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    背壓汽輪發(fā)電機(jī)組軸承振動原因分析及處理

    2019-12-06 06:21:37閻志敏
    中國科技縱橫 2019年18期

    閻志敏

    摘 要:介紹了引起汽輪發(fā)電機(jī)組軸承振動的各種可能因素,依據(jù)某項(xiàng)目汽輪發(fā)電機(jī)組啟動試運(yùn)過程中軸承發(fā)生的各種振動現(xiàn)象,分析了造成振動的原因,并提出了解決方法。

    關(guān)鍵詞:背壓汽輪發(fā)電機(jī);軸承振動;綜合處理

    中圖分類號:TM311 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)18-0068-02

    汽輪機(jī)作為高速旋轉(zhuǎn)的機(jī)械設(shè)備,軸承振動指標(biāo)的好壞是決定機(jī)組是否可以安全運(yùn)行的關(guān)鍵參數(shù)。但在實(shí)際工程中,經(jīng)常發(fā)生由于汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動不能正常運(yùn)行的情況,引起其振動的原因是多方面的,主要與機(jī)組本身設(shè)計(jì)和制造、施工安裝及運(yùn)行維護(hù)水平有關(guān),但實(shí)際發(fā)生的軸承振動現(xiàn)象不是單一的,只有在機(jī)組制造和安裝過程實(shí)施綜合質(zhì)量的把控,才能防止問題的出現(xiàn)。

    1 故障的發(fā)現(xiàn)及經(jīng)過

    2016年我公司承擔(dān)的某項(xiàng)目2#汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)入試運(yùn)行階段,但由于3#軸承和4#軸承振動超標(biāo),機(jī)組啟動試用過程持續(xù)7月之久,試用啟動次數(shù)達(dá)十多次。該項(xiàng)目2#汽輪發(fā)電機(jī)組為25MW背壓式機(jī)組,機(jī)組四個(gè)軸承X方向與Y方向均安裝有美國本特利BENTLY軸振測量系統(tǒng)。以下為其中八次啟動情況介紹:

    2016年3月17日機(jī)組第一次啟動,各項(xiàng)檢查正常后開始暖機(jī)、沖轉(zhuǎn)、升速,并網(wǎng)后帶負(fù)荷0.8MW,運(yùn)行基本穩(wěn)定。但1#軸承(汽輪機(jī)前軸承)和3#軸承(發(fā)電機(jī)前軸承)軸振值偏高,分別為107um和112um。

    2016年5月03機(jī)組第二次啟動,沖轉(zhuǎn)定速后,1#軸承(汽輪機(jī)前軸承)和3#軸承(發(fā)電機(jī)前軸承)軸振值偏高,分別為109um和124um。

    2016年5月30日停機(jī)復(fù)查對輪后第三次啟動,定速后#1、#3軸瓦振動為109μm和122μm,復(fù)查前后振動值變化很小,沒有好轉(zhuǎn)。

    經(jīng)過檢查調(diào)整后于6月24日第四次啟動,順利并網(wǎng)運(yùn)行12小時(shí)后,各軸承的振動突然異常并快速上升,最終不得不打閘停機(jī)。

    6月27日第五次啟動,冷態(tài)下暖機(jī)、并網(wǎng)直到帶初負(fù)荷,各軸承振動情況均良好。停機(jī)后進(jìn)行熱態(tài)啟動,定速后未見異常,當(dāng)升壓準(zhǔn)備并網(wǎng)時(shí),發(fā)現(xiàn)隨著發(fā)電機(jī)電壓升高,所有軸承振動逐漸增大,特別是3#瓦和4#瓦振動上升較快。

    7月17日現(xiàn)場進(jìn)行了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子動平衡試驗(yàn)后,第六次啟動并定速3000轉(zhuǎn)時(shí),#3瓦軸振(X:21.8μm;Y:19.1μm),#4瓦軸振(X:70.5μm;Y:56.0μm),加勵磁后#3、4瓦軸振均開始變大,4瓦報(bào)警,帶負(fù)荷3MW時(shí),#3瓦軸振為(X:88.4μm;Y:45.8μm),#4瓦軸振(X:140.3μm;Y:87.7μm),振動還有上升趨勢。后打閘停機(jī),半小時(shí)后進(jìn)行第七次啟動,定速后#3瓦軸振(X:21.8μm;Y:19.1),#4瓦軸振(X:70.5μm;Y:56μm)。再次加勵,#3瓦軸振為(X:103.2μm;Y:55.0μm)和#4瓦軸振為(X:139.5μm;Y:90.0μm),情況沒有任何改觀,振動仍有上升趨勢。

    8月25日#2機(jī)發(fā)電機(jī)返制造廠,9月25日#2發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠回來,第八次啟動。定速初期,整個(gè)軸承系統(tǒng)各瓦振動良好(比初次啟動要好,同時(shí)在升速過程中發(fā)電機(jī)熱臨界2400r振動突變也沒有出現(xiàn)),加勵過程中也未見振動有明顯變化。但6小時(shí)后#3和#4瓦軸振動又開始緩慢增大。

