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      CO等溫變換工藝技術(shù)應(yīng)用及問題策略分析

      2020-01-13 06:59:12馬杰繆傳耀匯智工程科技股份有限公司武漢分公司湖北武漢430000
      化工管理 2020年33期
      關(guān)鍵詞:等溫蒸汽催化劑

      馬杰 繆傳耀(匯智工程科技股份有限公司武漢分公司,湖北 武漢 430000)

      0 引言

      CO等溫變換工藝技術(shù)雖然經(jīng)一段時間的發(fā)展已經(jīng)得取得了一定成功,并且在具體應(yīng)用期間,也取得了不錯的應(yīng)用效果,但是,從實際情況來看,該項技術(shù)應(yīng)用仍然存在一定問題,因此,要想使其作用能夠得到合理發(fā)揮,必須要從不同角度入手,做好相應(yīng)分析工作。

      1 CO等溫變換工藝技術(shù)應(yīng)用的優(yōu)勢

      CO等溫變換工藝技術(shù)在應(yīng)用時與傳統(tǒng)絕熱變換相比,其應(yīng)用過程中的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

      (1)通過對等溫變換的應(yīng)用能夠及將經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的各項熱量移走,從而確保催化劑床層能夠在一個溫度相對較低環(huán)境下開展,這在一定程度上能夠使CO變換反應(yīng)率得到進一步提升,進而保證后續(xù)作業(yè)過程中,不會出現(xiàn)超溫、操作不穩(wěn)定,以及各種風險的出現(xiàn)[1]。因為CO變換反應(yīng)會釋放出一定的熱量,而且該反應(yīng)速度較快,而且十分劇烈,尤其是在進行高濃度CO轉(zhuǎn)化時,如果受外界因素限制,導(dǎo)致因為化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的熱量無法被快速移走,這將會導(dǎo)致爐內(nèi)溫度不斷升高,從過去經(jīng)驗來看,若采用的CO轉(zhuǎn)換率提升1%,爐內(nèi)環(huán)境溫度則會升高8℃左右,這不僅會降低平衡變化率降低,而還在完成放熱后,會形成高溫,這將會導(dǎo)致生產(chǎn)作業(yè)開展過程中采用的催化劑出現(xiàn)老化情況,并且伴隨著的一系列的不良反應(yīng),同時,也對設(shè)備采用的材質(zhì)耐溫性、性能都提出更高要求,這些問題的出現(xiàn)都會對CO變換反應(yīng)順利進造成不良影響,而保持變換爐內(nèi)溫度處于一個相對恒定狀態(tài),能夠使上述各項問題都能夠得到解決,進而確保后續(xù)各項生產(chǎn)作業(yè)的順利開展[2]。

      (2)等溫變換工藝的應(yīng)用,能夠使CO轉(zhuǎn)換率變得科調(diào)節(jié)和可控。在實際生產(chǎn)期間,要做好控制工作,要將變換反應(yīng)既要確保變換氣中CO含量始終都被控制在符合要求范圍內(nèi)。等溫變換工藝中,因為進行化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)區(qū)域內(nèi)溫度保持恒定,而CO變換反應(yīng)是可逆的,通過控制水蒸氣量完成對CO轉(zhuǎn)換率的調(diào)節(jié),從而滿足在不同工況下的具體生產(chǎn)需求。而傳統(tǒng)絕熱變化中,在發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時,溫度將會不斷升高,溫度的變化會導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)平衡常熟發(fā)生改變,而且由于反應(yīng)十分劇烈,因此,單純的通過對蒸汽進行調(diào)節(jié),難以完成對CO轉(zhuǎn)化率的精準控制[3]。

      (3)等溫變換不僅可以讓反應(yīng)爐內(nèi)溫度始終都保持恒定,而且采取“水移熱”技術(shù),而已生成大量蒸汽,這些蒸汽可以被循環(huán)利用,作為反應(yīng)原料氣,在一些特殊工況下,能夠?qū)崿F(xiàn)蒸汽“零消耗”[4]。而傳統(tǒng)熱反應(yīng)中,需要加入大量蒸汽,將其作為反應(yīng)開展的原料,同時,為了確保具體反應(yīng)作業(yè)開展期間的穩(wěn)定性,要在考慮生產(chǎn)環(huán)境基礎(chǔ)上,適當補充一定量冷激水或者蒸汽,進而達到降低反應(yīng)爐內(nèi)溫度的目的,這也就會造成多次重復(fù)消耗蒸汽,由此可見,等溫變換技術(shù)在具體應(yīng)用過程中具有減少蒸汽消耗量的優(yōu)勢[5]。

