文/吳劉洋 羅 虎
水害及瓦斯是影響煤礦安全生產的重大威脅。近年來,隨著礦井開采深度的增加,地質條件越來越復雜,煤層的瓦斯壓力及瓦斯含量隨之增加,煤礦安全生產形勢變得更加嚴峻,針對水害與瓦斯災害的治理手段及措施要求也更加細致、嚴格,導致礦井的開采成本越來越高,開采效率越來越低。為解決這一問題,安徽恒源股份有限公司祁東煤礦基于水害、瓦斯災害治理思路,在祁東煤礦8237工作面進行了煤層底板定向超前探查鉆孔“一孔多用”技術研究及實驗施工,有效解決了水害、瓦斯治理與降低開采成本、提高開采效率相矛盾的問題,為礦井水害及瓦斯治理提供了有益借鑒。
1.礦井概況
祁東煤礦為煤與瓦斯突出礦井,水文條件為極復雜型,主采的32、61、71、82、9煤均為突出煤層。礦井設計年產量為180萬t/a,采用兩個水平開采,一水平標高為-420~-600m(風氧化帶下限~回采上限單獨統計),二水平標高為-600~-800m。
2.工作面概況
8237工作面位于井田東翼一水平三采區(qū),該區(qū)域地質條件簡單,整體為一單斜構造,傾向在北西向與北東向之間,傾角為10°~15°之間,平均13°,工作面平均傾向寬203m,走向長1550m。8237工作面布置在7135、7137工作面卸壓保護范圍內,實測工作面最大殘余瓦斯含量5.1438m3/t,下伏9煤距82煤法距約10m,9煤在該范圍受巖漿巖侵蝕,純煤厚0.96~1.65m,原始瓦斯含量10.95m3/t。
3.探查及瓦斯治理的必要性
根據《安徽省煤礦防治水和水資源化利用管理辦法》(皖經信煤炭[2017]218號)文件規(guī)定,存在陷落柱突水威脅的區(qū)域,水文地質條件類型為復雜及以上的礦井的新水平、新采區(qū)掘進時,必須同時采用物探、鉆探等方法循環(huán)探查工作面前方及頂(底)板富水情況,發(fā)現異常立即停止作業(yè)。8237風巷、機巷及切眼在掘進施工前必須進行超前探查。
8237工作面采取切頂卸壓沿空留巷技術,“Y”型通風方式進行通風,工作面回采期間瓦斯主要來源:一是工作面裸露煤壁涌出的瓦斯;二是回采過程中落煤瓦斯;三是采空區(qū)內遺落煤中解吸出來的瓦斯;四是下伏9煤卸壓瓦斯。
采取分源法預測工作面瓦斯涌出量,下伏9煤卸壓瓦斯占工作面總瓦斯涌出量的比例高達68.4%,在回采過程中下鄰近層9煤受采動影響產生卸壓瓦斯,通過升浮擴散及滲流的作用,從下部通過底板影響帶的裂隙向上部擴散進入采空區(qū),工作面回采期間大量9煤卸壓瓦斯從采空區(qū)和綜采支架架間涌出,嚴重制約工作面安全回采。只要8237工作面下伏9煤卸壓瓦斯能夠得到有效治理,就能保證工作面安全高效回采。
1.鉆場布置
為使鉆孔在底板中開孔施工,選擇在三采區(qū)東翼1#瓦斯抽采巷聯巷及8237機巷內施工鉆場。三采區(qū)東翼1#瓦斯抽采巷聯巷鉆場位于82煤底板、9煤頂板,8237機巷鉆場在巷道上幫按坡度0°施工,鉆場長×寬×高=12m×5.5m×2.6m。
2.鉆孔布置
鉆孔布置在煤層底板砂質泥巖中,距下伏9煤頂板法距2~5m,控制到風巷向上30m,風巷向下90m,鉆孔沿煤層傾向方向間距30m,鉆孔孔深500~550m。
(1)鉆孔施工。三采區(qū)東翼1#瓦斯抽采巷聯巷定向鉆場內鉆孔采用ZDY12000LD型全液壓坑道定向鉆機施工,8237機巷定向鉆孔選用ZDY6000LD(B)型全液壓坑道定向鉆機施工。
