李嘉平
(廣東梅雁吉祥水電股份有限公司三龍水電站,廣東 梅州514000)
水電是一種重要的綠色可持續(xù)利用資源[1],世界各國把水能資源的綜合利用放在戰(zhàn)略性地位,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,我國與美國、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家對(duì)水能的利用率還存在較大差距[2-4],盡管我國水資源豐富,但在開發(fā)利用程度方面與西方發(fā)達(dá)國家相比還有一定差距,未來一段時(shí)間,在我國當(dāng)前面臨的能源及環(huán)境污染等問題挑戰(zhàn)時(shí)期,可以預(yù)測水電將會(huì)得到快速發(fā)展[5-7]。水輪機(jī)是一種將水流能量轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機(jī)械能的水利設(shè)備,可分為反擊式及沖擊式2 種,反擊式水輪機(jī)可分為混流式、貫流式、軸流式及斜流式4 種[8]。貫流式水輪機(jī)水頭為3~20 m 的低水頭小型河床電站應(yīng)用非常普遍[9],具備總投資低、資源綜合利用高的優(yōu)勢,在我國沿海地區(qū),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)達(dá),用電需求量日益增大,能源緊缺的情況下需要開發(fā)利用低水頭水力資源以解決當(dāng)?shù)赜秒娋o張的問題,燈泡貫流式水輪機(jī)得到廣泛 運(yùn)用[10-11]。
單竹水電站現(xiàn)有4 臺(tái)韶關(guān)水輪發(fā)電機(jī)廠制造的8.5 MW 燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量34 MW,設(shè)計(jì)水頭6.2 m,機(jī)組設(shè)計(jì)發(fā)電年平均利用3 992 h,年平均發(fā)電量13 574 萬kW·h。電站于2001 年8 月第1 臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電、其他3 臺(tái)機(jī)組分別于2001 年10 月、2002 年3 月、2002 年5 月投產(chǎn)發(fā)電。
因電站所用水輪機(jī)時(shí)間較長,鑒于當(dāng)時(shí)供應(yīng)商制造技術(shù)的限制及安裝經(jīng)驗(yàn)不足等原因,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)輪體活塞竄油現(xiàn)象,以至油壓油泵控制設(shè)備啟動(dòng)較頻繁,機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定。本次我們對(duì)水輪機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪體接力器缸體拉傷嚴(yán)重,拉傷總面積占缸體2/3,拉傷最深處約8 mm,轉(zhuǎn)輪活塞外徑拉傷同樣較嚴(yán)重,拉傷總面積占外徑2/3,拉傷最深處約6 mm,基于目前的狀況,不能按照以往對(duì)水輪機(jī)接力器進(jìn)行簡單打磨、補(bǔ)焊,更換活塞等處理方式,需進(jìn)行全面有效的技術(shù)改造,經(jīng)結(jié)合電站的實(shí)際情況及相關(guān)技術(shù)人員的意見提出2 種技術(shù)改造方案。
在進(jìn)行技術(shù)改造前先對(duì)水輪機(jī)活塞及接力器缸體損傷事故進(jìn)行總結(jié)分析,有利于做出針對(duì)性技術(shù)改造,通過分析得出以下原因:
(1)轉(zhuǎn)輪體接力器缸體結(jié)構(gòu)問題,原結(jié)構(gòu)鑄鋼與鑄鋼及鑄鐵的間隙配合,長時(shí)間的相互運(yùn)動(dòng),容易出現(xiàn)局部拉傷,一但出現(xiàn)局部拉傷現(xiàn)象,再進(jìn)行相互運(yùn)動(dòng),就會(huì)出現(xiàn)缸體惡性循環(huán)。
(2)鑄件的局部缺現(xiàn)問題,同樣會(huì)造成上述結(jié)果。
(3)轉(zhuǎn)輪裝配的整體配合尺寸問題、潤滑油的清潔度等等都有可能造成上述結(jié)果。
結(jié)論:結(jié)合上述分析,要比較切底的改變現(xiàn)狀,首先要考慮結(jié)構(gòu)的改造,目前水輪機(jī)槳葉操作使用的是活塞移動(dòng)式結(jié)構(gòu),活塞可依靠連桿、耳柄及拐臂來控制槳葉的運(yùn)動(dòng),與操作架具有相同功效,為避免活塞進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),通過導(dǎo)向鍵來控制活塞,活塞與活塞桿之間采用卡環(huán)進(jìn)行連接,活塞桿安裝于銅瓦之上,并作往返運(yùn)動(dòng)。活塞與其他部件間相對(duì)運(yùn)動(dòng)造成的磨損以及與各零件的裝配間隙等原因,造成活塞下沉,與支撐架磨損,甚至可能使活塞與接力器進(jìn)行硬性干磨[12]。
1.2.1 技術(shù)方案1
此技術(shù)改造整體方案:將轉(zhuǎn)輪裝配全部返廠,在廠里進(jìn)行預(yù)裝并進(jìn)行有關(guān)檢測,以保證改造質(zhì)量。根據(jù)機(jī)組實(shí)際情況進(jìn)行2 個(gè)方面的技術(shù)改造:第一,對(duì)活塞密封圈進(jìn)行更換,采用標(biāo)準(zhǔn)孔用方形圈整體密封,該結(jié)構(gòu)在行業(yè)內(nèi)技術(shù)比較成熟,多個(gè)發(fā)電站使用后取得較好的效果,能有效解決漏油問題,同時(shí)不會(huì)對(duì)接力器表面形成磨損的情況,能有效延長缸體的使用周期。第二,采用導(dǎo)向銷結(jié)構(gòu),用導(dǎo)向銷替換原來導(dǎo)向鍵結(jié)構(gòu)。具體改動(dòng)零件如下:
(1)對(duì)導(dǎo)向鍵的螺栓孔、銷釘孔進(jìn)行補(bǔ)焊操作,打磨轉(zhuǎn)輪體,缸體內(nèi)壁重新精加工,確保缸體表面的光滑程度。
(2)對(duì)葉片開展相關(guān)檢測,與技術(shù)人員進(jìn)行溝通并確定最終方案后再?zèng)Q定葉片線型是否進(jìn)行數(shù)控加工。
(3)對(duì)葉片內(nèi)外軸套進(jìn)行更換,重新制作葉片VX 密封圈。
(4)對(duì)活塞進(jìn)行重新加工,用鋼板結(jié)構(gòu)替代鑄造結(jié)構(gòu)。
(5)重新制做泄水錐及轉(zhuǎn)輪體蓋。
(6)導(dǎo)向鍵用3 個(gè)導(dǎo)向銷進(jìn)行替換,并進(jìn)行重新轉(zhuǎn)配。
(7)對(duì)轉(zhuǎn)輪進(jìn)行重新裝配并開展相關(guān)試驗(yàn)測試,主要包括靜平衡試驗(yàn)、動(dòng)作試驗(yàn)及油壓試驗(yàn)[13-14]。1.2.2 技術(shù)方案2
為了克服現(xiàn)有活塞結(jié)構(gòu)的上述缺點(diǎn),擬采用一種具有結(jié)構(gòu)簡潔合理、動(dòng)作靈活、不磨損缸體、不竄油,且方便操作、提高工效優(yōu)點(diǎn)的帶導(dǎo)向軸的充壓活塞式結(jié)構(gòu)。