    2 汽輪發(fā)電機(jī)組常規(guī)振動類型及產(chǎn)生的原因

    引起汽輪發(fā)電機(jī)組異常振動的主要原因是多方面的,本文僅羅列了可能與本項(xiàng)目機(jī)組振動現(xiàn)象相關(guān)的原因。主要包括:軸瓦自激振動力、發(fā)電機(jī)電磁力、轉(zhuǎn)子不平衡及制造缺陷等。

    2.1 軸瓦自激振動

    軸瓦自激振動是現(xiàn)場較常見的一種振動現(xiàn)象,主要發(fā)生在機(jī)組啟動升速過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到某一值時(shí),突然發(fā)生軸瓦振動增大。

    軸瓦自激振動主要表象為發(fā)生強(qiáng)烈振動時(shí),振幅突然增加,振動頻率為組合頻率,次諧波較豐富,且與轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速相等的頻率的振幅接近或超過基頻振幅。工作轉(zhuǎn)速高于第一臨界轉(zhuǎn)速的2倍時(shí)才發(fā)生強(qiáng)烈振動,振蕩頻率等于轉(zhuǎn)子的第一臨界轉(zhuǎn)速,并且不隨工作轉(zhuǎn)速的變化而變化,只有工作轉(zhuǎn)速低于2倍第一臨界轉(zhuǎn)速后,劇烈振動才消失。

    2.2 發(fā)電機(jī)電磁力誘發(fā)的振動

    發(fā)電機(jī)電氣電磁力原因引起的振動主要分為兩類,一類是由于電磁熱原因引發(fā)的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱變形,此類原因會使機(jī)組產(chǎn)生1倍頻振動;另一類是不對稱電磁力激起的振動,表現(xiàn)為隨著勵磁電流的增加而增大,此類原因會使機(jī)組產(chǎn)生2倍頻振動。常見的不對稱電磁力振動主要有匝間短路、冷卻回路不暢、三相負(fù)荷不對稱、線圈膨脹受阻、電磁諧振及定子鐵心振動。

    匝間短路主要會引起不對稱電磁力,從而激發(fā)出1倍頻、2倍頻及4倍頻振動;冷卻回路不暢會使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生1倍頻振動;三相負(fù)荷不對稱會引發(fā)二倍工頻振動;線圈膨脹受阻引發(fā)的振動會迅速增大,振動隨著電流增加而增大,但如果電流繼續(xù)增加且膨脹達(dá)到一定程度時(shí),振動反而會下降。電磁諧振的現(xiàn)象是轉(zhuǎn)子振動幅度隨著有功功率和勵磁電流的增減而增減,且對負(fù)荷的變化非常敏感。定子鐵心振動特點(diǎn)是如果去除勵磁,定子振動隨即消失。

    2.3 轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起的振動

    轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡是指在制造和使用中,由于材料的不均勻和設(shè)計(jì)、制造及安裝的偏差,轉(zhuǎn)子的慣性主軸與旋轉(zhuǎn)軸線不在同一中心上。在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動中,偏心質(zhì)量產(chǎn)生的離心力傳遞到轉(zhuǎn)子的支撐軸承上將產(chǎn)生振動[1]。

    轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡振動在運(yùn)行過程主要表現(xiàn)以基頻(1X)為主,同時(shí)伴有較小的高次諧波,整個(gè)頻譜呈所謂的“樅樹形”。當(dāng)轉(zhuǎn)速不變時(shí),其振幅和相位是穩(wěn)定的,且不隨負(fù)荷變化而變化。轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡振動現(xiàn)場,在多次啟動過程中振動有再現(xiàn)性。

    2.4 軸瓦剛度不夠引起的振動

    汽輪發(fā)電機(jī)軸瓦承擔(dān)轉(zhuǎn)子重量和不平衡重量產(chǎn)生的離心力,保證轉(zhuǎn)子中心與汽缸中心的一致,保持動靜部分正常的間隙。

    軸承剛度分為連接剛度和結(jié)構(gòu)剛度,一般成熟機(jī)組結(jié)構(gòu)鋼度不會有太大的問題,而連接剛度是引起軸瓦振動的主要原因,包括基礎(chǔ)、臺板及基礎(chǔ)連接螺栓的鋼度不夠都會引起的振動[2]。

    3 故障分析及處理

    在多次啟動試運(yùn)過程中,都出現(xiàn)不同的振動現(xiàn)象,可以說明引起振動的原因是多面的,現(xiàn)場從各種現(xiàn)象中分離出可能的引發(fā)的原因,按下面方法逐一處理,最終解決了相關(guān)的問題。

