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      電動轉(zhuǎn)鼓式飛剪剪刃側(cè)隙變化原因分析與解決措施

      2020-01-14 01:48:38陳文濤李遠明
      中國設(shè)備工程 2019年24期
      關(guān)鍵詞:剪刃刀軸楔形

      陳文濤,李遠明

      (1.新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院機械技術(shù)分院,新疆 烏魯木齊 830021;2.寶武集團新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠,新疆 烏魯木齊 830022)

      飛剪是一種能快速切斷鐵板、鋼管、紙卷的加工設(shè)備,一般安裝在軋制作業(yè)線上用來橫向剪切軋件的頭、尾或?qū)⑵浼羟谐啥ǔ唛L度,在軋件運動過程中,由剪刃相對運動而將軋件切斷。

      電動轉(zhuǎn)鼓式飛剪主要由飛剪本體、傳動裝置、剪刃間隙調(diào)節(jié)裝置、機上配管等組成。飛剪本體主要由機架和帶剪刃的上下刀軸等組成。機架為鋼結(jié)構(gòu)加工件,刀軸通過圓柱滾子軸承安裝在機架內(nèi),上下刀軸兩端設(shè)有兩對斜齒輪相互嚙合,刀軸的操作側(cè)裝有止推軸承用于軸向固定刀軸。

      剪刃間隙調(diào)節(jié)裝置安裝在飛剪上刀軸的操作側(cè),剪刃間隙可以通過電動和手動兩種方式進行調(diào)節(jié)。電動或人工轉(zhuǎn)動一套蝸輪蝸桿裝置,傳動上刀軸螺旋機構(gòu),使上刀軸軸向移動,通過上下刀軸兩端嚙合的斜齒輪使上下刀軸相對轉(zhuǎn)動來調(diào)整剪刃側(cè)間隙,間隙調(diào)整通過編碼器進行測量。

      該飛剪位于夾送輥后,用于不停機剪切帶鋼,實現(xiàn)動態(tài)分卷。飛剪設(shè)備運行中兩個剪刃應(yīng)具有最佳的剪刃間隙;如果剪刃間隙無法保持,將會造成帶鋼剪切不斷或崩剪刃現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。

      1 故障現(xiàn)象分析

      某鋼鐵公司冷軋分廠采用電動轉(zhuǎn)鼓式飛剪,該飛剪設(shè)備安裝運行3 個月后,開始出現(xiàn)剪不斷現(xiàn)象,通過調(diào)整傳動側(cè)上齒輪向中心移動至極限位,操作側(cè)上齒輪位置部分調(diào)整,消除了齒輪副反向旋轉(zhuǎn)間隙缺陷,設(shè)備運行恢復(fù)正常。6 個月后,設(shè)備再次出現(xiàn)無法切斷帶鋼想象。現(xiàn)場調(diào)整傳動側(cè)上齒輪位置向外側(cè)移動至極限位試圖消除齒輪副旋轉(zhuǎn)間隙缺陷,雖然消除了齒側(cè)間隙,但剪刃初始位置間隙非常大,約為3mm。為消除初始剪刃間隙量,將上轉(zhuǎn)鼓向操作側(cè)移動了大約13mm,結(jié)果造成轉(zhuǎn)鼓偏心太大而無法轉(zhuǎn)動,傳動側(cè)下傳動齒輪與鎖緊螺母間有9.5mm 間隙。維修人員多次現(xiàn)場檢修消缺,仍未能從根本上消除此缺陷。技術(shù)人員分析故障原因應(yīng)該是下轉(zhuǎn)鼓傳動側(cè)齒輪松動導(dǎo)致剪刃間隙變化量大,決定對下轉(zhuǎn)鼓解體處理。

