劉陽龍 王美兵 陳惠東(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)
EVA 是繼HDPE、LDPE、LLDPE 之后的第四大乙烯系列聚合物,主要由乙烯和醋酸乙烯(VA)在一定條件下通過高壓本體聚合而成。與聚乙烯相比,EVA 由于在分子鏈中引入了VA單體,從而降低了高結(jié)晶度,提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能,被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡鞋料、功能性棚膜、包裝膜、熱熔膠、電線電纜及玩具等領(lǐng)域[1]。EVA 生產(chǎn)技術(shù)主要分為高壓釜式法和高壓管式法。釜式法因其能生產(chǎn)VA 含量較高的牌號,尤其是生產(chǎn)30% VA 以上含量的EVA 產(chǎn)品,產(chǎn)品的利潤相對較高,在行業(yè)內(nèi)越來越具有競爭力[2]。某公司10 萬t/aEVA裝置采用美孚釜式工藝,其中反應(yīng)釜有效容積約為1.5m3,進(jìn)料乙烯分七點(diǎn)進(jìn)入反應(yīng)器,反應(yīng)壓力需高達(dá)2000bar,其中反應(yīng)溫度不易控制,常出現(xiàn)反應(yīng)器頂部溫度突然下降的現(xiàn)象,對裝置的平穩(wěn)運(yùn)行造成一定的影響。
該美孚釜式EVA 工藝采用來自上游乙烯裂解裝置的聚合級乙烯為原料,經(jīng)過一次機(jī)和二次機(jī)升壓達(dá)到反應(yīng)壓力后,分7點(diǎn)注入反應(yīng)器, 引發(fā)劑分4 股注入引發(fā)聚合反應(yīng),其中調(diào)節(jié)劑和單體VA 從二次機(jī)入口注入。反應(yīng)生成的聚合物經(jīng)過減壓閥減壓后,流入高分罐進(jìn)行首次分離,分離出的氣體經(jīng)過高循系統(tǒng)冷卻后返回至二次機(jī)入口,聚合物則流入低分罐進(jìn)行再次分離。低分罐分離出的氣體經(jīng)過低循系統(tǒng)冷卻至吹掃機(jī)增壓后,其中少量作為馳放氣返回上游乙烯裝置,以避免系統(tǒng)內(nèi)惰性氣體積聚,其余氣體重新進(jìn)入一次機(jī)循環(huán)利用。低分罐底部的聚合物通過擠壓機(jī)切粒,經(jīng)干燥脫水后送至料倉進(jìn)行脫氣, 最終將成品送至包裝。
乙烯和單體VA 通過引發(fā)劑的作用,在高溫高壓的反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生自由基本體聚合反應(yīng),一般由鏈引發(fā),鏈增長,鏈終止,鏈轉(zhuǎn)移這四步組成。當(dāng)聚合反應(yīng)速率降低時(shí),頂部溫度也將隨之變化。聚合反應(yīng)的速率方程[3]見(1)式。
式中:Rp為反應(yīng)釜內(nèi)聚合反應(yīng)的速率;[M]為乙烯濃度;[I]為引發(fā)劑濃度;Ki為鏈引發(fā)常數(shù);Kt為鏈終止常數(shù);Kp為鏈增長常數(shù)。
由(1)式可知,聚合反應(yīng)速率與乙烯濃度,引發(fā)劑濃度和常數(shù)K 有關(guān)[4]。當(dāng)反應(yīng)器壓力波動時(shí),常數(shù)K 也將隨之變化。此外,調(diào)節(jié)劑和VA 注入量的變化,也將影響聚合反應(yīng)的速率。因此,根據(jù)理論研究和結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),將從引發(fā)劑、乙烯、反應(yīng)壓力和共聚單體四個(gè)方面來分析導(dǎo)致反應(yīng)器頂部溫度下降的原因。
裝置使用有機(jī)過氧化物作為引發(fā)劑,用來引發(fā)聚合反應(yīng)。引發(fā)劑原液通常濃度過高,需要配制成3wt%~30wt%濃度的溶液使用。但如果注入反應(yīng)器內(nèi)引發(fā)劑濃度降低,將導(dǎo)致聚合反應(yīng)速率下降,進(jìn)而導(dǎo)致頂部溫度下降。其直接原因可分為引發(fā)劑注入量減少和引發(fā)劑不合格。當(dāng)發(fā)生引發(fā)劑泵故障,引發(fā)劑管線泄露或堵塞,引發(fā)劑注入罐液位過低,引發(fā)劑注入罐壓力降低等現(xiàn)象時(shí),將使得引發(fā)劑注入量減少。而引發(fā)劑保存時(shí)間久了,會緩慢分解,使其活性氧含量逐漸降低,從而失去活性,最終導(dǎo)致配置的引發(fā)劑不合格。