    3.1 消除轉(zhuǎn)子匝間短路處理措施

    匝間短路會引起磁通的不對稱,從而使轉(zhuǎn)子受力不平衡引起轉(zhuǎn)子振動。試運(yùn)期間幾次啟動升速開始過程中振動變化均不太大,都在合格范圍內(nèi),但啟動定速后只要開始升壓加勵,振動值就會明顯升高。根據(jù)以上現(xiàn)象,現(xiàn)場主要采用動態(tài)交流阻抗法檢查了匝間是否有短路[3],同時(shí)更換了新的旋轉(zhuǎn)二極管,為了排除熱態(tài)時(shí)匝間短路,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠期間,將轉(zhuǎn)子加熱到了工作溫度,再次測試,并未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子匝間短路現(xiàn)象。調(diào)整后機(jī)組重新啟動,軸振動仍偏高,問題沒有得到解決。

    3.2 消除轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡處理措施

    在機(jī)組幾次冷態(tài)啟動過程中,開始并網(wǎng)階段軸的振動值還在合格范圍內(nèi),但隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增長,機(jī)組的軸振動值會逐步升高,直到最終被迫停機(jī)。鑒于以上現(xiàn)象,現(xiàn)場主要從消除轉(zhuǎn)子熱變形或質(zhì)量不平衡來解決問題。在第六次啟動前,在檢查了平衡塊是否有松動后,現(xiàn)場進(jìn)行了轉(zhuǎn)子動平衡試驗(yàn),并調(diào)整了部分平衡塊。為了徹底杜絕不平衡的影響,對發(fā)電機(jī)進(jìn)行了返廠,分別做了冷態(tài)和熱態(tài)動力平衡,并把相關(guān)數(shù)值調(diào)整到優(yōu)秀范圍內(nèi)。調(diào)整后機(jī)組啟動,軸振動情況確定有所好轉(zhuǎn),但沒有根本解決問題。

    3.3 消除軸瓦剛度不夠的因素

    汽輪機(jī)軸瓦及支持結(jié)構(gòu)剛度不夠,也會引起振動。本項(xiàng)目汽輪發(fā)電機(jī)組是某汽輪機(jī)廠成熟產(chǎn)品,同類機(jī)組均采用相同的制造圖紙,且有多臺機(jī)組運(yùn)行的業(yè)績,可以排除由產(chǎn)品剛度不足的因素引起的機(jī)組振動。

    3.4 消除安裝引起的因素

    根據(jù)上面監(jiān)測的各種圖形可以看出,時(shí)域波形為正弦波,徑向振動較大。軸心軌跡為橢圓形。頻普波形圖中基頻有穩(wěn)定的波峰,諧波能量主要集中于基頻,其它X倍頻振幅較小。在振動頻率小于固有頻率時(shí),基頻振幅隨轉(zhuǎn)速增加而增大;當(dāng)振動頻率大于固有頻率時(shí),轉(zhuǎn)速增加但振幅逐漸趨于一個(gè)相對較小的穩(wěn)定值。

    綜合以上波形特征,振動主要產(chǎn)生于基頻,可以判斷軸與軸承間隙較大,有輕微的不對中;轉(zhuǎn)速上升到某一值時(shí),振動突然增大,可能有軸瓦自激振動現(xiàn)象;熱態(tài)時(shí),振動又存在不確定性,說明軸瓦調(diào)整不夠,承載后有變形的可能。

    根據(jù)每次啟動出現(xiàn)的不同振動現(xiàn)象,而且振動現(xiàn)象隨著啟動時(shí)間及啟動條件的不同而改變,最終確定的對安裝質(zhì)量進(jìn)行全面復(fù)核檢查,主要從以下幾個(gè)方面來處理和調(diào)整:

    (1)檢查發(fā)電機(jī)的定、轉(zhuǎn)子安裝尺寸及間隙;(2)檢查各軸承層結(jié)合面的接觸面積是否符合要求,確保徑向軸承兩球面接觸面積≥70%,軸承中分面間隙≤0.05;(3)復(fù)核調(diào)整軸承的緊力間隙,固定螺釘松動,基礎(chǔ)不牢固等;(4)復(fù)核聯(lián)軸器的中心。

    通過對以上各項(xiàng)調(diào)整,恢復(fù)后機(jī)組沖轉(zhuǎn)啟動并網(wǎng),各項(xiàng)指標(biāo)良好,達(dá)到安全運(yùn)行的要求,問題得到解決。

    4 結(jié)語

    單一因素引起的機(jī)組振動都比較容易處理,但多因素引起,甚至是微小因素疊加引起的機(jī)組振動處理起來比較困難,需要花費(fèi)大量的人力和財(cái)力。因此注重全過程質(zhì)量管理可防患于未然,在設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及試運(yùn)過程中嚴(yán)格質(zhì)量控制,確保設(shè)計(jì)、制造及安裝參數(shù)正負(fù)誤差滿足相應(yīng)的要求,才能為機(jī)組一次啟動成功奠定基礎(chǔ)。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 程珩.旋轉(zhuǎn)機(jī)械軸心軌跡故障診斷[J].太原理工大學(xué)學(xué)報(bào),2003,34(5):552-554.

    [2] 王進(jìn).由于軸瓦支撐剛度低造成的汽輪機(jī)過臨界振動大[J].科技信息,2012,17:85-86.

    [3] 張寧.汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路的檢測[J].東方電機(jī),2010,3:69-73.

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