馮先導,王金緒,王野
(中交第二航務工程局有限公司,湖北 武漢 430040)
漢江中游地區(qū)深厚的砂卵石強透水地層與周邊地表水系的聯(lián)系性強,待開挖基坑透水面大,使用周期長,降水難度較大?;又顾桨溉邕x擇不當,極易發(fā)生涌水、管涌等滲透變形破壞[1-3]。因此,充分掌握場地水文地質(zhì)特征,研究砂卵石強透水地層的地下水滲流變化規(guī)律,優(yōu)化深基坑的降水方案,對于深基坑的安全影響深遠[4]。
通過滲流理論與現(xiàn)場實踐相結(jié)合,吳林高等[5]解決了大量基坑開挖涉及的降水問題。針對上海地下水埋深較淺的軟土地層,周念清等[6]以某地鐵站基坑為例,建立地下水滲流模型,通過現(xiàn)場降水試驗反演出相關(guān)水文地質(zhì)參數(shù)。侯玉杰等[7]結(jié)合天津濱海地區(qū)復雜軟土層地下水埋深淺、水量豐富等特點,總結(jié)了超大深基坑的降水設計及施工經(jīng)驗。通過建立三維滲流模型來模擬基坑內(nèi)外滲流場,丁智等[8]提出了有效的基坑降水方案。
借鑒上述學者的相關(guān)研究,本文以襄陽市東西軸線道路工程魚梁洲段沉管隧道工程軸線法管節(jié)預制干塢的基坑為例進行降水試驗與數(shù)值模擬,確定降水影響半徑、單井出水量、水位恢復速率等參數(shù),并利用非穩(wěn)定流分析法與三維滲流數(shù)值模型分別計算臨江富水砂卵石地層的綜合滲透系數(shù)與分層滲透系數(shù),為基坑降水的設計方案提供參考。
該地區(qū)補充水系主要為漢江及其支流小清河、唐白河和浩然河。自下游崔家營水庫建成后,工程區(qū)域江面徑流平緩,常年蓄水水位62.73 m,水位變化較小。場地地下水類型主要有上層滯水、第四系孔隙承壓水及第四系孔隙潛水,穩(wěn)定水位埋深 0.1耀6.8 m。
降水試驗場地覆蓋層主要有上層回填土、粉細砂、中砂、圓礫及卵石層,總體透水性好,水量豐富,具有承壓性。前期地質(zhì)勘探參數(shù)見表1。
表1 前期地質(zhì)勘探參數(shù)Table 1 Preliminary geological exploration parameters
1)涌水量預測
基坑涌水量按潛水含水層非完整井考慮[9]:
式中:Q為基坑計算涌水量,m3/d;K為滲透系數(shù),m/d;H為潛水含水層厚度,m;h為基坑動水位至含水層底板的距離,m,h=H-s0,s0為設計水位降深,m;為平均動水位,m,=(H+h)/2;l為濾管有效工作部分長度,m;R為降水影響半徑,m;r0為基坑等效半徑,F(xiàn)為井點系統(tǒng)的圍合面積。
通過計算,當水位降至要求標高+51 m時,基坑總涌水量約為72 725 m3/d。
2)單井出水量
單井出水能力按下列公式計算:
式中:q憶為管井單井出水能力,m3/d;r為過濾器半徑,m;k為含水層滲透系數(shù),m/d;l憶為過濾器進水部分長度,m。
理論計算的單井出水量為2 760.7 m3/d,結(jié)合類似地層降水資料及地勘抽水試驗,理論單井出水量取2 400 m3/d。
如圖1所示,本次試驗布置36口降水井(編號JS)、5口水位監(jiān)測井(編號SW),部分降水井兼作觀測井。地面沉降觀測點(編號CJ)與水位觀測井成組布設,以便獲取地面沉降與水位下降之間的關(guān)系。降水井封閉成環(huán)布置,外側(cè)井縱向間距15 m、內(nèi)側(cè)井縱向間距25 m,監(jiān)測點間距60 m。降水井結(jié)構(gòu)詳見圖2。
圖1 降水試驗區(qū)平面布置圖Fig.1 Layout chart of precipitation test area
