王 兵 尹曉東
(山東省調(diào)水工程運行維護(hù)中心萊州管理站,山東 萊州 261400)
膠東調(diào)水輸水工程是南水北調(diào)東線工程的支線,西起東平湖,東至山東威海米山水庫,全長688km。東宋泵站是該輸水線路的一級提水泵站,泵站設(shè)計流量19.7m3/s,設(shè)計凈揚程12.86m,裝機容量5520kW。東宋泵站年運行期10個月,年調(diào)水量約3.6億m3,對保障膠東地區(qū)水資源供應(yīng)具有重大作用。
2019年8月,泵站3號主機組水泵運行不到2000h就發(fā)生了水導(dǎo)軸瓦和軸套的摩擦損壞事件,影響了設(shè)備穩(wěn)定可靠運行,需要深入分析失效原因,保障機組正常運行。
東宋泵站安裝6臺混流泵機組,其中1號和6號機組為2臺調(diào)節(jié)機組,單臺設(shè)計流量2.75m3/s,水泵為1000HDS-12型混流泵,配備YL560-12異步電動機,電機額定功率560kW,水泵軸長4.3m,軸直徑160mm,上距聯(lián)軸器3.6m處設(shè)水導(dǎo)軸瓦一處。2~5號機組為4臺主機組,水泵為1400HD-14型混流泵,單臺設(shè)計流量5.85m3/s,配套TL1100-16同步電機,額定功率1100kW,水泵軸長6.9m,軸直徑200mm,分別在上距聯(lián)軸器2.2m和5.6m處設(shè)上、下兩處水導(dǎo)軸瓦。
2019年8月,巡視設(shè)備時,發(fā)現(xiàn)泵站3號機組運行過程中間歇性噪聲和振動增大,計算機監(jiān)控顯示振動值平均增加30%,最大峰值增加60%,溫度、電流、功率等指標(biāo)沒有超過額定值。因機組大修后運行時間不足2000h,最初分析可能是水流中有異物纏繞葉輪或流道內(nèi)雜物垃圾較多,水流流態(tài)不穩(wěn)造成機組短時振動較大。于是將機組停機,利用管道回水沖刷水泵流道內(nèi)的異物,但機組重開后,間歇性振動和噪聲依然較大,為查清問題原因,避免機組持續(xù)運行發(fā)生更大問題,對機組停機檢查。在下落檢修閘門,封閉3號機組流道進(jìn)口,抽干流道內(nèi)水之后,對上水導(dǎo)軸瓦和下水導(dǎo)軸瓦進(jìn)行拆卸。拆卸發(fā)現(xiàn):上水導(dǎo)軸瓦內(nèi)襯橡膠和泵軸軸套沒有明顯磨損;下水導(dǎo)軸瓦磨損嚴(yán)重,軸瓦賽龍條已磨掉,表面類似刀刻狀,賽龍軸瓦內(nèi)襯中夾雜不銹鋼碎屑,泵軸不銹鋼軸套已基本磨掉,露出泵軸碳鋼材料,泵軸本體表面沒有明顯磨損;后導(dǎo)水錐破損。
水泵在運行過程中,泵軸旋轉(zhuǎn)時在不均勻水流的作用下,不斷撞擊和摩擦軸瓦,機組始終處于振動狀態(tài),隨著運行時間延長,機組的水平、同心和擺度指標(biāo)會不斷發(fā)生變化,部分緊固件出現(xiàn)松動,會進(jìn)一步加大泵軸與軸瓦的摩擦,加快軸套和軸瓦的磨損,使軸套和軸瓦間隙不斷增大,減小了對軸旋轉(zhuǎn)過程的狀態(tài)約束,加劇了軸的撞擊和設(shè)備的振動,形成了惡性循環(huán)。到達(dá)一定時間,造成軸瓦和軸套的摩擦損壞。但由于3號機組大修后運行時間不到2000h,3號機組軸套和軸瓦的磨損速度超出了正常范圍,因此,需對軸套和軸瓦摩擦損壞原因作進(jìn)一步分析。
3號機組水泵主軸材料為45號鋼,上水導(dǎo)軸套為不銹鋼材料,軸瓦殼體為不銹鋼,內(nèi)襯為橡膠,下水導(dǎo)軸套為不銹鋼材料,軸瓦殼體為不銹鋼,軸瓦內(nèi)襯為白色賽龍材料。45號鋼為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)用鋼,具有良好的機械性能,可以淬硬至洛氏硬度42~46HRC,表面淬火硬度在55~58HRC之間,因此,經(jīng)過熱處理的泵軸表面硬度達(dá)到洛氏硬度55HRC以上。