• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      川渝氣田大斜度水平井排水采氣工藝優(yōu)化

      2019-12-30 00:47:30陳家曉張鳳瓊
      關(guān)鍵詞:排劑吸液斜度

      張 婷 陳家曉 張鳳瓊 李 靜 唐 艷

      (1. 中國(guó)石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院,四川 成都 618300;2. 中國(guó)石油西南油氣田公司重慶氣礦,重慶 404100;3. 中國(guó)石油西南油氣田公司川中油氣礦 四川 遂寧 629001)

      0 引言

      自1999 年以來(lái),水平井、大斜度井技術(shù)已成為川渝氣田高效開發(fā)的重要手段和發(fā)展趨勢(shì)。隨著水平井、大斜度井開采時(shí)間的延續(xù),部分出水氣井出現(xiàn)攜液困難甚至水淹停產(chǎn)的問(wèn)題,如廣安氣田39 口大斜度水平井中就有14 口井因氣田水的影響無(wú)法連續(xù)生產(chǎn),另有13 口井水淹關(guān)井;而川東石炭系氣藏超過(guò)90%的水平井和大斜度井產(chǎn)水,其中出現(xiàn)攜液困難甚至水淹停產(chǎn)問(wèn)題的氣井接近60%。川渝氣田大斜度水平井具有以下特點(diǎn):①氣井產(chǎn)能總體較低,產(chǎn)能差異較大,后期以低產(chǎn)井為主;②氣井投產(chǎn)后普遍產(chǎn)水,產(chǎn)水量范圍跨度大(1~100 m3);③井下管串結(jié)構(gòu)復(fù)雜,普遍裝有封隔器、節(jié)流工作筒及組合油管;④部分氣藏埋藏較深,如川東石炭系氣藏,產(chǎn)層深度一般超過(guò)4 500 m[1-5]。大斜度水平井的這些特點(diǎn),限制了大部分工藝的開展[6-12]。氣舉和泡沫排水采氣工藝雖因簡(jiǎn)單易行而在川渝氣田直井中得到了廣泛應(yīng)用,但在水平井大斜度井中應(yīng)用時(shí),因其管串復(fù)雜、油套不連通等特點(diǎn),嚴(yán)重影響工藝效果[13-20]。

      1 川渝氣田排水采氣工藝應(yīng)用現(xiàn)狀

      受大斜度、水平井深度及井身結(jié)構(gòu)復(fù)雜性的制約,排水采氣工藝面臨極大挑戰(zhàn),尤其是缺乏有效手段排出水平井段的積液。近年來(lái),泡排及氣舉工藝在川渝地區(qū)大斜度井、水平井中進(jìn)行了先導(dǎo)性試驗(yàn),通過(guò)排除封隔器以上的積液,在一定程度上改善了氣井生產(chǎn)能力。

      1.1 泡沫排水采氣工藝

      通過(guò)打孔等方式溝通油套管,實(shí)現(xiàn)在現(xiàn)有管柱上實(shí)施泡排工藝,在川渝地區(qū)大斜度、水平井中進(jìn)行了39 井次泡排工藝試驗(yàn),大部分井使用固體泡排劑,試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)固體起泡劑遇阻及泡排攜液效果差的現(xiàn)象,部分泡排試驗(yàn)井情況如表1 所示。56.5%的工藝實(shí)施井產(chǎn)量低于臨界流量仍可連續(xù)自噴生產(chǎn),最大井深(斜深)超6 000 m,最低壓力系數(shù)為0.047,最大產(chǎn)水量為13.2 m3/d。

      1.2 氣舉排水采氣工藝

      借鑒直井氣舉經(jīng)驗(yàn),大斜度、水平井進(jìn)行了4口井氣舉排水采氣試驗(yàn),其中兩口井下入氣舉閥,最大應(yīng)用井斜達(dá)53°,成功使氣井恢復(fù)生產(chǎn),取得了一定成效,試驗(yàn)情況如表2所示。由于氣舉閥受井斜限制,下入深度有限,大斜度及水平段積液影響無(wú)法排除,影響氣舉效果;打孔氣舉在設(shè)計(jì)時(shí),采用“U”形管原理,設(shè)計(jì)較保守,啟動(dòng)壓力和連續(xù)注氣壓力相差較大,不能有效利用壓縮機(jī),造成地面設(shè)備資源浪費(fèi)。