圖2 降水井結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure diagram of dewatering well
2.3.1 靜止水位
本次抽水試驗中,各階段抽水前均對靜止地下水位進行觀測,水位標高62.73~62.96 m,平均62.80 m。
2.3.2 單井抽水
現(xiàn)場選取JS17作為抽水井,進行單井降深試驗。抽水歷時30 h,平均抽水量約3 210 m3/d,最大降深約0.70 m,見圖3。
圖3 JS17單井抽水試驗Q-t、s-t曲線Fig.3 Q-t and s-t curves of JS17 single well pumping test
抽水3.5 h后,觀測井水位逐步趨于穩(wěn)定。但抽水6~8 h后,開始下暴雨,水位出現(xiàn)線性上漲,至停止抽水時,各觀測井水位漲幅16~20 cm;水位恢復后,較試驗前上漲19~24 cm,充分說明地層透水性好,雨水快速下滲。
2.3.3 井群降水
1)試驗過程
依次開啟18、30、35口降水井,觀測井JS36最終降深9.02 m,未達到要求水位。
因抽水主井內(nèi)動水位較高,還未完全達到單井最大出水能力,因此,將其中12臺額定流量100 m3/h水泵更換為200 m3/h,同時停止抽水進行水位恢復觀測。更換水泵后抽水,水位仍未達到要求的水位標高,井群中心水位較上一次下降約0.1 m,外圍觀測孔水位下降0.5~0.6 m,且仍保持緩慢下降趨勢,見圖4、圖5。更換水泵后,原有23口降水井出水量變小,平均約85 m3/h,而其他12口也僅能達到140 m3/h。
圖4 井群降水觀測s-t曲線Fig.4 s-t curve of well group precipitation
圖5 更換水泵后s-t曲線Fig.5 s-t curve after water pump replacement
2)數(shù)據(jù)分析
淤編號JS井在抽水前期水位迅速下降,反映出地層透水性好;而編號SW井在抽水一段時間后才出現(xiàn)水位下降,說明含水層給水度大,前期以消耗地層靜儲量為主。
于當開啟30口井時,觀測井水位降低到一定深度后出現(xiàn)上漲,離抽水井越近的觀測井,漲幅越明顯,說明抽水過程中地下水獲得新補給源。同時,周邊池塘水位明顯下降,進一步說明地層透水性好,地表水與地下水具有明顯的水力聯(lián)系,地下水位降深越大,地表水入滲越快。更換水泵后,池塘水位下降進一步加快,至停止抽水時池塘底基本暴露。
盂停止抽水后,前期水位恢復較快,后期恢復速率變慢,符合下層砂卵石透水性強與上層粉細砂透水性差的特點。
2.3.4 沉降觀測
本次降水過程中,地面沉降最大值為試驗區(qū)中心CJ01觀測點的0.01 m,隨著距離的增大,SW05沉降值僅為0.004 m,說明降水試驗對周邊建筑物影響較小。
非穩(wěn)定流分析法可以充分利用抽水試驗的全部觀測資料,避免個別資料的偶然誤差,在求解地層綜合滲透系數(shù)時效果較好,故選用非穩(wěn)定流分析法計算場地綜合滲透系數(shù)。求解地下水運動問題,可以利用地下水流連續(xù)性方程及其定解條件式來描述地下水的三維非穩(wěn)定滲流規(guī)律。根據(jù)場地地質(zhì)及水文地質(zhì)條件,建立與之相適應的地下水三維非穩(wěn)定滲流數(shù)學模型,用以確定場地分層滲透系數(shù)。
將場地概化為巨厚均質(zhì)各向異性潛水含水層,選擇符合條件的Neuman公式,借助Aquifer Test軟件進行分析計算。降水井中水位降深s計算公式如下:
式中:w(uA,uB,茁)為潛水含水層井函數(shù),uA=r2S/(4Tt)為早期標準曲線,uB=r2Sy/(4Tt)為后期標準曲線,茁=Kvr2/(D2Kh),Kv、Kh為垂直或水平向滲透系數(shù),S為貯水系數(shù),Sy為給水度,D為含水層厚度,m;T為導水系數(shù),T=KD,m2/d。
計算得滲透系數(shù)61.2~67.7 m/d,平均64.5 m/d,給水度0.103~0.265,平均0.204。以JS34、JS36為例,實際降深時間曲線與標準曲線擬合結(jié)果見圖6,除前期少量數(shù)據(jù)點偏離標準曲線外,其余點均接近標準曲線。
圖6 降深-時間曲線與Neuman擬合曲線Fig.6 Drawdown-time curve and Neuman fitting curve
根據(jù)試驗場地的水文地質(zhì)條件,利用Visual ModFlow軟件,建立地下水三維滲流數(shù)值模型,進行各地層水文地質(zhì)參數(shù)反演和驗證。
1)模型建立
淤水文地質(zhì)概念模型
根據(jù)場地水文地質(zhì)特征,對其進行概化,建立本工程水文地質(zhì)概念模型。模型自上而下共劃分為3層,漢江直接切割含水層,對含水層進行補給,去魚梁洲四周水體為定水位補給邊界。
于模型網(wǎng)格剖分
采用六面體網(wǎng)格剖分,平面上剖分為227行、291列,共66 057個網(wǎng)格,盡可能保證模型能詳細反映實際工況。
2)數(shù)值反演
根據(jù)試驗資料調(diào)整模型,得到水文地質(zhì)參數(shù),如表2所示。
表2 水文地質(zhì)參數(shù)反演結(jié)果表Table 2 Inversion results of hydrogeological parameters
非穩(wěn)定流解析法求得平均綜合滲透系數(shù)為64.5 m/d,該值可用于敞開式基坑降水涌水量預估。單井抽水試驗時,水位降深較小,前期池塘的入滲影響相對較小,計算得到參數(shù)較能反映地層的滲透性能。
數(shù)值法反演得到上部砂層滲透系數(shù)為12 m/d,中間卵石混圓礫的滲透系數(shù)為102.5 m/d,下部圓礫滲透系數(shù)為25.4 m/d。中間卵石混圓礫層的滲透系數(shù)大于下部的圓礫地層,與勘察報告描述的卵石混圓礫層粒徑大,圓礫層粒徑小一致。分層參數(shù)可用于懸掛式止水帷幕條件下的基坑涌水量預測。
1)經(jīng)過降水試驗及數(shù)值分析,得到場地綜合滲透系數(shù)為64.5 m/d,各分層滲透系數(shù)分別為上部砂層12 m/d、中間卵石混圓礫102.5 m/d、下部圓礫25.4 m/d。上述滲透系數(shù)相比前期地勘資料更為準確,可更好地指導基坑降水作業(yè)。
2)單井無干擾抽水時,涌水量約3 210 m3/d,遠大于計算單井出水量2 400 m3/d,且主井水位僅下降約3 m,反映場地所處砂卵石地層富水性強。井群降水時,單純的增大井泵額定流量效果不佳,宜綜合考慮降水井的數(shù)量、間距及過水斷面面積等因素。
3)本次抽水試驗過程中,確定降水影響半徑為700 m,該范圍內(nèi)地面沉降量控制較好,未對周邊地表建筑物造成不利影響。
4)場地自上而下為砂卵石層,且砂層直接出露在地表,池塘的入滲補給量大,預估超過2.3萬m3/d,降雨后水位上升明顯,反映出地表水與地下水之間水力聯(lián)系密切。根據(jù)水位恢復曲線,水位回升1 m約為21 min,考慮水位降深為基坑底標高以下1 m,故后期降水過程中,備用發(fā)電機需保證斷電后20 min內(nèi)及時供電。
5)由于項目基坑開挖深度大、使用周期長,而場地滲透系數(shù)大、地表水入滲快、補給源豐富,強降水風險大,軸線干塢基坑開挖時宜采用落底式止水帷幕形式,盡量減少基坑涌水量,以提高施工可行性,降低施工風險。