從現(xiàn)場軸和軸瓦賽龍內(nèi)襯的磨損情況看,在軸套已磨損到?jīng)]有的情況下,泵軸本體并沒有明顯磨損,由此可見,泵軸材料硬度和耐磨性較高,其硬度和耐磨性要大于軸套和白色賽龍材料的硬度和耐磨性。軸瓦材料為白色賽龍,其機械性能指標(biāo)為抗拉強度37.9MPa,剪切強度32.7 MPa,延伸率207%,肖氏硬度(SHORE D.)67。對應(yīng)洛氏硬度值為50.8HRC,硬度小于泵軸45號鋼的硬度。泵軸軸套為不銹鋼材料,鋼號為1Cr18Ni9Ti,組織類別為奧氏體型。其硬度指標(biāo)為:布氏硬度HB≤187,洛氏硬度HRB≤90,維氏硬度HV≤200,為了便于比較,將材料硬度統(tǒng)一用洛氏硬度HRC指標(biāo)表示。查表可知,泵軸軸頸軸套的三種硬度指標(biāo)對應(yīng)的HRC值均小于20[1]。硬度小于泵軸45號鋼的硬度,也小于白色賽龍材料的硬度。
通過對材料的特性比較,賽龍材料的硬度和耐磨性遠(yuǎn)高于泵軸不銹鋼軸套材料硬度,在運行過程中泵軸軸套首先磨損,磨損后的軸套表面不再是光滑面,反向加劇了對軸瓦賽龍材料的摩擦,二者相互作用,加劇了軸瓦和軸的損壞,最終導(dǎo)致軸瓦和軸套完全摩擦失效。上一次設(shè)備維修更換軸瓦時,由于單方面考慮了軸瓦硬度和耐磨性的提高,沒有同時考慮軸套的硬度和耐磨性,泵軸軸套和新賽龍軸瓦材料硬度和耐磨性不匹配,是造成運行過程中軸套快速磨損,最終導(dǎo)致軸套和軸瓦完全失效的主要原因。
軸和軸瓦作為摩擦副的兩方,在設(shè)備維修更新改造時,不應(yīng)單純考慮一方的材料性質(zhì),應(yīng)當(dāng)兼顧二者的綜合特性和相互作用。從設(shè)備運行維修維護(hù)的便利性考慮,泵軸和軸瓦材料的硬度和耐磨性中,應(yīng)當(dāng)選擇泵軸軸頸的硬度和耐磨性高于軸瓦,因為泵軸軸頸的處理或軸套的更換往往需要吊出主軸,整個機組設(shè)備包括電動機都需要進(jìn)行拆卸,機組的水平、同心、垂直度、擺度等需要重新調(diào)整,費用高,時間長,而軸瓦拆卸更換簡單,時間短,費用低。
a.方案一:軸套和軸瓦內(nèi)襯都采用硬度比較低的材料。如軸套材料仍使用1Cr18Ni9Ti不變,軸瓦內(nèi)襯材料改為比1Cr18Ni9Ti不銹鋼硬度更小的材料,如橡膠材料。優(yōu)點是材料便宜,同類型橡膠軸瓦價格僅為賽龍價格的1/2,缺點是橡膠材料耐磨性差,特別是不耐干磨,在剛開機水沒潤滑軸瓦時磨損較大,干磨時間稍長,軸瓦溫度升高容易發(fā)生黏著磨損。橡膠內(nèi)襯容易老化,運行中易發(fā)生開膠脫落,并且方案一摩擦副的整體均為不耐磨材料,使用壽命整體較短。
b.方案二:軸套和軸瓦內(nèi)襯都采用硬度高耐磨性強的材料。如軸瓦內(nèi)襯材料采用白色賽龍材料,軸套使用比賽龍材料具有更高硬度和耐磨性材料。軸套和軸瓦都使用高硬度和高耐磨材料,一次性費用較高,但通過提高摩擦副的耐磨性,延長了使用壽命,減少了設(shè)備大修次數(shù),降低了整體費用。
從長遠(yuǎn)和整體效果考慮,選擇方案二。
5.1.1 軸瓦內(nèi)襯材料選擇
軸瓦內(nèi)襯材料選擇白色賽龍材料,其優(yōu)點為:賽龍材料是一種三次交叉結(jié)晶熱凝性樹脂,自恢復(fù)性和彈性好,具有很高的抗沖擊性,能吸收撞擊負(fù)荷,不會永久變形,對泥沙雜質(zhì)不敏感[2]。賽龍水潤滑軸承的動摩擦系數(shù)為0.0207~0.0381,干摩擦系數(shù)0.05~0.09。摩擦系數(shù)低,自潤滑性能好,有很好的抗磨損性,當(dāng)轉(zhuǎn)速較低時,由于沒有形成流體動壓潤滑,摩擦系數(shù)較大,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到一定值時,形成流體動力潤滑狀態(tài),摩擦主要為流體內(nèi)的摩擦,摩擦系數(shù)變小且穩(wěn)定。賽龍是一種均質(zhì)材料,使用中不會發(fā)生材料剝落現(xiàn)象,不會發(fā)生黏著磨損,賽龍軸承在無水情況下可以運行30~120s。其化學(xué)性能穩(wěn)定,耐污水,抗老化性強,沒有保存年限的限制。正是由于賽龍材料的優(yōu)良特性,近年來,賽龍軸承在水利、電力、船舶等諸多相關(guān)行業(yè)得到了快速的推廣應(yīng)用,加工技術(shù)日益成熟和穩(wěn)定。