      2 大斜度水平井排水采氣技術(shù)優(yōu)化

      2.1 泡沫排水采氣工藝優(yōu)化

      2.1.1 研制液體泡排劑

      川渝氣田大斜度水平井使用的固體泡排劑存在井口、管柱變徑處,或在造斜段遇阻的現(xiàn)象,起泡劑無(wú)法與積液接觸,達(dá)不到排液的目的。而液體泡排劑在大斜度水平井中存在適應(yīng)性較差、不能高效或全部攜帶出井底積液的問(wèn)題。針對(duì)這一問(wèn)題,研制新型納米粒子泡排劑E,該體系在基礎(chǔ)體系上創(chuàng)新地將納米硬質(zhì)顆粒(主要成分為SiO2,無(wú)毒無(wú)害)引入氣、水兩相組成的泡沫體系,使納米粒子吸附在氣/水相界面形成固化膜,阻止氣泡之間的聚并和歧化,從而提高泡沫的穩(wěn)定性,促使攜液性能也隨之提升。

      表1 川渝地區(qū)部分大斜度井、水平井泡排試驗(yàn)效果統(tǒng)計(jì)表

      表2 川渝地區(qū)大斜度、水平井氣舉試驗(yàn)效果統(tǒng)計(jì)表

      通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)篩選出目前使用較為普遍的4種耐高溫、耐高礦化度泡排劑,與新型泡排劑E進(jìn)行起泡性能、穩(wěn)定性和攜液效率的對(duì)比。實(shí)驗(yàn)條件:在常壓及不同溫度情況下測(cè)試起泡劑的起泡體積和半衰期,在120 ℃、常壓下測(cè)試起泡劑的攜液效率。結(jié)果表明:新型泡排劑E在不同溫度條件下的起泡性和穩(wěn)定性均優(yōu)于其他4種泡排劑,且溫度越高,性能優(yōu)勢(shì)越明顯,如圖1所示,當(dāng)溫度達(dá)到130 ℃以后,新型泡排劑E的半衰期是其他樣品的兩倍。由于其良好的起泡性和穩(wěn)定性,其攜液效率也明顯優(yōu)于其他4種泡排劑,如圖2所示。

      2.1.2 優(yōu)選加注裝置

      川渝氣田早期泡排劑加注工藝主要為平衡罐加注,利用平衡罐內(nèi)壓力自行流入井中,加注時(shí)間較長(zhǎng),同時(shí)由于加注通道內(nèi)徑較小,易造成通道堵塞,影響加注效果。目前應(yīng)用較多的是泵注和棒狀投注工藝,泵注工藝可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分時(shí)段進(jìn)行加注。結(jié)合現(xiàn)有大斜度水平井普遍壓力底、產(chǎn)液量小的生產(chǎn)特征及氣井分散、無(wú)人值守等現(xiàn)狀,選擇小排量連續(xù)加注泵,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化間隙、連續(xù)加注。并對(duì)MX001-H6 等20 口井新建泡沫排水采氣工藝進(jìn)行優(yōu)化,安裝起泡劑加注裝置13套、消泡裝置5套。

      圖1 不同溫度條件下泡排劑起泡性、穩(wěn)定性對(duì)比圖

      圖2 不同礦化度條件下,泡排劑攜液效率對(duì)比圖

      2.1.3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果分析

      新型起泡劑E現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)9口井,采取小排量泵連續(xù)加注,作業(yè)后與現(xiàn)場(chǎng)在用起泡劑對(duì)比,在大幅度降低用量(40.00%~53.13%)的情況下,仍然能夠提高氣井產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量,并降低油套壓差?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)后(表3)日產(chǎn)氣量增加了1.20%~58.97%、日產(chǎn)水量增加了3.57%~103.60%;油套壓差降低了3.41%~34.43%;藥劑用量較現(xiàn)場(chǎng)原在用泡排劑降低了40.00%~58.33%,綜合成本可降低約60%。

      表3 新型泡排劑E現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果表

      2.2 氣舉設(shè)計(jì)優(yōu)化

      2.2.1 地層吸液指數(shù)

      對(duì)于產(chǎn)水量較大、油管與套管環(huán)空不連通的大斜度及水平井,打孔后實(shí)施連續(xù)氣舉,能夠?qū)崿F(xiàn)氣井連續(xù)帶液生產(chǎn)。但打孔氣舉在設(shè)計(jì)時(shí)未引入吸液指數(shù),設(shè)計(jì)深度按“U”型管原理考慮,啟動(dòng)壓力高,不能有效利用壓縮機(jī),如表2中QL013-H1井的啟動(dòng)壓力高達(dá)22.5 MPa,連續(xù)氣舉壓力僅12.5 MPa,現(xiàn)場(chǎng)氣舉選用25 MPa 車載式壓縮機(jī),注氣壓力不能有效利用,造成地面配套資源浪費(fèi)。通過(guò)引入地層吸液指數(shù)這一影響啟動(dòng)壓力的重要因素,對(duì)氣舉工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以適應(yīng)川渝地區(qū)大斜度水平井較深、溫度較高、地層壓力差異大的客觀條件。