      2 CO等溫變化工藝應(yīng)用問題及對策

      某工業(yè)園區(qū)合成氨項目建設(shè)初期采用航天粉煤氣化爐、四段絕熱CO變換工藝,而且開展了土地施工。而CO等溫變換工藝隨著科技的不斷發(fā)展,該項技術(shù)變得更加成熟,而且該項工藝在具體應(yīng)用時,CO等溫變換工藝變更加成熟,該項工藝在具體應(yīng)用期間與傳統(tǒng)的絕熱變換工藝相比,前者優(yōu)勢十分明顯[6]。因此,在原有絕熱變換基礎(chǔ)上,進行了適當修改,在進行實際修改過程中,要盡量對原絕熱變換工藝應(yīng)用過程中采用的設(shè)備、工藝、土建等各項基礎(chǔ)設(shè)施進行應(yīng)用,進而轉(zhuǎn)變?yōu)榈葴刈儞Q工藝。

      2.1 設(shè)計方面遇到的問題及解決對策

      (1)將在線監(jiān)測氧含量設(shè)備設(shè)置在等溫變換裝置入氣口處,通過對該裝置進行應(yīng)用,完成對進入到氣口氧氣具體含量情況的檢測。氣化工藝采取的為粉煤純氧氣化工藝,在實際生產(chǎn)作業(yè)開展期間,為了避免生產(chǎn)期間,由于操作人員操作不當出現(xiàn)故障,導(dǎo)致煤氣中氧含量超標,而損壞催化劑,通過采用在線檢測技術(shù),能夠精準度完成對含氧量情況的檢測[7]。

      (2)針對凈化爐層要設(shè)置超溫報警裝置。凈化爐是利用原絕熱變化爐為基礎(chǔ)改造而成的,其在具體應(yīng)用過程中起到的關(guān)鍵作用就是對粗煤氣進行凈化,進而達到脫毒目的,同時,將5.5m3催化劑轉(zhuǎn)入到凈化爐底部,用于變化反應(yīng),確保等溫變換爐入口煤氣溫度與露點溫度相比更高,而通過對加熱報警裝置的應(yīng)用,能夠達到提前警示作用。

      (3)在凈化爐入口前增加一個氮氣管道,由于有5m3的催化劑被裝入到了凈化爐底部,這一部分催化劑可以被用作變換反應(yīng),因此,能夠有效避免接氣初期,由于流速過低,進而出現(xiàn)高溫情況,確保了整個生產(chǎn)作業(yè)的順利開展[8]。

      (4)將一個中壓鍋爐積水管管線合理加設(shè)在冷凝液緩沖罐上。進行投料開車起初階段,系統(tǒng)在運行過程中并不會形成冷凝液,而加設(shè)的中壓鍋爐給水管,可以保證冷凝管中系統(tǒng)水充足,這將會導(dǎo)致冷凝液預(yù)熱器和冷凝液加熱器在應(yīng)用期間,發(fā)生燒干現(xiàn)象。

      (5)針對主物料管道低于的露點溫度,采用的管道材質(zhì)為304L,如果主物料管道的溫度超高于露點溫度,采用的管道材質(zhì)應(yīng)當為15CrMo。

      2.2 設(shè)備方面的問題及解決措施

      (1)這對生產(chǎn)設(shè)備中的部分大口徑管道密封墊進行了更改,在具體更改時主要值利用“橢圓點”取代“八角墊”。通過對采用的工藝管線情況進行分析可以發(fā)現(xiàn),主要工藝氣管線法蘭在實際密封期間采用“八角墊”剛性密封,其中最大孔徑為DN800。但是,因為“八角墊”在具體加工過程中,其在具體質(zhì)量上會存在一定缺點,同時,在實際生產(chǎn)期間,會受到熱脹冷縮問題影響,這也就加大了消除密封面縫隙的困難性。