聚合反應(yīng)是強(qiáng)放熱反應(yīng),反應(yīng)器需盡快撤去反應(yīng)熱。然而反應(yīng)器的器壁很厚,可近似為絕熱反應(yīng),因此只能通過冷進(jìn)料和熱出料的方式來移除反應(yīng)熱。目前乙烯進(jìn)入反應(yīng)器的設(shè)計(jì)溫度是15℃。當(dāng)乙烯的進(jìn)氣量突然增大,雖然小范圍內(nèi)提高了乙烯濃度,但進(jìn)料乙烯溫度較低,將導(dǎo)致反應(yīng)失活,頂部溫度下降。如一次機(jī)打氣量突然增大,二次機(jī)入口壓力升高,高循系統(tǒng)堵塞嚴(yán)重,瞬間被打通時(shí),反應(yīng)器進(jìn)料閥自行跳動等情形下都可能發(fā)生。
由理想氣體狀態(tài)方程PV=nRT 可知,在相同條件下,當(dāng)反應(yīng)器壓力降低時(shí),頂部溫度也隨之下降。若發(fā)生減壓閥PZV-805 開度突然增大,二次機(jī)故障停,反應(yīng)器降壓過快等現(xiàn)象,都將導(dǎo)致頂部溫度下降。
我們生產(chǎn)EVA 時(shí)采用異丁烯作為調(diào)節(jié)劑,其優(yōu)點(diǎn)是在產(chǎn)品長鏈的終端可引入更多雙鍵,使產(chǎn)品有利于交聯(lián)和增加涂覆料的粘結(jié)力。異丁烯如果加入量瞬間過大,有可能會引起反應(yīng)終止,造成頂部溫度下降。而VA 可以作為鏈轉(zhuǎn)移劑,也會參與聚合反應(yīng),所以如果VA 注入量突然減少會造成反應(yīng)溫度下降。
由上述分析可知,頂部溫度下降的原因主要是引發(fā)劑濃度降低,乙烯進(jìn)氣量增大,反應(yīng)釜壓力降低和其他單體濃度變化導(dǎo)致的結(jié)果。因此,為避免頂部溫度下降的發(fā)生,可采用以下措施預(yù)防。
引發(fā)劑配制過程中要仔細(xì)認(rèn)真,要確認(rèn)所需引發(fā)劑的種類和濃度,應(yīng)及時(shí)檢查其進(jìn)廠信息和使用日期,遵照先進(jìn)先出的原則,切不可用失活的引發(fā)劑作為正常生產(chǎn)使用。外操要加強(qiáng)引發(fā)劑泵區(qū)域,現(xiàn)場“跑冒滴漏”的現(xiàn)象及時(shí)處理。內(nèi)操要留意引發(fā)劑注入罐的液位和壓力,及時(shí)調(diào)整,尤其是引發(fā)劑切換時(shí),改成手動模式,緩慢操作,以確保引發(fā)劑注入量平穩(wěn)。
在正常生產(chǎn)過程中,要嚴(yán)格控制二次機(jī)的入口溫度和壓力,避免造成打氣量波動,從而維持乙烯進(jìn)氣量穩(wěn)定。同時(shí)對反應(yīng)器進(jìn)料閥的操作要仔細(xì)按照要求進(jìn)行開度調(diào)節(jié),切不可對調(diào)節(jié)閥的開度任意調(diào)整。在開停車時(shí)對進(jìn)料閥進(jìn)行找通和校準(zhǔn),定期維護(hù)。在現(xiàn)場巡檢過程中,切不可攜帶有電磁干擾的設(shè)備靠近進(jìn)料閥。
壓力的影響主要是通過改變乙烯的濃度而起作用。壓力降低,則乙烯單體濃度降低,聚合反應(yīng)速率降低,最終導(dǎo)致頂部溫度下降。內(nèi)操要時(shí)刻控制一、二次機(jī)操作平穩(wěn),尤其是監(jiān)測二次機(jī)的柱塞溫度,振動值等參數(shù),避免二次機(jī)驟停。
對于減壓閥PZV-805,要求動作響應(yīng)靈敏。反應(yīng)釜選擇上三個(gè)獨(dú)立的取壓點(diǎn)PIC-805A/B/C 通過三選二的方式來進(jìn)行選擇壓力顯示和作為SIS 的輸入值,控制周期要求為250ms,為可快速進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄的SIS 信號。此外,停工時(shí)應(yīng)對PZV-805 進(jìn)行定期維修檢測。
調(diào)節(jié)劑異丁烯和共聚單體VA 的注入量均對聚合反應(yīng)有一定的影響。注入速率應(yīng)控制在合理范圍內(nèi),在調(diào)節(jié)劑注入量需要增大時(shí)不能調(diào)整過快,否則異丁烯會抑制反應(yīng)造成失活。而VA注入量需要減少時(shí)不能調(diào)整過快,過快容易造成反應(yīng)失活。尤其是在切換牌號時(shí),為減少產(chǎn)生過渡料,將采用“過沖”或“下沖”的方式瞬間改變反應(yīng)器內(nèi)單體的濃度,此時(shí)應(yīng)將引發(fā)劑泵改為手動控制,視情況調(diào)整引發(fā)劑的注入量,以維持反應(yīng)器溫度穩(wěn)定。
綜上所述,導(dǎo)致反應(yīng)器頂部溫度下降的原因主要有引發(fā)劑濃度降低、乙烯的進(jìn)氣量增大、反應(yīng)釜壓力降低和其他單體濃度變化等。在工藝操作中,需確保引發(fā)劑注入量平穩(wěn),維持乙烯進(jìn)氣量穩(wěn)定,同時(shí)避免反應(yīng)器壓力降低,控制好其他單體濃度變化,可有效避免反應(yīng)器頂部溫度下降。從而提高裝置的穩(wěn)定性,使裝置生產(chǎn)的收益最大化。