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      順北1-9井鉆井工程施工分析

      2020-01-14 01:57:35王才學中石化勝利石油工程塔里木分公司新疆庫爾勒841000
      化工管理 2020年12期
      關鍵詞:侵入體起鉆輝綠巖

      王才學(中石化勝利石油工程塔里木分公司,新疆 庫爾勒841000)

      1 井身結構概述

      順北1-9井于2017年04月18日21:00一開使用Ф346.1mm(135/8″)KS1952SGRT 型鉆頭鉆至1998m 達到一開設計井深起鉆,下入Ф273.1mm(103/4″)表層套管,管鞋下深1997.56m;2017年04 月27 日14:00 二開,Ф250.88mm 鉆頭(97/8″)鉆達二開井深6800m 起鉆,下入Ф193.7mm(75/8″)技套,管鞋下深6798.15m;2017 年6 月22 日22:00 三開,Ф165.1mm(61/2")鉆頭鉆至井深7374m 起鉆,下入Ф139.7mm(51/2″)尾管,管鞋下深7372.74m;2017 年7 月30 日22:00 四開,Ф120.65mm(43/4")鉆頭鉆至井深7630m轉入測試,建產(chǎn)完井。

      2 各開井段鉆井施工

      2.1 導管施工(0.00~53.35m)

      本井井導管由鉆井隊施工完成,2016年04月16日11:30開始打?qū)Ч埽?4 月16 日13:30 鉆至53.35m 完,起鉆下508mm 導管至53.35m。

      2.2 一開井段作業(yè)(53.35~1998.00m)

      2017 年04 月18 日19:00 下入Ф346.1mmKS1952SGRT 鉆頭探水泥塞頂位于27m,塞長26.35m,低鉆壓大排量掃完水泥塞后,循環(huán)完。2017 年04 月18 日21:00 一開,2017 年04 月20 日16:00一開完鉆,中完井深1998m,鉆遇地層為上新統(tǒng)庫車組、康村組。

      一開井段地層松散,機械速度高,但地層膠結性差,易垮塌。應充分利用水力破巖作用,提高機械速度。為保證井眼開直,首先進行井架校正三點一線,使轉盤中心偏差在5mm之內(nèi)。前50m和鉆鋌在出套管前采用輕壓吊打,低轉速,小排量,避免將表層沖垮;排量隨鉆頭離導管鞋距離增加而升高。在保證井眼開直的同時做好劃眼工作,加強對鉆井液性能的維護處理,充分利用好固控設備,一開表層套管設計1999m,鑒于周圍施工的井下表套困難,在鉆進時鉆具組合中加入346mm 扶正器鉆進,按200-300m 進行一次短起下作業(yè),大排量沖洗井壁,保證井眼平滑,φ273.1mm表層套管順利下到位。

      鉆具組合為:346.1mmPDC+244mm螺桿+630*730+228.5鉆鋌1根+731*630+344mm扶正器+631*520+190.5mm鉆鋌13根+無磁坐鍵+177.8無磁+411*BHDH550+139.7mm非標鉆桿

      鉆進參數(shù):鉆壓:20~40KN;轉速:100RPM;排量:50~65L/S;泵壓:6~12MPa。

      鉆井液性能:密度1.08~1.12g/cm3,粘度82-86s。

      一開井段進尺1944.65m,純鉆時間15h,平均機械鉆速129.64m/h,生產(chǎn)時間總臺時209.04h,折合0.29臺月。

      2.3 二開井段作業(yè)(1998.00~6800.00m)

      在二開開鉆前用250.88mm 型號為HAT127 的牙輪鉆頭掃水泥塞及套管附件,為避免附件破碎成大塊造成卡鉆或影響下一只鉆頭正常使用,鉆表層套管附件時控制鉆壓在20-40KN左右。當鉆完水泥塞接觸新地層時,開始調(diào)整參數(shù),上部康村組地層松軟,機械鉆速較高。采用較高轉速、大排量,轉速80rpm,排量60L/S左右,保證巖屑及時返出,井內(nèi)清潔。

      4 月26 日做地破試驗,井深2007m,泥漿密度1.14g/cm3,地層破裂壓力21.8MPa,換算得地層承壓當量密度2.25g/cm3。

      起鉆下入250.88mm 江鉆KS1952SGRT 的PDC 鉆頭,噴嘴22*7,鉆具組合為鐘擺鉆具:250.88mmPDC+197mm 螺桿+190.3mm 鉆 挺1 根+248mm 扶 正 器+190.3mm 鉆 挺11 根+177.8mm 無磁鉆挺1根1+139.7mm非標鉆桿。

      2017 年6 月6 日22:00 二開完鉆,中完井深6800m。二開井段1998-6800m,進尺4802m,純鉆時間572.5h,實際機械鉆速8.39m/h,超設計機械鉆速2.95m/h,提高率54%,總臺時1690 小時,折合1.88臺月。

      2.4 三開井段作業(yè)(6800~7374m)

      本井段鉆穿桑塔木侵入體進入恰爾巴克組,主要巖性為褐灰色、灰綠色、灰色泥巖,褐灰色、灰色灰質(zhì)泥巖與黃灰色、灰色泥灰?guī)r不等厚互層,灰色、淺灰色凝灰?guī)r,灰綠色、灰黑色輝綠巖,灰色、深灰色泥巖夾黃灰色、灰色、淺灰色泥灰?guī)r,淺灰色泥質(zhì)灰?guī)r,灰色泥灰?guī)r,棕褐色、紅棕色灰質(zhì)泥巖,紅棕色、褐灰色泥晶灰?guī)r。重點是輝綠巖地層防漏防卡、與地質(zhì)密切配合,卡準地層,施工中做好防防漏、堵漏、防掉塊卡鉆和防井壁剝落。

