吳玉娥 李養(yǎng)萍
(西安西礦環(huán)??萍加邢薰?, 陜西 西安 710075)
隨著2019 中國水泥行業(yè)超潔凈排放技術交流大會的落幕,“環(huán)保升級、高質量發(fā)展”是水泥行業(yè)必然的發(fā)展態(tài)勢。水泥行業(yè)的主要任務是有效應對重污染天氣而開展工業(yè)窯爐治理專項行動,大幅降低污染排放。而除塵器出口實現(xiàn)超低排放≤10mg/Nm3已是大勢所趨。
眾所周知,電石渣制水泥除了燒成溫度低的特點外,其窯尾煙氣通過生料磨或烘干機對電石渣原料進行烘干,烘干原料后的煙氣濕度非常大,通常為30%~40%,粉塵顆粒極細。同時由于燒成溫度的差異,窯尾煙氣的溫度波動較大。電石渣窯尾煙氣除塵,雖然工況惡劣,也并不是沒有好的解決辦法。使用電袋復合除塵,除塵器內部采取有效的防腐措施,電區(qū)選用高頻恒流電源,能收集80%左右粉塵,袋區(qū)應用低壓脈沖清灰方式,濾袋選用高品質玻纖覆膜濾料,袋籠表面用有機硅噴涂處理等措施,可實現(xiàn)超低排放。
下面以電石渣水泥窯尾改造實例分析:
該項目為處理工業(yè)廢渣電石渣6000t/d 生產線,因向立磨中加入水分較大的電石渣,導致立磨運行時,入窯尾電除塵器的煙氣溫度偏低,濕度較大。除塵器改造技術參數如下:處理煙氣量:900000m3/h,煙氣溫度:正常工況下90~150℃,瞬時260℃。煙氣露點:>47℃。進口含塵濃度:≥80 g/Nm3,出口含塵濃度:≤10mg/Nm3, 操作壓力: -4000 Pa,壓力損失:≤1000Pa,收塵器效率:99.99%,漏風率:<2%。
原設備為電除塵器,由于已不滿足現(xiàn)有排放要求,故進行改造。改造方案為:保留殼體,對原有電區(qū)前兩個電場內部結構件更換,其余電場改為袋區(qū)。并對原設備殼體內部薄弱處進行貼板加固及防腐處理。具體采取措施如下:
1) 使用高頻恒流電源,本改造窯尾廢氣中水分含量大,且露點溫度高,其生產工藝不穩(wěn)定,造成溫度不穩(wěn)定,會出現(xiàn)電場閃絡頻繁,傳統(tǒng)的高壓電源電壓大幅波動,性能不穩(wěn),不宜使用。而高頻恒流電源具有正反饋、全波導通的特性。工作狀態(tài)下能夠抑制電流的大幅波動和電場閃絡,依靠電路自身的特點,自動根據電場阻抗的變化連續(xù)改變輸入電壓而保持輸出電流不變。當電場內部發(fā)生電弧放電時,恒流電控自動降低輸出電壓以抑制電弧放電,由于電壓恢復時間短,電壓表的變化幅度很小。故優(yōu)選高頻恒流電源。
2) 采用振打防脫砧子,常見電除塵器的振打故障是振打錘或砧子的脫落,卡住下料器,造成灰斗積灰嚴重,影響除塵效率。振打錘使用我司專利產品,振打砧子作了改進,增加緊固件防脫。
3) 殼體及袋室采用雙層人孔門,電石渣制水泥窯尾煙氣特性,其水分含量大,露點溫度高,易結露,粉塵含有堿性物質,易腐蝕。因此做好密封,對提高除塵效率至關重要。本次改造電區(qū)殼體側板以及袋室全部采用雙層人孔門,且用耐高溫硅橡膠密封繩密封,減少了密封繩之間的接縫。因而能更好的保證氣密及控制漏風率。
4) 電區(qū)設置合理的振打周期,對陰陽極振打周期實行合理控制,確保粉塵落入灰斗中而不產生二次揚塵。
5) 袋籠防腐措施,電石渣水泥窯尾煙氣濕度高,且含有較高的氮氧化物,腐蝕問題顯而易見。因此袋籠采用耐高溫有機硅噴涂處理防腐,其實際應用效果理想。
6) 濾袋材質選擇,結合電石渣水泥窯尾煙氣特點,玻纖覆膜濾料耐腐蝕、耐高溫、憎水透氣等優(yōu)點,本次改造優(yōu)選玻纖覆膜濾料,并要求濾袋制作必須滿足超低排放。
7) 花板材質選擇及結構的布置,考慮腐蝕問題,花板選用S304 材質,為保證袋籠垂直度,對花板結構進行有限元分析,合理布置。
8) 氣流均布措施,本次改造對進氣口沖刷比較大的分布板予于更換,并根據CFD 氣流模擬對出氣口煙道合理布置,設計為Y 字型圓管道,使氣流分布均勻,提高除塵效率。
9) 袋區(qū)清灰方式,從除塵器應用的實際狀況來分析,對于極細的粉塵,清灰后從濾袋表面落入灰斗需要相對更長的時間,再加上上升氣流的作用,細粉塵將很難沉降,很容易產生二次吸附,造成整個系統(tǒng)壓差較高。因此必須采用合理的離線清灰程序,以此避免二次吸附帶來的壓差問題。本次改造清灰方式為離線、在線、定阻清灰,各模式間可以相互手動/自動切換。
10) 除塵器防腐措施,雖然煙氣濕度大有利于除塵器電區(qū)粉塵的收集,但是過大的濕度,會對除塵器造成嚴重的腐蝕,從而很快失效。在除塵器殼體內部采取必要的防腐措施必不可少。我們聯(lián)合國內專業(yè)防腐涂裝廠家,制定了耐高溫、耐酸堿的油漆及涂裝方案。
1) 要求生產、安裝人員對花板、凈氣室、煙道、出氣口煙道連接處氣密焊,焊接完畢用煤油滲透檢驗。有漏焊處補焊,補焊完畢再次檢驗;2) 安裝濾袋、袋籠前,對除塵器做漏風檢查,并修補漏點,變形大處用扁鋼補焊;3) 濾袋安裝時,在濾袋廠家的指導下,使用保護套安裝。待所有濾袋袋籠安裝完后,進行熒光粉測試;測試完后,再全面檢查除塵器內部有無漏風,并對其進行修補。處理完后再次做熒光粉檢漏。
電石渣窯尾電改電袋項目實現(xiàn)超低排放,不僅要從設計細節(jié)上對設備整體把控,還要在生產、安裝質量流程上嚴格把關。我司在電石渣項目設計上實現(xiàn)出口排放濃度:≤10mg/Nm3已有些許成功案例。
在大力發(fā)展循環(huán)經濟的背景下,電石渣制水泥的發(fā)展有著巨大的潛力。然而面臨超低排放技術的尚未成熟,排放指標日益嚴苛,為實現(xiàn)水泥行業(yè)的超低排放,打造青山綠水、清潔優(yōu)美的工作環(huán)境,已是行業(yè)人共同的期盼!