王志超 潘鈺 劉苗
(吉林油田公司油氣工程研究院 吉林松原 138000)
天然氣在開采過程中,隨著地層能量的衰減,地層水不能完全隨氣流產(chǎn)出,井筒內(nèi)出現(xiàn)積液,影響產(chǎn)量。泡沫排水采氣工藝是通過從油套管環(huán)形空間內(nèi)注入泡排劑,在氣流的攪動下形成大量泡沫,從而確保井底積液可以隨氣流排出。
F氣田處于開采中后期,產(chǎn)氣量小于臨界攜液量,井筒內(nèi)積液不能全部排出。針對吉林油田F氣田儲層物性、氣井深度、井底溫度、礦化度等特征,大多數(shù)氣井主要依靠泡沫排水采氣工藝來延長氣井壽命,而泡排劑的性能直接決定泡沫排水工藝是否有效,因此本文通過對泡排劑進(jìn)行室內(nèi)評價和試驗,進(jìn)而篩選出適合F氣田的泡排劑,以充分發(fā)揮泡排工藝在產(chǎn)水氣田中的作用。
F氣田氣藏類型屬于正常地溫梯度氣藏。埋深1500~3500m,地層水總礦化度為3589.47~6400.01mg/L,壓力系數(shù)為0.4~0.95,地溫梯度為3.7~4.42℃/100m。
常用的泡排劑有陰離子型表面活性劑(大多數(shù)為陰離子型)、非離子型表面活性劑、兩性表面活性劑等,陰離子型表面活性劑性能較好,但價格較高,穩(wěn)定性不如非離子型表面活性劑,非離子表面活性劑的來源廣泛,性能穩(wěn)定,但起泡能力不如陰離子型表面活性劑,兩性表面活性劑起泡能力相對較差。
針對吉林油田F氣田儲層物性、氣井深度、井底溫度、礦化度等特征,在保證攜液能力、穩(wěn)泡能力的前提下盡量降低成本。因此,綜合考慮最終確定泡排劑主要由陰離子型表面活性劑JL-1、非離子型表面活性劑JL-2和穩(wěn)泡劑JL-3組合而成。
將泡排劑JL-1、JL-2、JL-3與礦化度為6000mg/L的F區(qū)塊地層水按照不同比例、不同濃度復(fù)配成藥劑1~8,利用高溫高壓動態(tài)泡沫評價裝置、羅氏泡沫儀、電熱恒溫水浴箱等裝置對藥劑的攜液能力、起泡能力、穩(wěn)泡能力、配伍性等性能進(jìn)行室內(nèi)評價實驗研究,篩選出最符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的藥劑。
結(jié)合吉林油田F區(qū)塊現(xiàn)狀,當(dāng)泡排劑的表面張力小于35mN/m;初始泡高大于160mL、3min后泡沫高度大于140mL;60min攜液率大于45%;配伍性表現(xiàn)為溶液澄清透明、無渾濁現(xiàn)象及無沉淀物等產(chǎn)生時,則符合吉林油田企業(yè)要求(表1)。
2.2.1 起泡、穩(wěn)泡性能評價
將F區(qū)塊地層水和配置的不同比例、濃度為0.3%和0.5%的藥劑樣品1~8,置于恒溫水浴里加熱至40℃,利用羅氏泡沫儀記錄初始泡高和3min后的泡高數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如圖1、圖2所示。
表1 泡排劑企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
圖1 起泡、穩(wěn)泡能力實驗圖
圖2 泡沫高度柱狀圖
采用吉林油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對泡排劑進(jìn)行起泡、穩(wěn)泡性能評價,從起泡和穩(wěn)泡能力的實驗柱狀圖中可以看出,藥劑1、2、3、4、5、8符合吉林油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.2 配伍性評價
將F區(qū)塊地層水和配置的不同比例、濃度為0.3%和0.5%的藥劑樣品1~8,置于70℃烘箱中,靜置48小時后與地層水對比觀察實驗結(jié)果,見圖3、表2。
從配伍性實驗結(jié)果可以看出,藥劑1~8在不同比例、0.3%和0.5%濃度下都符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
表2 配伍性能實驗結(jié)果表
2.2.3 攜液能力評價
將F區(qū)塊地層水和配置的不同比例、濃度為0.3%和0.5%的藥劑樣品1~8,在溫度70℃、壓力0.2MPa下將2000mL溶液泵入高溫高壓動態(tài)泡沫評價裝置的模擬井筒中,緩慢向模擬井筒中加氣直到流量達(dá)到5L/min,通過軟件測定60min時的攜液能力,如圖4、圖5所示。
按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)60min的攜液率大于45%衡量,只有藥劑7和8符合要求,實驗過程中泡沫豐富,細(xì)膩。
2.2.4 表面張力評價
針對自配藥劑7和8測定它們的表面張力看是否符合企業(yè)要求。經(jīng)過試驗測定,藥劑7的表面張力為29.86mN/m,藥劑8的表面張力為26.59mN/m,都小于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)35mN/m,符合企業(yè)要求。
綜合考慮,藥劑8各方面的指標(biāo)都符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),最終選定濃度為0.5%的藥劑8應(yīng)用于F氣田。
圖3 配伍性實驗圖
圖4 攜液能力實驗圖
圖5 攜液率折線圖
圖6 加注泡排劑前后JL-1井產(chǎn)氣量、產(chǎn)液量變化圖
(1)井深一般小于4500m,油套管連通性好。
(2)產(chǎn)水量一般在100m3/d以下,最大排水量為120m3/d。
(3) 井底油管鞋處氣流速度大于0.1m/s的氣井。
(4)氣水比在160~1500m3/m3。(5) 水礦化度≤150000mg/L。(6)液態(tài)烴含量≤30%。
為驗證藥劑8在F氣田的適用性,選取JL-a井對藥劑8進(jìn)行先導(dǎo)性試驗。JL-a井注入泡排劑濃度為0.5%,加注周期為4天,單次加注12.5kg泡排劑。加注后平均日產(chǎn)氣量增加0.1×103m3,平均日產(chǎn)液量增加0.3×103m3,圖6為加注前后JL-a井產(chǎn)氣量、產(chǎn)液量變化圖。由圖6可以看出,加注后產(chǎn)氣量和產(chǎn)液量有明顯提高,效果較好。
(1)泡沫排水采氣技術(shù)適用于低壓低產(chǎn)、弱噴及間歇噴產(chǎn)水氣井,其優(yōu)點是成本低、見效快。
(2)通過對藥劑1~8進(jìn)行室內(nèi)評價和試驗,最終篩選出濃度為0.5%的藥劑8。其攜液能力、起泡和穩(wěn)泡能力等性能都符合吉林油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)針對藥劑8選取JL-a井進(jìn)行現(xiàn)場試驗,通過試驗氣井產(chǎn)氣量和產(chǎn)液量有明顯提高,效果較好。