 充填效果

      工作面揭露原切眼空巷時,充填體固結良好,充分接頂,未發(fā)生片幫、冒頂現(xiàn)象,工作面順利通過原切眼僅用2d,實現(xiàn)了過頂板空巷快速安全回采。

      工作面通過此區(qū)域時,采高降低至3.2m,盡可能減小充填材料對煤質影響。

      5 結 論

      1)工作面加長后,原切眼形成空巷,對回采產生極為不利的影響,容易發(fā)生冒頂事故;

      2)采用高水充填材料,降低了充填成本,采用遠距離泵送、分段充填方式對原切眼空巷進行整巷充填;

      3)該充填方式速度快、工期短,工作面僅用2d順利通過原切眼,未發(fā)生片幫、冒頂,實現(xiàn)了過空巷安全快速回采。

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