      三開采用165.1mmHA136 鋼齒牙輪鉆頭掃塞,充分地將井底的水泥塞及附件清掃干凈后起鉆,為下趟鉆下入新鉆頭提供良好的井眼條件。2017年6月22日22:00三開。考慮到井下安全、鉆具安全,鉆具組合中未帶扶正器,同時在鉆侵入體井段,為預防出現(xiàn)井下復雜造成鉆具風險,待鉆穿侵入體井段起鉆更換鉆頭時再下入扶正器。

      三開奧陶系桑塔木組火成巖侵入體發(fā)育,巖性為蝕變凝灰?guī)r、輝綠巖。其中輝綠巖破碎、均質(zhì)性差、裂縫發(fā)育,存在井漏風險,密度高達3.02g/cm3、質(zhì)硬、有磁性,鉆進過程中極易掉塊垮塌、憋鉆造成扭矩波動、鉆具損傷,同時存在卡鉆的風險。保證井下安全,把握”“防塌為主、兼顧防漏,提前預防,減少應力破壞”的原則,從工程、泥漿兩方面入手,提前做好鉆侵入體的技術措施,做好防卡防塌防漏工作。

      由于PDC鉆頭以及扶正器在侵入體井段產(chǎn)生較大扭矩,考慮井下安全起鉆甩掉扶正器、更換牙輪鉆頭,簡化鉆具組合鉆侵入體。實鉆中6556m 鉆穿輝綠巖,6566m 鉆穿侵入體,鉆進過程中做到無垮無漏。

      2017 年7 月9 日20:00 三開中完,中完井深7374m,三開井段6800-7374m,進尺574m,純鉆時間210h,平均機械鉆速2.73m/h,生產(chǎn)時間38天,總臺時912h,折合1.27臺月。

      2.5 四開井段作業(yè)(7374~7630m)

      2.5.1 掃塞

      四開的主要工作是小井眼鉆進與井控工作。四開前使用一只165.1mmHAT127 牙輪鉆頭掃上塞、使用一只120.65mmM0864 PDC 鉆 頭 掃 下 塞。2017 年7 月29 日 掃 塞 至7354m 時做全井筒套管承壓,試壓20.6MPa,穩(wěn)壓30min,壓降0.3MPa。

      7月30日22:00四開開鉆,鉆至7420.21m井口失返。起鉆更換常規(guī)鉆具鉆進,與8月12日22:00鉆進至7630m,接開發(fā)處通知四開完鉆,四開井段7374-7630m,進尺256m,純鉆時間118h,平均機械鉆速2.18m/h,生產(chǎn)時間13天,總臺時312h,折合臺0.43月。

      3 認識與建議

      (1)本井二開由聚磺鉆井液轉化為鉀胺基聚磺鉆井液的過程中,很好的控制了坂土和固相含量,KCL以膠液的形式補入,每罐膠液按5%的量加入,提前做好護膠工作,使用LV-PAC很好的控制了鉆井液的濾失量,轉型成功,未發(fā)生增稠和稀釋現(xiàn)象,成功過度,很好的抑制了泥巖的水化剝落,保證了二開鉆井的順利,未發(fā)生任何井下故障。

      (2)本井二疊長達422m,鉆進過程中未發(fā)現(xiàn)漏失。對于二疊系等易漏地層,采取以防漏為主。在二疊系鉆進過程中,適當降低鉆進排量,使用25L/s 排量鉆進,減小對井壁的沖刷,向鉆井液中加入1%的隨鉆堵漏材料,提高鉆井液的暫堵屏蔽性能,對鉆進中的微裂縫可進行隨鉆填充封堵。加大抗高溫磺化材料的用量,降低鉆井液的高溫高壓失水,減小濾液對地層浸泡深度,減小微裂縫的壓力傳遞引起井壁的鏈鎖剝落,導致井跨、井漏。加強液面坐崗和振動篩返出物觀察,發(fā)現(xiàn)井漏,加密液面測量,依據(jù)漏速制定堵漏方案,發(fā)現(xiàn)振動篩返出鉆屑掉塊較多,加大防塌劑的用量增強泥漿的防塌性能,保證井壁穩(wěn)定;鉆完二疊系后,在起下鉆過程中,過二疊系井段時剎把操作要平穩(wěn)緩慢,盡量避免在二疊系井段開泵、劃眼;鉆井液需要加重時,單獨在儲備罐配罐重漿,按每個循環(huán)周密度不大于0.02g/cm3均勻補入,防止鉆井液局部密度過高壓漏地層。

      (3)三開輝綠巖鉆進過程中關注好鉆進參數(shù)(泵壓、扭矩)變化,振動篩返屑情況,發(fā)現(xiàn)扭矩異常而振動篩返出沒有大的掉塊,及時配稠漿洗井,確保井筒干凈防止大掉塊卡鉆。

      (4)鉆穿輝綠巖后,鉆進至桑塔木泥巖段,發(fā)生一次井漏,通過靜止堵漏,配置堵漏漿堵漏和隨鉆堵漏、降低鉆井液密度等手段,發(fā)現(xiàn)1.60g/cm3鉆井液在鉆進時對井底所產(chǎn)生的壓力大于易漏井段地層的破裂壓力,導致開泵失返、靜止井口液面不下降,實際鉆進中證明,使用1.60g/cm3鉆井液可以有效防止井漏同時也能穩(wěn)定鉆穿后的輝綠巖的穩(wěn)定。

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