所采用的技術(shù)方案是:設(shè)置整圈密封槽、整圈導(dǎo)向環(huán)及導(dǎo)向軸的充壓活塞式結(jié)構(gòu)?;钊?、接力器桿、操作油管依次進(jìn)行連接,活塞與接力器間采用螺栓進(jìn)行連接。來自受油器開、關(guān)油腔的壓力油通過接力器桿進(jìn)入活塞缸(轉(zhuǎn)輪體腔)推動(dòng)活塞運(yùn)動(dòng),再通過耳柄、連桿、轉(zhuǎn)臂等操作葉片轉(zhuǎn)動(dòng)。活塞與轉(zhuǎn)輪體蓋之間設(shè)置導(dǎo)向軸,導(dǎo)向軸有活塞導(dǎo)向及防止活塞轉(zhuǎn)動(dòng)的作用,在活塞上設(shè)置一道整圈密封槽和二道整圈導(dǎo)向環(huán)以減少兩腔漏油和活塞運(yùn)行[15],具體改造方案如下:
(1)把整個(gè)轉(zhuǎn)輪可拆部件全部拆開,包括銅套,并清洗干凈。
(2)把轉(zhuǎn)輪缸體拉傷部分虛浮鋼屑刨掉,將拉傷溝槽深于1 mm 處全部進(jìn)行補(bǔ)焊,并將轉(zhuǎn)輪體接力器缸上導(dǎo)向鍵的5-M16 及5-φ12 H7 的孔塞住,塞孔時(shí)用原來的M16 螺栓及把φ12 的銷鋸斷,表面要有4 mm 的焊縫(焊絲牌號(hào):ER50-6)。
(3)補(bǔ)焊時(shí)應(yīng)防止接力器缸變形,補(bǔ)焊后按圖紙精度要求進(jìn)行加工(具體尺寸按實(shí)際情況決定,約φ1 215 mm)。
(4)按專用圖加工活塞。
(5)轉(zhuǎn)輪體蓋在原有毛坯基礎(chǔ)上按專用圖加工。
(6)返鏜3 個(gè)葉片孔的銅套及轉(zhuǎn)輪體與接力器桿的2 個(gè)銅套。(看情況定)
(7)轉(zhuǎn)輪體蓋按專用圖焊接2 個(gè)軸套座(要對(duì)正原來轉(zhuǎn)輪體蓋及轉(zhuǎn)輪體的銷釘位置,按活塞的導(dǎo)向軸的位置定位)。
(8)重新開料加工軸套座、法蘭、導(dǎo)向軸、封油筒、φ50 軸套各2 件。
(9)按專用圖增加導(dǎo)向環(huán)(KF25,25×2.5×2.7 m)2 件、活塞組合密封(MR1 210φ1 215×φ1 182×9.5)1 件。
通過我們技術(shù)人員對(duì)2 種技術(shù)改造的研究比較,再咨詢外部廠商相關(guān)技術(shù)難題后,決定采用方案2,主要原因有:
方案2 相對(duì)方案1 缺點(diǎn):整體改造時(shí)間更長,技術(shù)操作相對(duì)復(fù)雜,對(duì)技術(shù)人員加工要求比較高。
方案2 相對(duì)方案1 優(yōu)點(diǎn):技術(shù)改造時(shí)間更短,更靈活,不需要把相關(guān)設(shè)備運(yùn)回至廠商進(jìn)行維修,可根據(jù)電站運(yùn)行情況而選擇時(shí)間改造,總體技術(shù)成本更低。
采用方案2 效果:用一道整圈活塞密封、整圈導(dǎo)向環(huán)及導(dǎo)向軸,從而避免了接力器缸嚴(yán)重磨損、槳葉接力器嚴(yán)重竄油、活塞表面的碰撞擠損剝落及活塞環(huán)的卡死。提高了產(chǎn)品質(zhì)量,使水輪發(fā)電機(jī)組良好運(yùn)行。本結(jié)構(gòu)簡潔合理,動(dòng)作靈活,方便操作,提高工效。
在當(dāng)前資源日趨緊張,生態(tài)環(huán)境壓力的情況下,大力發(fā)展水電行業(yè)是未來的趨勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,高水頭大型河床電站基本都有進(jìn)行規(guī)模利用,而低水頭小型河床電站是未來發(fā)展的重點(diǎn),燈泡貫流被式廣泛認(rèn)為是其首選的一種水輪機(jī),在其整個(gè)運(yùn)行過程中,不可避免需要進(jìn)行各種技術(shù)改造,本文的技術(shù)改造實(shí)踐目前在低水頭小型河床電站應(yīng)用非常普遍,技術(shù)方案2 在我電廠成功改造運(yùn)用,也為相關(guān)電站燈泡貫流機(jī)組水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪技術(shù)改造提供一定借鑒。