5.1.2 軸套材料選擇
硬度高、耐磨性強的金屬材料有抗磨白口鑄鐵材料、高錳鋼耐磨材料、低合金耐磨鋼、高碳高鉻馬氏體型不銹鋼等,不同的金屬材料有不同化學(xué)成分、組織、性能,適用的環(huán)境也不同。由于高碳高鉻馬氏體型不銹鋼不僅具有高硬度和高耐磨性,而且在大氣、水及某些酸類和鹽類的水溶液中具有優(yōu)良的不銹與耐蝕性[3],因此本次選擇高碳高鉻馬氏體型不銹鋼作為軸套加工原材料,具體鋼號為95Cr18。經(jīng)過淬火、低溫回火工藝處理后,回火后組織為馬氏體+彌散分布的碳化物+少量殘留奧氏體,硬度可達(dá)62~66HRC。因此用95Cr18加工的軸套硬度高于賽龍材料的硬度,可以形成摩擦副較為合理的搭配。
5.2.1 軸套加工
由于9Cr18馬氏體型不銹鋼含碳量較高,軸套加工在熱處理時,一是要防止淬火裂紋。采取控制加熱升溫速度,控制冷卻出油溫度,及時回火等措施防止淬火裂紋。二是要控制淬火殘留奧氏體量。采用淬火后經(jīng)冷處理再回火的方法,促進(jìn)已經(jīng)存在的殘留奧氏體的分解,減少殘留奧氏體含量,提高軸套硬度,保證軸套在使用過程中組織和尺寸的穩(wěn)定性。
5.2.2 軸瓦加工
軸瓦加工時要嚴(yán)格控制與軸的間隙。間隙過大,運行狀態(tài)不穩(wěn)定,振動較大;間隙過小,不易進(jìn)水,干磨時間過長。賽龍材料在干運轉(zhuǎn)狀態(tài)下超過105℃,在水潤滑狀態(tài)超過60℃,一段時間內(nèi)材料表面先軟化然后均勻斷裂和斷開,發(fā)生水解,影響運行壽命。間隙控制主要考慮兩方面因素:?考慮賽龍材料的水漲系數(shù),賽龍軸承吸水后體積會有微小的膨脹,取水漲系數(shù)1.3%,以保證賽龍軸承運行時的最小運行間隙。?考慮泵軸的擺度因素,留出合理間隙。
嚴(yán)格控制安裝質(zhì)量,避免因安裝不當(dāng)加劇軸瓦磨損,導(dǎo)致軸瓦快速失效。安裝時要注意檢查軸套和軸瓦的光潔度。消除軸套、軸瓦在加工、運輸、裝卸過程中出現(xiàn)的劃痕和毛刺,減小面摩擦系數(shù),降低運行時的摩擦,減少磨損。軸瓦安裝時做好安裝間隙的檢查和調(diào)整,注意軸瓦的緊固質(zhì)量,防止軸瓦松動。
經(jīng)過對3號機組水導(dǎo)軸瓦和軸套的改造處理,機組重新開機運行,至今已運行1000多h,根據(jù)現(xiàn)場觀察,機組振動和噪聲較小,運行平穩(wěn)。技術(shù)人員對計算機后臺監(jiān)控的振動數(shù)值進(jìn)行了統(tǒng)計分析,考慮到振動儀表的測量誤差、電磁干擾和其他異常因素的影響,將振動數(shù)值統(tǒng)計的置信水平統(tǒng)一設(shè)定為95%。經(jīng)過數(shù)值統(tǒng)計,改造前,3號機組95%置信水平的泵殼振動數(shù)值置信區(qū)間為3.5~5.0mm/s,改造后,泵殼振動數(shù)值置信區(qū)間為1.065~1.855mm/s,振動值大大減小。同時,通過停機對軸瓦和軸套的磨損情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)軸套和軸瓦光潔度良好,未見明顯磨損,未出現(xiàn)焦灼、磨屑等異常磨損現(xiàn)象。因此,本次技術(shù)改造整體效果良好,達(dá)到了改造目標(biāo)。
水泵在運行過程中,泵軸軸套和軸瓦是摩擦雙方,更新改造時,需統(tǒng)一考慮二者的硬度和耐磨性,應(yīng)使泵軸軸頸或軸套的硬度和耐磨性適當(dāng)高于軸瓦內(nèi)襯的硬度和耐磨性。通過提高泵軸軸套和軸瓦材料的硬度和耐磨性,并合理搭配,延長了軸瓦和軸套的使用壽命,增強了水泵運行的穩(wěn)定性和可靠性,降低了運行費用,提高了水泵運行效率。