      (2)采用的等溫變換爐體積較大,而且其內(nèi)部結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,為了確保其安裝質(zhì)量能夠達到相應(yīng)要求標準,針對實際采用的殼體、內(nèi)件等各項分體都要運輸?shù)阶鳂I(yè)現(xiàn)場,由工作人員在現(xiàn)場對其進行安裝,完成安裝后,要利用水壓試驗對安裝的等溫變換爐質(zhì)量和性能進行檢查。對于等溫變換爐內(nèi)的換熱管采取懸掛式雙套管,該管口需要開在上部管內(nèi),而對于下部,則應(yīng)當采取密封方式對其進行處理。水壓實驗完成后,水將會充滿雙套水管換熱管,并且難以完成對水體的排放。由于安裝作業(yè)時在1月份,溫度相對較低,因此,確保各項設(shè)備都具有良好性能,以及設(shè)備運行期間的安全性,采用催化劑升溫硫化措施,實現(xiàn)保溫,實現(xiàn)對等溫變化爐的保護,溫度上限為85℃,而下限則為20℃,為了保證溫度合理性,約每隔12d啟動一次電加熱,通過電加熱方式,完成相應(yīng)加熱處理。

      (3)處理等溫爐內(nèi)漏問題。等溫變換裝置投料試車應(yīng)用100d后,合成氨系統(tǒng)依據(jù)計劃而成,對投料車在具體運行過程中的各項缺陷內(nèi)容進行消除。停車后,作業(yè)人員可以發(fā)現(xiàn)等溫變化爐上部汽包液位會發(fā)生異??焖傧陆?,利用測試可以判斷造成該情況的原因時等溫變換爐內(nèi)部水管經(jīng)過一段時間應(yīng)用,其遭受到了破壞,因此,發(fā)生了泄露現(xiàn)象,而且這一泄露較為嚴重,對等溫爐應(yīng)用造成嚴重影響,導(dǎo)致其無法正常升溫,針對這一問題,相關(guān)工作人員決定對拆割等溫變換爐,對其進行維修,使其性能能夠得到恢復(fù),滿足應(yīng)用需求。

      生產(chǎn)裝置中采用的等溫變換爐整體直徑達到了4500mm,在設(shè)計初期階段,設(shè)計人員考慮變換爐的制造過程中采用的技術(shù)難度和成本,針對整個等溫變換爐采取焊接方式處理,并未采取法蘭式封閉。因此,在對其進行檢修時,檢修人員將爐體上部封頭焊縫切開,將等溫變換爐開啟,對該護臂厚度進行檢測,可以發(fā)現(xiàn)厚度約100mm,開啟爐體后,可以發(fā)現(xiàn)等溫變換爐內(nèi)部換熱器管板與上部降水管兩者連接位置處存在裂痕,初步判斷,該裂痕就是引起滲漏問題的原因。為了確定催化劑換熱管處是否發(fā)生了泄露,作業(yè)人員要切開上管板,采取打壓注水方式,完成相應(yīng)判斷,經(jīng)過檢驗,最終確定只有上管板焊縫與降水管兩者連接處存在漏水問題。因此,為了避免由于熱應(yīng)力原因,導(dǎo)致降水管焊部位在后期應(yīng)用期間再出現(xiàn)裂紋,而防止管漏水問題,應(yīng)當在對爐內(nèi)降水管進行全面分析,適當增加膨脹節(jié),進而達到消除滲漏的目的。

      3 結(jié)語

      近幾年,我國煤化工業(yè)得到了快速發(fā)展,生產(chǎn)裝置能力不斷朝著大型化方向發(fā)展,這也就為等溫變化工藝發(fā)展提供了良好空間,而且,等溫變換工藝在高CO濃度氣化煤氣和高水比中能夠穩(wěn)定、安全運行,從具體應(yīng)用情況來看,也取得了不錯應(yīng)用效果,因此,其是一種值得推廣的一項先進技術(shù)。在對等溫變換工藝進行應(yīng)用期間,要利用其具體生產(chǎn)作業(yè)開展的便利性,全面分析大型化設(shè)備制造,各個連接部位的具體密封程度,以及檢修設(shè)備時帶來的影響和不足,進而確保等溫煤化工中應(yīng)用的穩(wěn)定性、安全性。

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