      設(shè)計(jì)思路:根據(jù)具體井況考慮打孔位置,能夠保證氣舉的啟動(dòng)和卸載,設(shè)計(jì)時(shí)考慮地層吸液能力,按照具體工藝井產(chǎn)層滲透性高低選擇地層吸液指數(shù)k 值,最終確定閥深度,計(jì)算公式如公式(1)、公式(2)所示。

      地層吸液指數(shù)k的定義:在注氣壓力作用下,因液面下降所占容積和注氣前(注氣壓力為0)時(shí)總液量的比值。

      式中,L 為設(shè)計(jì)打孔深度,m;L靜為靜液面深度,m;pko為啟動(dòng)注氣壓力,MPa;pwhf為井口油壓或分離器出口壓力,MPa;V環(huán)為未注氣時(shí)頂閥以上液體所占環(huán)空容積,m3;V油為未注氣時(shí)頂閥以上液體所占油管容積,m3;k 為地層吸液指數(shù);Gs為靜液梯度,MPa/m。

      2.2.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

      試驗(yàn)井產(chǎn)層中部垂深4 841.9 m,井底壓力41.96 MPa,若不考慮地層吸液影響,啟動(dòng)壓力需要39.5 MPa,采用35 MPa 車載壓縮機(jī)氣舉無(wú)法正常啟動(dòng)。該井注氣點(diǎn)深度與井深比值大于0.8,考慮地層吸液指數(shù)k 等于90%,4 800 m 處氣柱壓力達(dá)到42 MPa時(shí),井筒液面基本退入地層情況下,油管內(nèi)液柱高度為4 500 m,對(duì)應(yīng)注氣壓力為33.5 MPa。35 MPa 車載壓縮機(jī)在4 800 m之上注氣能夠啟動(dòng)。

      現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施最大注氣壓力32.4 MPa,與引入k值后的設(shè)計(jì)結(jié)果吻合,由此可見(jiàn),引入地層吸液指數(shù)后,設(shè)計(jì)參數(shù)更合理,更有利于合理選擇地面注氣設(shè)備,使注氣能力得到有效的利用。

      3 結(jié)論

      1)泡排和氣舉是適應(yīng)川渝氣田大斜度、水平井排水采氣的有效措施,對(duì)于油管與油套環(huán)空不連通的氣井,通過(guò)打孔的方式溝通油套管實(shí)施泡排或氣舉,能實(shí)現(xiàn)氣井連續(xù)生產(chǎn)。

      2)研制的新型液體泡排劑E 是一種適應(yīng)大斜度、水平井生產(chǎn)特點(diǎn)的高效泡排劑,具有耐高溫、高礦化度、高酸性氣體的特點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證其具有高效的起泡性能。

      3)通過(guò)引入符合該類氣井生產(chǎn)特點(diǎn)的地層吸液指數(shù),優(yōu)化氣舉設(shè)計(jì)方法,最大程度地利用現(xiàn)有設(shè)備開展大斜度水平井氣舉排水采氣,使氣舉工藝在實(shí)現(xiàn)有效性的同時(shí)優(yōu)化了其經(jīng)濟(jì)效益。

      猜你喜歡
      排劑吸液斜度
      透析濃縮液吸管蓋聯(lián)合清洗槽改良在血透機(jī)吸液棒中的應(yīng)用
      排水采氣用泡排劑在氣田開發(fā)中的研究進(jìn)展*
      陜北氣井用氧化胺型泡排劑的性能評(píng)價(jià)
      大斜度井偏心雙管高壓分注工藝技術(shù)
      氣井泡排藥劑性能評(píng)價(jià)方法及優(yōu)選應(yīng)用研究
      鋰在熱管反應(yīng)器吸液芯上毛細(xì)作用的理論分析
      大慶油田大斜度定向井錄井油氣顯示識(shí)別方法
      錄井工程(2017年3期)2018-01-22 08:40:14
      大斜度井中套管磨損機(jī)理研究
      SYZP系列高效酸液助排劑性能研究與評(píng)價(jià)
      Numerical simulation for solid-liquid phase change of metal sodium in combined wick
      察雅县| 桓台县| 古浪县| 宜宾县| 长泰县| 西青区| 临海市| 潼关县| 达孜县| 高邮市| 全州县| 土默特右旗| 手游| 永丰县| 乐昌市| 清徐县| 永州市| 萨迦县| 汽车| 松江区| 民丰县| 洪雅县| 永济市| 信丰县| 龙州县| 侯马市| 舒城县| 兴安盟| 额敏县| 外汇| 卓尼县| 元阳县| 山丹县| 青岛市| 土默特右旗| 繁峙县| 嵊泗县| 城固县| 双桥区| 务川| 隆回县|