鉆孔開孔孔徑Φ120mm,施工至不小于21m不大于25m孔深后改用Φ193mm鉆頭擴孔,并埋設Φ146mm、有效長度不小于20m的單層地質管,套管壁厚不小于6.0mm,在套管孔口處加設法蘭盤,安裝孔口閘閥。用水灰比1:1水泥漿液進行注漿固管,養(yǎng)護期不小于72小時,養(yǎng)護期滿后做耐壓試驗,壓力不小于8.1Mpa,且穩(wěn)定時間不少于30min。耐壓試驗結束后采用定向鉆進技術將鉆孔施工至設計要求位置。
(2)鉆孔壓裂。鉆孔終孔后反復沖洗,將孔內鉆屑盡可能沖出孔外,孔口安裝注漿盤,利用2ZBQ-10/16型風動注漿泵將靜壓水加壓通過注漿管壓入孔內,對鉆孔進行反復壓裂,壓裂后孔內下入鉆具采用壓風吹凈孔內積水。全部完成后并入抽采系統進行抽采。
為達到一孔多用的目的,在工作面區(qū)段采掘活動前施工鉆場沿著煤層底板向切眼方向布置定向長鉆孔,進行超前探查及瓦斯抽采。在采掘活動前后,定向長鉆孔起到超前探查、采前預抽、采中攔截臨近層卸壓瓦斯作用。
1.超前探查
定向長鉆孔在掘進活動前,首先作為超前探查鉆孔探清工作面前方底板富水、地質構造等情況,發(fā)現異常立即停止作業(yè)。
2.采前預抽
對定向長鉆孔利用高壓水進行壓裂,使煤層底板及下伏煤層頂板原生裂隙及次生裂隙張開,裂隙之間相互溝通,通過多次重復壓裂沖洗,促進裂隙延伸,在高負壓抽采的狀態(tài)下,本煤層及下伏煤層瓦斯通過裂隙滲透至鉆孔,最終被抽送至地面進行利用,進一步降低了煤層的瓦斯壓力及瓦斯含量。
3.采中攔截臨近層卸壓瓦斯
在工作面回采過程中由于圍巖及臨近層卸壓,裂隙大量發(fā)育,工作面下伏9煤瓦斯大量解吸,定向長鉆孔這時起到了攔截臨近層瓦斯的作用,回采時下臨近層瓦斯涌出量減少,保證工作面安全高效回采。
1.超前探查效果
通過對8237風巷進行超前探查,查明了巷道底板及側幫底板水文地質情況,且各孔施工期間均未出水,無水文異常情況,保證巷道安全掘進。
2.采前抽采效果
鉆孔通過使用高壓水進行壓裂后,鉆孔的抽采濃度由未壓裂時的2%~7%增加到壓裂后的62%~86%,單孔抽采純量由接近0上升到0.26m3/min。
3.采中攔截臨近層卸壓瓦斯效果預測
參照8231工作面下伏9煤定向攔截卸壓瓦斯鉆孔的抽采效果,單孔最大抽采濃度90%,最大抽采純量3.09m3/min。采取施工定向攔截卸壓瓦斯鉆孔治理措施后,工作面瓦斯抽采率平均在50%以上,工作面最大回風瓦斯?jié)舛冉档?.5%以下,上隅角瓦斯?jié)舛扔深l繁超限降到0.8%以下,瓦斯治理效果十分明顯。
4.工程效果
鉆孔施工工效高、安全風險低,避免普通鉆機施工時搬家挪移頻繁帶來的安全問題;鉆孔工程量小、節(jié)省大量材料費用,將超前探查鉆孔與瓦斯治理鉆孔相結合,通過定向鉆機進行施工,工程量降低62%,工程費用降低43.7%;常規(guī)鉆孔進行探查需停止迎頭掘進工作,每次探查施工時間需15天,整個巷道共需探查7次,利用機巷鉆場對風巷進行探查可提前施工,無需停止風巷掘進工作,減少影響時間。
通過對煤層底板定向超前探查鉆孔“一孔多用”技術研究及試驗施工,并對施工效果進行綜合分析可知,此項技術無論在安全效果、工程費用、抽放效果,還是在工程量方面,相對傳統施工方案都具有極大的優(yōu)勢,持續(xù)應用后將成為煤礦水害及瓦斯治理和降本增效的一項有效舉措。