      2 拆解檢查分析

      經(jīng)過對拆解的飛剪進行初步檢查,其主要現(xiàn)狀為:下轉(zhuǎn)鼓傳動側(cè)齒輪鎖緊螺母與傳動齒輪有9.5mm 的間隙量(圖1)。初步判斷此間隙為楔形鍵軸向竄動突出傳動齒輪產(chǎn)生的。楔形鍵松動會導(dǎo)致傳動齒輪徑向轉(zhuǎn)動,引起剪刃間隙的變化,從而導(dǎo)致了傳動齒齒側(cè)間隙無法消除。

      根據(jù)上述觀察到的故障現(xiàn)象,現(xiàn)場拆除了下轉(zhuǎn)鼓傳動側(cè)齒輪鎖緊螺母,發(fā)現(xiàn)兩副楔形鍵均已松動,隨后又拆除了操作側(cè)剪刃間隙調(diào)節(jié)機構(gòu)和下轉(zhuǎn)鼓操作側(cè)齒輪鎖緊螺母,發(fā)現(xiàn)兩副楔形鍵也出現(xiàn)了松動現(xiàn)象(圖2)。

      現(xiàn)場打緊楔形鍵,發(fā)現(xiàn)有三副楔形鍵打進齒輪內(nèi)部(距端面約32mm、23mm 和15mm),與鎖緊螺母形成較大間隙,一副楔形鍵露出齒輪端面約15mm(傳動側(cè))。

      圖1

      圖2

      圖3

      經(jīng)過技術(shù)人員分析,造成此次剪刃間隙變化的主要原因為在裝配中僅對楔形鍵研磨緊固,未做防松處理,楔形鍵大頭端面與齒輪端面不平齊,導(dǎo)致在剪切過程中楔形鍵軸向移動,喪失齒輪鎖緊功能,導(dǎo)致齒輪徑向轉(zhuǎn)動,造成了剪刃間隙變化。

      3 故障排除措施

      經(jīng)分析,采取以下措施解決剪刃間隙變化問題:首先將上轉(zhuǎn)鼓偏心量13mm 回調(diào)到上下轉(zhuǎn)鼓端面平齊,然后將上轉(zhuǎn)鼓兩側(cè)齒輪回調(diào)到中心位置后調(diào)整下轉(zhuǎn)鼓兩側(cè)齒輪位置至齒側(cè)間隙消除為止,最后將楔形鍵敲緊。

      現(xiàn)場因不具備楔形鍵加工研磨條件,故對楔形鍵采取臨時處理辦法:先將超長的1 個楔形鍵大頭切除14.3mm,再將剩下的0.7mm 超長量打入齒輪內(nèi),保證楔形鍵緊密配合及大頭端部與齒輪端部平齊。加工3 個擋塊,厚度分別為32mm、23mm 和15mm,擋塊上鉆沉頭孔,使用內(nèi)六角螺栓將擋塊固定在楔形鍵大頭端面上,保證安裝上的擋塊端面與齒輪端面平齊,盡可能消除楔形鍵軸向移動的間隙量(圖3)。

      4 結(jié)論與建議

      經(jīng)過調(diào)整,飛剪上下轉(zhuǎn)鼓端部對齊后剪刃間隙量為0.12mm,傳動側(cè)和操作側(cè)剪刃間隙量差值為0.04mm(操作側(cè)大),靜態(tài)剪切0.28mm 帶鋼可以剪斷,上線安裝剪切36 小時剪切效果良好。故障消除。

      此次調(diào)整雖然可以切斷帶鋼,但是處理措施和最終調(diào)試中仍發(fā)現(xiàn)一些設(shè)備隱患和精度問題,如下轉(zhuǎn)鼓傳動軸楔形鍵按照標準應(yīng)該重新加工后研磨配裝,緊密裝配后保證楔形鍵端部與齒輪端面保持平齊,而不是現(xiàn)在使用擋塊消除間隙量防軸向移動的方式,未能從根本上消除缺陷;剪刃中部間隙量比兩端部間隙量大0.04mm,部分薄規(guī)格剪切效果較差,需對剪刃安裝槽進行精研磨。針對上述問題,今后將繼續(xù)跟蹤觀察。

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